潘旭恩
(山西晉豐煤化工有限責任公司,山西 運城 043800)
關(guān)鍵字:合成氨;節(jié)能降耗;節(jié)能工藝;熱能綜合利用
在“十三五”規(guī)劃的節(jié)能環(huán)保綱要中提到,改革開放以來,我國通過以資源消耗為主的、粗放式的發(fā)展模式,實現(xiàn)了經(jīng)濟的高速增長;但這種以環(huán)境破壞為代價的經(jīng)濟發(fā)展難以持續(xù)。進入新世紀,節(jié)能環(huán)保和生態(tài)文明建設(shè)日益受到國家和民眾的重視,節(jié)能環(huán)保建設(shè)將是“十三五”規(guī)劃的重點內(nèi)容之一。企業(yè)生產(chǎn)要降低資源、原材料消耗,減少污染,降低成本,關(guān)鍵是堅定地樹立科學發(fā)展觀,推進技術(shù)進步,采用以降低資源、原材料消耗和保護環(huán)境目標的先進技術(shù),按照“減量化、再利用、資源化”的原則,切實使氮肥生產(chǎn)實現(xiàn)增長方式的根本轉(zhuǎn)變[1]。傳統(tǒng)的高投入、高消耗、高排放、高污染的經(jīng)濟增長方式,使得以往的發(fā)展付出了高昂的環(huán)境代價。按照循環(huán)經(jīng)濟的理念,走低投入、高產(chǎn)出、少排污、可循環(huán)的發(fā)展道路,才能實現(xiàn)氮肥生產(chǎn)技術(shù)水平和經(jīng)濟效益的提高。
化肥行業(yè)是我國實施節(jié)能減排的重點行業(yè)之一。近年來,化肥行業(yè)應用了一大批清潔生產(chǎn)及能量綜合利用技術(shù),如吹風氣回收、全低變、脫碳閃蒸氣回收、合成弛放氣與放空氣氫回收、溴化鋰制冷、尿素深度水解、變壓吸附脫碳等先進工藝,使小化肥企業(yè)能夠在市場競爭中立于不敗之地。
溴化鋰機組包括溴化鋰吸收式制冷機和溴化鋰直燃型制冷機兩大類。溴化鋰吸收式制冷機:在溴化鋰吸收式制冷中,水作為制冷劑,溴化鋰作為吸收劑。
根據(jù)晉豐聞喜分公司現(xiàn)狀,選擇溴化鋰吸收式制冷機。目前,本公司采用二氧化碳汽提法生產(chǎn)尿素,生產(chǎn)時高壓洗滌器產(chǎn)生123℃的高調(diào)水,用循環(huán)水冷卻至 110℃,再回流高壓洗滌器循環(huán)使用,沒有利用高調(diào)水的余熱,而且循環(huán)水冷卻也需要消耗能量。高調(diào)水的流量 280m3/h~300m3/h,進高壓洗滌器的溫度110℃左右,出高壓洗滌器的溫度123℃,經(jīng)尿素循環(huán)水降溫后回高壓洗滌器循環(huán)。經(jīng)計算,擬新增制冷量為125千kJ/h溴化鋰制冷機組,采用溴化鋰吸收式制冷機,產(chǎn)生低溫冷水冷卻水。低溫冷水可送往以下兩處:①18萬噸合成氨聯(lián)產(chǎn)30萬噸尿素系統(tǒng)脫碳三氣換熱器前新增變換氣換熱器,冷水送至此新增換熱器處,降低變換氣溫度,達到提高氣體凈化度的目的;②18萬噸合成循環(huán)氣水冷后新增換熱器,冷水送往新增換熱器處,降低循環(huán)氣溫度,提高分離效果和降低循環(huán)氣合成進口氨含量,提高氨產(chǎn)量[2]。
從尿素高洗器來的高調(diào)水(溫度約 123℃),進入溴化鋰制冷機組,溫度降到110℃,經(jīng)高調(diào)水泵加壓后回到高洗器。
循環(huán)冷卻水來自新建 1000m3/h的循環(huán)水系統(tǒng),進入溴化鋰制冷機組,給溴化鋰機組降溫后回到循環(huán)水系統(tǒng)。
溴化鋰冷水流程:①從緩沖槽來的水進入溴化鋰制冷機降溫,產(chǎn)生的冷水送18萬噸三氣換熱器前新增變換氣換熱器處,冷水換熱后回到緩沖槽;②從緩沖槽來的水進入溴化鋰制冷機降溫,產(chǎn)生的冷水由送至12萬噸合成循環(huán)氣冷排后新增換熱器處,冷水換熱后回到緩沖槽。見圖1。
圖1 溴化鋰冷水流程
本工程項目總投資447.93萬元,主要包括:①溴化鋰機組;②一套循環(huán)水系統(tǒng)。
項目總投資為:447.93萬元;建設(shè)投資:436.32萬元。其中:設(shè)備購置費288萬元,占建設(shè)投資66%;安裝工程費55萬元,占建設(shè)投資12.6%;建筑工程費27萬元,占建設(shè)投資6.2%;
其他費用:66.32萬元,占建設(shè)投資15.2%。
根據(jù)循環(huán)水進出口溫差(進口溫度32℃,出口溫度為 38℃),根據(jù)Q=CM(T進-T出) 折算該部分熱量共需要循環(huán)水量為 600m3/h。(循環(huán)水價按0.2元/噸考慮,則此部分可節(jié)省的費用總計為 120 元/h。)
在本項目尚未投產(chǎn)之前,生產(chǎn)用原料氣溫度太高,為全廠生產(chǎn)用原料氣提供冷源的冷凍系統(tǒng)負荷太大,此部分電耗較高。
牛皮糖瞟了一眼保安,那個保安十分年輕,還像一個毛都沒有長全的雛雞。他倒真沒有把他當回事。就說,我找鎮(zhèn)長。
本項目增加溴化鋰機組后回收的冷量總計為3490kW,部分冷量可以全部替代工廠原有冷凍系統(tǒng)提供的冷量,根據(jù)現(xiàn)有冷凍系統(tǒng)制冷機的COP(取3.28)值折算,溴化鋰提供的冷量能為原有冷凍系統(tǒng)節(jié)省電費1065kW/h,氮肥企業(yè)工業(yè)電價按 0.5元/度計算,將會為工廠帶來645元/h的凈收益。
溫水型溴化鋰機組冷卻水分別如下:溴化鋰系統(tǒng)進口溫度32℃,出口溫度為 38℃,水量為860噸。循環(huán)水價按0.2元/噸考慮,則此部分的費用總計為172元/h。
本項目溴化鋰機組電耗約為10.6kWh;冷水泵電耗約為55kWh;冷卻水泵電耗為 110kW;高調(diào)水二級泵(備用)電耗約為22kWh;方形冷卻器 (備用) 電耗約為 37kWh;總耗電為234.6kWh。尿素合成氨企業(yè)工業(yè)電價按0.5元/度計算,則此部分的費用總計為117.3元/h。
根據(jù)2和3中的相關(guān)數(shù)據(jù)得出,節(jié)能效益=本項目投產(chǎn)前能耗-本項目投產(chǎn)后能耗。
按項目兩年(16000 h)的節(jié)能收益計算得如下結(jié)果:
節(jié)能效益= (A+B-C-D) ×16000
節(jié)能效益= (120+645-172-117.3) ×16000=761.12萬元
高壓洗滌器產(chǎn)生 123℃的高調(diào)水,用循環(huán)水冷卻至110℃,再回流高壓洗滌器循環(huán)使用,未用高調(diào)水的余熱,浪費了熱能,而且循環(huán)水冷卻也需要消耗能量。針對這一情況,新增制冷量300萬大卡溴化鋰機組,利用該部分熱水余熱,采用吸收式制冷,產(chǎn)生低溫冷水冷卻水。低溫冷水送往以下兩處:①脫碳三氣換熱器前新增變換氣換熱器,降低變換氣溫度,達到提高氣體凈化度的目的;②合成循環(huán)氣換熱器,降低循環(huán)氣溫度,提高分離效果和降低循環(huán)氣合成進口氨含量,提高氨產(chǎn)量。
利用低溫冷水冷卻進三氣換熱器前變換氣,可以降低冰機負荷;新系統(tǒng)合成循環(huán)氣冷卻,降低循環(huán)機入口溫度,提高氨分離效果,增加產(chǎn)量,實現(xiàn)了節(jié)能降耗的目的。從而,有效的節(jié)約能源,實現(xiàn)了資源的循環(huán)利用,是典型的節(jié)能環(huán)保型項目,符合國家產(chǎn)業(yè)政策[3]。
項目總投資為447.93萬元,項目年均可實現(xiàn)利潤總額173.80萬元,繳納所得稅43.45萬元,實現(xiàn)稅后利潤130.35萬元,項目經(jīng)濟效益較好。本項目實施后,社會效益顯著,表現(xiàn)在如下幾方面:
1) 改善了當?shù)氐沫h(huán)境質(zhì)量;2) 節(jié)約能源,降低產(chǎn)品的能耗,實現(xiàn)資源綜合利用;3)增加當?shù)氐呢斦杖?,支援地方?jīng)濟的發(fā)展。
合成氨行業(yè)幾十年的發(fā)展證明,節(jié)能降耗是一項長期重要的任務。從實際情況分析,該項目能夠有效的節(jié)約能源,資源循環(huán)利用,是典型的節(jié)能環(huán)保型項目,符合國家產(chǎn)業(yè)政策。并具有顯著的經(jīng)濟效益。為今后的節(jié)能工作注入技術(shù)支撐力量。