(新疆天業(yè)集團天能化工有限公司,石河子市,832000) 王 飛 秦明月 李中華
天能化工有限公司45萬噸/年聚氯乙烯項目中,氯化氫合成工序原有工藝控制主要由人工進行,由于氯化氫生產(chǎn)中送氣、改吸收操作時合成爐、氫氣總管、氯氣總管、氯化氫總管的壓力容易波動,因此要求平穩(wěn)、安全、快捷完成送氣、改吸收操作。原有的手動控制不能保證時長4分鐘內(nèi)、爐壓波動≤2kpa的操作要求,且人工操作耗時長、效率低,并且操作步驟多,人工操作影響大,易出現(xiàn)操作失誤造成系統(tǒng)不穩(wěn)定等問題。針對以上問題,天能化工有限公司通過對操作過程進行全面研究分析,成功開發(fā)出氯化氫合成工序智能化控制技術(shù),實現(xiàn)正常生產(chǎn)及異常生產(chǎn)的智能化控制,并形成一套關(guān)鍵參數(shù)控制、異常工況平穩(wěn)切換和精準操作的控制系統(tǒng)。
來自氯氫處理崗位干燥后合格的氯氣、氫氣由緩沖罐上調(diào)節(jié)閥穩(wěn)壓;經(jīng)流量計計量后,氯氣經(jīng)安全閥、支管調(diào)節(jié)閥點火閥、切斷閥。氫氣經(jīng)安全閥、支管調(diào)節(jié)閥、點火閥、切斷閥、氫氣經(jīng)阻火器與氯氣按Cl2:H2=1:1.05~1.10(體積比)的配比經(jīng)燈頭進入合成爐燃燒。合成的氯化氫氣體從合成爐的冷卻器底部導出,溫度在40℃以下,進入氯化氫分配臺,送氯乙烯合成工序或去降膜吸收系統(tǒng)制成鹽酸或高純鹽酸。氯化氫氣體經(jīng)一級降膜吸收器吸收后的剩余氣體,進入二級降膜吸收器再次吸收,不凝氣體由水流噴射器抽入酸循環(huán)罐分離放空或自行放空,成品酸從一級降膜吸收器底部導出進入鹽酸貯罐待售。
圖1 氯化氫合成工藝流程圖
氯化氫合成生產(chǎn)中作為原料氣的氯氣與氫氣配比控制為1:1.05~1.10(體積比),氫氣壓力高于氯氣壓力,才能更好的控制氫氣過量保證氯氣氫氣反應完全,氯化氫純度能得到有效保證。有效控制氫氣、氯氣緩沖罐(總管)壓力,穩(wěn)定氫氣、氯氣流量是安全生產(chǎn)的必要保證。在現(xiàn)有DCS系統(tǒng)中設(shè)置氫氣、氯氣總管壓差聯(lián)鎖,通過調(diào)節(jié)閥,超過設(shè)定參數(shù)值時自動調(diào)節(jié)氫氣放空,氯氣去液化。
合成爐是氯化氫生產(chǎn)中的主要設(shè)備,合成爐壓力過高將會直接影響設(shè)備長周期的安全穩(wěn)定運行。設(shè)置運行合成爐超壓連鎖,當合成爐內(nèi)壓力超過設(shè)定值時,調(diào)節(jié)閥組自動調(diào)節(jié),控制爐壓小于設(shè)定值,同時調(diào)節(jié)原料氣進氣量,完成操作后提示操作人員查找原因。
合成爐運行過程中可由操作人判定生產(chǎn)情況一鍵確認停車,也可由程序設(shè)定參數(shù)值啟動自動停車程序。停車快速切斷合成爐原料氣,關(guān)閉產(chǎn)品氣去往下游工序的通道,將殘余產(chǎn)品氣及爐內(nèi)的混合氣體切換至吸收系統(tǒng)。該套智能化系統(tǒng)包括單臺合成爐停車和全系統(tǒng)(全部運行合成爐)停車,可根據(jù)實際情況選擇一鍵聯(lián)鎖停車或者程序自動判斷停車。
輔料循環(huán)水系統(tǒng)的高壓熱水泵控制系統(tǒng)設(shè)置備泵啟動連鎖:在高壓熱水泵運行期間,程序(設(shè)定值)判斷運行泵異常,備用泵連鎖自動啟動,泵出口調(diào)節(jié)閥根據(jù)生產(chǎn)所需設(shè)定值調(diào)節(jié)出口壓力、流量。DCS時時監(jiān)測泵的運行狀態(tài),電流高限,當出現(xiàn)任何情況異常時給出操作指導信息,通知操作工進行預案操作。
當下游崗位出現(xiàn)異常情況,如發(fā)生泄漏(HCL總管壓力直線下降),混合器溫度升高(可能含游離氯),下游崗位異常連鎖自動判定,提示報警后啟動停止送氣,切換改吸收制酸,操作完成后提示操作人員查明原因。
增加火焰監(jiān)測系統(tǒng),設(shè)置合成爐安全輔助系統(tǒng)連鎖,由計算機代替肉眼觀察、反饋、處理火焰顏色、亮度、形狀、頻率等要素。攝像機通過實時監(jiān)測氯化氫火焰圖像并上傳到PC端,由圖像處理軟件進行圖像識別、對比分析,同時對過氫過氯等異常現(xiàn)象進行報警輸出,并將輸出數(shù)據(jù)傳給DCS系統(tǒng),由DCS系統(tǒng)進行報警提示確認后緊急停車。配套自動清洗合成爐視鏡,保持監(jiān)控畫面的清晰。(詳見圖2)
圖2 合成爐安全輔助系統(tǒng)流程圖
在合成爐氯化氫出口增加氯化氫純度在線分析儀,化驗室定期手動做樣分析后與儀器所得數(shù)據(jù)進行對比校準,氯化氫純度在線分析儀的檢測結(jié)果送入DCS,DCS將純度對比計算出反應的體積比,進而反算出所需原料氣的進氣的流量設(shè)定值,修正氫氣和氯氣進氣流量設(shè)定值,氫氣和氯氣調(diào)節(jié)閥根據(jù)流量設(shè)定值自動調(diào)節(jié)氫氣和氯氣進氣流量。能夠及時準確自動調(diào)節(jié)合成爐進爐氫氣和氯氣配比。
在原有的合成氯化氫的生產(chǎn)中,送氣和改吸收操作是中控人員將自控閥改為手動模式依靠個人經(jīng)驗進行閥門加減量操作,人工手動操作送氣和改吸收過程中存在合成爐爐壓波動大,手動調(diào)節(jié)不及時,系統(tǒng)壓力穩(wěn)定性差和總管氯化氫壓力小于爐壓等安全問題,不利于提高勞動成產(chǎn)率等不利的實際情況。
在現(xiàn)有DCS控制系統(tǒng)中研發(fā)出自動送氣和改吸收控制方式。該套控制程序系統(tǒng)包括單臺合成爐一鍵式送氣、改吸收自動程序和全系統(tǒng)一鍵式(全部運行合成爐)送氣、改吸收自動程序。在實現(xiàn)自動化操作的基礎(chǔ)上增加判定條件及設(shè)定參數(shù),更進一步實現(xiàn)DCS自動判斷送氣和改吸收操作的智能化。(詳見圖3)
圖3 冷凝酸智能化控制流程圖
表1 智能化改造前手動操作時間統(tǒng)計表
表2 智能化改造后操作時間統(tǒng)計表
圖4 高純酸送離子膜智能化控制流程圖
通過對送氣和改吸收工序進行智能化改造,為氯化氫合成工序復雜繁瑣的操作縮短了時間,由表1、2可知,將原操作完成時間由7~8min縮短至4min以內(nèi)。(詳見圖4)
圖5 鹽酸系統(tǒng)自動化控制流程圖
鹽酸屬危險化學品,具有強腐蝕性,現(xiàn)場操作鹽酸設(shè)備、閥門等人員危險性高,自動化操作代替了現(xiàn)場手動操作,不僅安全、快速、穩(wěn)定且減少勞動強度。通過DCS設(shè)置程序,設(shè)定參數(shù)值,實現(xiàn)鹽酸系統(tǒng)中冷凝酸、高純酸、工業(yè)酸(外售)輸送的智能化控制。(詳見圖5)
通過開發(fā)氯化氫合成工序智能化控制技術(shù),氯化氫生產(chǎn)中單臺合成爐及整個系統(tǒng)成功實現(xiàn)一鍵式(智能判定)自動送氣、改吸收的DCS控制目標,取代了原有安全性、穩(wěn)定性不高的多人手動或半自動的操作方法,滿足時長4min內(nèi)且爐壓波動≤2kpa的技術(shù)指標要求;同時,合成爐安全輔助系統(tǒng)連鎖異常情況判斷、報警、停車均實現(xiàn)在線監(jiān)測及控制,完全取代人工用眼觀察和判斷,確保生產(chǎn)過程各項數(shù)據(jù)的及時性和準確性。此外,通過實際應用后,氯化氫合成系統(tǒng)安全性全面提高,避免了異常的環(huán)保排放,提高了勞動效率,優(yōu)化了操作,使企業(yè)向智能化工廠邁進了一大步。