張成智
摘 要:某電廠汽輪發(fā)電機(jī)組為哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的CLN600-24.2/566/566(CH01)型超臨界、中間再熱、三缸、四排汽凝汽式汽輪機(jī)。該汽輪機(jī)采用高壓旁路和低壓旁路二級(jí)串聯(lián)旁路系統(tǒng)。高壓旁路(30%BMCR)由高壓旁路閥(CCI- HBSE 160-250型)、噴水調(diào)節(jié)閥、噴水隔離閥組成。高壓旁路閥驅(qū)動(dòng)執(zhí)行器選用雙動(dòng)活塞式氣動(dòng)執(zhí)行器。
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);高壓旁路閥;研究;分析
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.15.039
2006年該機(jī)組相繼投產(chǎn)至今,兩臺(tái)機(jī)組高壓旁路閥一直存在不同程度內(nèi)漏現(xiàn)象,期間雖經(jīng)多次解體檢修處理,但內(nèi)漏問題一直沒有得到有效改善。
1 改造的必要性
1.1 進(jìn)行的必要性
高旁內(nèi)漏使機(jī)組熱耗率增加,對(duì)機(jī)組經(jīng)濟(jì)性影響較大(經(jīng)計(jì)算,該機(jī)組高旁每漏汽1t/h,熱耗率升高約4.4kJ/kWh,煤耗率升高約0.17g/kWh),長(zhǎng)期存在內(nèi)漏對(duì)機(jī)組安全性也將帶來嚴(yán)重安全隱患。解決高壓旁路閥內(nèi)漏,不但可降低汽輪機(jī)熱耗,而且將提高機(jī)組在啟動(dòng)以及運(yùn)行過程中的安全性。
1.2 調(diào)查研究的主要依據(jù)、過程及結(jié)論
通過對(duì)同類型機(jī)組所采用相同型號(hào)高壓旁路閥使用情況調(diào)查了解獲知,其泄漏情況都基本相似,且均沒有很好的解決辦法。距該公司較近的華能某電廠#1-4機(jī)均采用的是同型號(hào)高壓旁路閥,其內(nèi)漏至今也沒有解決。針對(duì)該問題同同類型機(jī)組廠家相關(guān)技術(shù)人員多次電話交流,普遍認(rèn)為對(duì)高壓旁路閥重新選型進(jìn)行更換其費(fèi)用相當(dāng)可觀,也不太現(xiàn)實(shí),唯有就是在高壓旁路閥前加裝一電動(dòng)閘板閥,即在機(jī)組啟動(dòng)過程中電動(dòng)閘板閥全開,由高壓旁路閥參與調(diào)解控制主蒸汽溫度和壓力,待機(jī)組啟動(dòng)并網(wǎng)高壓旁路閥關(guān)閉機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行后再將電動(dòng)閘板閥關(guān)閉以達(dá)到消除內(nèi)漏之目的。此方案理論上講是比較簡(jiǎn)易可靠地,重點(diǎn)在對(duì)電動(dòng)閘板閥的選型上要足夠慎重,主要滿足主蒸汽壓力、溫度、流量、流速等運(yùn)行參數(shù)需要,同時(shí)在閥體材料選用上應(yīng)滿足接管材料需要。
該機(jī)組其高壓缸壓力排放閥結(jié)構(gòu)同高壓旁路閥結(jié)構(gòu)非常相似,機(jī)組投運(yùn)后也長(zhǎng)期存在內(nèi)漏問題,由于也是外購(gòu)件其備件費(fèi)用也相當(dāng)可觀,自行修復(fù)難度技術(shù)也相當(dāng)大,為此該公司分別在2008年06月和2009年06月利用機(jī)組C級(jí)檢修機(jī)會(huì)在高壓缸壓力排放閥前各加裝了一臺(tái)電動(dòng)閘板閥,其內(nèi)漏問題徹底解決。經(jīng)初步了解,目前在國(guó)內(nèi)600MW超臨界機(jī)組高壓旁路閥前加裝電動(dòng)閘板閥還沒有實(shí)施范例,但同重新選型更換旁路閥,或是自行修復(fù)技術(shù)的復(fù)雜性比較,選擇加裝電動(dòng)閘板閥較更換其費(fèi)用可降低1/3,自行修復(fù)的技術(shù)難題以及發(fā)生的費(fèi)用等可完全避免,且有高壓缸壓力排放閥前加裝電動(dòng)閘板閥的成功先例,故選擇在高壓旁路閥前加裝電動(dòng)閘板閥的方案是安全的、可靠的方案。
1.3 原系統(tǒng)或設(shè)備的基本情況
(1)擬進(jìn)行的系統(tǒng)或設(shè)備的基本情況說明。汽輪發(fā)電機(jī)組(600MW)高壓旁路系統(tǒng),高壓旁路(30%BMCR)由高壓旁路閥、噴水調(diào)節(jié)閥、噴水隔離閥組成。高壓旁路閥驅(qū)動(dòng)執(zhí)行器選用雙動(dòng)活塞式氣動(dòng)執(zhí)行器。
(2)系統(tǒng)或設(shè)備簡(jiǎn)述:投產(chǎn)日期2006.06
(3)型號(hào): CCI- HBSE 160-250型
1.4 存在的主要問題
高壓旁路閥長(zhǎng)期存在內(nèi)漏現(xiàn)象,造成機(jī)組熱耗率增加,給機(jī)組的安全運(yùn)行帶來重大隱患。
1.5 需要通過技術(shù)改造解決哪些問題
通過在高壓旁路閥前加裝電動(dòng)閘板閥,徹底消除機(jī)組運(yùn)行期間高旁閥內(nèi)漏問題,降低汽輪機(jī)熱耗,消除機(jī)組安全隱患。
2 高壓旁路閥泄漏原因分析
通過多次解體檢修對(duì)內(nèi)漏原因分析認(rèn)為,該型式高壓旁路閥在密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面存在一定不合理性是造成泄漏的主要原因。
(1)高壓旁路閥座為可拆卸式園環(huán),靠一石墨密封環(huán)同閥體之間進(jìn)行密封,一旦存在密封面損傷,雖然拆卸較為方便,但密封面沖刷后的補(bǔ)焊工藝,熱處理工藝要求極高,否則極易引起閥座變形造成永久損傷而無法修復(fù)。
(2)該型高壓旁路閥其入口籠罩與閥體、閥芯之間均各靠一石墨密封環(huán)相互密封,特別是閥芯與入口籠罩之間不但依靠石墨密封環(huán)將閥芯進(jìn)出口上下分隔,而且閥芯在開關(guān)調(diào)節(jié)時(shí)在籠罩內(nèi)還要上下移動(dòng),進(jìn)而又增加了該兩者之間密封環(huán)的密封效果,如果系統(tǒng)管道內(nèi)部存在焊渣等異物被汽流帶至籠罩與閥芯之間,此時(shí)如果旁路閥動(dòng)作調(diào)節(jié),極易造成籠罩內(nèi)壁密封面拉傷,進(jìn)而造成閥芯上下腔室導(dǎo)通形成內(nèi)漏。
(3)高壓旁路閥入口籠罩內(nèi)壁損傷其修復(fù)難度相當(dāng)大,補(bǔ)焊工藝掌握不當(dāng),極易造成應(yīng)力變形進(jìn)而破壞其同心度,同心度偏差將直接造成閥芯與閥座之間密封線不能完全吻合,進(jìn)而造成泄漏。
由于高旁閥為整體外購(gòu)件,其部件價(jià)格相當(dāng)昂貴,更換處理幾乎不太可能。綜合考慮其部件修復(fù)技術(shù)難度大,費(fèi)用高,以及整體更換可能性有非常小此雙重矛盾后認(rèn)為,在高壓旁路閥前增加一電動(dòng)閘板閥是解決高旁閥內(nèi)漏最有效、最簡(jiǎn)易的解決辦法。
3 選擇加裝電動(dòng)閘板閥方案的可比性
通過我們初步了解,截止目前還沒有信息反饋?zhàn)C實(shí)在600MW超臨界機(jī)組高壓旁路閥前加裝電動(dòng)閘板閥的實(shí)施范例,也有很多發(fā)電企業(yè)技術(shù)人員向我們了解加裝電動(dòng)閘板閥的情況,說明高壓旁路閥內(nèi)漏也是困擾諸多企業(yè)安全生產(chǎn)的普遍問題,同時(shí)也說明解決該問題應(yīng)該存在一定難度。通過我們近段時(shí)間調(diào)研論證認(rèn)為,重新選型更換旁路閥,或是自行修復(fù)技術(shù)的復(fù)雜性比較,選擇加裝電動(dòng)閘板閥較更換其費(fèi)用可降低1/3,自行修復(fù)的技術(shù)難題以及發(fā)生的費(fèi)用等可完全避免,且有高壓缸壓力排放閥前加裝電動(dòng)閘板閥的成功先例,故選擇在高壓旁路閥前加裝電動(dòng)閘板閥的方案是安全的、可靠的方案。
3.1 預(yù)期達(dá)到的效果
徹底根治高壓旁路閥內(nèi)漏問題,降低汽輪機(jī)熱耗,消除機(jī)組安全隱患。
3.2 經(jīng)濟(jì)效益分析
消除高旁內(nèi)漏可降低機(jī)組熱耗率,經(jīng)計(jì)算該機(jī)組高旁每漏汽1t/h,熱耗率升高約4.4kJ/kWh,煤耗率升高約0.17g/kWh。解決高壓旁路閥內(nèi)漏最主要目的還是消除重大安全隱患。
4 結(jié)論
選擇加裝電動(dòng)閘板閥較更換其費(fèi)用可降低1/3,自行修復(fù)的技術(shù)難題以及發(fā)生的費(fèi)用等可完全避免,且有高壓缸壓力排放閥前加裝電動(dòng)閘板閥的成功先例,故選擇在高壓旁路閥前加裝電動(dòng)閘板閥的方案是安全的、可靠的方案。