李瑞宇,江志銘,喻孟全,李 歡
(1.廣東省特種設(shè)備檢測(cè)研究院順德檢測(cè)院,廣東佛山 528300;2.廣東省特種設(shè)備檢測(cè)研究院珠海檢測(cè)院,廣東珠海 519000)
某造紙廠一臺(tái)220 t/h鍋爐,為中溫中壓、高溫旋風(fēng)分離循環(huán)流化床鍋爐,單鍋筒、自然循環(huán)水管,半露天布置。鍋爐主要參數(shù)為:額定蒸發(fā)量220 t/h,額定蒸汽壓力3.82 MPa,額定蒸汽溫度450℃,給水溫度150℃,一二次風(fēng)比例60∶40。此CFB鍋爐為濟(jì)南鍋爐廠生產(chǎn),采用后墻兩路進(jìn)風(fēng)方式,經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,出現(xiàn)風(fēng)室內(nèi)部氣流分布不均衡、布風(fēng)不均勻、鍋爐易結(jié)焦、流化效果差、一次風(fēng)機(jī)電耗高等問(wèn)題[1-3],急需節(jié)能改造。
循環(huán)流化床鍋爐由于其具有燃燒適應(yīng)性廣、效率高、高效脫硫、氮氧化物低排放等優(yōu)點(diǎn)被廣泛應(yīng)用于工業(yè)企業(yè),其工作原理圖如圖1所示。
(1)助燃空氣量偏大;
(2)風(fēng)帽磨損、堵塞、漏料較嚴(yán)重;
(3)床料流化不均勻;
(4)空氣預(yù)熱器漏風(fēng)嚴(yán)重、廠用電率過(guò)高;
(5)排煙熱損失偏大,排煙中O2含量嚴(yán)重超標(biāo),煙道平均含量達(dá)9%。
圖1 循環(huán)流化床工作示意圖
(1)進(jìn)風(fēng)口內(nèi)沒(méi)有均流裝置,進(jìn)風(fēng)氣流分布不均勻;風(fēng)室內(nèi)沒(méi)安裝均流裝置,氣流分布更加不均勻。
(2)風(fēng)帽結(jié)構(gòu)陳舊,所用鐘罩式風(fēng)帽易磨損、堵塞、漏料,風(fēng)帽安裝不到位,未做到風(fēng)帽噴孔相互對(duì)吹,磨損加劇[4-5]。
(3)為了使床料全部流化,需加大一次風(fēng)送風(fēng)量,但由于風(fēng)室內(nèi)部結(jié)構(gòu),流化風(fēng)分布不均導(dǎo)致部分風(fēng)帽氣流速度過(guò)高,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于流化速度,助燃風(fēng)量曾大[6-7]。
(4)一次風(fēng)量增大,風(fēng)室內(nèi)風(fēng)壓增高,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)耗能增高。
(5)過(guò)高的風(fēng)速將大量細(xì)小顆粒直接帶出爐膛,在鍋爐后部燃燒;導(dǎo)致排煙溫度較高,達(dá)到170℃,同時(shí)也導(dǎo)致排煙O2量較高達(dá)9%,能耗偏高。
為了進(jìn)一步準(zhǔn)確查找熱效率低原因,首先利用CFD模擬分析軟件[8-9]對(duì)其一次風(fēng)風(fēng)室內(nèi)的氣流分布情況和風(fēng)帽結(jié)構(gòu)進(jìn)行了精確計(jì)算。
(1)改造前風(fēng)室結(jié)構(gòu)
改造前循環(huán)流化床鍋爐風(fēng)室結(jié)構(gòu)如圖2,流場(chǎng)速度分布平面圖如圖3所示。分析發(fā)現(xiàn):風(fēng)室內(nèi)氣流分布嚴(yán)重不均勻,某些區(qū)域氣流量明顯小于其他區(qū)域可見,氣流直接沖向前墻,風(fēng)帽區(qū)中心明顯存在低速區(qū),流化狀態(tài)不好;一次風(fēng)將爐膛料層部分區(qū)域物料吹向稀相區(qū),造成水冷壁磨損更增加旋風(fēng)分離器的工作壓力。
圖2 改造前風(fēng)室結(jié)構(gòu)圖
圖3 氣體流場(chǎng)速度分布圖
(2)改造前風(fēng)帽結(jié)構(gòu)
改造前循環(huán)流化床鍋爐風(fēng)帽結(jié)構(gòu)如圖4所示,流場(chǎng)速度分布平面圖如圖5所示。分析發(fā)現(xiàn):風(fēng)帽出口形成“對(duì)吹”現(xiàn)象[8],對(duì)物料形成向上和向下的垂直流動(dòng),且向上流動(dòng)速度偏高,易導(dǎo)致布風(fēng)板上方受風(fēng)帽出口流體向下的正壓力形成堆料,鍋爐正常運(yùn)行時(shí)容易結(jié)焦。
綜合改造前風(fēng)室與風(fēng)帽的多種不合理因素,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況得出;模擬結(jié)果與上文的原因初步分析完全一致,可進(jìn)行改造后模擬分析研究。
圖4 改造前風(fēng)帽結(jié)構(gòu)圖
圖5 氣體流場(chǎng)速度分布圖
(1)改造后風(fēng)室結(jié)構(gòu)
改造后循環(huán)流化床鍋爐風(fēng)室結(jié)構(gòu)如圖6所示,流場(chǎng)速度分布平面圖如圖7所示。分析發(fā)現(xiàn):出口速度相對(duì)較高,且一次風(fēng)能夠成一定角度沖擊并圈吸布風(fēng)板上方床料,可達(dá)到將物料流化,減少床料的堆積,徹底消除布風(fēng)板氣流分布不均勻、堵塞、漏料、易磨損等現(xiàn)象。
(2)改造后風(fēng)帽結(jié)構(gòu)
改造后循環(huán)流化床鍋爐風(fēng)帽結(jié)構(gòu)如圖8所示,流場(chǎng)速度分布平面圖如圖9所示。分析發(fā)現(xiàn):出口速度相對(duì)較高,且一次風(fēng)能夠成一定角度沖擊并圈吸布風(fēng)板上方床料,能夠很好地將物料流化,減少床料的堆積,徹底消除布風(fēng)板氣流分布不均勻、堵塞、漏料、易磨損等現(xiàn)象。
采用經(jīng)過(guò)改良的新型風(fēng)帽,風(fēng)速斜向下方,不吹向臨近風(fēng)帽,徹底消除了風(fēng)帽磨損、燒毀、漏料問(wèn)題。布風(fēng)板上風(fēng)帽的出口氣流分布基本均勻,流化狀態(tài)較好,驗(yàn)證了改造思路的正確性。
圖6 改造后風(fēng)室結(jié)構(gòu)圖
圖7 氣體流場(chǎng)速度分布圖
圖8 改造后風(fēng)帽結(jié)構(gòu)圖
圖9 氣體流場(chǎng)速度分布圖
目前節(jié)能改造工作已經(jīng)順利完成,根據(jù)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)提供的測(cè)試報(bào)告,節(jié)能效果相對(duì)明顯,如表1所示。
表1 鍋爐相關(guān)參數(shù)
排煙溫度由169.5℃下降到158.1℃,排煙過(guò)量空氣系數(shù)由1.77下降到1.58,鍋爐熱效率由85.9%提高到88.65%,鍋爐熱效率提高2.75%。此鍋爐一年燒掉20萬(wàn)t原煤,按鍋爐效率提高2.75%計(jì)算,每年節(jié)約原煤5 500 t,折合人民幣200萬(wàn)元左右,標(biāo)煤3 000 t以上。改造完成后,流化鍋爐的結(jié)焦、磨損、堵塞、漏料等安全事故的發(fā)生率會(huì)極大降低,檢修周期會(huì)極大延長(zhǎng),對(duì)流化鍋爐的監(jiān)管會(huì)更加便利,其經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益無(wú)法估量。
(1)風(fēng)帽是循環(huán)流化床鍋爐的重要部件,合理的風(fēng)帽結(jié)構(gòu)對(duì)于鍋爐安全提高循環(huán)流化床鍋爐安全經(jīng)濟(jì)性有重要意義;
(2)風(fēng)帽的常見問(wèn)題是磨損、燒毀和漏渣;
(3)風(fēng)帽漏渣受到結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、阻力匹配等多個(gè)因素的共同影響,改造過(guò)程中需要全面予以考慮,否則很難達(dá)到良好效果;
(4)在風(fēng)室和風(fēng)管內(nèi)安裝均流裝置能顯著改善布風(fēng)板的氣流分布均勻性,較為適應(yīng)大型循環(huán)流化床鍋爐的發(fā)展,應(yīng)當(dāng)予以優(yōu)先選擇;
(5)節(jié)能改造采用改進(jìn)型風(fēng)帽并安裝風(fēng)室,管均流裝置,適用于新建機(jī)組及老機(jī)組,對(duì)于推動(dòng)循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用具有積極意義。