朱鐵軍 周帥
摘要:機(jī)床切削能力的高低在很大程度上受動態(tài)性能的影響。本文以某立式加工中心的動力學(xué)測試結(jié)果為依據(jù),對其進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。在優(yōu)化前后分別對機(jī)床進(jìn)行了測試,測試結(jié)果表明優(yōu)化效果十分明顯,這證明了以動力學(xué)測試為依據(jù)對機(jī)床進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化是可行的。
關(guān)鍵詞:立式加工中心;動力學(xué)測試; 結(jié)構(gòu)優(yōu)化;動態(tài)性能
前言
機(jī)床的動態(tài)性能直接決定了機(jī)床的加工能力[1],因此對機(jī)床動態(tài)性能進(jìn)行優(yōu)化是提高機(jī)床加工效率與加工質(zhì)量的重要手段。本文以某立式加工中心為例,以其動力學(xué)測試的結(jié)果為依據(jù),在測試的結(jié)果基礎(chǔ)上定位機(jī)床的薄弱環(huán)節(jié)并進(jìn)行結(jié)構(gòu)改進(jìn),并在改進(jìn)后重新生產(chǎn)樣機(jī)進(jìn)行切削振動和模態(tài)測試的對標(biāo)試驗(yàn)以驗(yàn)證性能優(yōu)化的效果。
1機(jī)床性能優(yōu)化前的動力學(xué)測試
在結(jié)構(gòu)優(yōu)化前,對機(jī)床進(jìn)行了一系列的動力學(xué)測試,測試項(xiàng)目包括主軸空轉(zhuǎn)振動測試、機(jī)床部件的自由模態(tài)測試、機(jī)床整體模態(tài)測試和動剛度測試。
主要測試結(jié)果如下:
1)主軸空轉(zhuǎn)振動測試:20000rpm以內(nèi),機(jī)床的空轉(zhuǎn)振動不大,最大值不超過1.5mm/s,共振轉(zhuǎn)速為10000rpm和14000rpm,不存在動平衡/不對心/組件松動等問題;
2)模態(tài)測試:500hz帶寬內(nèi)整機(jī)存在12模態(tài),主軸箱3階,工作臺2階,立柱只有1階模態(tài)。觀察模態(tài)振型可知,300hz以下時,主軸箱為主要振動部件;300hz到500hz時,工作臺為主要振動部件;500hz以上時,床身開始振動;
3)動剛度測試:機(jī)床各部件中,工作臺的動柔度最高,達(dá)到了0.14e-6m/N,該值明顯偏高;動柔度第二高的部件為床身,數(shù)值為0.06e-6m/N,該值比較正常。
2機(jī)床結(jié)構(gòu)改進(jìn)
通過對測試結(jié)果的分析,該立式加工中心結(jié)構(gòu)改進(jìn)的主要著眼點(diǎn)為避開10000轉(zhuǎn)和14000轉(zhuǎn)的共振、增加工作臺動剛度,以及減小主軸箱、工作臺的振動??紤]到固有頻率是物體本身的固有屬性,主要受質(zhì)量和結(jié)構(gòu)的影響,因此做出如下改進(jìn)方案:
4)適當(dāng)減小工作臺和主軸箱的尺寸以提高工作臺的固有頻率,并避開電機(jī)在10000轉(zhuǎn)時的共振;
5)改變工作臺和主軸箱里面筋板的尺寸和形狀;
6)在主軸箱內(nèi)增加鑄造砂孔;
7)增加主軸箱、工作臺分別與導(dǎo)軌的接觸面積,并適當(dāng)增加約束,目的是以減小主軸箱和立柱結(jié)合面以及工作臺和滑鞍結(jié)合面的相對移動并提高動剛度[2];
8)立柱固有頻率很高,相對來說不存在動態(tài)性能問題,從節(jié)約成本的角度考慮,可以適當(dāng)減小其體積,體積的減小也等同機(jī)床總質(zhì)量的降低,這也有助于提高機(jī)床的動剛度;
9)增加地腳數(shù)量[3]。將四地腳改為六地腳,以提高機(jī)床支撐剛度。
3測試與驗(yàn)證
機(jī)床進(jìn)行結(jié)構(gòu)改型后,重新生產(chǎn)了一臺樣機(jī),對樣機(jī)作模態(tài)測試和切削振動測試以驗(yàn)證動態(tài)性能是否得到優(yōu)化。結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的測試現(xiàn)場見圖1,整機(jī)模態(tài)測試的結(jié)果如表1。
從測試結(jié)果來看,優(yōu)化后整機(jī)模態(tài)的各階頻率有明顯提升。為進(jìn)一步確認(rèn)優(yōu)化成果,對機(jī)床進(jìn)行了切削振動的對標(biāo)測試。
切削振動測試數(shù)據(jù)較多,這里僅列出主軸鼻端10000rpm和14000rpm的測試數(shù)據(jù),結(jié)構(gòu)優(yōu)化前后的振動數(shù)據(jù)分別如圖3和4所示。
從測試結(jié)果可以看出,切削振動值有明顯的下降,機(jī)床結(jié)構(gòu)優(yōu)化效果顯著。
4.結(jié)論
本文基于動力學(xué)測試對某立式加工中心進(jìn)行動態(tài)性能優(yōu)化,并進(jìn)行模態(tài)和切削振動的對標(biāo)測試。從測試的結(jié)果來看,提升了整機(jī)的固有頻率并減小了振動,優(yōu)化效果顯著,這證明通過該方式提高機(jī)床的動態(tài)性能是可行的。
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