武鵬飛 高金勝 黃繼平
【摘要】基于傳統(tǒng)的鋁合金集中熔化爐在使用時(shí),打開爐門進(jìn)行烘烤脫水的過程中,由于爐門的常開導(dǎo)致大量的熱能浪費(fèi),使得工作環(huán)境非常惡劣;同時(shí)由于大量的熱能逸出,導(dǎo)致加熱過程時(shí)間增加,生產(chǎn)節(jié)奏慢等問題。本文闡述了一種鋁合金集中熔化爐節(jié)能改造,降低熔化爐使用過程中的熱能損失,高效合理地利用熱能的關(guān)鍵技術(shù)。
【關(guān)鍵詞】銘合金 集中熔化爐 節(jié)能降耗 技改
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,鋁合金制品在生產(chǎn)和生活中的用量越來越大,鋁合金制品行業(yè)處于快速發(fā)展的階段。鋁合金熔化爐是鋁合金制品行業(yè)不可或缺的重要設(shè)備,它能熔化鋁并進(jìn)行合金成分的調(diào)整,能為后續(xù)的壓鑄工序提供高品質(zhì)的原材料。
傳統(tǒng)的鋁合金集中熔化爐在使用時(shí),打開爐門進(jìn)行烘烤脫水的過程中,由于爐門的常開導(dǎo)致大量的熱能浪費(fèi),使得工作環(huán)境非常惡劣。同時(shí)由于大量的熱能逸出,導(dǎo)致再加熱過程時(shí)間增加,生產(chǎn)節(jié)奏慢。
一、爐體技改技術(shù)方案
技改內(nèi)容是:鋁合金集中熔化爐,包括一號(hào)爐和二號(hào)爐,在一號(hào)爐和二號(hào)爐之間設(shè)有預(yù)熱室;所述一號(hào)爐和二號(hào)爐的爐門外側(cè)分別設(shè)有隔絕倉(cāng),所述隔絕倉(cāng)的頂部固接有抽氣裝置,所述抽氣裝置通過導(dǎo)熱管道分別連接一號(hào)爐和二號(hào)爐的爐體,所述導(dǎo)熱管道還連接預(yù)熱室,所述導(dǎo)熱管道外側(cè)設(shè)有引流管道;所述抽氣裝置上設(shè)有定時(shí)器,所述定時(shí)器分別與一號(hào)爐和二號(hào)爐的爐門信號(hào)連接,當(dāng)爐門打開時(shí)抽氣裝置開始工作,當(dāng)爐門關(guān)閉時(shí)抽氣裝置延遲一定時(shí)間后停止工作。引流管道以螺旋方式纏繞在導(dǎo)熱管道上。預(yù)熱室通過傳送軌道分別連接一號(hào)爐和二號(hào)爐,隔絕倉(cāng)采用耐火材料制作而成。
技改方案采用的有益效果是:鋁合金集中熔化爐通過將熔化爐打開時(shí)溢出的熱能收集后反饋回爐體和對(duì)原材料進(jìn)行烘干,能夠?qū)θ刍癄t在使用過程中散出的高溫?zé)煔膺M(jìn)行余熱回收利用,節(jié)約了燃料,降低企業(yè)的生產(chǎn)成本,提高企業(yè)的生產(chǎn)效率,同時(shí)也能節(jié)能減排,保護(hù)環(huán)境。
工作原理如下:當(dāng)需要將鋁錠放入到一號(hào)爐的爐體內(nèi)熔煉時(shí),先將鋁錠放入到預(yù)熱室,從而對(duì)鋁錠進(jìn)行提前烘熱,完成脫水工藝。再將經(jīng)過烘熱的鋁錠放入到隔絕倉(cāng)后,打開爐體的爐門,此時(shí)位于隔絕倉(cāng)內(nèi)的抽氣裝置開始工作,將從爐內(nèi)四散的熱能抽取收集。熱能通過導(dǎo)熱管道傳遞到預(yù)熱室或者二號(hào)爐內(nèi),從而確保熱量不會(huì)被浪費(fèi)。由于爐體爐門附近的溫度能夠達(dá)到800-900℃,通過導(dǎo)熱管道傳遞到預(yù)熱室和二號(hào)爐,能夠有效利用熱量,降低二號(hào)爐的能耗。導(dǎo)熱管道6外側(cè)還設(shè)有引流管道7,引流管內(nèi)流淌有液體,利用熱傳遞將引流管道內(nèi)的液體加熱,進(jìn)一步提高熱能的利用轉(zhuǎn)換率。抽氣裝置的工作是通過爐體的爐門的開閉和定時(shí)器的延時(shí)工作來控制的,即爐門開啟后抽氣裝置延時(shí)零秒至四秒開始工作,當(dāng)爐門關(guān)閉后,抽氣裝置延時(shí)二秒至一分鐘停止工作,從而確保熱能的最大利用。二號(hào)爐的工作原理同一號(hào)爐一致。定時(shí)器的工作原理和工作方式有很多種,只要能滿足延時(shí)控制即可。
鋁合金集中熔化爐,包括一號(hào)爐1和二號(hào)爐2,一號(hào)爐1和二號(hào)爐2之間設(shè)有預(yù)熱室5,預(yù)熱室5和一號(hào)爐1、二號(hào)爐2分別之間設(shè)有傳送軌道;一號(hào)爐1和二號(hào)爐2的爐門外設(shè)有隔絕倉(cāng)3,隔絕倉(cāng)3的頂部固接有抽氣裝置4,抽氣裝置4通過導(dǎo)熱管道6分別連接一號(hào)爐和二號(hào)爐的爐體,導(dǎo)熱管道6還連接預(yù)熱室5,導(dǎo)熱管道6外側(cè)還設(shè)有引流管道7,引流管道7以螺旋方式纏繞在導(dǎo)熱管道6上;抽氣裝置4上設(shè)有定時(shí)器,定時(shí)器信號(hào)連接爐體的爐門,當(dāng)爐體的爐門打開時(shí)抽氣裝置開始工作,當(dāng)爐體的爐門關(guān)閉時(shí)抽氣裝置延遲30秒后停止工作,隔絕倉(cāng)采用耐火材料制作而成,爐體的爐門打開后其溫度可高達(dá)8000到9000,如果不使用耐高溫耐火材料,很容易導(dǎo)致?lián)p壞從而降低工作效率;通過將熔化爐打開時(shí)溢出的熱能收集后反饋回爐體和對(duì)原材料進(jìn)行烘干,能夠?qū)θ刍癄t在使用過程中散出的高溫?zé)煔膺M(jìn)行余熱回收利用,節(jié)約了燃料,降低企業(yè)的生產(chǎn)成本,提高企業(yè)的生產(chǎn)效率,同時(shí)也能節(jié)能減排,保護(hù)環(huán)境。
二、鋁合金集中熔化爐燃燒系統(tǒng)技術(shù)改進(jìn)
(1)該技術(shù)通過成對(duì)布置蓄熱式燒嘴,相對(duì)的兩個(gè)燒嘴為1組(A、B燒嘴),工作時(shí)兩個(gè)燒嘴交替進(jìn)行燃燒,當(dāng)A燒嘴燃燒時(shí),高溫?zé)煔庠谝L(fēng)機(jī)的作用下從B燒嘴抽出,煙氣被B燒嘴蓄熱箱中的蓄熱體(蓄熱球)蓄熱后,排煙溫度低溫排出;當(dāng)B燒嘴燃燒時(shí),冷空氣通過B燒嘴蓄熱箱被預(yù)熱后再進(jìn)行爐膛燃燒,同時(shí)A燒嘴重復(fù)進(jìn)行B燒嘴剛才的排煙蓄熱操作。在電氣自動(dòng)化程序控制下,兩個(gè)燃燒器始終處于燃燒與排煙蓄熱交替工作狀態(tài),從而實(shí)現(xiàn)煙氣余熱資源最大程度的回收與利用。
(2)技改項(xiàng)目的優(yōu)點(diǎn):①由于爐溫分布均勻使得加熱質(zhì)量大大改善,產(chǎn)品合格率大幅度提高;②燃料選擇范圍更大適合天然氣、液化石油氣等各種燃料;③由于蓄熱式燃燒是在相對(duì)的貧氧狀態(tài)下彌散燃燒、火焰成還原性氣氛,更加有利于保護(hù)環(huán)境;④降低了尾氣的排放溫度,根據(jù)能量守恒定律因此:爐子燃料消耗量大幅度降低;⑤蓄熱式燃燒還可以提高火焰輻射強(qiáng)度,強(qiáng)化輻射傳熱,提爐子產(chǎn)量。研發(fā)、技改后的2臺(tái)鋁合金集中熔化爐,在運(yùn)行、使用過程中,效果良好,并且在研發(fā)、技改的同時(shí),注重加強(qiáng)集中熔化爐的日常管理,跟蹤監(jiān)測(cè),增強(qiáng)熔化工的責(zé)任心。由于技改、管理雙管齊下,燃?xì)鈫魏挠裳邪l(fā)、技改前的1400八鋁水,下降到80m3/t鋁水;燃?xì)庀某杀荆ò疵刻烊刍?0噸鋁水計(jì)算)由技改前1.96萬元/天,降低到1.12萬元/天,節(jié)能30%多,每年為公司創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn):
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