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        全涂層鎳基釬焊螺旋肋片管省煤器的應用

        2018-10-27 10:54:04張日亮楊賡覃巍巍鐘屹
        山東工業(yè)技術 2018年17期

        張日亮 楊賡 覃巍巍 鐘屹

        摘 要:簡要介紹了山東黃臺發(fā)電廠在7# 鍋爐上采用鎳基釬焊螺旋肋片管省煤器的技術改造工作。該鍋爐的原省煤器采用高頻焊接螺旋肋片管,由于自身的不足以及長期運行磨損和嚴重積灰,導致排煙溫度過高,鍋爐的效率受到很大影響。改造后原來的積灰問題得到了解決,省煤器的傳熱性能大大提高,鍋爐的效率也得到了提高,使用壽命和無故障運行周期也大大延長。經(jīng)過多年運行的實踐,表明改造非常成功。

        關鍵詞:省煤器;螺旋肋片管;釬焊

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.17.033

        山東黃臺發(fā)電廠7# 鍋爐是日本三菱公司生產(chǎn)的,帶一臺300MW機組,該公司的爐型先進,結(jié)構(gòu)緊湊。自投運以來,由于長期運行和本身設計上的不足,省煤器出現(xiàn)了嚴重的磨損爆管、堵灰和偏流現(xiàn)象,亟待檢修更換。青島新能源科技有限公司于2004年底給山東黃臺發(fā)電廠7#鍋爐進行了技術改造;采用全涂層鎳基釬焊螺旋肋片管代替原來的日本的高頻焊肋片管,改造工作比較成功;從2005年投入運行以來,排煙溫度等技術參數(shù)都達到了設計要求,磨損爆管、堵灰及偏流現(xiàn)象基本得到了解決。鍋爐燃燒狀況明顯得以改善,效率提高明顯。

        1 原高頻焊肋片省煤器的運行狀況

        山東黃臺發(fā)電廠7#鍋爐是日本三菱公司生產(chǎn)燃煤鍋爐,帶一臺300MW水冷發(fā)電機組。該鍋爐排煙溫度一直偏高,滿負荷情況下,出口溫度達170℃。鍋爐中的省煤器采用高頻焊肋片管形式,長期運行來一直存在偏流、堵灰、磨損爆管等問題,影響了企業(yè)的正常生產(chǎn),給生產(chǎn)管理帶來了很大的不便。在285MW工況下實測,省煤器進出口煙氣溫度之差只有80多℃,比設計值少了約30℃,說明省煤器的實際傳熱量比設計值少了約40%,這是排煙溫度高的主要原因。由于排煙溫度偏高,使鍋爐效率、機組的經(jīng)濟性明顯降低,煤耗升高,同時,排煙溫度高也無法進行高效率的脫硫。從而引起的鍋爐省煤器經(jīng)常爆管漏水、漏氣,一旦省煤器發(fā)生爆管,鍋爐必須停運檢修,暫停發(fā)電,損失巨大[1]。

        由于日本能源缺乏,生產(chǎn)的鍋爐結(jié)構(gòu)緊湊,省煤器彎管半徑過小,管子減薄量大,在彎頭部位易于爆管;再者,省煤器采用高頻焊螺旋肋片也對母管有一定的損傷,易于破裂而爆管;高頻焊接螺旋肋片的肋片根部有很多褶皺,高頻焊接只是金屬接觸部分進行了焊接,褶皺部分容易行程積灰,久而久之肋片部分產(chǎn)生堵灰,煙氣就會偏流,彎管部分沒有肋片容易導致過熱,而發(fā)生爆管。

        運行期間,為了保證生產(chǎn)的進行,該廠定期停爐清理檢查,同時對彎管部分適當增加防磨套。清理工作非常難,工作量大,效果不明顯,由于原設計與生產(chǎn)的自身不足,半個月后,省煤器肋片又開始堵灰,煙道煙氣偏流嚴重,局部彎管溫度高而發(fā)生爆管。煙氣偏流問題、爆管現(xiàn)象得不到解決,進而會引起省煤器及后端的空氣預熱器磨損繼續(xù)加大;人工清灰也容易引起省煤器管大面積穿管漏水,最后不得不停機檢修。

        2 方案的選擇確定

        原設計省煤器直管部分已經(jīng)采用肋片擴展換熱面積,而且結(jié)構(gòu)緊湊。要降低排煙溫度,只能再增加換熱面積或者提高材料的傳熱系數(shù)和解決積灰問題。綜合以往的改造經(jīng)驗,采用了氣體保護熔爐釬焊工藝能提高傳統(tǒng)系數(shù),并且全涂層鎳基釬焊工藝材料表面光滑,可以減少積灰。通過比較決定采用全涂層鎳基釬焊技術,焊接部位接觸好,熔合率可達99%,導熱效果良好,并且對于管子沒有任何損傷。很好地克服了高頻焊方面的不足。

        (1)采用縱向釬焊鰭片技術,該技術曾經(jīng)在山東濰坊發(fā)電廠高溫再熱器上使用,效果良好[2];但擴展面積遠遠達不到。圖1縱向釬焊布置。

        通過計算, X的高度達到46.24mm.如果把縱肋增加成16片,X的高度可以減低一半,但生產(chǎn)加工無法實現(xiàn)。另外這種布置形式,沿縱向管子上部有儲灰槽,容易儲灰,縮減了換熱面積,降低換熱效果。該方案不可行。

        (2)采用螺旋形肋片布置,圖2螺旋肋片布置。經(jīng)過計算,采用材質(zhì)08Al-GB3526-83,材料規(guī)格1.3mm*18.5mm,間距10mm的螺旋肋片,采用全涂層釬焊工藝,即可增加換熱面積,提高換熱效率,使得省煤器換熱量達到原設計狀態(tài)。省煤器母管材質(zhì):20G-GB5310。另外為了更好能使鍋爐的運行更加可靠,決定將省煤器直管部分的壁厚由3.8mm增加到4.0mm,即:Ф45×4mm,彎頭部分的壁厚由3.8mm增加到4.5mm,即:Ф45×4.5mm。同時,為了避免爆管的發(fā)生,增大了彎管的彎曲半徑,使彎管外壁不至于太薄弱。

        3 鎳基釬焊工藝的特點

        鎳基釬焊屬于固相連接,他與熔焊方法不同,釬焊時母材不熔化,采用比母材熔化溫度低的釬料,加熱溫度采取低于母材固相線而高于釬料液相線的一種連接方法。當被連接的零件和釬料加熱到釬料熔化,利用液態(tài)釬料在母材表面潤濕、鋪展與母材相互溶解和擴散和在母材間隙中潤濕、毛細流動、填縫與母材相互溶解和擴散而實現(xiàn)零件間的連接。

        釬焊具有以下優(yōu)點:

        (1)釬焊加熱溫度較低,對母材組織和性能影響較??;

        (2)釬焊接頭平整光滑,外形美觀;

        (3)焊件變形較小,尤其是采用均勻加熱的釬焊方法,焊件的變形可減小到最低程度,容易保證焊件的尺寸精度。

        本次鎳基合金釬料采用氬氣氣體保護爐中釬焊,很好的保證了釬焊質(zhì)量。爐溫為1050℃一1100℃,焊后在一定冷卻速度和溫度下冷卻,保證母材的機械性能和金相組織等。釬焊層的滿焊面積達到99%以上。

        4 鎳基釬焊的性能

        生產(chǎn)過程中,根據(jù)電廠方面要求,隨機抽取兩段產(chǎn)品試樣提交山東電力研究院鍋檢中心進行檢測。送樣為全涂層鎳基釬焊螺旋肋片管兩段,各300mm 長。鍋檢中心試驗室,采用縱向以及橫向45°等離子切割兩段試樣進行截面的宏觀、金相組織和微觀質(zhì)量檢驗,對母材也相應做了機械性能測試。結(jié)果滿足相關標準的技術要求。(圖3金相檢測的試樣)

        5 改造后的效果

        對7# 鍋爐省煤器進行了改造,經(jīng)過各方面的共同努力,取得了一次試壓成功、一次沖轉(zhuǎn)成功、一次點火試運成功,給廠方帶來了巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。改造后鍋爐熱效率提高了1.66個百分點,即:

        Δη=η2-η1=89.8%-88.14%=1.66% (1)

        則改造后年標煤節(jié)省量為:

        ΔB=B×Δη/η1×τ×Qar.net/29.31 (2)

        其中,B—鍋爐燃煤量,150 t/h;

        τ—鍋爐年運行小時數(shù),5 000 h;

        Qar.net—燃料低位發(fā)熱值,21.86 MJ/kg。

        計算得ΔB=10 535 t/年。

        按標煤價格600元/t計,每年燃料費節(jié)省632萬元。

        經(jīng)過多年的運行,證明了青島新能源科技有限公司的改造是卓有成效的。機組運行安全可靠,排煙溫度比原來改造前降低30℃,可使鍋爐效率提高1.66%,根據(jù)計算,每小時可節(jié)煤2.11t,一年按5000小時計算,則可節(jié)煤10535t。這樣該機組省煤器的改造使廠方增創(chuàng)效益達632萬元/年。同時由于采用釬焊技術,省煤器表面大大的減少了積灰,增加彎曲半徑,有效地抑制爆管、泄露等事故,根據(jù)計算,如果少發(fā)生一次爆管事故,就可以減少損失750萬元以上。

        6 結(jié)語

        山東黃臺發(fā)電廠7#鍋爐全涂層鎳基釬焊螺旋肋片管省煤器的改造應用,經(jīng)過10多年的運行,證明理論上是可靠,技術上可行。為今后鍋爐改造提供了一種有效的節(jié)能措施。#7鍋爐省煤器的改造是完全成功的,確保了設備的安全運行,提高了鍋爐效率達1.66%,使機組的經(jīng)濟性大大提高。

        參考文獻:

        [1]張夢珠.工業(yè)鍋爐原理與設計[M].北京:水利電力出版社,1990.

        [2]張日亮,張夢珠,韋德旺.釬焊鰭片管在鍋爐高溫再熱器上的應用 [J].能源技術,2009,4,30(02):126-128.

        作者簡介:張日亮(1978-),男,工學學士,高級工程師,從事節(jié)能技術開發(fā)與市場服務工作。

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