李明亮
摘要:長(zhǎng)嶺采氣廠產(chǎn)生的天然氣中含有二氧化碳,采氣廠凈化車間是用于對(duì)天然氣進(jìn)行脫碳處理,是采氣廠耗電量最大的車間,通過不斷采取改進(jìn)設(shè)計(jì)、使用清潔能源和原料,采用先進(jìn)的工藝和設(shè)備,改善管理、綜合利用的清潔生產(chǎn)措施,可以有效采氣廠凈化車間聯(lián)合站能耗,提升采氣廠凈化車間運(yùn)行效率,從而降低整個(gè)采氣廠的能耗,達(dá)到節(jié)能降耗,減污增效的目的。
關(guān)鍵詞:采氣廠;凈化車間;清潔生產(chǎn)
1采氣廠凈化車間的目前情況
長(zhǎng)嶺采氣廠位于松原市前郭縣,距離吉林省長(zhǎng)春市西北部約150公里處,采氣廠動(dòng)用含氣面積15平方千米,動(dòng)用天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量380億立方米,設(shè)計(jì)總井?dāng)?shù)14口,天然氣產(chǎn)能300萬方/天,年外輸商品天然氣10億方。
凈化車間主要生產(chǎn)任務(wù)是將來自集氣計(jì)量裝置的原料天然氣處理為滿足GB17820-1999《天然氣》 CO2含量≤3%的合格天然氣,同時(shí)水露點(diǎn)低于-15℃。凈化車間天然氣最大處理能力為每天390萬立方米天然氣,有90萬立天然氣的處理能力作為產(chǎn)能增加備用。
2.采氣廠凈化車間生產(chǎn)工藝介紹
天然氣凈化車間脫碳裝置采用MDEA脫碳工藝。用MDEA 半貧液在高壓下吸收天然氣中的CO2,富液進(jìn)行減壓閃蒸及低壓部分再生工藝。脫水裝置采用三甘醇工藝。來自脫CO2裝置的濕凈化天然氣進(jìn)入天然氣脫水裝置,脫水后的水露點(diǎn)-15℃。生產(chǎn)單元包括天然氣脫二氧化碳、天然氣脫水、以及配套的鍋爐房、綜合辦公樓、消防給排水系統(tǒng)、化驗(yàn)室等單元。凈化車間由外操、中控、化驗(yàn)、鍋爐、設(shè)備巡檢等五個(gè)崗位構(gòu)成。
3 采氣廠凈化車間影響生產(chǎn)效率的主要問題
清潔生產(chǎn)思想是環(huán)境保護(hù)戰(zhàn)略由被動(dòng)反應(yīng)向主動(dòng)預(yù)防的一種轉(zhuǎn)變[1],清潔生產(chǎn)可以達(dá)到節(jié)省能源、降低物耗、減少污染和節(jié)省防治污染的目的[2]。依據(jù)以上目前情況和生產(chǎn)工藝等方面因素的分析,結(jié)合長(zhǎng)嶺采氣廠凈化車間的生產(chǎn)、管理具體實(shí)際情況,對(duì)生產(chǎn)用電、生產(chǎn)用水、生產(chǎn)用天然氣等三個(gè)方面進(jìn)行分析,主要存在以下三個(gè)問題:
(1)長(zhǎng)嶺采氣廠年耗電總量約為1915.78萬度,單位產(chǎn)品耗電為0.055度/立,電費(fèi)為0.7元/度。凈化車間年耗電消耗量占比65%,通過與同行業(yè)企業(yè)進(jìn)行對(duì)比,公司生產(chǎn)過程中綜合電耗方面還有一定的改進(jìn)空間。
(2)長(zhǎng)嶺采氣廠年新鮮耗水量約為7.8萬噸,單位產(chǎn)品耗水量0.22公斤/立,水費(fèi)為4.5元/噸。凈化車間新鮮耗水量耗量占比67%,通過與同行業(yè)企業(yè)進(jìn)行對(duì)比,公司生產(chǎn)過程中綜合水耗方面有一定的改進(jìn)空間。
(3)長(zhǎng)嶺采氣廠年耗天然氣量約為770萬立,單位產(chǎn)品耗天然氣量0.022立/立(消耗氣與商品氣之比)。凈化車間年耗天然氣量占比70%,通過與同行業(yè)企業(yè)進(jìn)行對(duì)比,公司生產(chǎn)過程中消耗天然氣方面有一定的改進(jìn)空間。
4 采氣廠凈化車間清潔生產(chǎn)措施的實(shí)施
4.1采氣廠凈化車間清潔生產(chǎn)的主要措施
由廠內(nèi)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員和現(xiàn)場(chǎng)操作工人、廠內(nèi)外工藝技術(shù)專家共同根據(jù)技術(shù)可行、環(huán)境效果、經(jīng)費(fèi)投資與效益等條件,擇優(yōu)排序,形成凈化車間清潔生產(chǎn)措施18項(xiàng)目,其中可行的無低費(fèi)方案15項(xiàng),初步可行的中高費(fèi)方案3項(xiàng)。
4.3采氣廠凈化車間清潔生產(chǎn)措施的評(píng)估
4.3.1 技術(shù)評(píng)估
針對(duì)以上措施,通過其對(duì)生產(chǎn)能力的影響(生產(chǎn)率、生產(chǎn)量、生產(chǎn)質(zhì)量、勞動(dòng)強(qiáng)度和勞動(dòng)力等),對(duì)生產(chǎn)管理的影響(操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、生產(chǎn)檢測(cè)能力、運(yùn)行維護(hù)能力等),操作控制的難易,設(shè)備的選型和維修要求,人員的數(shù)量和培訓(xùn)要求等方面進(jìn)行評(píng)估,方案是可行的。
4.3.2環(huán)境評(píng)估
針對(duì)以上措施,通過其對(duì)資源及能源的合理、節(jié)約利用,二氧化碳的理化性質(zhì)分析,二氧化碳對(duì)環(huán)境的影響,生產(chǎn)安全的變化(防火、防爆),對(duì)操作人員身體健康的影響等方面進(jìn)行評(píng)估,方案是可行的。
4.3.3經(jīng)濟(jì)評(píng)估
經(jīng)濟(jì)評(píng)估主要計(jì)算方案實(shí)施時(shí)所需各種費(fèi)用的投入和所節(jié)約的費(fèi)用以及各種附加的效益,針對(duì)中高費(fèi)方案,通過分析凈化車間鍋爐房8噸/小時(shí)脫鹽水投用,CO2回收車間增壓機(jī)冷卻循環(huán)系統(tǒng)改造及壓縮機(jī)首保,變電所燃?xì)怆娬靖脑齑胧┑慕?jīng)濟(jì)效益,三項(xiàng)均能取得較好的經(jīng)濟(jì)效果,通過經(jīng)濟(jì)評(píng)估,方案是可行的。
4.4采氣廠凈化車間清潔生產(chǎn)實(shí)施效果
采氣廠凈化車間清潔生產(chǎn)措施共計(jì)投資67.31萬元,已實(shí)施的無、低費(fèi)方案 15條;中、高費(fèi)方案 3條,經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行情況證明,已實(shí)施的方案都已達(dá)到預(yù)期目的,減少了污染物排放,提高了生產(chǎn)率;勞動(dòng)條件和安全性有了進(jìn)一步改善,同時(shí)節(jié)約能源費(fèi)用每年近123.49萬元。天然氣單位產(chǎn)品電耗0.055度/立下降至0.053度/立。
5.結(jié)語
通過清潔生產(chǎn)措施的實(shí)施,使企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有了很大的提高,消除了安全隱患,這在激烈競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的今天,尤為重要,因?yàn)榘踩a(chǎn)將決定企業(yè)的命運(yùn),只有安全生產(chǎn)才可以保證企業(yè)快速發(fā)展;通過清潔生產(chǎn)措施的實(shí)施,提高了公司管理水平,為公司今后的繼續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ);樹立了企業(yè)的形象,他代表企業(yè)進(jìn)入了新的階段;為企業(yè)降低成本、擴(kuò)大市場(chǎng)占有率打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),增強(qiáng)了全體員工的清潔生產(chǎn)意識(shí)和環(huán)保意識(shí)。
參考文獻(xiàn)
[1]張凱,崔兆杰.清潔生產(chǎn)理論與方法[M].北京:科學(xué)出版社,2002.
[2]付媛 清潔生產(chǎn)在企業(yè)中的應(yīng)用 [J]新技術(shù)新工藝 2008 12 31-32
(作者單位:中國石油化工股份有限公司東北油氣分公司)