卞瑞慶,肖玉娟,俞 莉
(長(zhǎng)慶石化公司生產(chǎn)運(yùn)行處,陜西咸陽 712000)
汽油加氫裝置由中石油華東設(shè)計(jì)分公司設(shè)計(jì),裝置采用中國(guó)石油石油化工研究院的催化汽油加氫脫硫?qū)@夹g(shù)(DSO技術(shù))[2],以催化汽油為原料,生產(chǎn)滿足國(guó)IV、國(guó)V排放標(biāo)準(zhǔn)的汽油。裝置由脫砷、預(yù)加氫、分餾、加氫脫硫、加氫后處理、產(chǎn)物分離及穩(wěn)定、公用工程等部分組成。主要功能是在盡量減少辛烷值損失的條件下[1,3-5],使混合汽油產(chǎn)品中的硫含量不大于10 mg/L/50 mg/L,工藝流程(見圖1)。
汽油加氫裝置自2013年11月24日開工成功至2016年5月6日停工檢修,共運(yùn)行890天,本裝置第一周期以生產(chǎn)國(guó)IV汽油為主,2014年10月開始生產(chǎn)國(guó)V汽油,此后裝置維持國(guó)IV、國(guó)V汽油交替生產(chǎn)直至停工檢修。但在生產(chǎn)運(yùn)行中也存在一些問題,具體如下:
(1)裝置長(zhǎng)期超設(shè)計(jì)負(fù)荷運(yùn)行。當(dāng)公司滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),全年催化汽油產(chǎn)量可達(dá)88.5 t/h,超過原裝置設(shè)計(jì)點(diǎn)(76 t/h)12.5 t/h。根據(jù)國(guó)V方案運(yùn)行分析,最大加工量64×104t/a,全年將剩余約10.4×104t催化汽油不能加氫處理。
圖1 催化汽油加氫裝置工藝流程簡(jiǎn)圖
(2)由于本裝置加氫脫硫反應(yīng)爐位于加氫脫硫和后處理反應(yīng)器之間,無法單獨(dú)調(diào)節(jié)加氫脫硫溫度,加氫脫硫反應(yīng)器溫度很大程度上取決于后處理反應(yīng)器的出口溫度。換熱流程不理想造成加氫脫硫反應(yīng)器和加氫后處理反應(yīng)器溫差小,造成辛烷值損失大,反應(yīng)系統(tǒng)換熱流程需要優(yōu)化。
(3)分餾塔頂氣相空冷原設(shè)計(jì)3組,夏季高溫天氣時(shí)易出現(xiàn)超溫現(xiàn)象,冷卻負(fù)荷設(shè)計(jì)不足,需要增加空冷。
(4)2015年12月分餾塔輕汽油抽出至輕汽油醚化裝置進(jìn)行加工,輕汽油至醚化裝置流量隨著生產(chǎn)不同牌號(hào)汽油而波動(dòng),無自控調(diào)節(jié)手段,需手動(dòng)頻繁調(diào)節(jié),工作量大且不精確。
(5)輕、重汽油混合處由于設(shè)計(jì)不合理,兩股汽油通過單流閥后相互頂撞,容易憋壓和沖刷腐蝕管線,第一周期末期輕汽油單流閥已經(jīng)損壞,造成輕汽油流通不暢。
(6)裝置開工時(shí)間長(zhǎng),尤其是催化劑干燥和硫化過程,影響到全公司整體檢修時(shí)間安排,需優(yōu)化開工流程和關(guān)鍵環(huán)節(jié),縮短開工時(shí)間。
針對(duì)裝置第一周期運(yùn)行存在問題,結(jié)合公司汽油國(guó)V升級(jí)改造,公司啟動(dòng)了汽油加氫裝置流程優(yōu)化和消除瓶頸改造項(xiàng)目,滿足油品升級(jí)和裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的需求。具體改造項(xiàng)目如下:
(1)增加一臺(tái)加氫脫硫反應(yīng)器R9203代替R9201,新加氫脫硫反應(yīng)器催化劑裝填體積比原有反應(yīng)器增加17 m3,增大處理量。配套增加一臺(tái)循環(huán)氫壓縮機(jī)K9201C,與原有壓縮機(jī)K9201AB配套使用兩開一備,相應(yīng)增加4臺(tái)機(jī)泵。
(2)優(yōu)化換熱流程,加氫脫硫反應(yīng)器入口溫度調(diào)節(jié)由單旁路改為雙旁路,旁路接口位置由混氫前改為混氫后,以滿足初期工況加氫脫硫反應(yīng)器入口溫度較低的需求。新增加氫脫硫進(jìn)料/反應(yīng)產(chǎn)物換熱器E-9208,調(diào)整加氫脫硫反應(yīng)器和加氫后處理反應(yīng)器間溫差,減少辛烷值損失;新增預(yù)加氫反應(yīng)產(chǎn)物/加氫脫硫反應(yīng)產(chǎn)物換熱器(E-9107),加熱分餾塔進(jìn)料并冷卻加氫脫硫反應(yīng)產(chǎn)物空冷器進(jìn)料。將原有E9103換熱器移至高壓分離罐D(zhuǎn)9201前,對(duì)后處理反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)一步冷卻。
(3)增加一組分餾塔頂空冷,解決夏季高溫時(shí)冷卻負(fù)荷不足問題。
(4)改造輕汽油至醚化裝置流程,充分利用輕汽油抽出泵P9103AB返塔線流程,由返塔自控閥控制輕汽油至醚化裝置流量,由原輕汽油抽出自控閥控制輕汽油至輕重汽油混合處流量。
(5)更換損壞輕汽油單流閥,改造輕、重汽油混合處流程,防止兩股物料頂撞沖刷腐蝕管線。
(6)調(diào)整催化劑干燥和硫化流程,采用三個(gè)反應(yīng)器串聯(lián)干燥和串聯(lián)硫化流程,縮短開工時(shí)間。干燥流程調(diào)整為:F9201-R9101-R9203-R9202-R9102A/B串聯(lián)干燥及R9102A/B單獨(dú)干燥流程。硫化流程調(diào)整為:F9201-R9101-R9203-R9202串聯(lián)硫化流程。
2016年6月8日~15日按照裝劑方案進(jìn)行了3個(gè)加氫反應(yīng)器、1個(gè)脫砷反應(yīng)器的工業(yè)裝填。R9101(預(yù)加氫)、R9203(加氫脫硫)、R9202(加氫后處理)、R9102B(脫砷)反應(yīng)器實(shí)際裝填情況(見表1~表3)。
硫化和預(yù)濕前對(duì)直餾石腦油進(jìn)行分析,滿足硫化用油要求,其中溴價(jià)低于5 gBr/100g,膠質(zhì)低于5 mg/100mL。
本次硫化采取三個(gè)加氫反應(yīng)器串聯(lián)硫化,6月27日13點(diǎn)開始引直餾石腦油潤(rùn)濕催化劑,進(jìn)入硫化階段,6月29日19點(diǎn)280℃恒溫硫化結(jié)束。
表1 預(yù)加氫反應(yīng)器(R9101)裝填數(shù)據(jù)(直徑1.8 m)
表2 加氫脫硫反應(yīng)器(R9203)裝填數(shù)據(jù)(直徑2.6 m)
表3 加氫后處理反應(yīng)器(R9202)裝填數(shù)據(jù)(直徑2.2 m)
圖2 催化劑硫化曲線
升溫過程密切關(guān)注催化劑床層溫升,升溫過程升溫速率控制在8℃/h~10℃/h。溫升大時(shí)要降低升溫速率,甚至停止升溫或降溫。整個(gè)硫化期間,溫度操作平穩(wěn),所有沒出現(xiàn)溫升≯25℃的現(xiàn)象。實(shí)際硫化升溫曲線(見圖2)。
硫化期間共注入硫化劑7 524 kg,高于理論注入量(理論注入量為5 584 kg)。在280℃恒溫19 h后高分D9201出水不明顯,循環(huán)氫中硫化氫濃度高于15 000 mg/L后連續(xù)2 h不再降低,判定硫化結(jié)束。催化劑硫化期間共出水2 716 kg,理論出水量3 018 kg,實(shí)際出水量占理論出水量90%,說明催化劑硫化是完全的。
硫化氫對(duì)加氫催化劑的活性具有抑制作用,硫化結(jié)束時(shí)系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)氫中的硫化氫含量在20 000 mg/L以上(體積含量),為充分發(fā)揮催化劑性能,硫化結(jié)束后需要進(jìn)行系統(tǒng)置換,要求將系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)氫中的硫化氫含量降至100 mg/L(體積含量)以下。
實(shí)際運(yùn)行時(shí)在反應(yīng)器溫度降溫過程即將循環(huán)氫脫硫塔切入流程進(jìn)行置換,在貧胺液3 t/h的條件下耗時(shí)8 h將系統(tǒng)硫化氫降至600 mg/L左右。
6月30日14:19預(yù)加氫反應(yīng)器充液完畢,15:52建立預(yù)加氫、分餾塔、穩(wěn)定塔的大循環(huán)流程(循環(huán)油量30 t/h),21:30 將反應(yīng)器 R9203、R9202 切入大循環(huán)流程,流程調(diào)整為反應(yīng)流程。7月1日15:25輕汽油可以正常抽出,23:05 R9101入口 88 ℃、R9203入口185℃、R9202入口270℃,引催化汽油進(jìn)裝置。7月2日2:30產(chǎn)品硫38.5 mg/L,外甩油直接進(jìn)入成品汽油罐,逐漸提高FCC汽油引入量,9:07將FCC汽油引入量升至72 t/h,9:27停部分產(chǎn)品循環(huán)、改為一次通過,裝置開車一次成功。
裝置進(jìn)行擴(kuò)能改造,加工量由65×104t/a提至75×104t/a,加工量由80 t/h提高至92 t/h,在上游裝置滿負(fù)荷運(yùn)行的情況下,可將催化汽油全部加工,解決技改前國(guó)Ⅴ工況下催化汽油不能全部加工的問題(見表4)。
表4 改造前后運(yùn)行參數(shù)對(duì)比
本次技改新增1臺(tái)循環(huán)氫壓縮機(jī),正常工況是兩用一備,循環(huán)氫量由技改前24 712 m3/h提至41 502 m3/h,反應(yīng)氫油比由353提高至512,高于設(shè)計(jì)值350,本周期全國(guó)Ⅴ工況生產(chǎn),汽油產(chǎn)品質(zhì)量苛刻度升高,反應(yīng)耗氫量增加,氫油比升高。
R9101、R9203、R9202三個(gè)反應(yīng)器溫度較檢修前均下降且貼近國(guó)V初期設(shè)計(jì)運(yùn)行工況,一是說明催化劑再生后性能良好,二是說明設(shè)計(jì)院對(duì)裝置換熱系統(tǒng)重新優(yōu)化調(diào)整后,實(shí)際運(yùn)行工況和設(shè)計(jì)工況相吻合,熱換系統(tǒng)改造成功。
圖3 催化汽油中烯烴含量(圖中數(shù)據(jù)時(shí)間段為2016年7月~2017年2月)
裝置開工初期,催化汽油原料的烯烴含量高,2016年7月的烯烴含量高達(dá)51%,2016年7~11月的烯烴含量平均值為48%,原料烯烴含量高,汽油辛烷值提高,7月原料辛烷值平均為92,7月~11月汽油辛烷值平均為91.6。但是烯烴含量高,進(jìn)行加氫反應(yīng)時(shí)會(huì)導(dǎo)致大量烯烴飽和,造成辛烷值損失大。2016年12月后,催化裝置進(jìn)行調(diào)整操作,催化汽油烯烴含量大幅下降,2016年12月~2017年2月,烯烴平均含量為39.9%,辛烷值平均為91.6,烯烴平均下降8%,但辛烷值平均值并未損失。通過換熱流程的優(yōu)化,加氫后處理反應(yīng)器與加氫脫硫反應(yīng)器的溫差拉大至53℃,較改造前增加18℃,有效減少了辛烷值的損失。通過輕、重汽油按比例混合后分析,加氫后辛烷值損失0.8個(gè)單位,較改造前減少損失0.5~1個(gè)單位(見圖3、圖4)。
圖4 催化汽油辛烷值變化(圖中數(shù)據(jù)時(shí)間段為2016年7月~2017年2月)
表5 裝置能耗數(shù)據(jù)表
(3)改造醚化汽油至咸陽石化流程,使輕汽油抽出實(shí)現(xiàn)雙閥控制,有效減少手動(dòng)調(diào)節(jié)且實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制。
(4)改造輕重汽油混合處流程,有效減小兩股物料頂撞及沖刷腐蝕管線。
(5)裝置開工初期,烯烴含量高,加氫后汽油辛烷值損失大,通過催化裝置優(yōu)化調(diào)整,烯烴含量大幅下降,辛烷值損失減小。
(6)汽油加氫裝置在第二周期開工后,裝置運(yùn)行平穩(wěn),反應(yīng)條件溫和,具備長(zhǎng)周期運(yùn)行優(yōu)勢(shì)。
(1)通過汽油加氫裝置流程優(yōu)化和消除瓶頸改造項(xiàng)目,有效解決了裝置加工負(fù)荷不足的問題,使裝置加工負(fù)荷由64×104t/a提高至75×104t/a。
(2)通過流程優(yōu)化,使裝置的換熱流程更加合理,有效拉大加氫脫硫與后處理反應(yīng)器之間的溫差,減少辛烷值損失。