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        630MW超臨界發(fā)電機(jī)組節(jié)能型真空泵改造技術(shù)

        2019-02-10 15:12:58姚昆鵬陶有宏戈建新
        山東工業(yè)技術(shù) 2019年3期
        關(guān)鍵詞:改造經(jīng)濟(jì)性

        姚昆鵬 陶有宏 戈建新

        摘 要:田集發(fā)電廠2號(hào)機(jī)組兩臺(tái)高、低壓凝汽器真空系統(tǒng)分別配備2臺(tái)納西姆工業(yè)有限公司生產(chǎn)的2BW4 353-0MK4型單級(jí)液環(huán)真空泵成套裝置,每臺(tái)凝汽器設(shè)置抽真空母管將兩臺(tái)水環(huán)真空泵并聯(lián),機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)一臺(tái)運(yùn)行,一臺(tái)備用。為提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性、降低廠用電率,特對(duì)此真空系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造,真空泵節(jié)電率達(dá)到84%。

        關(guān)鍵詞:節(jié)能真空泵;經(jīng)濟(jì)性;改造

        1 概述

        田集發(fā)電廠2號(hào)機(jī)組兩臺(tái)高、低壓凝汽器真空系統(tǒng)分別配備2臺(tái)納西姆工業(yè)有限公司生產(chǎn)的2BW4 353-0MK4型單級(jí)液環(huán)真空泵成套裝置,每臺(tái)凝汽器設(shè)置抽真空母管將兩臺(tái)水環(huán)真空泵并聯(lián),機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)一臺(tái)運(yùn)行,一臺(tái)備用。不改變?cè)?臺(tái)200kW真空泵及系統(tǒng)的情況下,在高低壓凝汽器抽真空系統(tǒng)中各并接一臺(tái)功率約為20kW左右的高性能抽真空泵組,這樣真空系統(tǒng)的高低壓凝汽器配置各有3臺(tái)真空泵,為一運(yùn)二備方式。

        水環(huán)真空泵工作水溫對(duì)水環(huán)真空泵抽汽速率的影響較大。特別是雙背壓凝汽器中低壓凝汽器夏季循環(huán)水流量越大,循環(huán)水溫升越低,真空泵吸入壓力下對(duì)應(yīng)的飽和溫度與其入口冷卻水溫度的差值越小,對(duì)應(yīng)真空泵汽蝕余量越小,水環(huán)真空泵越容易汽蝕,抽吸能力越低,抽氣量越小。壓力越低溫度對(duì)真空泵抽吸能力影響越大。如水環(huán)真空泵在設(shè)計(jì)吸入壓力30mmHg(4.0kPa)時(shí),工作水溫由21℃上升到29℃,水環(huán)真空泵抽吸能力由0.67降低至0.01。水環(huán)真空工作壓力受到工作水溫的限制。真空泵在設(shè)計(jì)21.7℃水溫下,吸入壓力在2~8kPa段區(qū)間真空泵隨著入口壓力的降低,抽氣量急劇下降。水環(huán)真空泵自身的特性決定了它的效率較低,其總效率一般低于30%。水環(huán)真空泵設(shè)備的內(nèi)部機(jī)械性能(如裂紋問題)受汽蝕現(xiàn)象影響大,設(shè)備維護(hù)成本高,也影響設(shè)備的安全運(yùn)行。這表現(xiàn)在真空泵的轉(zhuǎn)子經(jīng)常性的損環(huán),維護(hù)費(fèi)用增加。因此,從保護(hù)設(shè)備、提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性、降低廠用電率、增加經(jīng)濟(jì)收入等方面出發(fā),對(duì)我廠的水環(huán)真空泵進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)。

        2 具體改造方案

        在不改變?cè)?臺(tái)160kW真空泵及系統(tǒng)的情況下,在高低壓凝汽器抽真空系統(tǒng)中各并接一臺(tái)功率約為20kW左右的高性能抽真空泵組,真空機(jī)組設(shè)計(jì)的一級(jí)羅茨真空泵抽吸流量為2160m3/h(20kg/h),約為原先2BW4 353-0MK4真正泵組5300m3/h(52kg/h)的40%,滿足系統(tǒng)真空嚴(yán)密性200 Pa/min以內(nèi)的泄漏抽吸量要求。

        這樣真空系統(tǒng)的高低壓凝汽器配置各有3臺(tái)真空泵,為一運(yùn)二備方式,系統(tǒng)主要運(yùn)行方式如下:

        (1)機(jī)組啟動(dòng)時(shí),按原運(yùn)行方式將原有抽真空設(shè)備投入運(yùn)行,用以建立真空;

        (2)機(jī)組運(yùn)行正常、真空穩(wěn)定情況下,高效真空泵組投入運(yùn)行、用以維持真空,原有抽真空設(shè)備切除做備用;

        (3)機(jī)組真空系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重泄漏,高效真空泵不能維持凝汽器真空時(shí)將原有抽真空設(shè)備其中一臺(tái)或兩臺(tái)投入運(yùn)行以滿足真空要求;

        (4)高效真空泵組在檢修或設(shè)備故障時(shí),原有抽真空設(shè)備投入運(yùn)行,確保真空要求。

        (5)改造后機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)主要以高效真空泵組維持真空,均為一運(yùn)二備運(yùn)行方式,設(shè)備之間有可靠的聯(lián)鎖控制系統(tǒng)。

        3 改造后的情況

        在2014年12月19日和2015年5月12日分別對(duì)節(jié)能真空泵進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表1。

        從試驗(yàn)結(jié)果看,2號(hào)機(jī)組在真空泵運(yùn)行工況良好,高效真空泵組投入運(yùn)行前后,凝汽器真空值幾乎沒有變化。凝汽器真空值沒有變化的主要原因是兩次試驗(yàn)機(jī)組均一臺(tái)循泵運(yùn)行,循環(huán)水溫升達(dá)到15.7℃,低壓凝汽器溫升達(dá)到7.9℃,致使真空泵有足夠的冷卻端差,避免了真空泵汽蝕。從2015年5月12日試驗(yàn)數(shù)據(jù)看594MW負(fù)荷工況下機(jī)組高、低壓凝汽器壓力差值為2.4kPa,雙背壓得到有效建立;試驗(yàn)前后低壓凝汽器端差分別為2.6℃和2.9℃;高壓凝汽器端差為1.78℃和1.81℃,凝汽器性能指標(biāo)優(yōu)異。真空泵電流由215A下降至41A左右,真空泵節(jié)電率達(dá)到84%,節(jié)能效果顯著。全年可節(jié)省電量210×7500=158kWh,全年按7500運(yùn)行小時(shí)計(jì),相當(dāng)于節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)煤480噸/年(按全廠平均上網(wǎng)305K/kWh發(fā)電煤耗計(jì))。節(jié)電價(jià)值:158萬kWh×0.35≈55.1萬元(按0.35元/千瓦時(shí)發(fā)電成本計(jì)算)。因高效真空泵受工作水溫的影響較小,能維持較好的真空。也避免了夏季因真空泵工作液的溫度高影響真空。避免了真空泵汽蝕的危害,保護(hù)了真空泵檢修的強(qiáng)度,有效的減少了設(shè)備檢修費(fèi)用。

        4 結(jié)束語

        目前節(jié)能真空技術(shù)改造,是一項(xiàng)新的節(jié)能技術(shù),對(duì)保護(hù)設(shè)備、提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性、降低廠用電率、增加經(jīng)濟(jì)收入,有所益處。

        參考文獻(xiàn):

        [1]童小忠,應(yīng)光耀,吳文健,劉淑蓮.汽輪機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)部件脫落故障的識(shí)別方法[J].振動(dòng).測(cè)試與診斷,2012(05).

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