俞豐平 (中鐵城市發(fā)展投資集團有限公司,四川 成都 610000)
成都地鐵在骨干線路日趨完善后,市區(qū)加密線路開始修建,隨之線路埋深也進一步加深,盾構(gòu)施工地層由富水砂卵石地層向泥巖地層轉(zhuǎn)換,泥巖地層盾構(gòu)施工雖擺脫了滯后沉降、卵石卡刀盤、沉倉等砂卵石地層常見問題,但隨之也帶來新的問題,例如刀盤結(jié)泥餅、管片上浮、盾構(gòu)掘進姿態(tài)異常等問題。
成都地區(qū)分布的軟巖為白堊系中統(tǒng)灌口組(K2g)泥巖。泥巖具有如下4個特性。
通過查詢資料,強風化泥巖抗壓強度為1.28MPa,軟化系數(shù)為0.18;中等風化泥巖的飽和抗壓強度為3.49MPa,軟化系數(shù)為0.21;微風化泥巖的飽和抗壓強度平均值為8.31MPa,軟化系數(shù)為0.31。由此可見,無論強風化泥巖還是微風化泥巖均屬于極軟巖和軟化巖石。
根據(jù)地勘報告顯示,泥巖為弱膨脹巖,室內(nèi)試驗統(tǒng)計,泥巖的自由膨脹率18%,膨脹力39.2kPa。
富含基巖裂隙水,水量主要受裂隙發(fā)育程度、連通性及裂隙充填特征等因素的控制,水量一般不大,局部地段水量豐富。
泥巖的主要礦物成分為粘土質(zhì)礦物。
盾構(gòu)在推進過程中,出現(xiàn)慢速、低扭矩、大推力,渣溫高,在正常加水的情況下,出現(xiàn)噴涌,出渣不連續(xù),渣樣呈磨碎狀。
成都地鐵7號線某區(qū)間在掘進第325環(huán)開始,盾構(gòu)機推進過程中出現(xiàn)持續(xù)噴涌現(xiàn)象,噴涌現(xiàn)象較為嚴重,噴涌壓力較大掘進速度在5~20mm之間波動頻繁。盾構(gòu)掘進推力大,達到1800t左右;掘進速度慢,不到2cm/min;扭矩低,平均只有2500kN·m。開倉后發(fā)現(xiàn)刀盤中心區(qū)已結(jié)泥餅,周邊開口部分結(jié)餅。
泥餅的形成主要受礦物顆粒間的粘結(jié)力、壓力、溫度等的影響,在泥巖地層盾構(gòu)施工時,刀盤將土體切削成大小不一的碎塊和碎屑,在遇水軟化崩解后,渣土中細顆粒增加,依靠表面吸附力吸附于刀盤表面和土倉壁上,特別在中心部位,開口小,線速度低,更易形成泥餅。
①對已出現(xiàn)輕微結(jié)餅的,可采取分散性泡沫進行渣土改良,同時加大用水量,適當降低倉位,促使渣土快進快出。
如情況仍未好轉(zhuǎn),在推進過程中,在膨潤土箱中加入水:分散劑=10∶1的混合液注入土倉,減少渣土的粘聚力。
情況持續(xù)惡化的情況下采用純分散劑或者剝離劑泡倉。
②在結(jié)餅嚴重的情況下,直接開倉進行處理。
①在粘性顆粒較多的泥巖地層原液比例2%~3%、膨脹率10~12倍、流量300L/min左右。
②通過刀盤前方加入大量水,改良渣土的流動性,一般流量選擇中心8~12m3/h,周邊4~6m3/h。同時利用土倉壁上的刀盤加水,對倉內(nèi)的渣土進行沖刷。刀盤前方的加水量和土倉內(nèi)加水量控制在2∶1左右的比例。
③適當提高刀盤轉(zhuǎn)速至1.7~1.8轉(zhuǎn),控制掘進過程中貫入度,由于18寸滾刀高度為187.7mm,焊接撕裂刀的高度為150mm,刀高差37.7mm,因此貫入度控制在40cm以內(nèi)。
成型管片在脫離盾尾,脫離臺車后發(fā)生上浮現(xiàn)象,上浮量超過3cm以上,部分可達8~10cm。
成都地鐵某盾構(gòu)區(qū)間5d內(nèi)4次測量成型管片垂直姿態(tài),最高上浮115mm。
盾構(gòu)開挖直徑為6304mm,盾尾直徑為6230mm,管片外徑為6000mm,因此開挖與管片間存在152mm的空隙。而泥巖地層又有一定的自穩(wěn)性,空隙未能被地層填充。拼裝完成的管片處于地下水和漿液的浸泡中。即使在同步注漿跟上的同時,初凝的6~8h內(nèi),管片處于一個活動狀態(tài)。
①控制盾構(gòu)掘進姿態(tài),后點垂直姿態(tài)根據(jù)總結(jié)的管片上浮量,有意識的控制在負值,一般取-40~-20mm左右。
②脫出管片后3~5環(huán)及時進行二次注漿,二次注漿采用雙液漿,注漿點位為上部,錯開封頂塊,注漿方量一般控制在0.3~0.5m3。
③做好螺栓復緊工作,3次或多次復緊。
④調(diào)整同步漿液凝結(jié)時間,采用高密度、良好充填性,體積收縮率低,保證漿液不分層、不離析。優(yōu)先選擇上部注漿管路進行注漿。
⑤對于長下坡的隧道,間隔15環(huán)~20環(huán)全環(huán)注漿,形成環(huán)箍,切斷后方可水源補給。
⑥采用定位隼或者槽鋼拉結(jié)的方式,讓管片形成整體,增加自重。
長時間停機后盾構(gòu)恢復推進,推進油缸正常壓差條件下,盾構(gòu)姿態(tài)不受控制,調(diào)整分區(qū)油壓后仍然不受控。推力增加,特別是鉸接壓力上漲較快。
成都地鐵7號線某區(qū)間,由于春節(jié)停機放假,盾構(gòu)機于2015年2月5日掘進至326環(huán)停機,停機時水平姿態(tài)前點+9,后點+2,趨勢+1。2015年2月25日恢復掘進(停機20d),恢復掘進后盾構(gòu)機水平姿態(tài)一直向曲線外側(cè)發(fā)展,每環(huán)變化速率約7~10mm/環(huán),掘進至335環(huán),水平姿態(tài)變化為前點-46,后點-8,趨勢-8mm/m。在采用增加左右千斤頂油壓差的措施情況下盾構(gòu)機水平姿態(tài)繼續(xù)向曲線外側(cè)發(fā)展,盾構(gòu)機姿態(tài)仍無法控制。
造成姿態(tài)控制困難的主要原因為開挖后圍巖松弛,另外泥巖的微膨脹性導致盾體受到束縛,同步注漿漿液在長時間停機后凝固,與盾構(gòu)機殼體形成一體,從而開挖輪廓無法滿足盾體通過的要求。
①優(yōu)化管片選型,使隧道軸線、盾構(gòu)機軸線、管片軸線三線一致,必要時選用1.2m管片,加快調(diào)整速率。
②加大上下油壓差,在特殊情況下,可拔除電磁閥或增加輔助油缸,進一步加大油壓差。
③做好盾構(gòu)潤滑工作,可通過中盾徑向孔注入膨潤土或油脂,減少盾尾與地層的摩擦阻力。
④開倉增加超挖刀,用撕裂刀替換最外側(cè)的滾刀,一般替換兩把,擴挖半徑較之前增加約5cm。
①對停機地點應(yīng)提前進行籌劃,停機前3環(huán),同步注漿液調(diào)整為惰性漿或者膨潤土,避免盾尾包裹。
②在停機期間,應(yīng)適當向前掘進,可選擇1d向前掘進20cm~40cm,避免長時間圍巖松弛和膨脹力將盾體裹住。
③在停機時,通過中盾徑向孔注入膨潤土,潤滑盾體。
④在停機后恢復推進階段,應(yīng)高度關(guān)注姿態(tài)的變化,及時調(diào)整掘進參數(shù)。
上述為泥巖地層常見的主要問題及處置方式,盾構(gòu)推進是一個動態(tài)的過程,很多問題的出現(xiàn)是有諸多征兆的,在推進過程中,我們更應(yīng)該關(guān)注細節(jié)和參數(shù)的變化,從變化中尋找規(guī)律,從規(guī)律中尋找解決辦法。