文圖 | 本刊特約記者 段華鵬
他平均每個月檢修鐵路貨車1000多輛,占全國鐵路貨車檢修量的四分之一;經(jīng)他檢修的鐵路貨車故障反饋率始終為零,他創(chuàng)新的100多項技術(shù)成果為鐵路安全運行提供了重要保障……他就是中車石家莊車輛有限公司閥一班檢修員李彬。
如果說制動系統(tǒng)是保證鐵路貨車安全運行的“心臟”,那么李彬就是為其實施心臟手術(shù)的專家。作為班組技術(shù)帶頭人,李彬積極踐行技改創(chuàng)新,每年為企業(yè)節(jié)約百萬元成本。今年5月,他榮獲河北省五一勞動獎?wù)隆?/p>
李彬向記者介紹空氣制動閥
“一個合格的空氣制動閥擁有4張檢驗表,這就好比一張身份合格證,從檢修到測試出廠,確保了所有環(huán)節(jié)有據(jù)可查。”5月22日,《中國工人》記者見到李彬時,他正忙著跟檢驗員交接檢修單據(jù)。檢修好的50個空氣制動閥,在移交時各類檢驗表多達200頁,身為班組長的他要為每份表格簽字確認。
采訪當(dāng)日,正值唐呼鐵路灤平東至曹妃甸西的萬噸列車運行,開啟了中國鐵路貨車重載時代,105輛超長編組,總長度接近1400米,總噸位達到1.518萬噸,單節(jié)貨車載重接近百噸。要讓這樣的龐然大物在高速行駛中安全有效地剎車,就必須依靠良好的制動系統(tǒng)來保障,而在鐵路貨車的制動系統(tǒng)中,120空氣制動閥是最核心的零部件,70噸及以上的貨車剎車制動全靠它。李彬所在的中車石家莊公司承擔(dān)著全國鐵路貨車的重要維保職責(zé),全國四分之一的鐵路貨車制動閥都會定期在李彬這里實施檢修。
“每天需要修復(fù)的車輛在8至12輛左右,近期維修量增大,每天要檢修50輛左右?!崩畋蚪榻B說,待修貨車從全國各地進廠后,首先要將車底的制動閥拆卸,再運送到他的班組。
返廠維修的制動閥,需要經(jīng)過分解、測量、組裝等環(huán)節(jié),而這看似普通的流程,實際操作起來卻遠比想象中復(fù)雜,每一個工作環(huán)節(jié)都要精確到毫米級。制動閥內(nèi)包含了一百多個零配件,有的零件極易磨損變形,漏檢將嚴重影響制動安全。李彬和班組的同事們需要對零件逐一實行尺寸和功能查驗,以確保制動閥維修出廠后使用兩年不出問題。
與此同時,檢修車間對維修環(huán)境要求極高。每天,李彬和同事們進入車間工作不僅需要穿鞋套,工作臺上還會放置潔凈的玻璃板,通過清掃稱重上面的灰塵量,來衡量車間內(nèi)的清潔度。溫度和濕度要求也甚為嚴格,室溫常年保持在十幾攝氏度,工人們都要身著夾克工作服在空調(diào)下作業(yè)。
從1990年參加工作至今,由李彬檢修的鐵路貨車制動閥故障反饋率始終為零。他創(chuàng)新的100多項技術(shù)成果為鐵路貨車安全運行提供了重要保障,其中3項發(fā)明創(chuàng)新已經(jīng)拿到專利證書。
“高標(biāo)準(zhǔn)、高要求貫穿檢修工作的始終,細小的失誤都可能影響整個檢修質(zhì)量。”正如李彬所說,制動閥的修復(fù)環(huán)節(jié)以流水線的方式進行,班組成員各司其職,每道工序操作時都要在檢修流程記錄表上加蓋印章。維修環(huán)節(jié)更是細化到問題部位和故障類型,必須在記錄表上標(biāo)明故障排除的方法,實行誰修理誰負責(zé)。
記者在車間看到,4名負責(zé)分解作業(yè)的工人先將制動閥拆解下來,把內(nèi)外部的所有零件按照標(biāo)準(zhǔn)槽的位置精準(zhǔn)擺放,小到彈簧、螺母螺栓,大到閥體外殼。工人們首先對零件表面進行清污處理,實測尺寸后,再對個別零件進行精密設(shè)備研磨處理,達標(biāo)后,零部件被送進自動清洗機內(nèi),同時完成烘干作業(yè)。
“檢測是一個既繁瑣又細致的工作,很多零部件允許的變形誤差都要控制在零點幾毫米的量級內(nèi)。”李彬告訴記者,制動閥內(nèi)10多種彈簧和拉桿都要在特殊儀器上實施檢測,以確保使用的穩(wěn)定性。
根據(jù)多年檢修經(jīng)驗和反復(fù)試驗,李彬總結(jié)出了主要零部件可以承受的磨損度。例如,緩解閥手柄座直徑不能小于34.6毫米,手柄座桿的彎曲度不能大于2毫米。
緩解閥手柄座是一個類似于傘狀的零件,其頂部為圓形,中心連接處是手柄桿,它是制動閥內(nèi)控制氣壓的核心零部件,細微的變形都會導(dǎo)致車輛制動時出現(xiàn)卡滯的現(xiàn)象。過去,要測量出零件的磨損度只能用尺子量和肉眼判斷,不僅費時費力,也容易有誤差。通過不斷總結(jié),李彬研發(fā)出手柄座測量器具,讓檢測時間縮短到了一兩秒鐘,班組的工作效率和檢修質(zhì)量大幅提升。
李彬拿起待檢的手柄座給《中國工人》記者演示起來,他將其插入到測量器中,只需看圓形頂部是否重合,就可檢測出手柄座的變形情況。如今,這項技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)申請了專利,并在企業(yè)內(nèi)推廣應(yīng)用,經(jīng)這套方法修復(fù)的制動閥,近4年內(nèi)沒有出現(xiàn)過手柄座與手柄套卡滯的現(xiàn)象。
以往,因為技術(shù)條件限制,對一些磨損嚴重甚至變形的配件只能選擇報廢,如何降低制動閥檢修中的報廢率成了困擾企業(yè)的難題。在師傅的鼓勵和影響下,李彬迎難而上,帶領(lǐng)班組進行科研攻關(guān)。
制動閥的市場價格高達4000元,以檢修環(huán)節(jié)為例,拆裝過程中任何結(jié)合面的螺紋孔損壞,都可能導(dǎo)致整個制動閥報廢。面對維修中最為謹慎的環(huán)節(jié),李彬通過改進檢修工藝,加涂螺紋鎖固劑等措施,有效降低了報廢率。
近年來,李彬研發(fā)的“120閥濾塵堵通透性測量儀”“傳感閥修復(fù)機”等專利的有效應(yīng)用,成功幫助企業(yè)降低了報廢率,提高了檢驗效率,保證了產(chǎn)品合格率?,F(xiàn)在,李彬檢修的制動閥平均報廢率從以前的15%左右降到了3%以下。
檢修中,對每項零件的損耗及可承受尺度都有明確的數(shù)值要求,以主要零部件滑閥為例,原始尺寸為17±0.15毫米,而檢修后的最大限度為≧16毫米,其要求的細微程度可見一斑。此外,全部項目檢修完畢后,還要對組裝好的制動閥進行最終的打壓測試。工人會在閥體銜接處涂抹檢測試劑,觀測各項儀表數(shù)據(jù),一旦發(fā)現(xiàn)漏壓現(xiàn)象,該制動閥需要拆解,重新返工。
持之以恒和精益求精是李彬制勝的法寶,正是靠著這份執(zhí)著和專注,他不斷改進研發(fā)思路,使制動閥的檢修效率和質(zhì)量位列國內(nèi)同行業(yè)第一梯隊。如今,在企業(yè)激勵機制的推動下,他帶領(lǐng)班組踏上了新的創(chuàng)新攻關(guān)征程。在他的帶動和影響下,班組25名職工掀起了“比、趕、超”的工作熱潮,年輕職工爭相考取技師資格,新老職工各個鉆研發(fā)明創(chuàng)新。
今年,李彬成為河北省五一勞動獎?wù)芦@得者,當(dāng)金燦燦的獎?wù)聮煸谛厍皶r,他說:“作為新一代的技術(shù)工人,我們不僅要將每一道工序操作做到極致,確保產(chǎn)品質(zhì)量零缺陷,更要用智慧開展技術(shù)創(chuàng)新,打造卓越的產(chǎn)品?!?/p>