陳正朝
(中國石化巴陵分公司煉油事業(yè)部,湖南岳陽 414014)
催化液化石油氣(LPG)中富含可供下游化工利用的烯烴組分,如丙烯、異丁烯、1-丁烯等,這些化工基本原料通過分離利用可深加工成聚丙烯、氯丙烯、環(huán)氧氯丙烷、MTBE、醋酸仲丁酯及民用LPG等,大大提高裝置的綜合經(jīng)濟(jì)效益。除了烯烴組分外,LPG中還含有一定量的硫化氫(H2S)、甲硫醇、乙硫醇等酸性雜質(zhì),在進(jìn)入后續(xù)裝置之前必須進(jìn)行脫硫處理。
LPG脫硫工藝中的H2S濃度明顯高于硫醇等其他硫化物[1],因此LPG脫硫工藝大多采用二步法工藝,即先脫H2S,再脫除硫醇。
LPG脫硫工藝主要有干法脫硫和濕法脫硫2種。干法脫硫主要是利用固體吸附劑與LPG中所含H2S、二氧化碳、二氧化硫、小分子硫醇和硫醚發(fā)生吸附和化學(xué)反應(yīng)脫除H2S,該工藝的優(yōu)點(diǎn)是脫硫后氣體含硫量低,缺點(diǎn)是設(shè)備龐大,脫硫劑不能再生,造成新的污染,脫硫成本較高。
濕法脫硫采用可與H2S反應(yīng)的堿性溶劑進(jìn)行脫硫,在吸收塔內(nèi)LPG以逆流方式與堿性溶劑接觸,LPG中的H2S與溶劑反應(yīng)后轉(zhuǎn)入溶劑相中,完成凈化過程,而由吸收塔出來的含有酸氣組分的富液則進(jìn)入再生塔,用蒸汽汽提出酸氣,再生后的貧液冷卻后重新打入吸收塔頂部,完成整個脫硫過程的循環(huán)。該工藝屬于化學(xué)吸收,脫硫過程不受H2S分壓變化的影響,并且脫硫溶劑可再生。目前該工藝廣泛應(yīng)用于煉廠氣、天然氣的脫硫。
LPG脫硫醇工藝主要有梅洛克斯(Merox)抽提氧化脫硫醇工藝、反抽提工藝、固定床脫硫醇工藝、分子篩脫硫醇工藝、纖維膜脫硫醇工藝5種[2]。
我國脫硫醇工藝多以Merox抽提氧化技術(shù)為主,其原理為氫氧化鈉水液中加入催化劑磺化鈦箐鈷或聚鈦箐鈷,使LPG中的硫醇與氫氧化鈉反應(yīng)生成硫醇鈉,然后在催化劑作用下氧化硫醇鈉,使之轉(zhuǎn)化為二硫化物,最終達(dá)到與之分離的目的。該工藝的缺點(diǎn)為堿液容易乳化,LPG中易夾帶堿液,嚴(yán)重時會明顯影響后續(xù)加工裝置的正常運(yùn)行。
反抽提工藝是在常規(guī)梅洛克斯抽提氧化工藝的基礎(chǔ)上,采用輕石腦油或重整芳烴抽余油抽提脫硫醇后的堿液,以降低循環(huán)堿液中的二硫化物的含量,從而降低LPG中的總硫含量的一種工藝。該工藝缺點(diǎn)是硫被轉(zhuǎn)移至另一種油品,造成新的污染。
固定床脫硫醇工藝采用兩級固定床工藝,第一級采用JX-2B硫醇轉(zhuǎn)化保護(hù)劑,高效脫除LPG中的H2S等有害物質(zhì),從而保護(hù)二級固定床催化劑。第二級固定床采用JX-2A硫醇轉(zhuǎn)化催化劑,將硫醇轉(zhuǎn)化為二硫化物。該工藝的主要特點(diǎn)是無堿渣排放,操作方便,運(yùn)行費(fèi)用低,硫醇轉(zhuǎn)化率高,但只適用于硫醇含量低的LPG。
分子篩脫硫醇工藝包括物理吸附與高溫再生兩步,具有無須預(yù)堿洗、無污染、能在常溫下吸附等優(yōu)點(diǎn),但其一次性硫容僅0.5%~1.0%,造成吸附再生頻繁,能耗高,原料損失大,故該工藝很少在LPG脫硫中進(jìn)行工業(yè)應(yīng)用。
纖維膜脫硫工藝是近幾年發(fā)展起來的新型技術(shù),其技術(shù)的核心設(shè)備是纖維膜接觸器,兩相在接觸器內(nèi)的接觸方式不是常規(guī)的混合分散式霧滴之間的球面接觸,而是特殊的非分散式液膜之間的平面接觸,可以大幅提高兩相接觸的有效面積。纖維膜脫硫醇原理、纖維表面兩相介質(zhì)的流動情況分別見圖1、2。
圖1 纖維膜脫硫醇工藝
圖2 纖維表面兩相介質(zhì)的流動情況
纖維膜脫硫工藝中,當(dāng)烴類和堿液分別順著金屬纖維向下流動時,因表面張力不同,對金屬纖維的附著力就不同,堿液的附著力要大于烴類。當(dāng)堿液順著交叉的網(wǎng)狀金屬纖維流動時,就會被縱橫的金屬纖維拉成一層極薄的膜,從而使小體積的堿液擴(kuò)展成極大面積的堿膜,此時如果讓烴類從已被堿液浸潤濕透的金屬纖維網(wǎng)上同時流下,則烴類與堿液之間的摩擦力使堿膜更薄,兩相之間的接觸是平面膜上接觸,在接觸過程中便進(jìn)行酸堿反應(yīng),在一定的時間內(nèi)就能完成高效傳質(zhì)的過程。同時,油堿兩相幾乎為層流流動,擾動非常小,兩相乳化夾帶輕微,有利于兩相快速分離且能保證LPG無游離堿夾帶。在密度差、重力、親水纖維聚結(jié)及流體推動力作用下,堿液沿纖維表面向下流動在分離罐與LPG 快速分離。依據(jù)纖維膜的性能特點(diǎn),纖維膜接觸器具有傳質(zhì)效率高、接觸面積大、設(shè)備投資省和處理能力大等優(yōu)點(diǎn)。
目前煉油廠新建裝置LPG脫硫已大多采用該類新技術(shù)新設(shè)備,但該設(shè)備和技術(shù)屬于美國Merichem的專有技術(shù),引進(jìn)成本很高。
巴陵石化LPG脫硫裝置設(shè)計處理能力為26.8萬 t/a,折合每小時進(jìn)料為33.5 t,采用預(yù)堿洗+催化劑堿液抽提脫硫醇傳統(tǒng)工藝,流程見圖3。
原LPG脫硫裝置采用傳統(tǒng)的預(yù)堿洗脫H2S和Merox“一步法”脫硫醇工藝,脫硫效率約78.9%,脫硫效率較低,已不能滿足下游MTBE產(chǎn)品用于汽油調(diào)和時,汽油中硫含量低于10 mg/kg的國V標(biāo)準(zhǔn)要求。LPG生產(chǎn)MTBE時,LPG中二硫化物因沸點(diǎn)較高殘留于C4烴中,C4烴與甲醇醚化后進(jìn)入催化蒸餾或共沸蒸餾塔,二硫化物同樣因沸點(diǎn)較高而幾乎全部進(jìn)入塔底的MTBE中[3]。原料C4中異丁烯含量通常為15%~30%(w),當(dāng)異丁烯轉(zhuǎn)化率為99%時,硫在 MTBE 中的富集系數(shù)為2.14~4.44[4]。
煉油事業(yè)部采購原油中硫含量平均0.11%(w),LPG月平均產(chǎn)量23 634 t,LPG脫硫裝置每月消耗30%(w)的堿液44.35 t,消耗除鹽水1 325 t,折合LPG堿液單耗平均為1.88 kg/t LPG,除鹽水單耗平均為56 kg/t LPG,對應(yīng)堿渣及污水排放量分別在130 t/月和1 325 t/月以上,生產(chǎn)和廢物處理成本較高。
圖3 傳統(tǒng)LPG脫硫工藝流程
近年來,隨著原油性質(zhì)、加工量及催化反應(yīng)工藝的調(diào)整,LPG產(chǎn)量逐步提高,最高產(chǎn)量超過30萬t/a,現(xiàn)有LPG進(jìn)料泵額定流量僅為29 t/h,已無法滿足LPG大處理量的正常運(yùn)轉(zhuǎn),長期超負(fù)荷運(yùn)行,安全生產(chǎn)無保障。
LPG脫水洗工藝采用靜態(tài)混合器將LPG與水洗水進(jìn)行混合以脫除其中夾帶的堿液和氨,LPG帶水較為嚴(yán)重,氣體分餾裝置脫丙烷塔頂(T-4001)回流罐每天需要切水4次以上。水洗水中溶解有大量金屬陽離子,一旦被LPG夾帶入下游化工裝置,輕則增加下游化工裝置生產(chǎn)成本,重則造成產(chǎn)品質(zhì)量下降甚至催化劑中毒失活,影響裝置長周期運(yùn)行。
鑒于裝置存在的以上問題及廠區(qū)現(xiàn)有的甲基二乙醇胺(MDEA)溶劑再生裝置富余能力較大,確定改造方案為:利用醇胺法脫H2S、纖維膜脫硫醇和纖維膜水洗組合工藝,以減少堿液等消耗,改善LPG與堿液和水的傳質(zhì),提高脫硫和水洗效果;同時,為應(yīng)對加工原油硫含量上升趨勢,保證下游裝置產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本,保留原工藝中的脫硫醇抽提塔,設(shè)置新鮮堿和劑堿流程,與胺法脫硫或纖維膜脫硫醇設(shè)備靈活組合使用,提高裝置對原料的適應(yīng)性和抗干擾能力。
利用裝置檢修機(jī)會,對液態(tài)烴進(jìn)料泵進(jìn)行了更換,拆除了預(yù)堿沉降罐和水洗沉降罐,利就其基礎(chǔ)設(shè)置纖維膜堿洗沉降分離罐和纖維膜水洗沉降罐,利用裝置周邊空間新建液態(tài)烴脫硫抽提塔、胺液聚結(jié)器及水洗循環(huán)泵,改造總投資約800萬元。LPG脫硫單元技術(shù)改造后工藝流程見圖4。溶劑再生裝置來的貧胺液(復(fù)合型MDEA)作為吸收劑,與從液態(tài)烴脫硫抽提塔(T-3202)塔體下部進(jìn)入的原料液態(tài)烴逆向接觸以脫除其中H2S,脫H2S后的液態(tài)烴經(jīng)胺液聚結(jié)器除去其夾帶的胺液后進(jìn)入纖維膜脫硫醇反應(yīng)器(T3301),與進(jìn)入纖維膜脫硫醇反應(yīng)器的催化劑堿液接觸,脫除其中的硫醇后進(jìn)入纖維膜水洗接觸器以脫除夾帶堿,再經(jīng)砂濾塔進(jìn)入氣體分餾裝置。此次技術(shù)改造還保留了原有液態(tài)烴脫硫醇抽提塔(T-3301)并進(jìn)行了適當(dāng)?shù)牧鞒谈脑?,與胺法脫H2S和纖維膜脫硫醇配合使用,以應(yīng)對原料液態(tài)烴中H2S和硫醇含量過高等極端情況。更換了2臺大流量的液態(tài)烴進(jìn)料泵,新進(jìn)料泵額定流量達(dá)到64.3 m3/h(約35.6 t/h),最大流量可達(dá)77.2 m3/h(約42.7 t/h),以解決進(jìn)料泵流量偏小的問題。堿液再生部分利舊。
圖4 技術(shù)改造后LPG脫硫工藝流程
1)LPG硫含量對比
改造后該裝置脫硫效率為87.9%,較改造前的78.9%有明顯改善。即使原料硫含量大幅波動,精制LPG中硫含量也穩(wěn)定控制在20 mg/m3以下(折合8.9 μg/g),見圖5。
圖5 技術(shù)改造前后原料LPG與精制LPG中硫含量變化
2)醚前C4和丙烯硫含量對比
分別取改造前、后醚前C4各20批次的樣品硫含量分析結(jié)果進(jìn)行對比(加工原油硫含量均為0.11%),見圖6,改造前碳四中硫含量平均19.7 mg/m3,改造后為14.5 mg/m3,下降26.4%,且硫含量控制相對穩(wěn)定。改造前后,丙烯中硫含量基本維持在1 mg/m3左右,滿足公司內(nèi)丙烯互供指標(biāo)要求。
圖6 技術(shù)改造前后C4中硫含量對比
復(fù)合型MDEA作為脫硫劑可再生循環(huán)使用,解決了原工藝預(yù)堿洗需大量消耗堿液和產(chǎn)生堿渣的問題。另外,脫硫醇部分采用纖維膜技術(shù),烴、堿兩相接觸面積大、堿液利用率高、堿液循環(huán)量小,使得脫硫醇部分的堿液消耗和堿渣排放量明顯減少,堿液單耗由改造前的1.88 kg/t LPG降低到0.60 kg/t LPG,下降幅度接近70%,并相應(yīng)減少了堿渣的排放。
另外,改造后LPG精制裝置除鹽水單耗由改造前的56 kg/t LPG降低到33 kg/t LPG,下降幅度超過40%,根據(jù)對產(chǎn)品的監(jiān)控來看,并未對產(chǎn)品質(zhì)量造成影響,同時也相應(yīng)減少了污水的排放,污水排放量與除鹽水消耗量相當(dāng)。
從氣分裝置脫丙烷塔(T-4001)塔頂回流罐切水頻次來看,改造前切水頻次約為4次/天,技術(shù)改造后約為3次/天,說明水洗后LPG帶水得到改善,但LPG帶水依然較為嚴(yán)重,有待進(jìn)一步研究造成LPG帶水原因,減少LPG帶水量。
改造后因采用纖維膜水洗工藝,水洗循環(huán)泵需連續(xù)運(yùn)行,增加3 kW·h/h用電;另外,為滿足裝置長周期運(yùn)行,有效控制纖維膜壓降升高,對進(jìn)入纖維膜各物料設(shè)置了精細(xì)過濾器,精細(xì)過濾器需定期進(jìn)行吹掃排渣,需消耗低壓蒸汽約13噸/年。
1)以胺法脫硫化氫、纖維膜脫硫醇和纖維膜水洗組合工藝代替?zhèn)鹘y(tǒng)的Merox工藝后,LPG裝置脫硫、減排效果顯著提升。實踐表明:精制LPG中H2S含量小于1 μg/g,硫醇含量穩(wěn)定控制在10 μg/g以下,堿液消耗由1.88 kg/t LPG下降到0.60 kg/t,除鹽水消耗由56 kg/t LPG下降到33 kg/t。
2)保留原Merox脫硫醇工藝的脫硫醇抽提塔,經(jīng)過流程改造,使其可作為LPG脫H2S和脫硫醇的雙功能設(shè)備,有利于提高裝置對原料的適應(yīng)性和抗干擾能力。
3)采用胺法脫H2S、纖維膜脫硫醇和纖維膜水洗組合工藝后,裝置在產(chǎn)品質(zhì)量提升和節(jié)能減排方面取得了一定效果。為更好地滿足綠色環(huán)保要求,有待進(jìn)一步探索降低精制LPG中的硫化物含量和帶水量、減少或避免堿渣和污水排放的新方法,成為催化液態(tài)烴超深度脫硫的綠色技術(shù)。