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        某混動SUV排氣系統(tǒng)向車身的振動傳遞研究

        2019-04-22 09:27:26夏洪兵徐元利
        天津科技大學學報 2019年2期
        關(guān)鍵詞:吊鉤頻率響應排氣

        弓 劍 ,夏洪兵,徐元利,劉 偉,趙 鵬

        (1. 天津科技大學機械工程學院,天津 300222;2. 中國汽車技術(shù)研究中心汽車工程研究院,天津 300300)

        隨著人們對美好生活的追求,汽車 NVH性能愈發(fā)受到重視.對傳統(tǒng)燃料汽車以及混合動力汽車而言,排氣系統(tǒng)性能的優(yōu)劣直接影響整車 NVH性能.吊鉤作為排氣系統(tǒng)與車身的連接部件,直接向車身傳遞著發(fā)動機的機械振動、氣動沖擊、聲波激勵等,其動剛度值的高低將會影響結(jié)構(gòu)的疲勞壽命以及振動傳遞效果,其位置的選取對車身接收能量的大小也有著重要的影響[1],對整車 NVH性能起著不可忽視的作用,科研人員對此進行了深入研究.

        劉名等[2]根據(jù)系統(tǒng)自由模態(tài)振型節(jié)點(MSN)分布,優(yōu)化了某轎車排氣系統(tǒng)吊鉤位置,使得兩個吊掛傳遞到車體的力整體明顯下降.Noorazizi等[3]對某轎車排氣系統(tǒng)的振動進行了有限元建模和模態(tài)分析,并利用平均驅(qū)動自由度位移(ADDOFD)法對排氣系統(tǒng)吊耳懸掛點位置進行了優(yōu)化.廖芳等[4]以某混合動力轎車為例,使用振動傳遞函數(shù)(VTF)法對排氣系統(tǒng)懸掛點位置進行了優(yōu)化,并驗證了優(yōu)化方法的可行性.Moe等[5]根據(jù)仿真結(jié)果,生成不同節(jié)點的平均激勵負載響應,計算這些響應的均方根(RMS)值,在RMS值相對較小的點處確認了合適的吊掛位置.但是,上述研究都是以轎車為研究對象,且沒有對優(yōu)化后的吊鉤進行主動側(cè)模態(tài)分析驗證,不能保證優(yōu)化后的吊鉤滿足振動特性要求.

        本文通過動態(tài)特性試驗分析了一款插電式混合動力 SUV的排氣系統(tǒng)模態(tài)及被動側(cè)吊鉤的動剛度,并建立有限元模型,對排氣系統(tǒng)進行計算模態(tài)分析.在此基礎(chǔ)上采用ADDOFD法對其排氣系統(tǒng)吊鉤位置進行優(yōu)化,并應用吊鉤主動側(cè)模態(tài)分析、排氣系統(tǒng)約束模態(tài)分析以及頻率響應分析對優(yōu)化后的有限元模型進行驗證,為該車型后期開發(fā)提供數(shù)據(jù)支持.

        1 排氣系統(tǒng)被動側(cè)吊鉤動剛度分析

        以整車坐標系為基準,在整車狀態(tài)下測試排氣系統(tǒng)被動側(cè)吊鉤動剛度,在吊鉤上布置加速度傳感器以采集結(jié)構(gòu)的加速度響應,并使用力錘進行激勵,X、Y、Z方向各激勵 5次,測試信號取平均.測試時的分析頻率為 512Hz,頻率分辨率為 1Hz.由于 1#和 2#吊鉤對稱分布,僅取 1#吊鉤進行試驗,測試結(jié)果見圖1(a),其中OA-level為標準線,Km為等效動剛度(其值與對應曲線的積分面積成反比),F(xiàn)RF為頻率響應函數(shù).

        圖1 吊鉤動剛度測試結(jié)果Fig. 1 Hanger test results of dynamic stiffness

        由 1#、3#、4#、5#吊鉤動剛度測試結(jié)果(圖 1)可知,其 X、Y、Z三個方向的等效動剛度值均大于1000N/mm.在工程實踐中,通常認為排氣吊鉤動剛度值大于1000N/mm即可保證車身不受被動側(cè)吊鉤本體振動的影響.

        為了進一步控制主動側(cè)吊鉤及與其相連的排氣管道、消音器等對車身傳遞的振動,本文建立有限元模型,對主動側(cè)吊鉤位置進行優(yōu)化.

        2 有限元模型構(gòu)建及驗證

        2.1 建立有限元模型

        本文研究的排氣系統(tǒng)為排氣歧管總成連接法蘭后端的部分,如圖2所示,包括連接法蘭、連接管道、波紋管、前催化器、后催化器、前消音器、后消音器等.

        圖2 排氣系統(tǒng)幾何模型Fig. 2 Geometry model of the exhaust system

        對于排氣系統(tǒng)的管壁零件,使用二維 SHELL單元進行網(wǎng)格劃分,尺寸為 5mm,共計 113050個;吊鉤使用二階四面體單元進行模擬,共計25968個;法蘭之間的螺栓連接使用 RBE2單元代替,焊點使用CWELD單元進行模擬;催化器由于結(jié)構(gòu)材料復雜,使用 mass單元進行模擬,并賦予其集中質(zhì)量、轉(zhuǎn)動慣量等信息;波紋管使用 CBUSH彈簧單元代替,有限元模型如圖3所示.

        圖3 排氣系統(tǒng)有限元模型Fig. 3 Finite element model of the exhaust system

        在有限元模型中,法蘭的材料為鑄鐵,其余部件的材料均為鋼,材料參數(shù)見表1.

        表1 材料參數(shù)表Tab. 1 Material parameter table

        2.2 計算模態(tài)分析

        排氣系統(tǒng)的模態(tài)分析在無約束狀態(tài)下進行,其多自由度無阻尼自由振動系統(tǒng)微分方程[6]為

        式中:Kε、Mε分別為質(zhì)量矩陣和剛度矩陣;Uε為系統(tǒng)的位移響應向量.由式(1)可解得振動系統(tǒng)的固有頻率和振型.根據(jù)振動理論可知,系統(tǒng)的自由振動可以分解為一系列簡諧振動的疊加,因此令

        式中:α 為各點的振動幅值向量;ω 為振型對應的圓頻率;φ為相位角,代入式(1)得

        當系統(tǒng)發(fā)生自由振動時,必然存在位移,故式(3)存在非零解,系數(shù)行列式應等于零,即

        若該系統(tǒng)為 n階振動系統(tǒng),則可求解式(4)得到n個特征值(頻率)及特征向量(振型).

        排氣系統(tǒng)的振動頻率與發(fā)動機的激勵頻率密切相關(guān),式(5)所示為發(fā)動機激勵頻率的計算公式.

        式中:k代表氣缸數(shù);n代表轉(zhuǎn)速;T代表沖程數(shù).本文研究的 SUV發(fā)動機為四缸四沖程汽油機,極限轉(zhuǎn)速范圍 6000r/min,由式(5)可計算出發(fā)動機頻率為200Hz,所以對排氣系統(tǒng)而言只需計算其 200Hz以內(nèi)的模態(tài).利用 Lanczos算法提取結(jié)構(gòu)模態(tài),由于剛體模態(tài)頻率極小,在排氣系統(tǒng)振動特性分析中往往只考慮彈性體模態(tài),其計算分析結(jié)果見表2.

        表2 計算模態(tài)Tab. 2 Computational modal

        2.3 試驗模態(tài)驗證

        為保證后續(xù)分析及優(yōu)化工作準確可靠,本文對該混動 SUV排氣系統(tǒng)進行了試驗模態(tài)分析.采用多點激振、多點響應的方法進行自由狀態(tài)下排氣系統(tǒng)模態(tài)試驗,使用 LMS測試系統(tǒng)對模態(tài)參數(shù)進行識別.計算模態(tài)與試驗模態(tài)結(jié)果的對比見表3.

        表3 計算模態(tài)與試驗模態(tài)對比Tab. 3 Contrast of computational modal and test modal

        根據(jù)表3可知,計算模態(tài)與可測得的試驗模態(tài)誤差絕對值均低于 5%,說明有限元計算模型可靠,可以用于后續(xù)研究.

        3 吊鉤位置分析及優(yōu)化

        發(fā)動機的激勵會通過排氣系統(tǒng)側(cè)吊鉤、吊耳、車身側(cè)吊鉤傳遞到車身,如果吊鉤位置不合理,處于振幅較大的位置,那么將會有更多能量傳遞到車身,從而影響整車的NVH性能,進而影響乘坐的舒適性[7].出于工程需要,吊鉤應該布置于振幅較小的位置,但是同一位置在不同模態(tài)下的振幅不同,使用平均驅(qū)動自由度位移法[8-9]可以很好解決這一問題.

        3.1 吊鉤位置分析

        由于波紋管為柔性部件,在仿真中簡化為彈簧阻尼單元,簡化后該排氣系統(tǒng)的長度為 3509mm,吊鉤位于波紋管之后的460~3509mm范圍內(nèi).在該范圍的排氣系統(tǒng)上以5mm為間隔選點610個,計算得出該SUV排氣系統(tǒng)0~200Hz內(nèi)的Z向ADDOFD曲線如圖4所示.

        圖4 優(yōu)化前吊鉤的Z向ADDOFD曲線Fig. 4 ADDOFD curve in Z direction of the hanger without optimization

        根據(jù)工程經(jīng)驗,合理吊鉤位置的 ADDOFD數(shù)值應低于0.3mm,并盡可能靠近曲線波谷位置.分析圖4可知,1#、2#吊鉤 ADDOFD 值為 0.58mm,遠不達標;3#、4#、5#吊鉤 ADDOFD 值分別為 0.23、0.21、0.29mm,達到目標值.

        3.2 吊鉤位置優(yōu)化

        綜合考慮吊鉤 ADDOFD值、排氣系統(tǒng)靜力平衡以及底盤空間布置等因素,對 1#、2#吊鉤位置進行優(yōu)化.最終,改變1#、2#吊鉤結(jié)構(gòu),并且向X方向(整車坐標系)移動340mm,使之分別位于主消音器前端兩側(cè),如圖5所示,優(yōu)化后1#、2#吊鉤的Z向ADDOFD值為0.12mm,滿足目標要求.

        圖5 優(yōu)化后吊鉤的Z向ADDOFD曲線Fig. 5 ADDOFD curve in Z direction of the optimized hanger

        4 優(yōu)化方案驗證

        該混動 SUV發(fā)動機經(jīng)濟轉(zhuǎn)速為 2800~3200r/min,這個轉(zhuǎn)速區(qū)間為該發(fā)動機最常用的轉(zhuǎn)速,由式(5)可知,其對應的發(fā)動機激勵頻率范圍為93~107Hz.優(yōu)化后的吊鉤位置是否合理,需要進行如下判斷:排氣吊鉤主動側(cè)模態(tài)頻率是否達到目標值;排氣系統(tǒng)約束模態(tài)的固有頻率以及頻率響應峰值頻率是否避開了發(fā)動機常用轉(zhuǎn)速的激勵頻率[10].本文據(jù)此對優(yōu)化后的排氣系統(tǒng)進行驗證.

        4.1 吊鉤主動側(cè)模態(tài)分析

        在進行吊鉤位置優(yōu)化后,為保證吊鉤幾何設(shè)計滿足振動特性的要求,需要對其主動側(cè)的模態(tài)進行分析,對模態(tài)頻率不達標的吊鉤進行優(yōu)化.分析時要將吊鉤與排氣管道、消音器連接處左右兩側(cè)截斷,并約束六個自由度.模態(tài)頻率結(jié)果如圖6所示.

        圖6 優(yōu)化后吊鉤的主動側(cè)模態(tài)頻率Fig. 6 Active side modal frequency of the optimized hanger

        分析圖6可知,5個吊鉤的模態(tài)頻率均大于目標值350Hz(該值為在整車開發(fā)過程中參考對標車型及競品車數(shù)據(jù)庫的相關(guān)參數(shù)并根據(jù)工程實踐經(jīng)驗確定的),方案可行.

        4.2 排氣系統(tǒng)約束模態(tài)分析

        在進行約束模態(tài)分析時,對吊耳使用具有三向剛度的阻尼彈簧單元進行模擬,其剛度值及阻尼值由試驗測得,計算得出的約束模態(tài)固有頻率見表4.

        表4 約束模態(tài)固有頻率Tab. 4 Natural frequency of the constraint modal

        發(fā)動機激勵頻率范圍為 93~107Hz,約束模態(tài)的頻率避開了該范圍.為進一步驗證方案的可行性,進行頻率響應分析.

        4.3 頻率響應分析

        本文進行頻響分析的激勵點位于排氣歧管連接法蘭的端面處,在 1#、2#吊鉤的頂部設(shè)置響應點.在激勵點施加一頻率可變的單位力,兩個響應點的頻響曲線見圖7.

        圖7 1#吊鉤和2#吊鉤的頻率響應曲線Fig. 7 Frequency response curve of 1 # and 2# hangers

        分析圖 7可知:優(yōu)化后 1#吊鉤頻率響應峰值頻率在 120、130、160Hz附近,加速度響應明顯低于優(yōu)化前,且在發(fā)動機常用轉(zhuǎn)速激勵頻率 93~107Hz范圍內(nèi)振幅較低,說明優(yōu)化方案可行.優(yōu)化前2#吊鉤在100Hz附近存在峰值且響應較大;優(yōu)化后 2#吊鉤的頻率響應峰值頻率在 118、125Hz附近,且響應明顯降低,93~107Hz范圍內(nèi)振幅明顯減小,說明優(yōu)化后2#吊鉤位置合理.

        5 結(jié) 語

        本文研究了某插電式混合動力SUV排氣系統(tǒng)的振動傳遞問題,對該排氣系統(tǒng)吊鉤進行了動剛度測試試驗,結(jié)果均大于 1000N/mm,表明吊鉤本體的振動不會對車身產(chǎn)生較大影響.在驗證有限元模型可靠的基礎(chǔ)上,使用平均驅(qū)動自由度位移(ADDOFD)法對1#、2#吊鉤位置進行優(yōu)化,改變其結(jié)構(gòu)并向X方向移動 340mm,使之分別位于主消音器前端兩側(cè).對優(yōu)化后的模型進行吊鉤主動側(cè)模態(tài)分析,其模態(tài)頻率均高于目標值 350Hz;對優(yōu)化后排氣系統(tǒng)進行約束模態(tài)及頻率響應分析,其固有頻率及峰值頻率均避開了發(fā)動機常用轉(zhuǎn)速激勵頻率范圍93~107Hz.

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