饒建平
(中國(guó)石化武漢分公司,湖北武漢 430082)
中國(guó)石化武漢分公司(武漢石化)聯(lián)合三車間2萬m3/h(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),以下同)干氣提濃裝置有2臺(tái)半產(chǎn)品氣壓縮機(jī),為四列三級(jí)對(duì)稱平衡式M型壓縮機(jī)。壓縮機(jī)主要性能參數(shù)見表1。
表1 半產(chǎn)品氣壓縮機(jī)主要性能參數(shù)
半產(chǎn)品氣壓縮機(jī)是將100#單元PSA來的半產(chǎn)品氣壓縮后,一部分從二級(jí)出口抽出,經(jīng)過調(diào)節(jié)閥287FIC82101返回PSA單元作為置換氣,另一部分氣體從三級(jí)出口抽出,去300#精制單元進(jìn)行脫硫、精制。壓縮機(jī)設(shè)置二返一調(diào)節(jié)閥287PIC82101、三返三調(diào)節(jié)閥287PIC82105A/B調(diào)節(jié)壓縮機(jī)運(yùn)行負(fù)荷,保證壓縮機(jī)一級(jí)、三級(jí)入口壓力,工藝流程見圖1。
壓縮機(jī)組運(yùn)行時(shí)一開一備。壓縮機(jī)將PSA單元來的富乙烯半產(chǎn)品氣壓縮升壓后,一部分返回PSA單元作新鮮置換氣(壓力0.7 MPa),另一部分半產(chǎn)品氣(壓力2.8 MPa)送往后續(xù)單元精制,除去雜質(zhì)。自裝置投產(chǎn)以來,因生產(chǎn)調(diào)配需要,壓縮機(jī)入口流量只有7 000 m3/h左右,而設(shè)計(jì)流量是15 279 m3/h,因此運(yùn)行時(shí)二返一調(diào)節(jié)閥開度達(dá)到70%,且副線開度50%,三返三調(diào)節(jié)閥開度達(dá)到60%,方可滿足壓縮機(jī)運(yùn)行要求。壓縮機(jī)運(yùn)行過程中振動(dòng)較大,其中二級(jí)振動(dòng)尤為突出。為減小機(jī)組振動(dòng),進(jìn)行了一期改造:1)將二級(jí)進(jìn)氣管線及排氣管線進(jìn)行擴(kuò)徑;2)在二級(jí)進(jìn)氣緩沖罐入口、二級(jí)排氣緩沖罐入口以及二級(jí)排氣緩沖罐出口設(shè)置孔板;3)對(duì)機(jī)組附屬管線支撐進(jìn)行加固和改造,但由于壓縮機(jī)入口流量過小,二返一及三返三開度過大,壓縮機(jī)的振動(dòng)仍然無法減弱,幅度一直在8~13 mm/s之間波動(dòng),且噪音嚴(yán)重超標(biāo)。
圖1 半產(chǎn)品氣壓縮機(jī)工藝流程
同時(shí)壓縮機(jī)在運(yùn)行時(shí)發(fā)現(xiàn)三級(jí)進(jìn)氣、排氣閥表面結(jié)垢嚴(yán)重,將進(jìn)氣閥解體,發(fā)現(xiàn)閥片與閥座密封面有大量催化劑結(jié)垢物,并且還附著黃白色的結(jié)晶物,閥片彈簧銹蝕卡澀,彈性失效,部分彈簧出現(xiàn)斷裂情況,見圖2。
圖2 三級(jí)進(jìn)氣閥彈簧斷裂
為減少電能消耗及解決機(jī)組運(yùn)行時(shí)振動(dòng)和噪音過高、機(jī)組三級(jí)嚴(yán)重結(jié)垢問題,將其中一臺(tái)半產(chǎn)品氣壓縮機(jī)進(jìn)行余隙調(diào)節(jié)系統(tǒng)改造??烧{(diào)余隙調(diào)節(jié)執(zhí)行機(jī)構(gòu)見圖3,余隙調(diào)節(jié)系統(tǒng)通過調(diào)節(jié)余隙容積的大小,達(dá)到調(diào)節(jié)氣量和減少功耗的目地。余隙調(diào)節(jié)系統(tǒng)具有調(diào)節(jié)氣量穩(wěn)定性好、參數(shù)設(shè)置靈活、投資及維護(hù)費(fèi)用低、節(jié)能效果好、系統(tǒng)可靠的特點(diǎn),適合需要?dú)饬吭?0%~100%范圍變化的活塞式壓縮機(jī)。
圖3 可調(diào)余隙調(diào)節(jié)執(zhí)行機(jī)構(gòu)示意
圖4為壓縮機(jī)存在余隙容積Vc、Vc’的示意圖和理想氣體示功圖。
圖4 存在余隙Vc、Vc’的示意圖和示功圖
在圖4中,1-2-3-4表示存在余隙容積Vc時(shí)全排氣量的循環(huán)圖。由于有余隙容積Vc的存在,使工作活塞在右行之初,因留存在余隙容積Vc內(nèi)的氣體壓力大于進(jìn)氣管道的壓力而不能吸入氣體,直到活塞右行到位置4時(shí),氣缸內(nèi)氣體體積由Vc膨脹到V4、壓力由P2下降到P1時(shí)才開始進(jìn)氣。進(jìn)氣量相應(yīng)的線段長(zhǎng)度為4-1,壓縮過程為1-2,排氣過程為2-3,膨脹過程為3-4。1-2-3-4-1包圍的面積即為一個(gè)往復(fù)行程需要的功。
如果在余隙容積Vc基礎(chǔ)上再增加余隙容積到Vc’,排氣量和所需要的能耗均減小。
半產(chǎn)品氣壓縮機(jī)滿負(fù)荷時(shí)吸入量為15 297 m3/h,正常運(yùn)行時(shí)為7 000 m3/h左右,壓縮機(jī)使用余隙調(diào)節(jié)系統(tǒng),負(fù)荷在70%左右即可滿足生產(chǎn)需求,機(jī)組改造前后運(yùn)行數(shù)據(jù)見圖5,壓縮機(jī)節(jié)能效果見表2。
圖5 機(jī)組改造前后運(yùn)行數(shù)據(jù)
表2 余隙調(diào)節(jié)系統(tǒng)的節(jié)能效果
半產(chǎn)品氣壓縮機(jī)在裝置現(xiàn)有負(fù)荷下,壓縮機(jī)按70%負(fù)荷運(yùn)行即可滿足生產(chǎn)需要,相比改造前100%負(fù)荷,預(yù)計(jì)節(jié)約電能648 kW·h/h,按工業(yè)用電0.692元/(kW·h)、年運(yùn)行8 400 h計(jì)算,年節(jié)約電費(fèi)376.67萬元。
半產(chǎn)品氣壓縮機(jī)使用余隙調(diào)節(jié)系統(tǒng)后,半產(chǎn)品氣壓縮機(jī)負(fù)荷可在60%~100%調(diào)節(jié),壓縮機(jī)的運(yùn)行負(fù)荷從100%降至70%,二返一開度也從原來的70%降至40%左右,有效減小了機(jī)組負(fù)荷,降低了由于二返一返回流量過大引起的氣流脈動(dòng)造成的機(jī)組振動(dòng),機(jī)組振幅由8 mm/s左右下降至3 mm/s左右。改造前后振動(dòng)值見表3。
表3 余隙調(diào)節(jié)系統(tǒng)使用前后壓縮機(jī)振動(dòng)情況
半產(chǎn)品氣壓縮機(jī)工作介質(zhì)為干氣,主要組分是C1~C5烴類物、少量含硫化合物及催化劑粉末,由于三級(jí)氣缸壓力較高,三返三開度過大,大量氣體在三級(jí)氣缸反復(fù)壓縮,少量烴類物達(dá)到飽和變?yōu)橐簯B(tài)與催化劑粉塵結(jié)垢吸附于氣閥表面,導(dǎo)致氣閥密封不嚴(yán),彈簧失效,氣閥內(nèi)漏;活塞環(huán)與活塞槽因結(jié)垢卡死,密封效果不好且加大磨損;填料因結(jié)垢與活塞桿磨損嚴(yán)重,漏氣量大。
使用余隙調(diào)節(jié)系統(tǒng)后,壓縮機(jī)三返三開度由60%降至40%,減少了干氣在三級(jí)反復(fù)循環(huán),避免了氣體飽和變?yōu)橐簯B(tài)后與催化劑粉塵結(jié)垢,吸附于氣閥表面,從而有效減少了三級(jí)進(jìn)氣、排氣閥結(jié)垢的發(fā)生,降低了壓縮機(jī)的運(yùn)行故障率,確保了半產(chǎn)品氣壓縮機(jī)長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行。
余隙調(diào)節(jié)系統(tǒng)通過調(diào)節(jié)余隙容積的大小,可以實(shí)現(xiàn)壓縮機(jī)負(fù)荷在60%~100%自動(dòng)調(diào)節(jié),壓縮機(jī)降低了30%負(fù)荷,一年可節(jié)省電費(fèi)376.67萬元,節(jié)能效果顯著。采用余隙調(diào)節(jié)系統(tǒng)后有效降低了壓縮機(jī)運(yùn)行振動(dòng)幅度、噪音,提高了機(jī)組的安全性能;減少了三級(jí)氣缸的結(jié)垢現(xiàn)象,延長(zhǎng)了壓縮機(jī)活塞環(huán)、支撐環(huán)及氣閥的使用壽命。