5kHz)。進一步可以細分為常見的十種表現(xiàn)形式:LF-Squeal(低頻尖叫)、HF-S"/>
代立宏 李虎本 黃巨成 朱亞偉
一、前言
制動噪音指的是制動過程中,由物體的振動所造成的,由彈性界質(zhì)以聲波的方式將能量傳送,產(chǎn)生的人耳朵能感知的(頻率范圍為:20Hz-20000Hz)的噪音。一般認為,盤式制動器的制動噪音產(chǎn)生的機理是通過摩擦片和制動盤這對摩擦副之間的摩擦產(chǎn)生,并通過一定的路徑傳遞的。制動噪音按照頻率劃分可分為3類:低頻噪聲(10Hz-1kHz)、低頻嘯叫(1kHz-5kHz)和高頻嘯叫(>5kHz)。進一步可以細分為常見的十種表現(xiàn)形式:LF-Squeal(低頻尖叫)、HF-SquCal(高頻尖叫)、Judder(抖動)、Groan(嘎吱聲)、Moan(牛叫聲)、Rattle(咔嗒聲)、Clonk(敲擊聲)、wir8 bush(刷盤聲)、Chrip(啁啾聲)和Creak(嘎吱聲)。低頻噪聲主要是摩擦片和制動盤的相互作用,整車懸架系統(tǒng)的傳遞導(dǎo)致。低頻嘯叫主要是制動系統(tǒng)零部件之間模態(tài)耦合造成,高頻嘯叫主要是制動盤的周向共振導(dǎo)致。
本文通過對某款SUV車型出現(xiàn)的特定工況下固定頻率的制動噪音(屬于典型的LF-Squsal)從產(chǎn)生機理著手進行理論分析。探討了導(dǎo)致某型SUV車型特定工況下固定頻率制動噪音的解決思路和方法。
二、問題現(xiàn)象
此款SUV車型裝配了液壓式前盤式制動器和后盤式制動器。故障產(chǎn)生的對象為前盤式制動器如圖l所示,主要技術(shù)參數(shù)如下:卡鉗缸徑為60.33mm,制動盤厚度為28mm,制動有效半徑為135mm。
該車型在制動噪音路過程中,整車冷啟動,前幾次制動出現(xiàn)分貝70dB左右噪音,制動盤溫度達到50℃左右噪音消失。故障出現(xiàn)的條件滿足以下幾點:(1)車輛停置一夜;(2)空氣濕度在70%以上;(3)起步輕踩制動減速度保持在0.1g以下。滿足以上條件,所有車輛100%出現(xiàn)規(guī)律性固定頻率的制動噪音。
三、問題機理及措施實現(xiàn)
1、機理分析
針對出現(xiàn)的噪音利用檢測設(shè)備對噪音頻率進行了檢測,如圖2所示。
通過設(shè)備檢測發(fā)現(xiàn),此噪音的頻率為1.54kHz,分貝值為75dB,屬于典型的低頻嘯叫類噪音。此噪音類型行業(yè)內(nèi)又稱為Me噪音(晨起噪音)主要原因為:潮濕導(dǎo)致的制動摩擦系數(shù)的劇烈變化,3個步驟如下:
(1)水分可暫時提高摩擦片相對摩擦面積,摩擦面積上升導(dǎo)致摩擦系數(shù)(效能)上升,如圖3所示。
(2)制動盤和摩擦片之間的灰塵(Wear debris)的細微氧化鐵(銹)導(dǎo)致摩擦片和制動盤之間的粘貼傾向增大,導(dǎo)致摩擦系數(shù)上升,如圖4所示。
(3)摩擦表面潮濕狀態(tài)時摩擦系數(shù)低,制動后溫度上升,摩擦表面干燥后摩擦系數(shù)急劇上升,如圖5所示。
在以上1到3步驟不斷的變化過程中,制動效能的急劇波動和不穩(wěn)定,最終導(dǎo)致振動和噪音的產(chǎn)生。
不均勻的摩擦力是產(chǎn)生振動的主要原因,而摩擦塊與制動盤之間Stick-S11p是摩擦力變化的原因,Stick-S11p產(chǎn)生的原因則非常之多與制動盤材質(zhì)均勻性、DTV、摩擦塊材質(zhì)均勻性、壓縮量、熱膨脹量、摩擦系數(shù)穩(wěn)定性和卡鉗支架剛度等諸多因素有關(guān)。摩擦片一支架的粘彈性單自由度模型,如圖6所示。
根據(jù)單自由度系統(tǒng)的振動特性:摩擦片一支架的粘彈性單自由度振動方程為:
其中m為重量、x為位移、c為系統(tǒng)阻尼、k為系統(tǒng)剛度。f(t)作為系統(tǒng)振動的能量,也是噪音產(chǎn)生的源頭。最理想的狀態(tài)是f(t)為零,可以通過增加質(zhì)量;改變頻率削弱振動、增加阻尼;吸收振動、增加剛度;減小變形來實施。根據(jù)此機理和開發(fā)經(jīng)驗初步準備以下方案:
內(nèi)側(cè)制動塊增加Shim-cover潤滑劑,改善摩擦系統(tǒng)粘滑剛度和阻尼;實車驗證方案無效,方案如圖7所示;
消音片牌號選用專門的冷態(tài)消音片,實車驗證無效;
制動盤開漸開線孔快速除去摩擦表面灰塵,穩(wěn)定摩擦系數(shù),方案驗證初始有效;一個星期后方案失效,故也排除此方案,開漸開線孔方案如圖8所示。
根據(jù)以上排查過程和方案驗證,可以確定摩擦表面摩擦系數(shù)的劇烈變化是此噪音的誘發(fā)因素(100%消除表面的這種變化幾乎不可能)。進一步分析基本可以鎖定摩擦系數(shù)的變化導(dǎo)致振動和某零部件固有頻率重合導(dǎo)共振,最終導(dǎo)致噪音產(chǎn)生。確定過程如下:
對故障車卡鉗支架增加多種方案配重塊,改變零部件頻率如圖9所示,此噪音消失,但是配重塊采用的是強磁性材料吸附,和實際鑄造一體有差異,故需進一步確認
采用Link3802S對實車進行加速度傳感器布置,進行制動角總成振動采集,進一步證實振動源來自卡鉗支架,振動頻率為1.5kHz,如圖10所示。
從故障現(xiàn)象的機理分析以及臨時方案的驗證到最終實車采集數(shù)據(jù)。可以確定故障原因為卡鉗支架振動模態(tài)不合理導(dǎo)致。
2、措施實現(xiàn)
對故障件的制動盤、卡鉗體和卡鉗支架進行了固有頻率和振動模態(tài)的檢測,如表1-表4所示。
從以上測試結(jié)果分析得知制動盤面內(nèi)面外以及卡鉗體在1.5kHz附近無固有頻率重合;卡鉗支架在2階處存在1.487Hz、1.495Hz的固有頻率與1.54kHz頻率接近,由此進一步確定制動鉗支架的該階振動模態(tài)是導(dǎo)致此噪音的原因。
由于卡鉗支架在2階處存在1.5kHz附近的頻率,由此改變卡鉗支架模態(tài)是最有效的方案。物體的固有頻率和其質(zhì)量和剛度有關(guān),通過卡鉗支架上增加重量可以快速改變其模態(tài),方案如表5所示。
卡鉗支架理論做了6種方案,其中方案5理論和實際測試頻率最佳,卡鉗支架改變前、后頻率分析和實測試結(jié)果見表6所示。
從理論和實際測試結(jié)構(gòu)分析得知CAE理論分析結(jié)果和實際差約5%左右;方案5支架第10階次到第lO階次的固有頻率和1.5kHz最小的間隔為9.8%左右。將改進后的支架裝配的前制動器按照歐美通行的SAEJ2521標準進行了臺架測試,1.5kHz噪音規(guī)避成功,如圖11所示。
隨后將改進后的支架進行裝車驗證,實車測試;原1.5kHz噪音消失。驗證了改進措施的有效性,徹底解決了該車型的特定工況下固定頻率的低頻制動噪音。
四、結(jié)論
通過對本噪音產(chǎn)生的原理循序漸進進行剖析。制定了:
制動塊增加Shim-cover方案;
冷態(tài)消音片方案;
制動盤開漸開線孔方案;
配重塊驗證方案。
最終鎖定原因為卡鉗支架在1.5kHz附近頻率耦合。通過改變卡鉗支架的頻率,進行解耦,消除了原來1.5kHz的噪音。
通過此過程總結(jié)針對特殊問題的解決思路為:首先從基本原理方面著手分析解決方案,制定解決措施和方案;再進一步驗證和借助檢測工具尋找根本原因,最后針對根本原因制定措施。希望通過本文的改進思路給從業(yè)者一定的指導(dǎo)作用。