(天辰化工有限公司,石河子市,832000) 席學(xué)君
新疆天辰化工有限公司于2006年12月30日獲批的120萬t/a聯(lián)合化工項(xiàng)目是新疆維吾爾自治區(qū)和兵團(tuán)的重點(diǎn)項(xiàng)目,該項(xiàng)目一期40萬t/a PVC、30萬t/a燒堿及其配套裝置已于2007年11月順利投產(chǎn),在40萬t/aPVC項(xiàng)目建設(shè)中,一次鹽水從天津威德泰科石化科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“天津威德”)引進(jìn)納濾膜法脫除硫酸根技術(shù),該工藝采用脫氯淡鹽水作為原料液,脫氯淡鹽水通過膜分離后成為兩部分:一部分為硫酸根含量較低的滲透液,進(jìn)入化鹽系統(tǒng);另一部分為硫酸根含量較高的濃縮液,進(jìn)入冷凍脫硝單元,離心出的結(jié)晶體包裝外售,整個(gè)工藝做到了鹽水循環(huán)利用,廢液排放為零的目的,從源頭上杜絕了對環(huán)境的污染。
天辰化工一次鹽水除硝經(jīng)過多年的平穩(wěn)運(yùn)行,隨著回收鹽水處理量的增加,膜等關(guān)鍵設(shè)備開始老化,冷凍系統(tǒng)換熱效率逐漸降低,除硝能力逐漸下降,能耗增加,生產(chǎn)管線易結(jié),設(shè)備損耗增大,現(xiàn)有設(shè)備處理量有限,濃縮液回收利用不完全,容易造成生產(chǎn)損失,外排鹽水會造成環(huán)境污染,因以上情況,為了提高系統(tǒng)脫硝能力,計(jì)劃對冷凍系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。
回收鹽水經(jīng)膜裝置分離后為滲透液和濃縮液兩部分,滲透液經(jīng)板式換熱器換熱后打回配水罐返回生產(chǎn)系統(tǒng);經(jīng)過濾元件逐級過濾后的濃縮液進(jìn)入濃硝罐,濃縮液貯槽內(nèi)鹽水經(jīng)濃硝泵打出,經(jīng)過換熱器(由低硝液儲罐部分低溫低硝鹽水降溫)后進(jìn)入鹽水兌鹵槽,然后經(jīng)結(jié)晶給料泵打出,經(jīng)過經(jīng)4#、5#列管換熱器(冷量由-20℃鹽水提供)循環(huán)運(yùn)行,將溫度降至10~20℃范圍之內(nèi),部分送入沉降器,低硝液通過溢流進(jìn)入低硝罐,然后通過低硝鹽水泵輸出,經(jīng)列管換熱器循環(huán)冷卻(冷量由-20℃水提供),大量低硝液進(jìn)入沉降器循環(huán)運(yùn)行,當(dāng)溫度降至-5~10℃左右時(shí)部分低硝液通過板式換熱器進(jìn)入配水系統(tǒng),此時(shí)沉降器中結(jié)晶析出帶結(jié)晶水的硫酸鈉,然后帶有大量結(jié)晶體的漿料經(jīng)過離心機(jī)離心處理,離心母液進(jìn)入溢流槽內(nèi),帶結(jié)晶水的硫酸鈉送往元明粉廠區(qū)進(jìn)行后序處理,工藝流程圖見圖1。
圖1 一次鹽水除硝冷凍系統(tǒng)工藝流程圖
在膜法-冷凍系統(tǒng)除硝過程中,冷凍系統(tǒng)是關(guān)鍵控制過程之一,冷凍的效果直接影響芒硝的脫出效果。淡鹽水中主要成分為氯化鈉和硫酸鈉,在長期低溫運(yùn)行過程中,氯化鈉會逐漸析出結(jié)晶,造成設(shè)備管線堵塞,影響處理能力和換熱效率,因此,控制鹽水溫度在合適的區(qū)間對冷凍系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行至關(guān)重要,沉降器溫度一般控制在-8℃左右。
冷凍過程消耗大量冷量,合理利用冷量可以降低能耗、節(jié)約成本。在低硝液送往化鹽崗位前與濃硝液換熱,離心母液水回低硝罐,減少冷量損失。
原有生產(chǎn)系統(tǒng)中兌鹵槽濃硝液經(jīng)過結(jié)晶給料泵加壓進(jìn)入4#、5#列管換熱,一部分進(jìn)入沉降器,另一部分回到兌鹵槽循環(huán),出列管進(jìn)沉降器的溫度一般控制在9~10℃,兌鹵槽溫度控制在15℃,由于出列管到兌鹵槽的管道彎頭較多(12個(gè)),管道中揚(yáng)程損失太大,致使?jié)庀鯄毫土髁繙p小,當(dāng)溫度較低時(shí),容易導(dǎo)致濃硝結(jié)晶堵塞列管和管道,需要人工倒換備用列管或者沖洗管線,造成操作復(fù)雜化,指標(biāo)難以控制。
4#、5#列管濃縮液換熱面積小,換熱效果不明顯,濃硝鹽水在回收到8m3/h以上,兌鹵槽溫度高進(jìn)入沉降器的溫度就迅速上升,沉降器溫度要維持在-8℃,必須控制兌鹵槽的溫度,兌鹵槽的溫度為15℃,但實(shí)際運(yùn)行中溫度大于25℃,由于前系統(tǒng)中膜裝置的要求溫度在45℃,即濃硝溫度在45℃,-20℃的冷凍鹽水和溫度較高濃硝液直接接觸,由于溫差過大,列管易結(jié)晶,結(jié)晶后用溫度高(50~60℃)的熱水沖洗,對列管造成損傷,也加大了現(xiàn)場員工的工作量,還損失很大一部分冷量。
為了增大管道的流量和壓力,控制4#、5#列管的出口溫度在9~10℃,兌鹵槽溫度在-8℃左右,根據(jù)現(xiàn)場配管情況,優(yōu)化現(xiàn)場管線,減少出列管到兌鹵槽的彎頭,由原來的12個(gè)減少到現(xiàn)在的6個(gè),減少彎頭帶來的壓力損失。
借鑒國內(nèi)同行業(yè)成功經(jīng)驗(yàn),選擇適合本廠生產(chǎn)的冷凍工藝流程,我們首先在濃硝泵出口增加兩臺板式換熱器(一開一備),冷卻介質(zhì)采用循環(huán)水,將濃硝液從45℃降到35℃的濃硝液后進(jìn)入兌鹵槽,為了降低濃縮液的溫度,我們選擇以板式換熱器(由低硝液換熱)和4#、5#列管換熱器結(jié)合的方式,將原有的2臺板式換熱器架設(shè)到兌鹵槽循環(huán)管線,對兌鹵槽的濃硝進(jìn)行循環(huán)降溫,發(fā)揮了濃硝循環(huán)和低硝循環(huán)同時(shí)運(yùn)行的優(yōu)勢,這樣進(jìn)入兌鹵槽的溫度就控制在10℃左右,使兌鹵槽的整體溫度能夠控制在范圍內(nèi),從而提高回收效率。
通過計(jì)算可知天辰化工在年產(chǎn)45萬噸PVC時(shí),需要處理濃硝鹽水總量為20m3/h,采用的冷卻介質(zhì)為循環(huán)水,根據(jù)我廠夏天循環(huán)水進(jìn)口溫度大約28℃,出口溫度設(shè)定為33℃,將濃硝鹽水由最高的45℃降低到30℃,計(jì)算新增板換換熱面積。
通過能量橫算解得所需的面積為17.4m2,按1.3安全系數(shù)放大后,歸正的傳熱面積為23m2,新增換熱器A/B采用并聯(lián)形式,濃縮液循環(huán)換熱器前后必須加裝壓力表,方便操作人員及時(shí)了解換熱器的使用情況,當(dāng)壓差超過0.15MPa時(shí),切換到備用設(shè)備上,停下的設(shè)備進(jìn)行維修,這樣可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)進(jìn)料。
實(shí)施前,由于冷凍效果不佳,過濾鹽水硫酸根含量基本保持在4.0g/L以上,最低值僅為3.5g/L,在原鹽質(zhì)量情況不是很好的情況下,系統(tǒng)內(nèi)硫酸根富集到一定濃度時(shí)會對離子膜造成嚴(yán)重影響。改造前過濾鹽水硫酸根趨勢如圖2。
自除硝裝置項(xiàng)目實(shí)施后,過濾鹽水硫酸根最低值為2.0g/L,再經(jīng)過1年的運(yùn)行,膜透過液硫酸根的質(zhì)量濃度基本維持在2.0~3.5g/L,系統(tǒng)內(nèi)硫酸根含量下降約1.0g/L。除硝效果有了明顯提高,有效地保證了鹽水質(zhì)量和離子膜使用壽命,改造后過濾鹽水硫酸根趨勢如圖3。
圖2 改造前過濾鹽水硫酸根趨勢
圖3 改造后過濾鹽水硫酸根趨勢
除硝冷凍系統(tǒng)冷量由氟利昂制冷工藝提供,通過-17℃鹽水給冷凍系統(tǒng)供冷,項(xiàng)目實(shí)施前螺桿機(jī)3大1小4臺全部運(yùn)行(大螺桿機(jī)功率為220kW,小螺桿機(jī)125kW),總耗能為785kW。通過技術(shù)優(yōu)化改造,有效降低了冷量損失,換熱器效率大幅提高,運(yùn)行3臺(2大1?。┞輻U機(jī)就能滿足冷量供應(yīng),按每年運(yùn)行355d計(jì)算,可節(jié)約:220×24×355×0.41=76.85(萬元/a)。
電解法制取燒堿所用的原鹽中含有一定量的硫酸根,隨著原鹽的溶解會帶入生產(chǎn)系統(tǒng),離子膜本身的特性無法將硫酸根帶出,會在生產(chǎn)系統(tǒng)中富積,達(dá)到一定濃度的硫酸根會直接影響到電解槽的壽命、電耗及電流效率,本次除硝裝置改造后,系統(tǒng)硫酸根含量下降明顯,且穩(wěn)定,節(jié)能效果顯著,該技術(shù)可幅度降低膜法除硝冷凍系統(tǒng)的能耗,對實(shí)現(xiàn)企業(yè)節(jié)能減耗,清潔生產(chǎn)有積極的意義,可在氯堿行業(yè)內(nèi)推廣應(yīng)用,另外本技術(shù)的成果,是節(jié)能降耗新思路的體現(xiàn),對其他化工領(lǐng)域節(jié)能降耗提供了很好的參考作用,具有積極的借鑒意義與很大的推廣價(jià)值,社會和環(huán)境效益顯著。