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        乙烯裝置碳二加氫系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化的探討

        2018-07-20 05:45:22黃威王超
        石油石化綠色低碳 2018年3期
        關(guān)鍵詞:丙烷塔頂進(jìn)料

        黃威,王超

        (中韓湖北武漢石油化工有限公司,湖北武漢 430080)

        中韓石化武漢80萬噸/年乙烯裝置采用的是中國石化自主研發(fā)的前脫丙烷前加氫流程。碳二加氫系統(tǒng)屬于自加氫反應(yīng),氫炔比由裂解深度決定,達(dá)到13.5以上,高壓脫丙烷塔頂碳四組分超標(biāo)、反應(yīng)器空速過低等原因易引發(fā)不可抑制的加氫鏈?zhǔn)椒磻?yīng),從而導(dǎo)致反應(yīng)器飛溫聯(lián)鎖跳車,跳車期間所有的高附加值產(chǎn)品長時間放火炬,損失巨大。加氫催化劑采用北化院開發(fā)的BC-H-21B型、以氧化鋁為載體的鈀金屬催化劑,設(shè)計(jì)運(yùn)行周期為4年,催化劑的選擇性和活性隨著裝置的運(yùn)行逐漸降低,到期后直接更換無法再生。催化劑選擇性降低會造成乙烯損失,活性達(dá)不到要求會造成乙烯產(chǎn)品不合格,需停工進(jìn)行更換。因此,優(yōu)化碳二加氫系統(tǒng)運(yùn)行,杜絕非計(jì)劃停車,加強(qiáng)催化劑的維護(hù)與保養(yǎng),使其選擇性和活性長期保持在一個較高的水平,可以提高裝置的乙烯收率,減少更換催化劑的費(fèi)用,延長裝置運(yùn)行周期,有效提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

        1 碳二加氫系統(tǒng)流程簡介

        中韓石化武漢80萬噸/年乙烯裝置采用的是典型的前脫丙烷前加氫流程,裂解氣經(jīng)高壓脫丙烷塔切割,塔頂?shù)奶既耙陨陷p組分經(jīng)裂解壓縮機(jī)五段壓縮提壓、碳二加氫除乙炔以及一系列的精餾后依次得到氫氣、乙烯、丙烯產(chǎn)品,甲烷作為裂解爐燃料氣,乙、丙烷重新成為裂解原料。高壓脫丙烷塔塔釜出料則通過精餾得到混合碳四、裂解汽油產(chǎn)品作為下游裝置進(jìn)料。

        碳二加氫系統(tǒng)的主要作用是將乙炔加氫轉(zhuǎn)化為乙烯,確保乙烯產(chǎn)品中的乙炔含量低于5 mL/m3,同時也將一些丙炔和丙二烯轉(zhuǎn)化為丙烯。經(jīng)過加氫反應(yīng)除掉乙炔的裂解氣經(jīng)干燥、冷卻后進(jìn)入高壓脫丙烷塔回流罐。一部分液相作為高壓脫丙烷塔的回流,另一部液相和全部氣相進(jìn)入前冷系統(tǒng)。工藝流程見圖1。

        2 優(yōu)化系統(tǒng)運(yùn)行的具體措施

        2.1 嚴(yán)格控制高壓脫丙烷塔頂碳四含量

        系統(tǒng)進(jìn)料中的碳四組分,尤其是丁二烯,在反應(yīng)器中的加氫反應(yīng)屬于強(qiáng)放熱反應(yīng)。從反應(yīng)動力學(xué)來講,反應(yīng)溫度升高會同時加速反應(yīng)器內(nèi)目標(biāo)反應(yīng)及副反應(yīng)的進(jìn)行,類似于鏈?zhǔn)椒磻?yīng)。當(dāng)反應(yīng)器進(jìn)料中碳四和丁二烯組分達(dá)到一定濃度時,反應(yīng)器內(nèi)出現(xiàn)難以抑制的溫升,從而引發(fā)反應(yīng)器飛溫聯(lián)鎖。催化劑適用條件是反應(yīng)器進(jìn)料中碳四組分不大于5 000 mL/m3,其中丁二烯含量必須低于500 mL/m3。控制高壓脫丙烷塔頂碳四及丁二烯的含量,塔的平穩(wěn)操作是基礎(chǔ)。針對運(yùn)行中出現(xiàn)的危及高壓脫丙烷塔平穩(wěn)運(yùn)行的因素,進(jìn)行了如下優(yōu)化。

        圖1 碳二加氫系統(tǒng)工藝流程

        1)修改高壓脫丙烷塔壓力聯(lián)鎖值

        高壓脫丙烷塔正常運(yùn)行時的操作壓力維持在1.40 MPa左右。為了確保系統(tǒng)安全,設(shè)置了塔頂壓力高高聯(lián)鎖,當(dāng)塔頂壓力達(dá)到1.49 MPa時,將觸發(fā)聯(lián)鎖,切斷塔釜再沸器。實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),在每天例行的干燥器切換過程中,由于塔進(jìn)料量會瞬間增加10 t/h以上,進(jìn)料溫度也會同時上漲1.5℃左右,塔頂壓力上漲40~50 kPa,安全余量有限??紤]到高負(fù)荷下干燥器切換這種極端情況,若觸發(fā)聯(lián)鎖,系統(tǒng)擾動極大,會直接導(dǎo)致塔頂碳四組分難以控制,危及到碳二加氫系統(tǒng)的安全運(yùn)行。通過反復(fù)核算,在確保安全的前提下,將聯(lián)鎖值修改為1.99 MPa,既增加了塔的操作彈性,也大大降低了碳二加氫系統(tǒng)飛溫跳車的風(fēng)險。

        2)對回流調(diào)節(jié)閥進(jìn)行特護(hù)

        高壓脫丙烷塔回流閥(FV-20033)前后壓差達(dá)到2.0 MPa以上,并且回流為氣液兩相流,操作條件苛刻。為了提高閥門的抗沖擊能力,延長使用壽命,此調(diào)節(jié)閥選用籠式結(jié)構(gòu),容易堵塞,且未設(shè)計(jì)旁路。閥門一旦堵塞,回流無法保證,導(dǎo)致高壓脫丙烷塔頂碳四組分超標(biāo),危及到碳二加氫系統(tǒng)的安全運(yùn)行。高壓脫丙烷塔頂組分和回流量的關(guān)系見表1。

        表1 高壓脫丙烷塔頂組分和回流量的關(guān)系

        為了降低風(fēng)險,對回流閥實(shí)行特護(hù)。當(dāng)閥門開度達(dá)到80%時,進(jìn)行反沖洗,降低了回流閥堵塞的風(fēng)險。另外,已經(jīng)確定在停工檢修時增加調(diào)節(jié)閥旁路,徹底規(guī)避風(fēng)險。

        通過以上措施,高壓脫丙烷塔運(yùn)行情況良好,塔頂?shù)奶妓?、丁二烯組分含量遠(yuǎn)低于要求值,完全滿足工藝要求。

        2.2 保證反應(yīng)器的最低空速

        反應(yīng)器空速指的是單位時間單位體積催化劑處理的氣體量,對于固定床反應(yīng)器而言,空速與反應(yīng)器進(jìn)料量存在著線性對應(yīng)關(guān)系。

        加氫反應(yīng)是放熱反應(yīng),當(dāng)反應(yīng)器空速過低時,反應(yīng)器內(nèi)會出現(xiàn)裂解氣溝流、偏流,產(chǎn)生局部熱點(diǎn),反應(yīng)熱無法及時帶走,導(dǎo)致反應(yīng)器飛溫聯(lián)鎖跳車。裝置滿負(fù)荷運(yùn)行時反應(yīng)器的進(jìn)料量約為300 t/h,高于催化劑要求的反應(yīng)器進(jìn)料量下限210 t/h。

        裂解氣五段設(shè)置了兩個返回閥(FZV-20028A/B)。A閥位于高壓脫丙烷塔回流罐頂,簡稱冷返。B閥位于脫砷保護(hù)床R-202入口,簡稱熱返。冷返閥通過五段排出流量控制,開啟變化不會影響碳二加氫系統(tǒng)的空速。熱返受CCS系統(tǒng)五段防喘振安全裕度控制,一旦機(jī)組工作點(diǎn)運(yùn)行進(jìn)入防喘振區(qū)域,熱返閥全開,極有可能導(dǎo)致反應(yīng)器飛溫聯(lián)鎖。針對這種情況,為了避免熱返閥不受控制的全開,冷返閥投流量自動控制,設(shè)定五段流量為260 t/h。當(dāng)五段流量低于260 t/h時,通過PID算法控制冷返閥開度來維持五段流量,能有效避免機(jī)組運(yùn)行時工作點(diǎn)進(jìn)入防喘振區(qū)域。在反應(yīng)器正常負(fù)荷運(yùn)行時,冷返閥全關(guān),降低機(jī)組能耗。

        2.3 加強(qiáng)催化劑維護(hù)保養(yǎng)

        1)降低綠油對催化劑的損害

        綠油聚合物是由乙炔加氫反應(yīng)本身的副反應(yīng)生成,由乙炔二聚生成丁二烯繼之與乙炔連續(xù)加成低聚產(chǎn)生一連串吸附在鈀金屬表面的分子[1],在碳二加氫反應(yīng)器內(nèi),綠油的生成無法避免。系統(tǒng)內(nèi)的微量氧也會促進(jìn)綠油的生成。綠油進(jìn)入下一段反應(yīng)器后,吸附在催化劑的孔上,不易下移和排出,嚴(yán)重影響催化劑活性。要降低綠油對催化劑的影響,需從兩方面入手,一是減少綠油生成,二是將已經(jīng)生成的綠油排出系統(tǒng)。

        ①嚴(yán)格控制反應(yīng)器的進(jìn)料組成。碳四組分中的丁二烯組分不僅威脅到反應(yīng)器的正常運(yùn)行,其本身也是綠油生成的一環(huán)。②監(jiān)控系統(tǒng)中微量氧的含量。系統(tǒng)中微量氧主要來自于煉廠干氣以及其他裝置返回裂解氣壓縮機(jī)段間罐的尾氣。每周進(jìn)行氣體采樣分析,當(dāng)氧含量高于10 mL/m3時及時將尾氣切出系統(tǒng)。③勤排綠油。每周兩次在反應(yīng)器系統(tǒng)的低點(diǎn)進(jìn)行排綠油操作。同時記錄綠油生成量及表觀特征。當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)諸如進(jìn)料中碳四、一氧化碳含量、操作溫度大幅度波動等異常情況時還要求當(dāng)天加排綠油一次。

        2)合理分配各段負(fù)荷

        催化劑的活性可以用每一段反應(yīng)器的乙炔轉(zhuǎn)化率來表示。隨著催化劑的老化,活性逐漸下降。通常通過提高入口溫度來補(bǔ)償催化劑活性的降低、維持必要的轉(zhuǎn)化率,但這會比較明顯的降低催化劑的選擇性。由于每一段反應(yīng)器進(jìn)料中乙炔、丙炔、丙二烯的濃度不同,同樣入口溫度下反應(yīng)負(fù)荷不可能一致。因此,根據(jù)催化劑的活性、選擇性合理分配各段反應(yīng)器加氫負(fù)荷很重要,以保證每一段反應(yīng)器中催化劑活性下降的幅度盡可能一致,避免出現(xiàn)因某一段催化劑的過度老化制約裝置的長周期運(yùn)行。

        參考在線分析儀表,結(jié)合每天兩次的離線采樣分析,確定各段反應(yīng)器負(fù)荷,勤調(diào)整各段負(fù)荷。盡量降低各段反應(yīng)溫度,卡邊操作,保證產(chǎn)品合格,杜絕過加氫。同時,優(yōu)化切爐操作,通過提前4小時注硫、降低爐出口平均溫度(COT)等措施來避免裂解氣中一氧化碳含量的大幅度波動,防止因反應(yīng)器溫度大幅度調(diào)整而造成的反應(yīng)器負(fù)荷變化。碳二加氫各段轉(zhuǎn)化率考核實(shí)測值見表2。

        表2 碳二加氫各段轉(zhuǎn)化率考核實(shí)測值

        據(jù)表2可知,運(yùn)行3年后,催化劑活性、選擇性等性能指標(biāo)仍接近初期水平,并未出現(xiàn)明顯下降。選擇性仍保持較好的水平意味著加氫反應(yīng)中副反應(yīng)較少,能有效提高裝置乙烯收率。

        3 結(jié)論

        針對碳二加氫系統(tǒng)存在的上述問題,裝置操作人員采取了控制進(jìn)料中碳四含量、保證反應(yīng)器最低空速、催化劑保養(yǎng)等針對性的措施,經(jīng)過一段時間摸索后,碳二加氫系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),未再發(fā)生跳車,催化劑活性、選擇性仍處于較好水平,取得了良好的效果。

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