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        常減壓裝置常頂腐蝕分析及防護措施

        2018-12-06 07:40:30劉雙民
        青年與社會 2018年31期
        關(guān)鍵詞:腐蝕防腐工藝

        摘 要:文章主要介紹天津石化公司常減壓裝置在加工原油劣質(zhì)化過程中所遇到的塔頂?shù)蜏夭课桓g問題,并依據(jù)塔頂系統(tǒng)的腐蝕的機理進行分析,以“一脫三注”工藝防腐為基礎(chǔ)提出改進、防護措施,改進后取得了一定效果。

        關(guān)鍵詞:常減壓;腐蝕;措施;工藝;防腐

        一、原油加工情況及腐蝕原理和“一脫三注”的概述

        天津石化公司常減壓裝置年加工能力2.5Mt/a,目前同時加工原油品種較多,主要包括了沙輕、沙中、沙重、伊輕、伊重、福蒂斯、卡斯蒂利亞、科威特等十余種。這些油種采取摻煉、混煉形式,含硫量均較高,所加工的原油硫含量數(shù)據(jù)總結(jié)如表1。

        從上表可以看出,原油硫含量平均值在升高。在原油加工過程中,NaCL、MgCL2等無機鹽會在120℃開始水解生成HCl,對設(shè)備有強烈的腐蝕作用,同時塔頂?shù)蜏夭课挥蠬2S存在,H2S與Fe反應(yīng)生成FeS保護膜,HCl與FeS發(fā)生反應(yīng),破壞保護膜并生成H2S。H2S、HCl與Fe的交互反應(yīng),導(dǎo)致腐蝕進一步加劇進行。

        常減壓裝置通常采用“一脫三注”的防腐工藝?!耙幻摗奔丛屯ㄟ^電脫鹽罐,脫掉水和無機鹽,降低設(shè)備腐蝕,“三注”是在塔頂揮發(fā)線上注入氨、緩蝕劑和水,防止HCl+H2S+H2O型腐蝕。

        二、加工高硫原油遇到的防腐問題

        常減壓裝置目前加工的油種存在硫含量高,混煉比例不一,性質(zhì)不穩(wěn)定以及乳化嚴重等特性,這些變化使得常減壓裝置“一脫三注”的設(shè)施和防腐工藝顯現(xiàn)出落后,繼而帶來操作上的各項問題:(1)在摻煉污油和卡斯蒂利亞時,原油脫后含鹽指標出現(xiàn)超標,乳化層過厚,導(dǎo)致電脫鹽電流升高,甚至?xí)?dǎo)致電脫鹽罐跳閘。(2)常減壓采用無機氨工藝,無機氨易揮發(fā)、不穩(wěn)定,不能快速溶于水中與酸發(fā)生中和作用,防腐效果差;無機氨易生成銨鹽,產(chǎn)生垢下腐蝕。(3)塔頂三注的注入口為接管形式,既造成了三劑浪費,又降低了防腐效果。(4)常頂換熱器入口管線采用1分4的形式,物流分配存在偏流現(xiàn)象,從而導(dǎo)致常頂設(shè)備及管道局部流速過快,造成沖刷腐蝕嚴重。

        以上問題,影響了“一脫三注”的操作,最終造成了“脫后含鹽”、“pH值”、“Fe2+含量”以及“腐蝕率”等指標的失控。

        三、防腐技改實施措施

        (一)增設(shè)有機胺中和劑注入系統(tǒng)。在塔頂增注有機胺,有機胺為長鏈烴類胺基化合物,熱穩(wěn)定性好,易溶于水,在露點區(qū)能與HCl一起冷凝,使冷凝區(qū)不出現(xiàn)強酸性區(qū)域,避免初凝區(qū)的酸性腐蝕。

        (二)改變“三注”的噴頭型式。常減壓塔頂“三注”的噴頭形式原來為直接接入的一個管接,注劑從管接流出后,不能迅速有效的與塔頂餾出物溶合,起到快速中和的作用。針對這一問題,將“三注”的注入器做了改變,增加了順流噴嘴使其快速有效的與塔頂餾出物溶合,進而起到很好的防腐效果。

        (三)增加電脫鹽罐反沖洗設(shè)備及運行電流DCS監(jiān)視。針對電脫鹽反沖洗原來存在的沖洗操作需占用注水流程的問題,增加了電脫鹽反沖洗專門設(shè)備,改造后,現(xiàn)水沖洗操作已不影響正常注水操作,水沖洗流量由原20噸/小時提高到40噸/小時,沖洗效果提高。增加電脫鹽運行電流DCS畫面監(jiān)測后能夠連續(xù)監(jiān)視其運行工況,及時發(fā)現(xiàn)并處理電流異常升高等情況,保障了電脫鹽運行的平穩(wěn)。

        (四)常頂換熱器入口前分配管的改造。原常頂換熱器入口的分配管形式為一分四,四臺換熱器出口集合管引出點在封頭端,這種分配形式易導(dǎo)致液體出現(xiàn)偏流,出現(xiàn)局部腐蝕加劇,換熱效果不理想等問題。利用檢修機會將常減壓裝置常頂換熱器入口的分配管形式改為“一分二,二分四”的形式,并將四臺換熱器出口集合管引出點改在中間,杜絕了介質(zhì)偏流的現(xiàn)象。

        (五)更換初、常、減塔頂新型注水流量計。初餾塔、常壓塔、減壓塔增加四臺新型注水流量計,從而可以根據(jù)塔頂餾出量,以及含硫量的高低,來準確的調(diào)整注水量。并將常頂注水流量準確控制到塔頂餾出物的7%以上,現(xiàn)注水流量達到2.2噸/小時。

        (六)增加在線腐蝕監(jiān)測及pH值監(jiān)測。針對原油含硫量增加所導(dǎo)致的塔頂輕油部位腐蝕加劇的問題,常減壓裝置增加了在線腐蝕監(jiān)測系統(tǒng),利用在線腐蝕監(jiān)測系統(tǒng)可以及時的發(fā)現(xiàn)設(shè)備管線腐蝕狀況,計算腐蝕速率;與此同時,還增加了在線pH值監(jiān)測,根據(jù)監(jiān)測數(shù)值,調(diào)準“三注”量,保持pH值的穩(wěn)定,減弱腐蝕作用。

        四、實施效果

        (一)常頂換熱器四路流量分配均勻。改造后常頂換熱器四路流量分布更趨于均勻,在總流量49噸/小時的情況下,四路分支流量最大偏差小于1噸/小時,原物料偏流現(xiàn)象明顯好轉(zhuǎn),避免了物料偏流對設(shè)備管線造成的沖刷減薄。

        (二)常頂切水pH值更加穩(wěn)定。對比改造前后常頂切水PH:在單注氨水時塔頂PH均值在8.5左右,且pH值控制不平穩(wěn),波動范圍較大,最大差值為3。當塔頂改注有機胺后均值為7.5,最在大差值為1,確保塔頂pH值控制平穩(wěn)。

        (三)常頂腐蝕速率控制平穩(wěn)。常頂注水量2.2噸/小時,注緩蝕劑量15PPm,有機胺量15PPm。常頂切水鐵離子均值在1.2mg/l左右,均在指標范圍之類,說明防腐效果較為理想。

        塔頂腐蝕探針監(jiān)控速率:E2-101/1入口腐蝕速度均值為0.0232mm/a。E2-101/1出口腐蝕速度均值為0.0107mm/a,均小于0.25mm/a的指標要求。①對比E1-101/1,2入口、出口的腐蝕率,發(fā)現(xiàn)入口腐蝕率略高于出口,說明所注的有機胺充分發(fā)揮了中和的功效;②探針所測得的腐蝕率雖然略有波動,但是整體呈現(xiàn)平穩(wěn)趨勢,說明注有機胺既起到了無機氨的中和作用,又起到了穩(wěn)定的效果。

        通過觀察腐蝕率、脫鹽結(jié)果和Fe2+含量可以看出,“一脫”和“三注”目前達到了較好的效果,也說明了2#常減壓裝置對防腐所做的技改措施取得一定成效。

        五、結(jié)語

        有效的防腐措施,可保證了設(shè)備所受腐蝕在可控范圍內(nèi),增加了設(shè)備運行的可靠性,進而為安全平穩(wěn)運行,降低成本,增加經(jīng)濟效益,延長運行周期,減少停工次數(shù)和停工時間等提供了必要的保障。

        參考文獻

        [1] 林彩虹,潘軍.加工高硫原油設(shè)備的腐蝕和防護[J].石化技術(shù)與應(yīng)用,2004(22):6.

        作者簡介:劉雙民(1970.09- ),男,河北黃驊人,中石化天津分公司煉油部,本科,研究方向:煉油化工技術(shù)質(zhì)量管理。

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