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        空箱堆高機作業(yè)可靠性提升途徑

        2018-11-06 04:48:14樓桂龍謝雄
        集裝箱化 2018年6期
        關(guān)鍵詞:故障作業(yè)設(shè)備

        樓桂龍 謝雄

        近年來,在世界經(jīng)濟溫和復蘇和我國經(jīng)濟穩(wěn)中向好的背景下,我國外貿(mào)進出口總量持續(xù)上升,港口集裝箱吞吐量隨之快速增長。2017年我國沿海港口共完成集裝箱吞吐量20 985萬TEU,其中,空箱作業(yè)量約占30%。在港口集裝箱裝卸作業(yè)流程中,空箱作業(yè)主要由空箱堆高機(以下簡稱“堆高機”)完成。在沿海大型專業(yè)化集裝箱碼頭,堆高機與岸橋的配比基本達到1∶1,堆高機作業(yè)可靠性對集裝箱碼頭整體作業(yè)效率和船舶準班率產(chǎn)生重要影響。本文以寧波舟山港梅山港區(qū)為例,分析堆高機作業(yè)可靠性主要影響因素,并提出堆高機作業(yè)可靠性提升途徑,以期達到提升集裝箱碼頭整體作業(yè)效率的目的。

        1 寧波舟山港梅山港區(qū)堆高機現(xiàn)狀

        寧波舟山港梅山港區(qū)位于寧波梅山保稅港區(qū)內(nèi),規(guī)劃岸線總長約3 900 m,分兩期建設(shè),其中:一期工程1 800 m岸線已投入使用,2017年共完成集裝箱吞吐量345萬TEU,配置岸橋20臺、堆高機19臺(包括2018年新購的4臺);二期工程現(xiàn)已開始建設(shè),預

        計于2020年完工,計劃配置岸橋22臺、堆高機22臺,形成年集裝箱吞吐能力超1 000萬TEU的專業(yè)化集裝箱碼頭。梅山港區(qū)堆高機有2臺可堆高8層,其他可堆高7層。梅山港區(qū)2017年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,堆高機共完成作業(yè)箱量190萬TEU,發(fā)生各類故障326起(不含通信類故障),故障解決時間為285 h(不含正常維保時間172 h),設(shè)備利用率為34.56%。隨著堆高機利用率逐年提升和設(shè)備逐漸老化,堆高機總體運行情況不容樂觀,有必要根據(jù)其綜合運行情況尋求作業(yè)可靠性提升途徑。

        2 堆高機作業(yè)可靠性主要影響因素

        2.1 日常維保點檢不到位

        堆高機日常維保點檢內(nèi)容主要包括保養(yǎng)發(fā)動機和變速箱、檢查輪胎、更換油液和濾芯等,這需要依據(jù)設(shè)備技術(shù)手冊和實際使用情況制訂保養(yǎng)周期表;而堆高機其他部件,如油管、皮帶、發(fā)電機碳刷、軸承、碟式制動系統(tǒng)密封件和回位彈簧等,在堆高機運行3~5年后往往會因老化而無法進行結(jié)構(gòu)性維保,常在作業(yè)時突發(fā)故障,影響設(shè)備作業(yè)可靠性。此外,堆高機需要點檢的部件較多,點檢質(zhì)量取決于點檢人員的素質(zhì)和技能水平,“走馬觀花”式點檢容易導致隱患不能及時排除。

        2.2 操作不規(guī)范,未及時上報小問題和小隱患

        據(jù)統(tǒng)計,目前梅山港區(qū)堆高機故障中,操作類故障占比較高,主要原因是司機操作不規(guī)范,例如:司機對操作手柄使用不當,導致操作手柄底座斷裂;司機在油管滲漏時仍繼續(xù)作業(yè),導致油管爆裂;司機在剎車偶發(fā)失靈的情況下繼續(xù)作業(yè),導致堆高機帶病作業(yè);等等。此外,一些司機對堆高機原理認知不全面,未能熟練掌握不同車型的檢查要求和性能特點,導致其不能及時發(fā)現(xiàn)隱患,從而造成堆高機故障頻發(fā)。

        2.3 控制系統(tǒng)升級快,故障點分散

        近年來,隨著信息技術(shù)及電氣和電子技術(shù)的快速發(fā)展,堆高機電氣系統(tǒng)升級很快,加之系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計,受限于生產(chǎn)廠家的技術(shù)保護,現(xiàn)場作業(yè)人員無法解決程序問題。例如,堆高機在作業(yè)過程中出現(xiàn)未知故障時,需要逐層排查機械、電氣、液壓點等,從而給故障解決帶來挑戰(zhàn)。

        2.4 無線網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定

        在堆高機作業(yè)過程中,所有作業(yè)指令都是通過無線網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)?;因此,無線網(wǎng)絡(luò)的信號強度和無線網(wǎng)絡(luò)終端的質(zhì)量均會影響堆高機作業(yè)可靠性。無線網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定對堆高機作業(yè)的影響主要有:通信信號突然中斷,給堆高機作業(yè)帶來困擾;無線網(wǎng)絡(luò)終端突發(fā)故障,相關(guān)人員從接到故障指令到更換終端往往需要30 min或更長時間,導致進提箱交通擁堵、效率低下等諸多問題。

        2.5 其他因素

        除了上述因素外,影響堆高機作業(yè)可靠性的因素還包括場地高低不平、送修流程不暢、應(yīng)急預案演練較少、故障堆高機在作業(yè)場地滯留時間較長等。

        3 堆高機作業(yè)可靠性提升途徑

        通過分析堆高機運行數(shù)據(jù)和歷史故障,尋求提升堆高機作業(yè)可靠性的途徑。首先,需要確定合適的堆高機管理模式;其次,通過人員和技術(shù)手段,在設(shè)備預防性維修方面取得突破,爭取在設(shè)備定期維保階段解決大部分故障點和隱患點;最后,加大技改力度,提升設(shè)備作業(yè)可靠性和安全性。

        3.1 實施預防性保養(yǎng)和維修計劃,降低堆高機重大故障發(fā)生頻率

        堆高機預防性保養(yǎng)和維修計劃包括檢查、測量、測試、調(diào)整、零件更換及徹底檢修,并根據(jù)不同的檢查項目,劃分為10個保養(yǎng)和維修計劃,其中:A~D為預防性保養(yǎng)計劃,E~J為預防性維修計劃。預防性保養(yǎng)計劃按照時間節(jié)點以A→B→A→C→A→B→A→D順序循環(huán),間隔時間為250 h,對應(yīng)的A、 B、 C、 D等4個階段皆有不同的保養(yǎng)項目和內(nèi)容,必須逐條實施;預防性維修計劃涉及結(jié)構(gòu)、液壓系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、驅(qū)動和轉(zhuǎn)向軸、發(fā)動機系統(tǒng)、變速箱系統(tǒng)等六大系統(tǒng),對應(yīng)代碼為E~J,并執(zhí)行相應(yīng)的檢查周期表,以便及早發(fā)現(xiàn)故障隱患點,降低重大故障發(fā)生頻率。針對一些常規(guī)性故障,例如油管老化、滲油,皮帶落齒、落槽,發(fā)電機碳刷磨損,軸承游隙超標或疲勞破損,碟式制動系統(tǒng)密封件老化及回位彈簧塑性變形等,應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用情況和狀態(tài),預判故障趨勢,采用基于設(shè)備運行周期的預防性維修方案,在配件達到報廢標準之前統(tǒng)一更換,并記錄下次更換時間,從而降低故障發(fā)生頻率,減少維修次數(shù)。

        堆高機門架液壓油管應(yīng)急更換情況見表1。通過對8 900 mm門架液壓油管使用情況長達3年的跟蹤分析,推算出其使用壽命大約為。堆高機門架液壓油管更換時間見表2,其中:黃色數(shù)字欄表示油管即將到達更換時間,紅色數(shù)字欄表示油管已經(jīng)到達更換時間。這種預防性維保措施有利于減少堆高機應(yīng)急搶修次數(shù)。

        表1 堆高機門架液壓油管應(yīng)急更換情況

        表2 堆高機門架液壓油管更換時間

        3.2 成立技術(shù)攻關(guān)小組,解決設(shè)備先天缺陷和疑難故障

        堆高機使用6~8年后會出現(xiàn)一些疑難故障,如堆高機無行車制動、吊具自動側(cè)移或頻繁充壓等。堆高機是機電液一體化設(shè)備,機構(gòu)復雜,引起故障的原因也較為復雜;而由于計算機檢測技術(shù)尚未得到廣泛應(yīng)用,需要專業(yè)維修人員持續(xù)且多方位排查才能解決故障。在此背景下,有必要成立技術(shù)攻關(guān)小組,投入人、財、物等對堆高機疑難故障重點攻關(guān)。

        以堆高機無行車制動故障為例,故障具體表現(xiàn)為:司機踩腳剎時無行車制動,測剎車壓力為500 kPa,剎車壓力低,回油壓力偏高。如圖1所示,堆高機行車制動器由多個油冷式剎車盤組成,剎車盤交錯排列,摩擦鋼片固定并隨輪轂轉(zhuǎn)動。堆高機行車制動原理如下:來自剎車閥的液壓壓力推動制動器活塞將剎車盤壓在一起后實現(xiàn)制動,其摩擦所產(chǎn)生的熱量由系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)的冷卻油帶走。

        圖1 堆高機行車制動器

        為排除堆高機無行車制動故障,先后拆開行車制動器回油管、駐車制動器回油管和伺服器回油管查看,發(fā)現(xiàn)回油均正常;因此,基本可判定問題在于液壓油冷卻系統(tǒng)回油壓力過高。打開液壓油箱,發(fā)

        現(xiàn)油箱中鐵屑較多,據(jù)此斷定制動盤磨損超標?;谝陨戏治?,確定堆高機無行車制動故障原因為剎車油內(nèi)泄和剎車盤磨損。拆開堆高機前橋行車制動器后發(fā)現(xiàn),制動器活塞變形且部分彈簧和螺栓斷裂,剎車盤產(chǎn)生大量鐵屑。經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),彈簧和螺栓斷裂導致制動器活塞無法將剎車盤壓緊,剎車盤相互摩擦產(chǎn)生的大量鐵屑導致制動器活塞損壞,剎車油從制動器活塞處流入剎車盤,從而導致無行車制動。鑒于此,更換制動器活塞和剎車盤,清洗液壓系統(tǒng),即可排除故障。

        在成立攻關(guān)小組解決復雜故障的基礎(chǔ)上,需要及時總結(jié),將故障成因、排查過程、解決思路及對策匯編成冊,建立技術(shù)檔案,為今后人員培訓、疑難故障排除提供技術(shù)保障。

        3.3 運用新技術(shù),提升設(shè)備智能化程度

        隨著計算機、傳感器、自動控制等技術(shù)日益成熟,智能化已成為港口企業(yè)設(shè)備管理的戰(zhàn)略方向。為此,港口企業(yè)應(yīng)從提高司機操作舒適度和設(shè)備安全性的角度出發(fā),積極運用新技術(shù)。例如,港口企業(yè)利用傳感器技術(shù),通過在堆高機上加裝倒車影像裝置、倒車雷達、紅外線防撞裝置、自動消防系統(tǒng)、人員識別系統(tǒng)等,提升堆高機智能化程度。以紅外線防撞裝置為例:堆高機司機在箱區(qū)作業(yè)時容易因視線不佳而無法準確判斷吊具兩側(cè)距離,導致吊具極易碰擦周邊集裝箱,造成箱損或機損事故;而在堆高機吊具兩側(cè)加裝紅外線感應(yīng)裝置(見圖2),則可以有效保護設(shè)備和集裝箱。除此之外,還應(yīng)積極考慮開發(fā)和引進設(shè)備故障智能診斷系統(tǒng),通過大型起重機遠程控制監(jiān)視系統(tǒng)實現(xiàn)對堆高機的遠程監(jiān)控和故障診斷,從而大幅縮短設(shè)備故障處理時間。

        圖2 堆高機吊具側(cè)面紅外線感應(yīng)裝置

        3.4 加強網(wǎng)絡(luò)建設(shè),升級無線網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備

        大型集裝箱碼頭的空箱作業(yè)量較大,往往有多個空箱堆場,通常需要堆高機在箱區(qū)海陸兩側(cè)作業(yè);然而,受限于無線網(wǎng)絡(luò)基站布置和接收天線高度,作業(yè)區(qū)域容易出現(xiàn)信號盲區(qū),從而影響箱區(qū)正常作業(yè)。為解決此問題,除了適度調(diào)整堆存高度和堆存方式外,還可在堆場內(nèi)增設(shè)無線網(wǎng)絡(luò)基站,并升級無線網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備??傊?,技術(shù)人員必須及時跟進信息化發(fā)展動向,強化信息技術(shù)對集裝箱作業(yè)的支持作用。

        3.5 強化人員培訓,提升技術(shù)人員和設(shè)備司機業(yè)務(wù)水平

        高素質(zhì)的作業(yè)隊伍是確保堆高機各項性能的前提;因此,必須重視技術(shù)維保人員的技術(shù)培訓和設(shè)備司機的操作技能培訓,以減少因操作不當引起的堆高機故障,降低故障發(fā)生頻率,縮短故障處理時間。梅山港區(qū)以委外培訓和內(nèi)部培訓的方式,每年對技術(shù)維保人員實施不少于48學時的培訓,同時將之與績效考核結(jié)合起來,不斷提升維保人員技術(shù)水平。針對堆高機司機,除規(guī)范操作方法和操作流程外,還有針對性地開展堆高機性能培訓,以便司機能及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備安全隱患和準確描述故障現(xiàn)象,從而減少技術(shù)人員故障判斷時間。

        4 結(jié)束語

        寧波舟山港梅山港區(qū)通過調(diào)整和優(yōu)化堆高機管理模式,以預防性保養(yǎng)和維修為抓手,加強作業(yè)人員培訓,積極應(yīng)用新技術(shù),不僅提高了堆高機作業(yè)的安全性、可靠性和可用性,而且明顯提升作業(yè)效率,降低作業(yè)成本。由此可見,上述堆高機作業(yè)可靠性提升途徑具有較高的推廣價值。

        (編輯:曹莉瓊 收稿日期:2018-04-24)

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