石明明,張丁涌,馮慶偉,張曉芳,萬惠平,許德廣
(中國石化勝利油田現(xiàn)河采油廠工藝研究所,山東東營 257000)
井筒降黏技術(shù)[1]是指通過熱力、化學(xué)、稀釋等措施使得井筒中的流體保持低黏度,從而達(dá)到改善井筒流體的流動性,提高稠油開采效果的采油工藝技術(shù)。目前國內(nèi)所采用的稠油井筒降黏技術(shù)主要分為化學(xué)降黏和熱力降黏,其原理不同,應(yīng)用范圍不同,現(xiàn)場應(yīng)用各有優(yōu)勢與局限,詳見表1。
表1 兩類稠油降黏技術(shù)原理和適用范圍對比
樂安油田稠油油藏原油黏度1~10萬 mPa·s,溫度敏感性較強(qiáng),不適用于化學(xué)降黏,而且化學(xué)降黏工作量較大,主要應(yīng)用井筒電加熱舉升技術(shù)。常規(guī)的智能中頻井筒電加熱技術(shù)利用稠油對溫度敏感的特點(diǎn),在空心抽油桿內(nèi)下入電纜,提高井筒產(chǎn)液溫度,以降低其黏度,改善流動性。
截至2016年1月,樂安油田井筒電加熱平均單井日耗電高達(dá)725 kW·h,嚴(yán)重制約樂安油田生產(chǎn)提質(zhì)增效。加熱降黏工藝對比見表2。
為降低稠油開采能耗,提高經(jīng)濟(jì)效益,樂安油田提出了閉式熱水循環(huán)替代井筒電加熱降黏技術(shù),通過對井筒加熱工藝進(jìn)行改造,實(shí)現(xiàn)降低成本、提高能效的目標(biāo)。
閉式循環(huán)加熱技術(shù)[2]是一項成熟的井筒加熱技術(shù),具有節(jié)能降耗、安全可靠、自動化程度高的特點(diǎn)。閉式熱水循環(huán)降黏工藝見圖1。
工作原理:該技術(shù)是在井筒桿柱的空心桿內(nèi)下入連續(xù)不銹鋼內(nèi)管,利用地面加熱和加壓流程,實(shí)現(xiàn)熱載體在空心桿內(nèi)閉式循環(huán)。由自動加熱裝置將循環(huán)熱載體加熱到設(shè)定溫度,然后經(jīng)循環(huán)泵升壓,再通過地面緩沖過濾裝置、氣體分離裝置、輸入管、四通接頭、不銹鋼保溫連續(xù)管,將熱載體輸送到空心抽油桿底部,高溫介質(zhì)將熱量傳遞給稠油使其降黏,在循環(huán)泵壓力的作用下返回加熱裝置中形成循環(huán)。
表2 三種加熱降黏工藝對比
圖1 閉式熱水循環(huán)降黏工藝
井筒熱量傳遞方式比較復(fù)雜,自內(nèi)向外有注入熱載體(氣體、油、水)與保溫連續(xù)管內(nèi)壁之間對流換熱,保溫連續(xù)管外側(cè)和空心桿內(nèi)側(cè)環(huán)空的對流換熱,空心桿外側(cè)和油管內(nèi)側(cè)的對流換熱,油套管環(huán)空中對流輻射同時作用的換熱以及水泥環(huán)的導(dǎo)熱等環(huán)節(jié);這些熱阻徑向串并聯(lián)組成“井筒內(nèi)”的傳熱[3],詳見圖2。
熱載體從保溫連續(xù)管中注入,從保溫連續(xù)管和空心抽油桿之間的環(huán)空返回;原油從空心抽油桿和油管環(huán)空流出,二者之間進(jìn)行了熱量的傳遞[4]。沿井深方向取微元長度,根據(jù)能量平衡可得:
圖2 閉式熱流體循環(huán)工藝傳熱機(jī)理
式中kl1,kl2,kl3為保溫連續(xù)管內(nèi)外流體間、油管內(nèi)外流體間、環(huán)形空間流體與地層間的傳熱系數(shù),W/(m·℃);為循環(huán)熱水的質(zhì)量流量,kg/s;為產(chǎn)出液的質(zhì)量流量,kg/s;ts為保溫連續(xù)管內(nèi)熱水的溫度,℃;ths為空心抽油桿內(nèi)循環(huán)熱水回水溫度,℃;tcy為油管內(nèi)產(chǎn)出液的溫度,℃;Cps、Cpcy分別為熱水比熱、產(chǎn)出液當(dāng)量比熱,J/(kg·℃);dq1為熱水向循環(huán)回水的傳熱量,W;dq2為循環(huán)回水向產(chǎn)出液的散熱量,W;dq3為產(chǎn)出液向地層的散熱量,W;z為井深,m;te為初始地層溫度。te=ta+adz,K;ta為地表溫度,K;ad為地溫梯度,K/m;z為井深,m。
熱能平衡方程的建立,為接下來技術(shù)應(yīng)用參數(shù)的確定提供有力的理論支撐。
一是“小溫差換熱技術(shù)”,為使稠油井正常生產(chǎn),從井口至加熱深度,液溫越高地層熱損失越大,但任意井深產(chǎn)液溫度應(yīng)大于要求的最低液溫,該溫差越小,熱損失越小。通過優(yōu)化保溫管參數(shù),使得加熱段任一位置實(shí)際液溫與要求的最低液溫之差小于技術(shù)上允許的最小溫差(比如5℃),保證熱損盡可能小。該技術(shù)保證閉式循環(huán)加熱工藝實(shí)現(xiàn)最大程度降低耗電量。實(shí)驗表明,井口液溫相同條件下,井筒電加熱液溫明顯高于閉式循環(huán)加熱井,熱損失大。閉式循環(huán)加熱與井筒電加熱沿程溫度與熱損失對比見圖3、4。
圖3 閉式循環(huán)加熱與井筒電加熱沿程溫度對比
圖4 閉式循環(huán)加熱與井筒電加熱沿程熱損失對比
二是“重力熱管技術(shù)”,循環(huán)加熱裝置采用常壓鍋爐,安全可靠,應(yīng)用重力熱管技術(shù),導(dǎo)熱系數(shù)大,表面溫度梯度小,可得到高等溫的表面,溫差1~3℃,保證了加熱裝置在<0.1 MPa的額定工作壓力下,額定出水溫度達(dá)到118℃,熱效率大于97.6%。
根據(jù)閉式熱水循環(huán)的相關(guān)技術(shù)特點(diǎn)和應(yīng)用界限,結(jié)合樂安油田實(shí)際油藏情況[5]、原油物性、經(jīng)濟(jì)效益等多方面因素,制定相應(yīng)選井條件。
1)黏度原則
根據(jù)現(xiàn)場試驗、原油乳化增黏實(shí)驗和閉式循環(huán)加熱技術(shù)工藝的適應(yīng)性,優(yōu)選油井正常含水下乳化原油黏度低于5萬mPa·s,且電加熱運(yùn)行的稠油井。
2)單井效益評價原則[6]
根據(jù)單井電加熱年實(shí)際運(yùn)行時間、電費(fèi)按0.647 8元/kW·h計算,對年運(yùn)行費(fèi)用、維修費(fèi)用、連續(xù)桿起下費(fèi)用、折舊費(fèi)等因素進(jìn)行分析,再參考分公司產(chǎn)能項目內(nèi)部收益率不低于12%的要求,選擇測算內(nèi)部收益率高于12%的電加熱井進(jìn)行改造。
1)產(chǎn)出液井口溫度
根據(jù)樂安油田稠油流變特性及黏溫關(guān)系,普通稠油溫度拐點(diǎn)在35~50℃之間,特稠油的溫度拐點(diǎn)在50℃左右,超稠油區(qū)塊轉(zhuǎn)化為牛頓流體的溫度拐點(diǎn)在70~90℃之間。參考現(xiàn)場密閉循環(huán)加熱實(shí)施井和電加熱實(shí)施井加熱后生產(chǎn)狀況,井口溫度控制在50~70℃。
2)循環(huán)水量
圖5為計算出的產(chǎn)出液溫度隨循環(huán)水量的變化規(guī)律。由圖5可以看出,循環(huán)量水越大,產(chǎn)出液溫度越高。這是因為,循環(huán)量水越大,上返液的溫度越高,傳遞給產(chǎn)出液的熱量越多。
圖5 不同循環(huán)水流量下產(chǎn)液溫度分布
循環(huán)泵功率4 kW,揚(yáng)程260 m,額定流量3 m3/h。通過試驗得出,加熱深度從900~1 200 m,熱水循環(huán)量為1.2~1.5 m3/h。
3)循環(huán)水注入溫度
采用密閉熱水循環(huán)參數(shù)模擬軟件分析,計算出不同循環(huán)水注入溫度下產(chǎn)出液溫度分布規(guī)律,見圖6。由圖6可以看出,隨著循環(huán)水注入溫度的升高,產(chǎn)出液溫度相應(yīng)升高。
特稠油油藏:日產(chǎn)液量5~25 t/d,含水50%~95%,原油黏度5 000~50 000 mPa·s(50℃),加熱深度1 000 m,循環(huán)量1.2 m3/h,熱載體為軟化水。模擬結(jié)果表明,循環(huán)水出口溫度在80~105℃,可達(dá)到設(shè)計產(chǎn)出液溫度要求。
圖6 不同循環(huán)水注入溫度下產(chǎn)液溫度分布
4)循環(huán)深度
考慮到整個管柱的質(zhì)量和空心抽油桿的強(qiáng)度,通常水循環(huán)深度控制在1 200 m以內(nèi)(考慮到Ф42 mm“空心桿約5.5 kg/m、Ф19 mm不銹鋼連續(xù)內(nèi)管約1.0 kg/m、循環(huán)水約667 kg/1 000 m,因此循環(huán)加熱深度為1 200 m時,Ф42 mm空心桿、Ф19 mm不銹鋼連續(xù)內(nèi)管以及循環(huán)水的質(zhì)量約為8.6 t,再加上Ф22 mm抽油桿、閥式泵以及井液的質(zhì)量載荷超過10 t,700型皮帶機(jī)最大載荷為12 t,因此循環(huán)加熱深度控制在1 200 m以內(nèi)),同時為提高熱交換效率,采用Ф42 mm空心桿柱配套Ф19 mm不銹鋼連續(xù)內(nèi)管。
據(jù)統(tǒng)計,選取的15口井改造前日合計耗電量為12 306 kW·h,改造后日合計耗電量為4 530 kW·h,日節(jié)電7 776 kW·h,年累計節(jié)電159.41 萬 kW·h,減排CO2481.95 t。按照電價0.7元/kW·h計算,年節(jié)約電費(fèi)111.58萬元。
閉式熱水循環(huán)舉升技術(shù)作為一種節(jié)能環(huán)保油井生產(chǎn)技術(shù),在保證油井正常生產(chǎn)的情況下,可以提高產(chǎn)量、降低生產(chǎn)成本,提高礦區(qū)整體管理水平,并且措施簡單、經(jīng)濟(jì)效益明顯,建議進(jìn)一步深入研究和推廣。