周松華
一 、研制背景
河南油田是采用偏心分注工藝技術(shù)開采的油田,偏心分注井占全部注水井(注聚井)的70%,同時(shí)又是一個(gè)多級細(xì)分注水的油田,每年水井測試調(diào)配工作量都在2600多井次、8000個(gè)層段。偏心分注工藝技術(shù)它主要是由油管、KPX偏心配水器、Y341壓縮式(K344擴(kuò)張式)封隔器、洗井凡爾、篩管、絲堵等組成。
偏心配水器偏孔內(nèi)堵塞器壓蓋母扣脫扣、堵塞器壓送裝置母扣脫扣工藝問題一直未解決,脫扣后由于沒有合適的打撈工具,操作工人無法用鋼絲試井車打撈,目前只有上修井機(jī)檢管作業(yè)解決,增加了分注井維護(hù)費(fèi)用的支出。油田統(tǒng)計(jì)了近三年來工藝問題井?dāng)?shù),每年偏孔脫扣工藝問題井為6-7井次,每年增加分注井維護(hù)費(fèi)用支出40多萬元。同時(shí)也影響采油隊(duì)注水時(shí)率。所以說偏孔脫扣落物是分注井測試調(diào)配的一個(gè)“瓶頸”問題,需要研制配套打撈工具,才能解決目前實(shí)際問題。
二、分瓣撈矛打撈器的研制
經(jīng)過對三套可行性方案的分析,最終確定研制分瓣撈矛打撈器,解決偏心配水器偏孔內(nèi)堵塞器壓蓋母扣脫扣、堵塞器壓送裝置母扣脫扣工藝問題。
(一)分瓣撈矛打撈器的結(jié)構(gòu):
根據(jù)金屬膨脹螺栓的設(shè)計(jì)思路,分瓣撈矛打撈器主要由背帽、拉桿、膨脹套管、壓縮彈簧等組成。
壓縮彈簧:它的作用是保證膨脹套管回位,保證拉桿與膨脹套管配合,根據(jù)投撈器長槽結(jié)構(gòu)計(jì)算,膨脹套管重量小于200克,所以彈簧絲徑最大為∮1-1.2毫米,彈簧中徑∮12毫米左右,即可滿足拉桿與膨脹套管配合需要,這種圓柱壓縮彈簧是常用的配件,因此我們采用外購。
背帽材質(zhì):背帽的作用是連接膨脹套管阻擋壓縮彈簧外跑。它幾乎不承受外力作用,可以在大隊(duì)現(xiàn)有的材料中選取,現(xiàn)有鋼材兩種: 一是Q235鋼,規(guī)格∮25毫米;二是45#鋼,規(guī)格∮30毫米;同比價(jià)格Q235鋼比45#鋼價(jià)格低,因此選用Q235鋼作為背帽加工的材質(zhì)。
其它配件組成技術(shù)樹圖如下:
分瓣撈矛打撈器膨脹套管、拉桿結(jié)構(gòu)尺寸:
膨脹套管打撈絲扣長度、絲扣確定:堵塞器魚頂內(nèi)腔長度17毫米,壓送裝置魚頂內(nèi)腔長度20毫米,絲扣為M18×1,因此確定膨脹管打撈絲扣部分長度為20毫米,絲扣M18×1。
膨脹套管打撈部分錐度孔大徑為9毫米,按照錐度角5°計(jì)算,小徑為6毫米。
拉桿與膨脹套管打撈配合部分錐度角按照4°計(jì)算,大徑為8毫米、小徑5毫米。
拉桿強(qiáng)度校核:拉桿材質(zhì)為35CrMo合金鋼調(diào)質(zhì)處理,屈服極限σs=835兆帕,拉桿最小徑為5毫米,承受試井鋼絲(或打撈車鋼絲繩)的靜載荷,(在靜載荷下,塑性材料取ns=1.2~2.5),安全系數(shù) ns=2.5。
拉桿主體許用拉應(yīng)力 [σ]=σs/ns=835÷2.5=334 兆帕;
拉桿最小截面積Amin=π×R2=3.14×2.52=19.625平方米,
拉桿承受最大負(fù)荷Nmax=2940牛頓,
則拉桿承受的最大應(yīng)力σmax=Nmax/Amin=2940÷19.625=149.81
(二)拉力試驗(yàn)及效果:
2017年8月1日將分瓣撈矛打撈器與堵塞器送到井下工具實(shí)驗(yàn)中心進(jìn)行拉力試驗(yàn),拉力負(fù)荷達(dá)到10千牛時(shí),打撈器未脫開,拉力負(fù)荷大于目標(biāo)值。
(三)測試現(xiàn)場試驗(yàn)及效果:
2017年9月27日,魏新164井在測試調(diào)配中出現(xiàn)堵塞器壓蓋脫扣工藝問題,我們QC小組把組裝好的分瓣撈矛打撈器,在魏新164井進(jìn)行了現(xiàn)場試驗(yàn)。
通過拉力試驗(yàn),拉力負(fù)荷達(dá)到10千牛,打撈器與落物魚頂未脫開,大于對策目標(biāo)值,同時(shí)應(yīng)用打撈器進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn),成功將井下偏孔脫扣落物打撈出來,對策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)了。
三、分瓣撈矛打撈器應(yīng)用效果
2017年3月-12月期間,先后出現(xiàn)3井次的堵塞器壓蓋脫扣,2井次壓送裝置脫扣工藝問題,應(yīng)用分瓣撈矛打撈器先后打撈成功4井次,打撈成功率為100%,降低了報(bào)作業(yè)檢管打撈井次,減少分注井維護(hù)作業(yè)費(fèi)用支出實(shí)現(xiàn)了預(yù)定目標(biāo)。
(一) 經(jīng)濟(jì)效益
1.投入:
(1)打撈器加工成本:加工2個(gè)分瓣撈矛打撈器,每個(gè)單價(jià)1080元,總計(jì):2160元。
A1=1080×2=2160(元)
(2)單井打撈費(fèi)用:單井打撈費(fèi)用1300元總計(jì):6500元。
A2=1300×5=6500(元)
2.產(chǎn)出:
1.減少作業(yè)維護(hù)費(fèi)用支出:成功打撈出井下落物總計(jì)4井次,減少分注井作業(yè)維護(hù)費(fèi)用支出4井次,單井作業(yè)維護(hù)性費(fèi)用6萬元計(jì)算,總計(jì)24萬元。
B1=60000×4=240000(元)
2.增注:打撈失敗后,需要上作業(yè),作業(yè)安排周期平均需要10天(最長達(dá)到60天),作業(yè)期間需要2天才能完井,測試需要4天,平均每天影響注水按照60立方米/天計(jì)算,增加注水3840立方米。經(jīng)濟(jì)效益按照37元/立方米計(jì)算,經(jīng)濟(jì)效益為142080元。
B2=增注×單價(jià)=3840×37=142080元
3.綜合經(jīng)濟(jì)效益=(B1+B2)-(A1+A2)
=(240000+142080)-(2160+6500)=373420(元)
(二)社會(huì)效益:
1.分瓣撈矛打撈器的研制成功,解決了測試調(diào)配中堵塞器壓蓋、壓送裝置脫扣后,無法用鋼絲試井車打撈的瓶頸問題,降低了分注井檢管作業(yè)頻次,減少了分注井維護(hù)性作業(yè)費(fèi)用的支出,提高了注水時(shí)效。
2.豐富了測試工藝測試打撈工具種類,提升了測試人員在偏心分注井測試調(diào)配上的技術(shù)實(shí)力。