李云杰 馮定
摘要:研究了往復(fù)式天然氣壓縮機(jī)在涪陵頁巖氣開采工區(qū)產(chǎn)生十字頭拉傷故障的原因,闡明十字頭磨損產(chǎn)生的原因及解決對策, 為用戶和壓縮機(jī)生產(chǎn)商分析、解決十字頭磨損問題提供參考。
關(guān)鍵詞:壓縮機(jī);十字頭磨損;解決對策
1 問題提出
涪陵頁巖氣田是中國首個大型頁巖氣田,截至2018年10月6日,涪陵頁巖氣田累計(jì)生產(chǎn)頁巖氣達(dá)200億立方米。某國產(chǎn)天然氣壓縮機(jī)生產(chǎn)商以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,良好的售后維保服務(wù),打動涪陵頁巖氣開采公司,2018年該生產(chǎn)商為用戶提供了40余臺天然氣壓縮機(jī),實(shí)現(xiàn)天然氣增產(chǎn)8000余萬方。但是在2018年12月連續(xù)發(fā)生了四起十字頭磨損故障,壓縮機(jī)生產(chǎn)商高度重視此問題,迅速派經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)團(tuán)隊(duì)到現(xiàn)場解決問題。往復(fù)式天然氣壓縮機(jī)產(chǎn)生十字頭磨損的原因紛雜,各界人士意見不一。本文從5個方面剖析產(chǎn)生十字頭磨損的原因,并提出了相應(yīng)的解決對策,可為用戶、生產(chǎn)商在分析、解決十字頭磨損問題時提供參考。
2 十字頭磨損原因分析
天然氣壓縮機(jī)的十字頭與中體滑道構(gòu)成滑動軸承,潤滑油充當(dāng)中間介質(zhì)將十字頭與滑道分隔開。本次壓縮機(jī)出現(xiàn)十字頭磨損主要是由于十字頭與滑道間的油膜被破壞所造成的,往復(fù)壓縮機(jī)的十字頭與滑道之間不能形成良好的油膜,就會出現(xiàn)干摩擦,造成十字頭磨損故障。輕則造成十字頭局部表面的巴氏合金層過熱、變色,重則會使巴氏合合金層磨損進(jìn)而造成十字頭拉傷、變形,引發(fā)嚴(yán)重事故。引起十字頭磨損的原因是多方面的,現(xiàn)場實(shí)際應(yīng)用表明,以下幾方面是造成十字頭磨損的主要原因。
2.1十字頭本身質(zhì)量原因
由于十字頭本身質(zhì)量問題造成磨損的因素主要有2個方面:(1)形位誤差造成十字頭和滑道之間的間隙不符合要求;(2)巴氏合金厚度不達(dá)標(biāo),在制造廠內(nèi)進(jìn)行主機(jī)跑合或空載試驗(yàn)時設(shè)備正常,當(dāng)在現(xiàn)場加載運(yùn)行或正常運(yùn)行一段時間后,發(fā)生十字頭磨損。
2.2 清潔度方面的原因
天然氣壓縮機(jī)主機(jī)組裝環(huán)境要求密閉、恒溫、清潔,但目前國內(nèi)大多數(shù)天然氣壓縮機(jī)主機(jī)組裝廠房還沒有達(dá)到完全密閉、恒溫、清潔的標(biāo)準(zhǔn)要求,因此清潔度很難得到保證。為了解決這一問題,該壓縮機(jī)生產(chǎn)商采取在主機(jī)跑合之前先由主油泵泵油90分鐘,用以沖洗清潔主機(jī)內(nèi)部各處油道及間隙,這種做法經(jīng)過數(shù)十年的驗(yàn)證,證明確實(shí)起到一定作用。
2.3 潤滑方面的原因
⑴分配塊給各注油點(diǎn)供油時,部分管路堵塞或阻力過大,會造成堵塞(阻力大)一路供油不足,甚至缺油,造成十字頭磨損。⑵主油泵選型不合適,供油壓力小,潤滑油難以供到指定潤滑位置,造成十字頭與滑道干摩擦;或者油泵故障,沒能及時停機(jī),形成十字頭磨損。⑶機(jī)油管路發(fā)生泄漏,油路系統(tǒng)壓力下降,潤滑油難以供到指定潤滑位置,造成十字頭磨損。⑷潤滑油型號不合適,粘度低難以形成油膜。⑸潤滑油不干凈,有塵埃或其他異物進(jìn)入壓縮機(jī),會破壞壓縮機(jī)潤滑,造成壓縮機(jī)十字頭磨損。
2.4 機(jī)體振動
機(jī)體振動達(dá)到一定幅度,會破壞十字頭和滑道間形成穩(wěn)定的液體摩擦,十字頭往復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)時和滑道局部接觸產(chǎn)生摩擦,導(dǎo)致十字頭巴氏合金層減薄,出現(xiàn)磨損現(xiàn)象。由振動造成的十字頭磨損,其合金層減薄的位置都位于與下滑道接觸的部分。
2.5 加工組裝原因
⑴中體加工不合格,滑道與中體定位止口同軸度超差,造成十字頭往復(fù)運(yùn)動時運(yùn)動軌跡不統(tǒng)一,引發(fā)十字頭磨損。⑵滑道表面粗糙度加工不合格,沒有達(dá)到設(shè)計(jì)要求值,引發(fā)十字頭磨損。⑶主機(jī)安裝時活塞桿跳動檢測不合格,造成十字頭往復(fù)運(yùn)動時運(yùn)動軌跡不統(tǒng)一,引發(fā)十字頭磨損。
3 解決對策
⑴故障發(fā)生后,生產(chǎn)商立即對同批次采購回廠剩余十字頭和故障機(jī)組拆解下來的中體使用三坐標(biāo)機(jī)床逐一進(jìn)行復(fù)檢,沒有發(fā)現(xiàn)十字頭存在形位公差超差,中體滑道同軸度、表面粗糙度超差情況。
⑵為驗(yàn)證十字頭巴氏合金厚度是否達(dá)標(biāo),生產(chǎn)商又對同批次十字頭合金層厚度進(jìn)行檢測,證明該批次十字頭合金層厚度滿足技術(shù)要求。
⑶生產(chǎn)商查閱內(nèi)部質(zhì)量資料,證實(shí)在此事件之前,未曾發(fā)生因?yàn)榍鍧嵍?、油品型號不足造成十字頭磨損的故障。
⑷在設(shè)計(jì)潤滑油路時,由分配式注油器出來的每一油路應(yīng)裝有壓力傳感器,向控制系統(tǒng)反饋該油路的壓力情況。同時優(yōu)化管路布置,降低供油阻力,確保每個注油點(diǎn)正常供油。
⑸在進(jìn)行機(jī)組安裝時,應(yīng)檢查中體、氣缸支撐墊片是否墊實(shí),降低中體、氣缸振動幅度,確保十字頭往復(fù)運(yùn)動軌跡統(tǒng)一。
4 案例
2018年12月,壓縮機(jī)生產(chǎn)商服務(wù)人員連夜趕到涪陵頁巖氣現(xiàn)場進(jìn)行維修。根據(jù)整改方案立即實(shí)施:⑴在注油分配塊上增加2處取油孔,用油管分別直通十字頭磨損位置,保證十字頭供油正常;⑵將原有中體、氣缸支撐脫開,重新調(diào)整墊片,控制支撐反彈量在合理范圍值內(nèi),保證十字頭、活塞往復(fù)運(yùn)動軌跡一致性。整改措施實(shí)施后,機(jī)組供油正常運(yùn)行良好,重新測量中體、氣缸振動值均在0.2mm/s內(nèi)。
5 結(jié)論
本文研究了往復(fù)式天然氣壓縮機(jī)產(chǎn)生十字頭磨損故障的5個方面原因,詳細(xì)闡述十字頭磨損故障產(chǎn)生及解決對策。筆者認(rèn)為,在保證零部質(zhì)量的條件下,引起此次十字頭磨損的主要因素是潤滑油供油不足和中體、氣缸支撐未能打?qū)?,造成十字頭與中體滑道形成干摩擦,進(jìn)而造成十字頭拉傷。
參考文獻(xiàn):
[1]郁永章,孫嗣瑩,陳洪俊.容積式壓縮機(jī)技術(shù)手冊[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社.
[2]陳可堅(jiān).活塞式天然氣壓縮機(jī)使用與維護(hù)[M].北京:石油工業(yè)出版社.
[3]劉衛(wèi)華,郁永章.往復(fù)壓縮機(jī)故障示功圖診斷[J].