廖英平 周群華 肖斌
摘要:片煙松散回潮熱風溫度CPK達標率在90%以下,與目標值100%相差較大。為提升熱風溫度過程穩(wěn)定性及滿足工藝要求,車間確立改善項目進行攻關,并達到快、準確控溫的目的。
關鍵詞:片煙松散回潮;CPK;改善措施
一、前言
片煙松散回潮工藝任務是將切片后的片煙進行松散并加溫加濕處理,熱風溫度是片煙處理段的一項重要指標,目前制絲車間片煙松散回潮熱風溫度CPK達標率在90%以下,與目標值100%相差較大,2018年1-4月達標率平均為86.9%,其中,熱風溫度工藝標準值設定低的牌號CPK值明顯小于其它牌號。為提升熱風溫度過程穩(wěn)定性及滿足考核的要求,車間成立課題組織技術骨干進行專項攻關,進而達到提高過程穩(wěn)定性控制水平,確保產(chǎn)品質量的一致性。同時避免換牌時預熱等待時間長,影響生產(chǎn)效率和消耗。
二、主要做法和措施
2.1 原因分析
(1)熱風溫度是靠進入熱交換器的蒸汽來實現(xiàn),各牌號熱風溫度工藝要求不同,靠設備控制系統(tǒng)改變熱風溫度的過程時間較長,反應速度較慢,導致熱風溫度CPK不達標次數(shù)多,達標率低。
(2)熱風溫度標準由高往低換牌時,高溫轉低溫下降速度慢,料頭溫度達到穩(wěn)定正常狀態(tài)需15分鐘,過程穩(wěn)定性較差,批次曲線波動大,SD值在1.1以上,影響了批次的CPK值。
(3)換批預熱時,蒸汽熱慣性大,溫度上升快但回落慢。如圖2:上批生產(chǎn)結束轉預熱后,溫度上升至74.5度,而此時換牌預熱溫度額定為63度,相差11.5度,降溫跨度大,導致降溫時間長。
(3)靠人工調節(jié)補償蒸汽施加比例來控制料頭熱風溫度波動難以實現(xiàn)穩(wěn)定性且不利于產(chǎn)品一致性。
2.2對策實施
(1)優(yōu)化熱風溫度PID。2月份經(jīng)多次調節(jié),將KP值由原設定值1.2調為2.0、TN值由原42調為36、修正極限調節(jié)量最大值由原100調為80、最小值由原0調為10。
參數(shù)優(yōu)化情況:有一定效果,2月份CPK達標率87.1%,較1月份提升了2.8%。
不足之處:預熱中仍受蒸汽熱慣性影響,升溫快、降溫慢。
(2)加裝空壓噴吹降溫管路。3月份加裝空壓氣噴吹管從進料口噴入滾筒內。預熱溫度超出額定值3度時,人工開啟空壓氣降溫,達到額定值時關閉,使預熱溫度快速降至額定溫度。
改進效果:3-4月份運行,熱風溫度CPK達標率為88.03%,較2月份提高了1%左右。
不足之處:人工控制難以把握時間和溫度,達不到自動化控制要求。
(3)回風管路改進及回潮機熱風溫度PID優(yōu)化。
三、實施效果
(1)回潮熱風溫度CPK達標率由改善前的86.9%提升到改善后的99.6%,上升了12.7%。
(2)過程能力指數(shù)提高(考核標準≥1)。CPK平均值由改善前的1.73提高到改善后的2.68,提升了0.95。
(3)過程穩(wěn)定性提高。SD平均值由改善前的1.5下降至改善后的0.5。
參考文獻
[1]項鐘庸;再論提高熱風溫度的途徑[J];鋼鐵;1998年10期
(作者單位:江西中煙工業(yè)有限責任公司贛州卷煙廠)