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        大型抽水蓄能機(jī)組推力瓦溫高分析及處理

        2019-03-08 09:11:34
        水電站機(jī)電技術(shù) 2019年2期
        關(guān)鍵詞:瓦溫熱油軸瓦

        胡 敏

        (國網(wǎng)新源湖南黑麋峰抽水蓄能有限公司,湖南 長沙410213)

        1 概況

        該抽水蓄能電站安裝4臺單機(jī)容量300 MW的單級立軸混流可逆式水泵水輪發(fā)電機(jī)組,為日調(diào)節(jié)抽水蓄能電站,主要承擔(dān)調(diào)峰、填谷、調(diào)頻、跳相和事故備用的任務(wù)。機(jī)組同步轉(zhuǎn)速為300 r/min,水輪機(jī)額定水頭為295 m。機(jī)組型式為半傘式結(jié)構(gòu),設(shè)有1部上導(dǎo)軸承、1部水導(dǎo)軸承和1部推導(dǎo)組合軸承。推導(dǎo)組合軸承由下導(dǎo)軸承、推力軸承組合而成,安裝在下機(jī)架內(nèi),裝有12塊導(dǎo)瓦,每塊瓦內(nèi)設(shè)計有導(dǎo)瓦泵,裝有12塊推力瓦,推力軸承為剛性支承結(jié)構(gòu),推力瓦、導(dǎo)瓦材質(zhì)均為巴氏合金。推導(dǎo)軸承采用導(dǎo)瓦泵外循環(huán)冷卻方式,在水輪機(jī)層設(shè)有高壓油泵減載頂起裝置,供機(jī)組啟停過程中形成油膜之用。推力軸承主要結(jié)構(gòu)尺寸、參數(shù)如下:

        軸瓦內(nèi)徑:1400 mm;軸瓦外徑:2400 mm;瓦夾角:24°;瓦厚度:170 mm;推力負(fù)荷:6724 kN;轉(zhuǎn)動部分重量:5533 kN;額定轉(zhuǎn)速:300 r/min;潤滑油牌號:ISOVG46;瓦塊數(shù):12塊;支撐半徑:970 mm;周向偏心率:0.5;徑向偏心率:0.54;平均線速度:30.47 m/s。

        2 故障現(xiàn)象及分析

        2.1 故障現(xiàn)象

        該電站4號機(jī)組自投運(yùn)以來,推力瓦溫一直明顯高于其他機(jī)組,且隨著機(jī)組運(yùn)行強(qiáng)度的增加,瓦溫有升高趨勢,到了2016年夏季,4號機(jī)組高強(qiáng)度運(yùn)行時瓦溫超過80℃,瞬時最高溫度達(dá)到了84.71℃(見圖1),根據(jù)《水輪發(fā)電機(jī)基本技術(shù)條件》(GB/T7894),推力軸承巴氏合金瓦最高溫度不得超過80℃,且該電站機(jī)組保護(hù)推力瓦溫高跳閘值為85℃,推力瓦溫高已嚴(yán)重影響機(jī)組安全運(yùn)行。

        圖1 4號機(jī)組推力瓦溫趨勢圖

        2.2 原因分析

        電站多次組織召開專題會議分析故障原因,經(jīng)分析,推力瓦溫高可能有以下幾方面的原因:

        (1)冷卻系統(tǒng)的油流量及冷卻水量偏低,換熱效果差。

        (2)推力瓦受力及水平不合格,瓦間負(fù)荷不均勻。

        (3)推力瓦靈活度低,不利于形成油膜,導(dǎo)致潤滑不良瓦溫升高。

        針對上述可能的原因,電站在機(jī)組檢修過程中逐一進(jìn)行了排除,先用超聲波流量計測量了油流量及冷卻水量,滿足設(shè)計要求,復(fù)測了推力瓦受力及水平,雖滿足安裝要求,但仍進(jìn)行了調(diào)整,使推力瓦受力盡可能均勻,經(jīng)過上述檢查處理,瓦溫有所改善,但相對其他機(jī)組仍然偏高。因此,電站決定采取措施改善推力瓦的靈活度,推力軸承結(jié)構(gòu)及抗重螺栓結(jié)構(gòu)如圖2所示,將抗重螺栓的球面半徑由R6000改為R1000,增強(qiáng)傾斜靈活度。

        圖2 推力瓦抗重螺栓結(jié)構(gòu)圖

        抗重螺栓更換完成后,進(jìn)行了相關(guān)試驗,推力瓦溫在機(jī)組短時間運(yùn)行時略有下降,但是到了夏季高強(qiáng)度運(yùn)行時,最高運(yùn)行溫度又達(dá)到了84.71℃,未達(dá)到預(yù)期效果。再次組織廠家專業(yè)人員進(jìn)行分析,推斷推力瓦溫高的原因為:機(jī)組在運(yùn)行時,附著在鏡板面上的部分熱油由于邊界層作用進(jìn)入到后一推力軸瓦的進(jìn)油端,造成機(jī)組推力瓦運(yùn)行溫度偏高,需通過改變熱油流向,降低進(jìn)入推力瓦面的油溫從而降低瓦溫。

        3 處理方案

        3.1 處理思路

        在推力瓦左側(cè)鋼坯面增設(shè)熱油隔離降溫裝置,在鏡板轉(zhuǎn)動的過程中,通過熱油隔離降溫裝置上部彈性連接的聚四氟乙烯隔板(下部有9個彈簧)貼合鏡板,將附著在鏡板面的熱油刮落使其不再進(jìn)入下一塊軸瓦面,從而降低推力瓦運(yùn)行溫度,如圖3。

        3.2 處理流程

        3.2.1 推導(dǎo)軸承瓦的拆出

        推導(dǎo)油槽排油→打開推力油槽→拆除下導(dǎo)軸承蓋板→取出下導(dǎo)軸瓦→頂起鏡板(轉(zhuǎn)子頂起13~14 mm)→取出推力軸瓦。

        3.2.2 推導(dǎo)軸瓦熱油隔離降溫裝置的加工及安裝

        圖3 熱油隔離降溫裝置安裝示意圖

        1)在推力軸瓦左側(cè)確定2個定位點(diǎn),如圖4黑圈位置,在鋼坯左側(cè)面標(biāo)記孔徑中心位置,用樣沖做好標(biāo)記,再用磁力鉆加工2個M8深20 mm的安裝孔,并用絲錐加工螺紋,如圖5。

        圖4 定位點(diǎn)的位置(單位:mm)

        圖5 推力瓦現(xiàn)場加工安裝孔圖

        2)加工完畢后,安裝熱油隔離降溫裝置,測量并調(diào)整聚四氟乙烯隔板高出瓦面的距離,確定好位置后,擰緊固定螺栓,用鉆頭通過基座螺孔打樣沖眼,確定剩下4個鉆孔的位置。取下熱油隔離降溫裝置,用磁力鉆加工剩下的4個M8深20 mm的安裝孔,并用絲錐加工螺紋。

        3)安裝“熱油隔離降溫裝置”安裝座,試裝熱油隔離降溫裝置,測量并調(diào)整安裝支架與推力軸瓦面距離(由于基座的螺孔比螺釘?shù)闹睆缴源?,可以上下調(diào)整1 mm的間距)。

        4)取下熱油隔離降溫裝置,將推力瓦回裝推力油槽內(nèi)。

        5)落下鏡板,在推力瓦左側(cè)面安裝熱油隔離降溫裝置。如圖6。

        圖6 熱油隔離降溫裝置示意與現(xiàn)場裝配圖

        6)重復(fù)工序 1)~5),完成 12 塊推力瓦側(cè)面螺孔加工,并回裝推力瓦。

        7)裝復(fù)下導(dǎo)瓦,確保下導(dǎo)軸承間隙雙邊按0.84±0.10 mm分布,單邊設(shè)計為0.42±0.05 mm,同時參照安裝記錄,對其進(jìn)行調(diào)整。

        8)裝復(fù)油槽蓋板,擋油環(huán),密封蓋,推力瓦人孔門以及推導(dǎo)軸承梳齒密封蓋板。

        4 處理結(jié)果

        4.1 發(fā)電工況瓦溫前后對比

        改造完成后,在機(jī)組發(fā)電工況運(yùn)行過程中,對推力瓦溫數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,與改造前的數(shù)據(jù)對比。如圖7。

        由圖7可以看出,在加裝了熱油隔離降溫裝置后,瓦溫出現(xiàn)了明顯下降,最高的降幅達(dá)到了17.43℃。

        圖7 發(fā)電工況推力瓦溫前后溫差

        4.2 抽水工況瓦溫前后對比

        改造完成后,在機(jī)組抽水工況運(yùn)行過程中,對推力瓦溫數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,與檢修前的數(shù)據(jù)對比,如圖8。

        圖8 抽水工況推力瓦溫前后對比

        由圖8可以看出,在加裝了熱油隔離降溫裝置后,瓦溫出現(xiàn)了明顯下降,降幅都在10℃以上,最高的降幅達(dá)到了20.41℃。

        5 總結(jié)

        大型抽水蓄能機(jī)組啟停頻繁,運(yùn)行工況復(fù)雜,推力瓦是容易產(chǎn)生問題的部件,該電站4號機(jī)組屬于引進(jìn)國外技術(shù)的第1批國產(chǎn)化大型抽水蓄能機(jī)組,由于當(dāng)初制造工藝尚不成熟,導(dǎo)致推力瓦溫一直偏高,通過幾年來不斷的分析、改造、試驗,終于找到了解決瓦溫高的有效方法:加裝熱油隔離降溫裝置。4號機(jī)推力瓦在加裝了熱油隔離降溫裝置后,進(jìn)油側(cè)瓦溫出現(xiàn)了明顯的下降,特別是對于抽水工況,瓦溫普遍降幅在10℃以上,達(dá)到了良好的效果,該處理方法對其他大型抽水蓄能機(jī)組推力軸承設(shè)計、瓦溫高處理有一定的借鑒意義。

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