楊仁華
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基于ANSYS的制動(dòng)卡鉗仿真分析
楊仁華
(西華大學(xué)汽車與交通學(xué)院,四川 成都 610039)
運(yùn)用CAE技術(shù)對(duì)盤式制動(dòng)器制動(dòng)卡鉗進(jìn)行仿真分析,分析了制動(dòng)器結(jié)構(gòu)、卡鉗載荷及卡鉗約束條件。利用CATIA三維軟件對(duì)鉗體進(jìn)行實(shí)體建模,并導(dǎo)入到ANSYS,利用ANSYS進(jìn)行仿真分析,通過(guò)極限工況分析,對(duì)卡鉗進(jìn)行了改進(jìn),最終使卡鉗達(dá)到強(qiáng)度與剛度要求。
制動(dòng)卡鉗;有限元;仿真分析;強(qiáng)度與剛度
汽車制動(dòng)器是汽車上非常重要的一個(gè)組成部分,它可以使行駛中的汽車強(qiáng)制降速、在各種路況下正常駐車、下長(zhǎng)坡時(shí)車速維持平穩(wěn)??梢哉f(shuō),汽車制動(dòng)器直接關(guān)系到汽車的安全性。盤式制動(dòng)卡鉗作為制動(dòng)器的一個(gè)重要零件,不但是制動(dòng)卡鉗,也包含制動(dòng)輪缸,因此其強(qiáng)度與剛度非常重要,然而制動(dòng)卡鉗是一個(gè)結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的零件,采用傳統(tǒng)的力學(xué)方法難以計(jì)算其強(qiáng)度與剛度,本文采用CAE對(duì)制動(dòng)卡鉗進(jìn)行了仿真分析。
盤式制動(dòng)器作為轎車主要使用的制動(dòng)器,其結(jié)構(gòu)如圖1所示[1-2]。
1—制動(dòng)盤;2—制動(dòng)卡鉗;3—制動(dòng)塊;4—活塞;5—進(jìn)油口;6—導(dǎo)向銷;7—車橋。
對(duì)稱錐齒輪式差速器殼體的材料是球墨鑄鐵QT500-18,其材料特性如表1所示。
利用CATIA三維軟件對(duì)制動(dòng)卡鉗進(jìn)行三維建模,然后利用CATIA軟件將制動(dòng)卡鉗三維模型存為stp文件,通過(guò)該stp文件將殼體的三維模型導(dǎo)入ANSYS,進(jìn)而完成三維模型的導(dǎo)入;制動(dòng)卡鉗模型導(dǎo)入后,根據(jù)制動(dòng)卡鉗結(jié)構(gòu)復(fù)雜、厚度不等的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),再考慮分析內(nèi)容,采用智能劃分和局部細(xì)化的方法對(duì)殼體進(jìn)行網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格劃分后的有限元模型[3]如圖2所示。
表1 QT400材料特性表
材料名稱彈性模量/(N/m2)泊松比質(zhì)量密度/(kg/m3)極限強(qiáng)度/(N/m2)屈服強(qiáng)度/(N/m2) QT500-181.61E+110.2747.01E+034.00E+083.20E+08
通過(guò)網(wǎng)格劃分、加約束、加載荷,求解器運(yùn)行求解,得到仿真結(jié)果如圖3所示。其中圖(a)為變形分析,圖(b)為應(yīng)力分析,圖(c)為安全分析。
制動(dòng)卡鉗初始設(shè)計(jì)方案,其觀察口的厚度為8.5 mm。從圖3可以看出,制動(dòng)卡鉗的最大形變?yōu)?.88 mm,形變量較大;應(yīng)力最大值為466.9 MP,超出了屈服強(qiáng)度320 MP;安全系數(shù)較低,為0.70,不符合安全要求,必須要進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)。
圖2 制動(dòng)卡鉗網(wǎng)格劃分
(a)變形分析
(b)應(yīng)力分析
(c)安全分析
在改進(jìn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)制動(dòng)卡鉗的觀察口四個(gè)角容易出現(xiàn)應(yīng)力集中問(wèn)題,嚴(yán)重影響了制動(dòng)卡鉗的強(qiáng)度。經(jīng)過(guò)調(diào)整和分析,發(fā)現(xiàn)倒角和增加制動(dòng)卡鉗觀察口的厚度能夠減小應(yīng)力集中發(fā)生的可能性。最后將設(shè)計(jì)的觀察口厚度由8.5 mm增加
到10 mm,對(duì)觀察口的四個(gè)角進(jìn)行3 mm的倒角,得到了如圖4所示的結(jié)果。其中圖(a)為變形分析,圖(b)為應(yīng)力分析,圖(c)為安全分析。
(a)變形分析
(b)應(yīng)力分析
(c)安全分析
由上圖的分析結(jié)果可以得到,在增加觀察口厚度為10 mm,對(duì)四個(gè)角進(jìn)行3 mm的倒角后,制動(dòng)卡鉗的最大變形量減小到0.45 mm,變形符合規(guī)范;最大應(yīng)力減小到158.7 MP,在屈服強(qiáng)度320 MP內(nèi);安全系數(shù)提高到了2.0,由機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)推薦,抗疲勞斷裂計(jì)算選取的安全系數(shù)為=1.5~3,本次設(shè)計(jì)安全系數(shù)為2,符合安全要求。由以上數(shù)據(jù)可以看出,改進(jìn)后的制動(dòng)卡鉗各項(xiàng)數(shù)據(jù)都得到了相應(yīng)的提高,所以制動(dòng)卡鉗最后采用觀察口厚度為10 mm,四個(gè)角進(jìn)行3 mm的倒角。
綜上所述,制動(dòng)卡鉗經(jīng)過(guò)改進(jìn)后,卡鉗尺寸進(jìn)行了改動(dòng),觀察口的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),由原來(lái)的直角改為圓角,改進(jìn)后制動(dòng)卡鉗的強(qiáng)度與剛度達(dá)到要求。
對(duì)某類型轎車制動(dòng)卡鉗在極限工況下進(jìn)行有限元分析,分析結(jié)果表明,該制動(dòng)卡鉗初始設(shè)計(jì)方案的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和剛度均不符合要求。經(jīng)過(guò)改進(jìn),將制動(dòng)卡鉗觀察口厚度由原來(lái)的8.5 mm增加為10 mm,觀察口四個(gè)角由直角改為半徑為3 mm的圓角,制動(dòng)卡鉗的強(qiáng)度與剛度均達(dá)到要求。分析結(jié)果:為制動(dòng)卡鉗設(shè)計(jì)提供了一種適用的工程方法。
[1]陳家瑞.汽車構(gòu)造(下)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2005.
[2]嚴(yán)亮.盤式制動(dòng)器的匹配設(shè)計(jì)[J].現(xiàn)代制造技術(shù)與裝備,2016(10).
[3]張洪才.何波.有限元分析:ANSYS13.0從入門到實(shí)戰(zhàn)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2011.
〔編輯:嚴(yán)麗琴〕
2095-6835(2018)19-0127-02
U463.5
A
10.15913/j.cnki.kjycx.2018.19.127
楊仁華,長(zhǎng)期從事汽車計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與汽車計(jì)算機(jī)輔助工程研究。