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        國內(nèi)某核電廠汽機超速保護動作試驗故障與解決

        2018-06-17 07:32:54付偉劉光偉
        科學與技術(shù) 2018年27期

        付偉 劉光偉

        摘要:本文通過對國內(nèi)某核電廠汽機超速保護控制試驗(以下簡稱OPC試驗)過程中發(fā)生的問題進行了原因分析,通過深入了解OPC試驗的試驗機理,對主調(diào)節(jié)閥油動機各個部件進行了研究,最終找到故障根本原因并予以解決。

        關(guān)鍵詞:汽機超速;OPC;油動機;卸荷閥

        前言

        本文針對國內(nèi)某核電廠汽機OPC試驗過程中產(chǎn)生的故障進行了根本原因分析,并敘述通過深入了解OPC試驗的試驗機理,最終找到根本原因并予以解決。

        1.汽輪機OPC轉(zhuǎn)速控制試驗介紹

        1.1 OPC試驗方法簡介

        1.1 靜態(tài)試驗

        設(shè)定一個目標轉(zhuǎn)速以及升速率,設(shè)定一個調(diào)門開度,執(zhí)行OPC試驗,試驗動作時,OPC電磁閥得電打開,同時主調(diào)節(jié)閥伺服閥(MOOG)至關(guān)閉位,主調(diào)節(jié)閥迅速關(guān)閉。5秒后,OPC電磁閥失電復位,同時伺服閥自動復位,調(diào)門恢復到關(guān)閉前的開度,并根據(jù)閥位反饋信號控制伺服閥的開度。

        1.2 動態(tài)試驗

        汽機轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為3000rpm時進行升速,至3090rpm時OPC動作,電磁閥打開,調(diào)門伺服閥關(guān)閉,調(diào)門關(guān)閉,此時轉(zhuǎn)速在3090rpm基礎(chǔ)上略上升,當轉(zhuǎn)速降回到3090rpm時,OPC電磁閥復位,OPC油壓建立,當轉(zhuǎn)速降至3000rpm時,伺服閥打開,并根據(jù)轉(zhuǎn)速信號自動調(diào)節(jié)調(diào)門的開度。

        1.3 汽機甩負荷時OPC的動作

        汽機帶滿功率運行時,由于某種原因突然甩負荷,轉(zhuǎn)速將會飛升,設(shè)計超速范圍不高于額定轉(zhuǎn)速的7%,即飛升后最高轉(zhuǎn)速為3210rpm。而實際運行中,轉(zhuǎn)速飛升至3090rpm時,OPC電磁閥動作,轉(zhuǎn)速繼續(xù)攀升至大約3110rpm時開始回落(某國內(nèi)核電數(shù)據(jù))。轉(zhuǎn)速落至3090rpm時OPC電磁閥復位,此后的動作與動態(tài)試驗時相同。

        2. 汽輪機OPC轉(zhuǎn)速控制試驗故障描述

        在執(zhí)行汽輪機OPC轉(zhuǎn)速控制試驗時,3090rpm時OPC動作,主控因無法切換至操縱員自動控制模式而無法輸入3000rpm的目標轉(zhuǎn)速,汽機轉(zhuǎn)速持續(xù)下降,轉(zhuǎn)速降到800rpm后打閘然后重新掛閘。期間OPC動作后調(diào)節(jié)油壓力低備用泵自啟,壓力12.5MPa,流量達到160L/min,遠遠高于安裝期間OPC、AST未建立壓力時的油動機泄漏量112L/min,主調(diào)節(jié)閥在OPC動作后關(guān)閉到接近0然后一直未開啟。分析原因,認為主調(diào)節(jié)閥油動機下油腔油壓未正常建立,壓力油通過卸荷閥泄油。

        之后進行了多次靜態(tài)試驗,都因某個調(diào)門無法開啟導致母管油壓下降而跳機。

        3.汽輪機OPC轉(zhuǎn)速控制試驗故障問題的解決

        通過試驗人員對試驗過程的反復試驗和對主調(diào)節(jié)閥門結(jié)構(gòu)的驗證,導致汽輪機OPC轉(zhuǎn)速控制試驗故障的主要原因為快速卸荷閥(見圖1示)裝配尺寸不合理,上行程(A)大于下行程(B),壓力油密封面先密封,先導油密封壓力無法正常建立。

        3.1 快速卸荷閥結(jié)構(gòu)說明

        快速卸荷閥有兩個密封面,如圖5所示。A面的作用是隔斷高壓油與油壓回油母管,以建立工作油壓。B面的作用是隔斷OPC油與油壓回油母管,以建立卸荷閥上腔油壓,進而關(guān)閉卸荷閥。OPC油壓與工作油壓相等,都是14MPa,但是OPC油壓作用的面——圖中活動環(huán)的上表面面積大于A面的閥芯面積,因此可以克服彈簧力將卸荷閥關(guān)閉。最重要的一點,B面的行程略小于A面的行程,行程差約0.5~1mm之間。

        正常工作時,高壓油和OPC油同時進入卸荷閥,高壓油進入A面所在的下腔室,OPC油進入活動環(huán)上表面所在的上腔室,此時,高壓油與油壓回油管導通,OPC油也通過活動環(huán)周圍的縫隙與油壓回油導通,由于縫隙較小,OPC油能夠建立一定的油壓,在此油壓的作用下,彈簧被壓縮,閥芯整體向下移動,B面首先被密封,這是OPC油與油壓回油隔斷,卸荷閥上腔油壓升高至14MPa,活動環(huán)繼續(xù)帶動閥芯向下移動,將A面密封,高壓油與油壓回油隔斷,工作油壓建立,并上升至14MPa,調(diào)門打開。

        3.2 故障原因分析

        通過現(xiàn)場拆解1號主調(diào)節(jié)閥的卸荷閥,結(jié)合圖紙測量相關(guān)尺寸發(fā)現(xiàn),快速卸荷閥裝配尺寸與設(shè)計圖紙尺寸不符,圖紙中尺寸AB,但是實際測量尺寸A>B。A、B兩個尺寸分別對應上下工作行程,上行程的密封面是先導密封面,下行程的密封面是主密封面,C尺寸是密封導向套與隔離板之間的尺寸,也是之間的O型圈的可壓縮尺寸。

        通過對四個主調(diào)節(jié)閥的快速卸荷閥的解體,發(fā)現(xiàn)只有4#主調(diào)節(jié)閥的快速卸荷閥其活動環(huán)與調(diào)整環(huán)之間有足夠的間隙,活動環(huán)可以自由的活動,而其他三個主調(diào)節(jié)閥的卸荷閥活動環(huán)與調(diào)整環(huán)之間間隙很小,甚至頂死,導致兩環(huán)之間少了應有的0.5——1mm的間隙,使得B面密封后A面無法密封,甚至B面本身都無法密封。

        隨后,通過檢查四個主調(diào)節(jié)閥的快速卸荷閥,測量計算四個主調(diào)節(jié)閥的快速卸荷閥A、B、C尺寸以及將彈簧上支撐環(huán)下調(diào)的尺寸如下表1所示?,F(xiàn)場通過向下調(diào)整彈簧支環(huán),尺寸見上表中的下調(diào)尺寸,最后現(xiàn)場試驗驗證OPC動作后,再恢復OPC油壓,油動機壓力正常,四個主調(diào)節(jié)閥動作正常。

        4.試驗驗證

        經(jīng)上述檢查發(fā)現(xiàn),快速卸荷閥彈簧座沒有向下旋到底,導致調(diào)整環(huán)沒有旋到底,所以調(diào)整環(huán)頂在活動環(huán)上。將彈簧座和調(diào)整環(huán)向下旋轉(zhuǎn)到位之后,留出了活動環(huán)與調(diào)整環(huán)之間的間隙,再次進行靜態(tài)試驗,一次成功,并且連續(xù)5次OPC動作,OPC恢復時油壓都在13MPa以上,而且沒有下降,四個調(diào)門都順利開啟。

        分析認為,彈簧座與調(diào)整環(huán)在裝配到位后,應該有一個固定裝置,防止其旋轉(zhuǎn),事實上,在閥桿上是有防轉(zhuǎn)銷孔的,只是沒有安裝防轉(zhuǎn)銷,因此,應該是在廠家試驗或者運輸過程中調(diào)整環(huán)與彈簧座發(fā)生旋轉(zhuǎn),破壞了調(diào)整環(huán)與活動環(huán)間應有的間隙所致。如何在結(jié)構(gòu)上避免此類事件的發(fā)生,制造廠還應該采取相應的措施。

        參考文獻

        [1]趙冬冬 秦山二核3#汽輪機組OPC試驗問題與解決[J] 自動化儀器儀表,2015(8)

        (作者單位:中國核電工程有限公司華東分公司)

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