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        淺析火電廠火電廠空氣預(yù)熱器堵塞原因及對策分析

        2018-07-28 10:00:20申路寧賈凱麗
        世界家苑 2018年5期
        關(guān)鍵詞:堵塞措施

        申路寧 賈凱麗

        摘 要:電廠鍋爐脫硝系統(tǒng)投運(yùn)后,空氣預(yù)熱器發(fā)生了嚴(yán)重堵塞。文中針對氨逃逸量大、吹灰方式不合理及冷端綜合溫度低等主要原因進(jìn)行深入分析,并通過優(yōu)化脫硝運(yùn)行、改變空預(yù)器吹灰方式及提高冷端綜合溫度等手段,使得該問題得到成功解決,確保了鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        關(guān)鍵詞:脫硝系統(tǒng);空氣預(yù)熱器;堵塞;原因;措施

        電廠600MW亞臨界W型火焰鍋爐設(shè)計(jì)煤種為高硫無煙煤,為滿足NOx環(huán)保排放要求,2013年在機(jī)組A修過程中,對1號(hào)鍋爐實(shí)施了脫硝改造,在鍋爐尾部煙道空氣預(yù)熱器前加裝了脫硝系統(tǒng),同時(shí),為防止空氣預(yù)熱器冷端腐蝕,對空氣預(yù)熱器冷端換熱波紋板進(jìn)行了防腐蝕的搪瓷材料改造。

        脫硝系統(tǒng)投運(yùn)半個(gè)月后,即出現(xiàn)了空氣預(yù)熱器嚴(yán)重堵塞,造成高負(fù)荷期間空氣預(yù)熱器進(jìn)出口差壓周期性大幅波動(dòng)和引送風(fēng)機(jī)頻繁失速,機(jī)組無法接帶滿負(fù)荷,而且嚴(yán)重影響了鍋爐燃燒的穩(wěn)定性。

        1脫硝系統(tǒng)和空氣預(yù)熱系統(tǒng)介紹

        電廠脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原法(SCR)的脫硝裝置,鍋爐最大工況下脫硝設(shè)計(jì)效

        率大于85%。還原劑為液氨,液氨先在氨區(qū)蒸發(fā)成0.2MPa左右的氨氣,再進(jìn)入鍋爐省煤器出口的噴氨格柵,通過稀釋風(fēng)機(jī)噴入煙道與煙氣混合,然后經(jīng)過催化劑,NOx與被吸附的NH3反應(yīng)完成脫硝反應(yīng)。每臺(tái)鍋爐配置2臺(tái)東方鍋爐空氣預(yù)熱器分公司提供的三分倉容克式空氣預(yù)熱器,冷熱端各設(shè)置1臺(tái)蒸汽吹灰器〔1〕。在機(jī)組A修過程中,對空氣預(yù)熱器進(jìn)行了冷端吹灰器和換熱元件改造,將原來的單介質(zhì)蒸汽吹灰器更換為雙介質(zhì)(高壓水、蒸汽)脫硝專用吹灰器,以便于空氣預(yù)熱器冷端的高壓水沖洗。換熱元件改造主要是將原有冷端蓄熱元件改為950mm的搪瓷換熱元件,讓硫酸氫氨易沉積的溫度區(qū)設(shè)計(jì)在冷段傳熱元件區(qū),以盡量降低硫酸氫氨的堵塞程度;冷段采用了大波紋版型換熱元件,以增大煙氣流通截面。改造后的蓄熱元件為800mm+800mm+950mm的3層結(jié)構(gòu)。

        2空氣預(yù)熱器堵塞對運(yùn)行造成的影響

        1號(hào)機(jī)組A修后運(yùn)行約半個(gè)月,空氣預(yù)熱器發(fā)生了較嚴(yán)重的堵塞,前后煙氣壓差,一、二次風(fēng)壓和鍋爐風(fēng)箱壓差等均出現(xiàn)大幅波動(dòng)現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了機(jī)組的帶負(fù)荷能力與鍋爐燃燒穩(wěn)定性??諝忸A(yù)熱器每運(yùn)行一周(轉(zhuǎn)速為1r/min),進(jìn)出口二次風(fēng)壓差波動(dòng)幅度達(dá)1.0kPa,爐膛風(fēng)箱壓在0.48~0.82kPa間波動(dòng),波動(dòng)幅度達(dá)到0.4kPa,一次風(fēng)壓波波動(dòng)達(dá)0.3kPa,造成送引風(fēng)機(jī)運(yùn)行中周期性失速,鍋爐氧量不足,機(jī)組帶高負(fù)荷時(shí)氧量低,鍋爐結(jié)焦嚴(yán)重。同時(shí),因一、二次風(fēng)壓波動(dòng)較大,鍋爐燃燒不穩(wěn)。

        3空氣預(yù)熱器堵塞原因分析

        3.1噴氨量過大

        脫硝系統(tǒng)投運(yùn)后,噴氨系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整品質(zhì)差,氨逃逸量表顯示不準(zhǔn),而運(yùn)行人員缺乏經(jīng)驗(yàn),造成過量液氨噴入煙道,氨逃逸量嚴(yán)重超標(biāo),在空氣預(yù)熱器換熱面上大量產(chǎn)生硫酸氫氨〔2〕,導(dǎo)致冷端堵灰嚴(yán)重,同時(shí),NOx排放濃度很低,最低時(shí)只有15mg/Nm3,大大低于合格標(biāo)準(zhǔn)(200mg/Nm3)。

        3.2吹灰器運(yùn)行不滿足要求

        雖然空氣預(yù)熱器冷端吹灰器已更換為雙介質(zhì)吹灰器,但仍不滿足吹灰要求。吹灰器運(yùn)行初期,未能按設(shè)計(jì)的吹灰方式進(jìn)行吹灰,而且吹灰壓力比額定壓力低0.2MPa,吹灰效果達(dá)不到要求。且吹灰方式仍按原來每班吹灰2次的頻率進(jìn)行,沒有根據(jù)空氣預(yù)熱器的壓差進(jìn)行及時(shí)調(diào)整,當(dāng)發(fā)現(xiàn)空氣預(yù)熱器明顯堵塞后,再改為連續(xù)吹灰也難以疏通〔3〕。

        3.3空氣預(yù)熱器冷端綜合溫度低

        入爐煤含硫長期平均值在4%左右,對應(yīng)的空氣預(yù)熱器冷端綜合溫度理論值應(yīng)該控制在190℃以上,進(jìn)行降低排煙溫度提高鍋爐效率的改造后,空氣預(yù)熱器的出口煙溫平均只有120℃左右,即使開啟熱風(fēng)再循,空氣預(yù)熱器入口二次風(fēng)溫也只能提高至40℃,冷端綜合溫度也只有160℃左右,仍然達(dá)不到設(shè)計(jì)冷端綜合溫度要求,因而加劇了空氣預(yù)熱器冷端的堵塞。

        4空氣預(yù)熱器防堵塞措施

        4.1脫硝系統(tǒng)指標(biāo)控制與優(yōu)化

        1)硝排放指標(biāo)控制在100mg/Nm3以上,防止因排放指標(biāo)過低造成過量噴氨,最終導(dǎo)致氨逃逸量增加。

        2)對脫硝系統(tǒng)出口的氨逃逸率表進(jìn)行校驗(yàn),確保顯示值的準(zhǔn)確性,同時(shí),合理控制噴氨量,嚴(yán)格將氨逃逸率控制在1.5×10-6以內(nèi)(設(shè)計(jì)值為3×10-6)〔4〕,減少氨逃逸量。

        3)對噴氨調(diào)節(jié)自動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,確保噴氨調(diào)節(jié)穩(wěn)定,運(yùn)行曲線平穩(wěn)。

        4)根據(jù)脫硝系統(tǒng)煙道流場速度分布,對脫硝系統(tǒng)噴氨手動(dòng)門進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,保證煙道橫向噴氨比例與流場的煙氣量相匹配,防止煙道局部噴氨超標(biāo)或過少。

        4.2吹灰系統(tǒng)治理

        1)進(jìn)行空氣預(yù)熱器冷端吹灰器槍頭壓力校驗(yàn),嚴(yán)格按額定壓力1.5MPa的要求進(jìn)行調(diào)整,確保空預(yù)器冷端吹灰效果。

        2)優(yōu)化空氣預(yù)熱器吹灰器運(yùn)行周期。機(jī)組在400MW負(fù)荷以上,因鍋爐通風(fēng)量大,空氣預(yù)熱器積灰現(xiàn)象相對較少,空氣預(yù)熱器采取每班2次的定期吹灰方式;機(jī)組負(fù)荷400MW負(fù)荷以下,通風(fēng)量較小時(shí),積灰加重,則采用連續(xù)吹灰方式〔5〕;同時(shí),空氣預(yù)熱器連續(xù)吹灰期間,冷端與熱端吹灰器的吹灰循環(huán)方式為冷端吹5次后熱端再吹1次。

        3)對冷端吹灰器進(jìn)退步序進(jìn)行優(yōu)化,將原進(jìn)到位再間斷退出的程序,改為間斷進(jìn)與間斷退程序,且進(jìn)退暫停點(diǎn)不重疊,以確保吹灰器的吹灰范圍覆蓋整個(gè)換熱面。

        4)嚴(yán)密監(jiān)視空氣預(yù)熱器進(jìn)出口壓差,當(dāng)空氣預(yù)熱器進(jìn)出口壓差超過2.0kPa,無論機(jī)組負(fù)荷大小,空氣預(yù)熱器冷端吹灰均改為連續(xù)吹灰,直至壓差降至2.0kPa以下后再改為正常吹灰方式。

        4.3提高空氣預(yù)熱器冷端綜合溫度

        1)減少鍋爐受熱面吹灰頻次。主要是將鍋爐爐膛吹灰器的吹灰方式由原1天1次,改為每5天1次,其它受熱面吹灰由每天1次改為每2天1次,這樣就可在確保鍋爐參數(shù)正常情況下,冷端綜合溫度在不吹灰時(shí)能提高約10℃。

        2)開啟鍋爐送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)熱再循環(huán),提高空氣預(yù)熱器入口一、二次風(fēng)溫,以最終提高冷端綜合溫度。

        4.4停爐沖洗

        利用機(jī)組停運(yùn)機(jī)會(huì),用專用高壓水沖洗系統(tǒng)(沖洗壓力達(dá)20MPa),對空氣預(yù)熱器進(jìn)行徹底水沖洗,清除積灰,疏通堵塞的空預(yù)器傳熱元件,確保開機(jī)后空氣預(yù)熱器后期的運(yùn)行穩(wěn)定。

        5空氣預(yù)熱器防堵整治效果

        通過采取高壓水沖洗、控制脫硝排放、調(diào)整吹灰、提高冷端綜合溫度等措施,空氣預(yù)熱器堵塞問題大為緩解。2014年1月重新啟動(dòng)后,空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)進(jìn)出口差壓一般保持在1.0kPa范圍內(nèi),空氣預(yù)熱器出口一、二次風(fēng)壓、爐膛負(fù)壓等參數(shù)平穩(wěn),再未出現(xiàn)因空氣預(yù)熱器堵塞而產(chǎn)生的大幅度波動(dòng)現(xiàn)象,大大提高了鍋爐運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。

        參考文獻(xiàn)

        [1]東方鍋爐股份有限公司.空氣預(yù)熱器改造說明書〔S〕.2013.

        [2]彭祖輝.江蘇省燃煤機(jī)組脫硝裝置運(yùn)行現(xiàn)狀分析〔J〕.江蘇電機(jī)工程,2013(6):77-80.

        [3]盧順新,戴榮,楊義軍,等.600MW鍋爐空預(yù)器積灰堵塞原因〔J〕.湖南電力,2012,32(2):47-49,52.

        [4]趙翀.某火電廠選擇性催化還原煙氣脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行研究〔D〕.南昌:南昌大學(xué),2013.

        [5]高革臣.鍋爐空氣預(yù)熱器堵塞原因分析及解決方案〔J〕.科技創(chuàng)新導(dǎo)板,2011(18):92.

        (作者單位:山西省朔州市中北大學(xué))

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