李 良 祝飛雄 李華英
(1.中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司,浙江 寧波 315207;2.中國石油化工股份有限公司上海石油化工研究院,上海 201208)
2008年歧化烷基轉(zhuǎn)移裝置用HAT-099型催化劑替換了原來的HAT-096型催化劑;2014年11月鎮(zhèn)海煉化對(duì)歧化裝置進(jìn)行節(jié)能增效改造,歧化催化劑仍采用為HAT-099型催化劑,同時(shí)將反應(yīng)進(jìn)出料的板式換熱器更換為纏繞管式換熱器。此次改造完成后,裝置加工負(fù)荷從1.0 Mt/a擴(kuò)至1.2 Mt/a。
歧化烷基轉(zhuǎn)移裝置于2008年11月停工檢修,將原HAT-096型催化劑更換為HAT-099型催化劑,裝填量為64 t;2014年歧化裝置停工檢修期間,催化劑仍采用HAT-099型催化劑,裝填量為64 t。催化劑在制備和裝填過程中吸附了一部分水分,為保證催化劑性能,需通過干燥使這部分水分排出系統(tǒng),避免對(duì)催化劑性能產(chǎn)生不利影響。
兩批催化劑都經(jīng)過近48 h的脫水處理,在400 ℃恒溫處理后,2009批次HAT-099型催化劑脫水后在高分罐底共收集到冷凝水1 760 kg,脫水率約為2.75%;2014批次HAT-099型催化劑脫水后在反應(yīng)產(chǎn)物分離器底共收集到冷凝水980 kg,脫水率約為1.5%。
HAT-099型催化劑運(yùn)行平穩(wěn)后,分別于2009年4月24日和2015年1月26日對(duì)HAT-099型催化劑進(jìn)行72 h的工業(yè)標(biāo)定,兩次標(biāo)定期間催化劑運(yùn)行條件見表1。
表1 HAT-099型催化劑工業(yè)標(biāo)定期間運(yùn)行條件
兩次的標(biāo)定結(jié)果見表2。
表2 HAT-099型催化劑工業(yè)標(biāo)定結(jié)果
由表2可知:兩次HAT-099型催化劑工業(yè)標(biāo)定均能達(dá)到性能保證值指標(biāo),具有較高的選擇性和轉(zhuǎn)化率,由于2009批次催化劑反應(yīng)溫度較高,選擇性稍低,苯產(chǎn)品結(jié)晶點(diǎn)比較卡邊。
使用HAT-099型催化劑與使用HAT-096型催化劑反應(yīng)器進(jìn)出口物料對(duì)比情況見表3。
表3 進(jìn)料和汽提塔塔底料分析值對(duì)比
反應(yīng)溫度是影響氫耗的主要因素,反應(yīng)溫度高則氫耗高。2009批次的催化劑運(yùn)行初期由于反應(yīng)溫度相對(duì)較高,氫耗偏高,催化劑初期轉(zhuǎn)化率較高(達(dá)到49.9%),副反應(yīng)偏多,同時(shí)選擇性偏低。2014批次HAT-099型催化劑在運(yùn)行中吸取教訓(xùn),在催化劑反應(yīng)轉(zhuǎn)化率不低于45%的情況下,盡量維持低的反應(yīng)溫度,減緩重芳烴的加氫副反應(yīng)引起的選擇性降低和氫耗的升高,即在生產(chǎn)中尋找反應(yīng)溫度、轉(zhuǎn)化率、選擇性和氫耗的最佳平衡點(diǎn),使催化劑發(fā)揮最佳性能[2]。
(1)兩批次HAT-099型催化劑的投料和標(biāo)定數(shù)據(jù)表明,HAT-099型催化劑具有較好的反應(yīng)性能和生產(chǎn)重復(fù)性,是一種優(yōu)質(zhì)的歧化和烷基轉(zhuǎn)移催化劑。
(4)目前運(yùn)行的HAT-099型催化劑使得苯產(chǎn)品質(zhì)量有所提升,可對(duì)汽提塔的操作參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,進(jìn)一步提高苯產(chǎn)品產(chǎn)量。