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        24 000 t/a歧化松香酸鉀皂裝置生產(chǎn)問題及改進(jìn)

        2018-12-05 06:48:24范志磊
        現(xiàn)代鹽化工 2018年5期
        關(guān)鍵詞:松香皂化色相

        范志磊

        (金浦投資控股集團(tuán)有限公司,江蘇 南京 210009)

        1 裝置設(shè)計(jì)問題及改進(jìn)

        1.1 松香熔融槽

        根據(jù)原設(shè)計(jì)要求,松香的熔化和輸送流程為:桶裝原料松香經(jīng)人工破桶、破碎后,加入到V301松香熔融槽,熔融槽盤管接熱導(dǎo)熱油將松香加熱融化,經(jīng)P301松香輸送泵送到松香計(jì)量槽。

        運(yùn)行一年后出現(xiàn)P301松香輸送泵打不上料的問題,經(jīng)查泵進(jìn)口管線堵。分析原因?yàn)樵上闳廴诓?,因底部裝有加熱盤管,出料口據(jù)底部約20 cm,松香反復(fù)融化沉積在盤管周圍,形成軟化點(diǎn)較高的“黑松香”,結(jié)垢逐漸增多,直至接近出料口位置,未完全融化的松香堵塞了出料口。當(dāng)即采取定期清理底部“黑松香”、提高導(dǎo)熱油溫的措施加以緩解,但因底部盤管阻礙,清理工作量大,效果不明顯,清理周期為每季度一次。

        2011年,第二條線投產(chǎn),松香需求量增加一倍,熔融槽清理周期已縮短為每月一次,且隨著導(dǎo)熱油溫的升高,松香色相也升高,直接影響了鉀皂產(chǎn)品色相指標(biāo)。

        該問題主要是V301松香熔融槽設(shè)計(jì)不合理,出料口高于槽底不能打空松香,底部設(shè)置盤管不利于清理垢物。對此,將V301松香熔融槽底部盤管拆除,將出料口設(shè)置在槽底,P301松香輸送泵加裝過濾網(wǎng)定期清理,至今運(yùn)轉(zhuǎn)正常,無需清理熔融槽,且導(dǎo)熱油溫穩(wěn)定,松香色度穩(wěn)定。同時(shí),也有企業(yè)將熔融槽設(shè)計(jì)成倒圓錐體,松香不易結(jié)垢,但因改造成本過高,沒有采納。

        1.2 裝置密封性

        裝置生產(chǎn)的鉀皂產(chǎn)品色相穩(wěn)定在4.5~5.5(Gardner),因下游客戶丁苯橡膠公司的技術(shù)要求為色相6以內(nèi),所以產(chǎn)品能夠滿足客戶需求。后因丁苯橡膠板塊產(chǎn)能過剩,開工率降低,產(chǎn)品需求不振,公司開始接ABS塑料客戶的鉀皂訂單,色相指標(biāo)需調(diào)整至2~3。經(jīng)過多次試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)降低色相應(yīng)做好:提高裝置的密封性、控制反應(yīng)溫度、優(yōu)選原料等工作。設(shè)備密封性差,氧化明顯,主要影響產(chǎn)品色度[1]。

        據(jù)周東軍對歧化松香和脫氫樅酸在高溫下的氧化特性的研究成果,從150 ℃到290 ℃,歧化松香在氧氣中色澤變化了11.5#(鐵鉆色),在空氣中色澤變化了5.5#,在氮?dú)庵猩珴勺兓?#,歧化松香在不同氣體中升溫過程中的色澤變化大小順序?yàn)椋涸谘鯕庵校驹诳諝庵校驹诘獨(dú)庵?。在氮?dú)庀拢词辜訜岬?70 ℃,脫氫樅酸含量不同的樣品,色澤也沒有顯著變化,即沒有發(fā)生氧化反應(yīng)[2]。

        據(jù)此,對裝置重點(diǎn)部位實(shí)施了氮?dú)獗Wo(hù),但因設(shè)備密封性不好,氮?dú)庀牧看?,同時(shí)需配合采取控制溫度、優(yōu)選原料等措施,色相才能穩(wěn)定在3~4.5,仍然達(dá)不到3以下。最終,對全裝置進(jìn)行了氮封改造,配合熔融槽采用氮?dú)鈮毫?、歧化釜?shí)施機(jī)械密封等措施,色相穩(wěn)定在1.6~2.5,滿足了客戶需求(見表1)。

        表1 不同裝置密封性下的鉀皂產(chǎn)品色相

        1.3 高濃度產(chǎn)品生產(chǎn)

        2012年起,國內(nèi)橡膠行業(yè)大蕭條,迫使公司考慮出口鉀皂產(chǎn)品,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%,50%的產(chǎn)品因運(yùn)輸距離過長,明顯不宜出口,只有質(zhì)量分?jǐn)?shù)為80%的產(chǎn)品才有利可圖。在試制過程中,發(fā)現(xiàn)因高濃度產(chǎn)品黏度大,現(xiàn)有的皂化釜最高做到質(zhì)量分?jǐn)?shù)為65%的產(chǎn)品,否則攪拌漿易受力變形損壞。

        經(jīng)與攪拌漿生產(chǎn)廠家溝通,嘗試將原單層攪拌器改為多層攪拌器,攪拌效果明顯提高,最高可以做到質(zhì)量分?jǐn)?shù)為75%,否則攪拌器負(fù)荷過載。

        最后,考慮到攪拌槳在流場中所受力為黏性力和壓力,作用在攪拌漿上的扭矩除了剪切力矩還有壓力梯度力矩,因此又對多層攪拌器的攪拌漿進(jìn)行了改造,配合加料方式調(diào)整,成功制作出質(zhì)量分?jǐn)?shù)為80%的產(chǎn)品。

        1.4 松香破碎方式

        原裝置設(shè)計(jì)無松香破碎單元,一般采用人工破碎方式,即先剪開鐵皮剝離后,大錘敲碎,集中裝入編織袋待用;第二條線開車后,松香供不應(yīng)求,現(xiàn)場破碎后直接倒入熔融槽,但工作效率低、人工費(fèi)用增加。同時(shí),破碎現(xiàn)場伴有粉塵污染且物料浪費(fèi)嚴(yán)重,熔融槽投料口持續(xù)向外散發(fā)煙氣,裝置煙霧報(bào)警器頻繁報(bào)警,氣味較重,現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生檢測很難達(dá)標(biāo)。

        通過向?qū)<艺埥?,并參考松香類破碎裝置,自主制造了一套半自動化破碎裝置,通過液壓傳動在熔融槽投料口上方擠壓包裝桶,人工取出鐵皮并輔助破碎,碎松香自投料口落入熔融槽,投料口上方加裝風(fēng)機(jī)。此舉減少了松香浪費(fèi)和粉塵污染,現(xiàn)場氣味明顯減輕,職業(yè)衛(wèi)生檢測達(dá)標(biāo),勞動生產(chǎn)率得到有效提高。

        查詢專利得知,熊小強(qiáng)(專利號CN201310050896.X)發(fā)明的松香桶開桶破碎機(jī),利用液壓傳動技術(shù)環(huán)縫開桶,雙刀進(jìn)行切割,切割效果較理想,生產(chǎn)效率高,每小時(shí)能開桶破碎35~40桶,松香破碎粒度均勻,星鐵皮可再利用,性能安全可靠,操作方便。

        2 生產(chǎn)問題及改進(jìn)

        2.1 主原料松香的選擇

        目前,我國馬尾松、濕地松、思茅松松脂生產(chǎn)的脂松香產(chǎn)品在理化質(zhì)量指標(biāo)上都能符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T8145—2003《脂松香》中制訂的產(chǎn)品等級要求。但在實(shí)際應(yīng)用中,濕地松和思茅松松香在生產(chǎn)歧化松香酸鉀皂產(chǎn)品中,使用效果不如馬尾松松香。

        但松脂生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)復(fù)雜,為了短期利益,往往會將馬尾松脂和濕地松脂

        混合收購銷售,導(dǎo)致大量的“混合松香”推出市場,由于標(biāo)準(zhǔn)沒有樹酯酸含量技術(shù)要求,使用廠家很難驗(yàn)證所購馬尾松松香質(zhì)量,導(dǎo)致鉀皂產(chǎn)品質(zhì)量波動較大。試驗(yàn)表明,在馬尾松香中混雜濕地松香、南亞松香或加勒比松香,會增加歧化反應(yīng)的能源和催化劑消耗[3]。

        根據(jù)蘇運(yùn)勝的研究結(jié)論,當(dāng)脂松香中異海松酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)不超過1%,歧化反應(yīng)2 h,產(chǎn)品質(zhì)量即能達(dá)標(biāo);若異海松酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)不超過5%,歧化反應(yīng)3 h后,產(chǎn)品質(zhì)量可達(dá)標(biāo),但生產(chǎn)成本會隨能耗相應(yīng)增加;若異海松酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過5%,按傳統(tǒng)工藝進(jìn)行歧化反應(yīng)3 h后,產(chǎn)品質(zhì)量也無法達(dá)標(biāo)。據(jù)此對脂松香生產(chǎn)廠家進(jìn)行考核,合格后長期定點(diǎn)采購,產(chǎn)品各項(xiàng)性能指標(biāo)基本穩(wěn)定。

        2.2 歧化、皂化工藝問題

        裝置歧化單元采用間歇法生產(chǎn)歧化松香,和熔融法配合,歧化反應(yīng)溫度280 ℃,歧化反應(yīng)時(shí)間4~8 h,以中控分析脫氫樅酸達(dá)標(biāo)為準(zhǔn),一般在4 h左右脫氫樅酸即能達(dá)到45以上。2012年,接到某丁腈橡膠公司訂單,要求提供脫氫樅酸60以上的歧化松香產(chǎn)品,當(dāng)時(shí)有以下幾種方式可以改進(jìn),延長歧化時(shí)間、增加催化劑添加量、提高反應(yīng)溫度、提高攪拌速率、選擇優(yōu)質(zhì)原料等。經(jīng)過多輪試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)影響脫氫樅酸指標(biāo)的主次順序?yàn)椋哼x擇優(yōu)質(zhì)原料、增加催化劑添加量、提高反應(yīng)溫度、提高攪拌速率和延長歧化時(shí)間。實(shí)際上因優(yōu)質(zhì)原料選取困難且并無大量需求,故實(shí)際運(yùn)行過程中并不采納。

        裝置皂化單元工藝簡單,歧化段指標(biāo)合格,皂化不會有太大的問題。問題出現(xiàn)在某客戶對鉀皂產(chǎn)品pH指標(biāo)的要求,相對于普通產(chǎn)品(9.5~10.2,合格區(qū)域0.8)pH范圍較窄,pH為10.0~10.2。經(jīng)分析并向同行業(yè)學(xué)習(xí),首先從加料方式進(jìn)行改進(jìn),由原先的先加氫氧化鉀溶液和軟化水,再在1.5 h內(nèi)投入歧化松香,改為按工藝比例同時(shí)加注,避免皂化反應(yīng)始終處于堿過量的狀態(tài),且確保皂化完全;其次將原固體堿改為液體堿,提高了堿液的穩(wěn)定性,經(jīng)過多次嘗試,成功將pH穩(wěn)定控制在10.0~10.2。

        2.3 催化劑問題

        裝置采用直接加催化劑與熱松香混合進(jìn)行歧化反應(yīng),反應(yīng)溫度在270~290℃,反應(yīng)時(shí)間4 h左右。由于歧化松香黏度較大,使得回收催化劑難度增大,歧化過濾器頻繁堵塞,且難以清理,形成了生產(chǎn)瓶頸,后改用反沖式過濾器加以解決。對于催化劑比表面積,大則分散性好,但制作成本高,同時(shí)顆粒太細(xì),歧化過濾器和皂化過濾器無法全部攔截,易污染鉀皂產(chǎn)品,并加深產(chǎn)品色相,降低催化劑回收率;比表面積小則催化效率低,催化劑消耗升高。經(jīng)過分析,目前采用優(yōu)先調(diào)整過濾網(wǎng)規(guī)格和增加過濾器數(shù)量,確保攔截效果,但需平衡好過濾網(wǎng)目數(shù)和產(chǎn)品通過速度。

        對于自制催化劑的裝置,一條線運(yùn)行時(shí),一個(gè)催化劑班組完全可以勝任催化劑再生工作;第二條線開車后,催化劑班組明顯壓力過大,每天均要進(jìn)行再生工作,一旦過程中出現(xiàn)問題,就無法及時(shí)提供催化,這又形成了一道生產(chǎn)瓶頸。目前裝置已將工作重點(diǎn)放在催化劑單元瓶頸消缺,同時(shí)固定催化劑班組人員,盡量保持操作穩(wěn)定。行業(yè)內(nèi)也有將催化劑單元委外,從制備、過濾、回收、再生,均有標(biāo)準(zhǔn)工作流程,催化劑回收率高達(dá)95%,需支付一定的服務(wù)費(fèi)用。

        Pd/C催化劑是一種性能良好的松香歧化反應(yīng)催化劑,Pd/BC較Pd/C環(huán)保,但價(jià)格昂貴,生產(chǎn)成本高,使用非貴金屬催化劑成為研究新趨勢。國內(nèi)已研究出新型的價(jià)格低、可再生的催化劑,但大都在試驗(yàn)階段,需要在生產(chǎn)中進(jìn)一步驗(yàn)證。

        3 結(jié)語

        經(jīng)過多年過的摸索和改造,24 000 t/a歧化松香酸鉀皂裝置實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量和各項(xiàng)消耗指標(biāo)超過了同行業(yè)平均水平。

        熔融法溫度高,過程控制要求嚴(yán)格氮封,穩(wěn)定操作、減小波動是保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提。主原料松香最好選用馬尾松且保持供應(yīng)商的穩(wěn)定,堿液最好用液堿方便控制。

        Pd/C催化劑是影響品質(zhì)的主要因素,如自制必須保證質(zhì)量,盡量避免頻繁更換操作人員。催化劑回收是裝置連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵,經(jīng)驗(yàn)因素影響較大,但在生產(chǎn)過程中時(shí)往往不受重視,較多關(guān)注反應(yīng)過程和催化劑制備而忽視過濾系統(tǒng),則會在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)較多問題。

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