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        630 MW超臨界鍋爐啟動(dòng)初期給水流量控制的探索

        2019-05-15 01:13:32王小軍
        綜合智慧能源 2019年4期
        關(guān)鍵詞:過(guò)熱器水流量水冷壁

        王小軍

        (中國(guó)華電集團(tuán)貴港發(fā)電有限公司,廣西 貴港 537138)

        0 引言

        超臨界鍋爐(不帶爐水循環(huán)泵)在啟動(dòng)初期由于給水流量的限制,過(guò)熱器在啟動(dòng)1周內(nèi)會(huì)頻繁發(fā)生超溫爆管。本文分析此類事故原因,并將防止同類事件的發(fā)生作為生產(chǎn)管理的一項(xiàng)重要工作。

        1 設(shè)備概況

        某電廠一期工程為2×630 MW超臨界燃煤機(jī)組,鍋爐為引進(jìn)技術(shù)制造的超臨界參數(shù)、變壓運(yùn)行、螺旋管圈直流鍋爐,為單爐膛、一次中間再熱、四角切圓燃燒方式、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼懸吊П型結(jié)構(gòu)、露天布置的燃煤鍋爐。2007年2月28日#1機(jī)組投運(yùn),2007年6月28日#2機(jī)組投運(yùn),自投運(yùn)至2017年10月,鍋爐受熱面沒(méi)有進(jìn)行過(guò)升級(jí)改造,也沒(méi)有進(jìn)行過(guò)酸洗。

        鍋爐給水經(jīng)省煤器受熱面吸熱后進(jìn)入螺旋管水冷壁和垂直管水冷壁繼續(xù)吸熱,然后進(jìn)入汽水分離器進(jìn)行汽水分離;從分離器出來(lái)的水進(jìn)入大氣擴(kuò)容器,通過(guò)疏水泵排往汽輪機(jī)凝結(jié)器;從分離器出來(lái)的蒸汽則進(jìn)入過(guò)熱器。

        2 過(guò)熱器超溫爆管事故

        投產(chǎn)以后,根據(jù)電廠的運(yùn)行規(guī)程及廠家的說(shuō)明書(shū)要求,鍋爐在啟動(dòng)過(guò)程中啟動(dòng)給水流量始終不得低于574 t/h(即給水低流量保護(hù))。此時(shí),主蒸汽溫度(以下簡(jiǎn)稱主汽溫)、過(guò)熱器壁溫溫升速率過(guò)快(超過(guò)1.5 ℃/min,有時(shí)甚至超過(guò)3 ℃/min)且超溫頻繁,難以控制。為控制主汽溫、過(guò)熱器壁溫溫升速率,啟機(jī)需要8~10 h,有時(shí)高達(dá)12 h。根據(jù)統(tǒng)計(jì),該電廠2009—2011年共啟機(jī)32次,發(fā)生過(guò)5起鍋爐啟動(dòng)1周內(nèi)過(guò)熱器超溫爆管的停爐事故。停爐后檢查發(fā)現(xiàn)事故均為氧化皮堵塞過(guò)熱器流通截面所致。

        3 原因分析

        3.1 過(guò)熱器氧化皮的生成及特性

        過(guò)熱器管內(nèi)氧化皮(Fe3O4)的生成是金屬在高溫水汽中發(fā)生氧化的結(jié)果[1],

        3Fe+4H2O=Fe3O4+4H2↑。

        由于母材與氧化層之間熱脹系數(shù)的差異,當(dāng)垢層達(dá)到一定厚度,在溫度發(fā)生變化,尤其是發(fā)生反復(fù)或劇烈的變化時(shí),氧化皮很容易從金屬本體剝離。

        3.2 鍋爐啟動(dòng)初期給水流量過(guò)大帶來(lái)的不利因素

        鍋爐在啟動(dòng)初期給水流量不能低于保護(hù)定值(574 t/h),但在此過(guò)程中爐膛溫度較低、燃燒不充分、給水溫度低且欠焓大。要使給水產(chǎn)生足夠的蒸汽量以保證主汽溫、過(guò)熱器壁溫不超溫就需要吸收更多的熱量,此時(shí)操作員會(huì)采用增大燃料量的辦法來(lái)提高爐膛的溫度。但由于燃料燃燒不充分,爐膛溫度提升不顯著,爐膛的輻射換熱、水冷壁的吸熱不會(huì)明顯增加。且由于給水流量過(guò)大,進(jìn)入汽水分離器的水是未飽和水,熱量隨水從汽水分離器中分離出來(lái)并在凝結(jié)器中損失,更增大了水冷壁的吸熱損失。增加燃料量還會(huì)大量增加煙氣量,過(guò)熱器的對(duì)流換熱會(huì)因此明顯加強(qiáng),容易引起主汽溫、過(guò)熱器金屬溫升過(guò)快,甚至超溫并形成惡性循環(huán)。由于過(guò)熱器管材與管內(nèi)氧化皮的膨脹系數(shù)不一致,導(dǎo)致氧化皮在升溫較快的過(guò)程中脫落[1]。

        4 鍋爐啟動(dòng)初期給水流量的控制及停爐后防磨防爆措施

        通過(guò)長(zhǎng)期的總結(jié)和研究分析,在鍋爐啟動(dòng)期間采取了以下措施控制給水及氧化皮脫落[2-3]。

        (1)通知熱控人員退出鍋爐給水流量低保護(hù),在機(jī)組并網(wǎng)后及時(shí)投入。同時(shí)嚴(yán)密監(jiān)視給水在水冷壁吸熱情況,防止水冷壁超溫爆管。

        (2)鍋爐啟動(dòng)初期手動(dòng)控制汽動(dòng)給水泵或電動(dòng)給水泵轉(zhuǎn)速,鍋爐的給水流量≥350 t/h,并確保鍋爐水冷壁、過(guò)熱器、再熱器汽溫和管屏溫升均不超過(guò)1.5 ℃/min。

        (3)通過(guò)控制燃料和給水,盡量減小汽溫的波動(dòng)。

        (4)鍋爐在轉(zhuǎn)干態(tài)以前,嚴(yán)禁使用減溫水。

        (5)每次停爐備用或檢修時(shí),必須對(duì)水冷壁進(jìn)行全面檢查,確認(rèn)是否有因啟動(dòng)初期給水流量過(guò)低而發(fā)生部分管道超溫鼓包的現(xiàn)象,對(duì)過(guò)熱器彎頭進(jìn)行檢查,確認(rèn)是否有脫落氧化皮堆積過(guò)多現(xiàn)象。

        5 效果評(píng)估

        對(duì)該電廠2012年1月—2017年10月的啟停情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)在此期間共進(jìn)行了51次啟動(dòng),在采取措施后沒(méi)有再次發(fā)生鍋爐啟動(dòng)1周內(nèi)因氧化皮脫落造成過(guò)熱器超溫爆管或水冷壁爆管的事故,且每次停爐后檢查均未發(fā)現(xiàn)水冷壁受熱面因啟動(dòng)初期給水流量低于574 t/h造成水冷壁管超溫鼓包現(xiàn)象或過(guò)熱器管彎頭處堆積氧化皮現(xiàn)象。

        該電廠2017年6月6日#1機(jī)組啟動(dòng)的相關(guān)參數(shù)控制趨勢(shì)如圖1所示。

        在電廠冷態(tài)啟動(dòng)過(guò)程(鍋爐從點(diǎn)火至機(jī)組并網(wǎng)、帶負(fù)荷到195 MW、鍋爐由濕態(tài)轉(zhuǎn)為干態(tài))中,從01:00:00鍋爐點(diǎn)火至08:15:00機(jī)組并網(wǎng),總時(shí)長(zhǎng)為7 h15 min。在機(jī)組并網(wǎng)之前鍋爐給水流量一直控制在350~574 t之間,并呈逐漸增加的趨勢(shì);水冷壁由30.0 ℃一直升至345.0 ℃,平均溫升速率0.7 ℃/min;末級(jí)過(guò)熱器壁溫由30.0 ℃升至447.0 ℃,平均溫升速率1.0 ℃/min,09:45:00機(jī)組負(fù)荷帶至195 MW,鍋爐由濕態(tài)轉(zhuǎn)為干態(tài),過(guò)熱器一、二級(jí)減溫水一直未投(0 t/h)。從啟動(dòng)曲線看,鍋爐水冷壁、分隔屏及末級(jí)過(guò)熱器壁溫沒(méi)有發(fā)生大幅變化。

        圖1 2017年6月6日 #1機(jī)組啟動(dòng)的相關(guān)參數(shù)控制趨勢(shì)

        6 結(jié)論

        該電廠通過(guò)5年多的運(yùn)行實(shí)踐證明,對(duì)于不帶爐水循環(huán)泵的超臨界630 MW鍋爐在啟動(dòng)初期給水流量控制在350~574 t/h之間是可行的。這不僅可以有效地控制鍋爐受熱面的溫升速率,還可以縮短機(jī)組的啟動(dòng)時(shí)間,同時(shí)還有效地解決了鍋爐啟動(dòng)1周內(nèi)頻繁爆管的問(wèn)題。該電廠的這種給水控制措施在超臨界鍋爐啟動(dòng)初期值得進(jìn)行推廣。

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