李川斌,鄒品松
(華電青島發(fā)電有限公司,山東 青島 266031)
某電廠 300 MW機組型號為 C300-16.7/0.79/538/538,發(fā)電機為QSFN-300-2型水氫氫冷汽輪發(fā)電機,采用的是雙流環(huán)密封結(jié)構(gòu)[1]的密封瓦,這是密封發(fā)電機端蓋的關(guān)鍵,密封瓦上有2個環(huán)狀配油槽,即空側(cè)和氫側(cè)2個油路,油沿轉(zhuǎn)軸穿過密封瓦內(nèi)徑和轉(zhuǎn)軸之間的間隙中竄流。
密封油系統(tǒng)[2]為密封瓦提供油源,一是保證油壓始終高于發(fā)電機內(nèi)氫氣壓力,從而防止氫氣從發(fā)電機逸出;二是通過平衡閥調(diào)整使氫側(cè)油壓與空側(cè)油壓保持基本平衡,防止與外界接觸的空側(cè)油中溶解的空氣、水分等竄向氫側(cè)油,進而擴散到發(fā)電機內(nèi)降低氫氣的純度。
在實際運行中,由于受平衡閥自身調(diào)節(jié)精度、平衡閥油壓信號、密封瓦磨損間隙變大等因素的影響,發(fā)電機雙流環(huán)密封油系統(tǒng)的空側(cè)、氫側(cè)相互竄油不可避免;而密封油系統(tǒng)又是一個相對獨立的系統(tǒng),汽輪機油凈化裝置無法對密封油系統(tǒng)中的油質(zhì)進行有效的過濾凈化,因此當污染的氫側(cè)油中的空氣和水分擴散到發(fā)電機內(nèi)后,造成氫氣純度下降較快,只能采用頻繁排換補氫的方式來提高發(fā)電機內(nèi)運行氫氣的純度,不僅對資源造成浪費,而且也影響到機組運行的安全性。
密封油系統(tǒng)流程如圖1所示??諅?cè)密封油路由空側(cè)密封油泵從空側(cè)密封油箱取油,一部分流經(jīng)空側(cè)油冷器、濾油器進入密封瓦空側(cè),再沿軸和密封瓦之間的間隙流向軸承側(cè),并匯同軸承油一并進入空側(cè)密封油箱,從而防止空氣與潮汽進入發(fā)電機內(nèi)部;另一部分則經(jīng)差壓閥流回到油泵的進油側(cè)。氫側(cè)密封油路則由氫側(cè)密封油泵把氫側(cè)油箱中的油,一部分流經(jīng)氫側(cè)油冷器、濾油器、勵端平衡閥和汽端平衡閥送往密封瓦氫側(cè),在氫側(cè)泵旁裝有旁路管道,通過氫側(cè)油調(diào)壓閥對氫側(cè)油進行粗調(diào),氫側(cè)油路油壓則通過勵端平衡閥和汽端平衡閥進行細調(diào),并使之與空側(cè)油壓保持基本持平,回油側(cè)經(jīng)消泡箱后回到氫側(cè)密封油箱。
密封油系統(tǒng)作為發(fā)電機端部密封的供油系統(tǒng),采用雙流環(huán)式密封瓦結(jié)構(gòu),如圖2所示。該結(jié)構(gòu)具有兩個相對獨立的循環(huán)供油單元:一個為空側(cè)供油單元,另一個為氫側(cè)供油單元。在系統(tǒng)處于穩(wěn)定運行工況時,氫側(cè)供油單元基本趨于一個閉式循環(huán)系統(tǒng)。
圖1 密封油系統(tǒng)流程
密封油系統(tǒng)中溶解有空氣和水分的空側(cè)油竄向氫側(cè)油造成氫側(cè)油的污染,被污染氫側(cè)油中的空氣和水分又擴散到發(fā)電機內(nèi),是造成發(fā)電機內(nèi)的氫氣純度降低的主要原因。
在實際運行中,由于受制于密封瓦磨損間隙變大、平衡閥自身調(diào)節(jié)精度、平衡閥油壓信號等因素影響[3],空、氫側(cè)密封油沿轉(zhuǎn)軸穿過密封瓦內(nèi)徑和轉(zhuǎn)軸之間的間隙相互竄油又不可避免;而密封油系統(tǒng)又是一個相對獨立的系統(tǒng),汽輪機油凈化裝置無法對密封油系統(tǒng)中的油質(zhì)進行有效的過濾凈化,因此實時地、最大限度地凈化氫側(cè)油中所含的空氣、水分等雜質(zhì),將能有效保證發(fā)電機內(nèi)的氫氣純度能維持在較高狀態(tài)。
圖2 雙流環(huán)式密封瓦結(jié)構(gòu)
考慮氫側(cè)供油單元相對趨于穩(wěn)定的閉式循環(huán)系統(tǒng),如果采取措施打破此相對平衡,并對氫側(cè)密封油進行有效過濾凈化,將能抑制發(fā)電機內(nèi)氫氣純度下降。基于以上考慮,對氫側(cè)供油單元確定如下改造方案。
1)整定平衡閥調(diào)整螺母和氫側(cè)油泵出口旁路門,保持汽端和勵端平衡閥后壓差氫側(cè)油壓始終略高于空側(cè)油壓。此調(diào)整目的是保證空側(cè)、氫側(cè)密封油只能由氫側(cè)向空側(cè)方向竄動,這樣可以避免空側(cè)油中溶解的空氣、水分等竄向氫側(cè)油,污染氫側(cè)油。
2)在氫側(cè)油補油管路上并聯(lián)一路氫側(cè)密封油凈化裝置(以下簡稱“提純裝置”)。經(jīng)過1)調(diào)整后,少量氫側(cè)油始終流向空側(cè)油后進入空側(cè)回油箱,必然導(dǎo)致氫側(cè)回油箱油位相應(yīng)降低,則需通過持續(xù)向氫側(cè)油箱補油來維持正常油位,設(shè)置提純裝置的目的是保證補充至氫側(cè)的油質(zhì)合格。
3)提純裝置利用薄膜蒸發(fā)原理,在真空罐真空狀態(tài)下,不斷降低油和水汽混合物中水汽的蒸汽分壓,達到脫氣、脫水及破乳的目的,確保發(fā)電機內(nèi)的氫氣純度能維持在很高的狀態(tài)。
在氫側(cè)油箱補油管母管上間隔約40 cm,焊接加裝2只三通 (Φ25×3),三通后各安裝1只球閥及Φ25×3管路連接至集成式提純裝置的進、出口油管路。氫側(cè)供油單元改造方案的系統(tǒng)流程如圖3所示。
圖3 氫側(cè)供油單元改造系統(tǒng)流程
提純裝置并聯(lián)接入方式不會影響發(fā)電機密封油系統(tǒng)整體的安全性,可隨時停運提純裝置退出密封油主系統(tǒng),關(guān)閉進、出口截止閥進行隔離維護或檢修。密封油提純裝置如圖4所示。
優(yōu)化改造前,以2016年9月為例,日均氫氣排換量為 36.6 m3/d。隨后,在 2016-10-26 至 2016-11-15,對氫側(cè)供油單元進行了優(yōu)化改造,改造后,2016年12月日均氫氣排換量為0 m3/d。
圖4 密封油提純裝置
優(yōu)化改造前,為保證發(fā)電機氫氣純度不低于96%[4],每天均需排換提純,日排換量為 36.6 m3/d,因氫氣純度不合格,每天排換彌補了正常的補充量;優(yōu)化改造后,氫氣純度一直維持在98%以上,氫氣的排換量降低到0 m3/d,發(fā)電機只需要補充正常氫氣的泄漏量,補氫量維持在7.88 m3/d,低于300 MW機組補氫量不大于10 m3/d的標準要求。
通過優(yōu)化改造后1年的實際運行情況來看,發(fā)電機氫氣純度由96%提升到98%,氫氣純度提升2%且能保持穩(wěn)定;每天氫氣補充量由30 m3以上降低到10 m3以下,每天節(jié)約氫氣量約20 m3。
發(fā)電機內(nèi)運行氫氣純度每升高1%,發(fā)電機通風(fēng)損耗將降低約11%,300 MW發(fā)電機組的通風(fēng)損耗是350 kW[5];廠用電按 0.3 元/kWh 計算;機組每年運行天數(shù)按300d計算,則提高的電功率效益為16.6萬元;氫氣價值按10元/m3計算,每年節(jié)約的氫氣效益為6萬元。
通過改造有效降低了平衡閥自身調(diào)節(jié)精度、平衡閥油壓信號等因素的要求,長期維持發(fā)電機氫氣純度在98%以上運行,減少了發(fā)電機的提純用氫量,降低發(fā)電機風(fēng)摩損耗,提高發(fā)電機運行的安全性和經(jīng)濟性。同時減輕了氫站運行人員制氫和機組運行值班員排換氫的勞動強度。