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        利用地面定向鉆探技術(shù)綜合治理礦井大型斷層

        2018-06-17 07:32:54靳衛(wèi)虎
        科學(xué)與技術(shù) 2018年27期

        靳衛(wèi)虎

        摘要:本文介紹了地面定向鉆探技術(shù)在礦井的應(yīng)用,并通過地面定向鉆孔沿巷道穿斷層探查,對探查范圍內(nèi)斷層破碎帶進行注漿綜合治理實例分析,得到了地面定向鉆探技術(shù)綜合治理礦井大型斷層過程中的一些常見問題及解決方法,證明了地面定向鉆探技術(shù)綜合治理礦井大型斷層具有廣泛的推廣應(yīng)用前景。

        關(guān)鍵詞:定向鉆探;大型斷層;高壓注漿

        1 地質(zhì)概況

        1.1治理區(qū)地質(zhì)概況

        袁店一井煤礦東翼大巷(東翼軌道大巷、東翼回風(fēng)大巷、東翼運輸大巷)位于礦井東部,由原東翼三條大巷生根至礦井邊界附近,順礦井邊界穿aF1斷層∠60~70°H=260~310m和五溝楊柳斷層∠65~75°H=140~325m,5‰上山施工。大巷外段(方位N50°)施工層位位于32煤頂板約78~145m,里段(方位N114°)施工層位變化較大,aF1斷層前位于32煤頂板約170m,aF1斷層后位于32煤底板約125m,局部受斷層影響將揭露32煤,穿五溝楊柳斷層后層位位于10煤頂板約10m。東翼軌道大巷標(biāo)高-740.5m~-723.6m,長約3377m,東翼回風(fēng)大巷標(biāo)高-740.5m~-710.6m,長約3481m,東翼運輸大巷標(biāo)高-740.5m~-722.2m,長約3446m。東翼大巷施工期間主要受煤層頂?shù)装迳皫r裂隙水和斷層水影響。其中aF1和五溝楊柳斷層為大型斷層,落差較大,掘進施工期間影響較大。據(jù)2017-D5孔對aF1斷層破碎帶抽水試驗資料:q=0.00016L/(s.m),k=0.000198m/d,富水性弱。103采區(qū)大巷穿aF1斷層期間也無水文地質(zhì)異常,由此說明aF1斷層富水性弱、導(dǎo)水性差。

        2 東翼大巷穿aF1斷層綜合治理方案

        2.1 巷道穿aF1斷層情況分析

        aF1斷層為正斷層,傾角約60~70°,落差260~310m,斷層面較為破碎。巷道穿斷層時可能出現(xiàn)地應(yīng)力大、頂板垮落、巷道支護困難、水害隱患等工程及水文地質(zhì)問題。需對aF1斷層進行綜合工程治理。以保障后期巷道的安全掘進。東翼回風(fēng)、皮帶、軌道大巷設(shè)計穿過aF1斷層,自斷層上盤向斷層下盤掘進,平面位置見圖2-。目前,東翼回風(fēng)巷已經(jīng)掘進至H18點前32.5m,預(yù)計距離aF1斷層面約113m。

        三條巷道空間位置布置及施工現(xiàn)狀,見圖2-、圖2-。簡述如下:

        回風(fēng)大巷:該巷道在斷層影響范圍內(nèi)是平巷,底板標(biāo)高為-723.51m~-721.95m,坡度為5‰。掘進至距離斷層113m處,已停止掘進;

        皮帶大巷:該巷道在斷層影響范圍內(nèi)為下山,下坡15°施工150m后變平按5‰下坡施工,底板標(biāo)高在-735m~-695m之間,現(xiàn)未掘進至斷層區(qū)域;

        軌道大巷:該巷道在斷層影響范圍內(nèi)是平巷,底板標(biāo)高為-736.19m~-735.363m,坡度為5‰,巷道施工至距斷層面150m停止掘進。

        2.2 治理方案

        根據(jù)井下巷道情況及地面鉆機施工能力,合理設(shè)計技術(shù)方案,施工地面定向順層鉆孔精確進入巷道位置沿巷道中心鉆進,超前探查治理區(qū)段潛在水害威脅,并進行高壓注漿加固,通過分段“探注結(jié)合”施工,有效加固治理區(qū)段的斷層裂隙。通過高壓注漿將周圍構(gòu)造裂隙充填壓密,對斷層帶圍巖進行注漿改性,為巷道穿越斷層帶支護創(chuàng)造條件,從而達(dá)到超前掩護巷道掘進的目標(biāo)。

        2.2.1 治理范圍

        東翼三條巷道平行布置,間距為40m,回風(fēng)巷道已掘進至距離斷層面約120m。斷層治理需進行高壓注漿,必須保證60m的注漿安全距離。因此,斷層上盤回風(fēng)、皮帶巷查治范圍自巷道停掘位置延伸60m起,距離斷層面約60m;因斷層位置可能不準(zhǔn),下盤控制距離約100~120m。總治理區(qū)段160~180m。

        2.2.2 查治方案

        1、巷道查治

        設(shè)計1組地面水平孔3個支孔分別分序次控制三條巷道治理區(qū)段。鉆孔水平段自斷層下盤進入預(yù)設(shè)位置,沿巷道中心線向巷道停掘位置方向分段鉆進查治。單孔注漿查治范圍預(yù)計10~20m范圍。

        2、檢驗加固

        根據(jù)巷道查治施工情況,檢驗治理效果。若巷道查治孔注漿量小、漿液擴散距離較小,需設(shè)計3個機動分支孔對巷道頂部距巷道中心線10m處進行注漿加固。檢查孔孔軌跡與3個巷道孔平行,即將3個巷道分支孔向上平移10m,對巷道頂板進行綜合治理;若巷道治理孔注漿量大、漿液擴散距離大,調(diào)整機動孔位置,減少檢查孔數(shù)量。

        3 綜合治理工程設(shè)計

        3.1 鉆探工程設(shè)計

        3.1.1鉆孔布置

        設(shè)計S1孔組順巷道水平孔組3個巷道治理支孔。分別為S1-1(回風(fēng)巷)、S1-2(皮帶巷)、S1-3(軌道巷)。另機動孔位于巷道上方,根據(jù)治理情況而定,暫編號為S1-1-1(回風(fēng)巷)、S1-2-1(皮帶巷)、S1-3-1(軌道巷)。鉆孔軌跡平面布置下見圖3-。

        3.2 注漿工程設(shè)計

        3.2.1 注漿方法

        采用孔口密閉止?jié){、靜壓分序分段下行式注漿法。要求從治理段按單位注漿段長依次分段鉆進、注漿,上一段未達(dá)到注漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn),不得進行下一段施工。注漿單位段必須根據(jù)具體情況臨時調(diào)整。只要未達(dá)到注漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn),每次注漿前后均須壓水,若壓不進水,則下鉆具進行透、掃鉆孔至孔底,以便下次再注。

        3.2.2 注漿材料

        水泥采用P.O.42.5普通/復(fù)合硅酸鹽早強水泥,其質(zhì)量應(yīng)符合國家GB175-92標(biāo)準(zhǔn),不得使用受潮結(jié)塊的水泥或過期的水泥。造漿用水水質(zhì)須滿足國家混凝土拌合用水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),其SO4-2含量應(yīng)<1%,PH應(yīng)>4。預(yù)計注漿量:5000噸。

        3.2.3 施工工藝

        注漿使用具有國內(nèi)先進水平自動化程度高、勞動強度低、污染小的攪拌系統(tǒng),可連續(xù)制漿和注漿。采用中低流量高壓聚能泵(20~120L/min,耐壓20~30MPa)注入孔內(nèi),整個系統(tǒng)由供電、供水、供儲灰、制漿、注漿、輸漿、止?jié){等7個部分,注漿以水泥單液漿為主。

        4 工程實施情況

        根據(jù)斷層注漿量較小的情況,本工程共實施1個鉆孔單元,累計施工4個鉆孔,3個分支孔和1個驗證鉆孔,機動孔未施工。

        4.1鉆探工程

        工程歷時3個月共完成4個分支孔,累計鉆探進尺2421m,其中,一開進尺295.66m,下入244.5mm×8.94mm套管295.3m;二開進尺516.34m,下入177.8mm×8.05mm套管811.8m;三開進尺1609m,沿巷道治理區(qū)段鉆進段長587m其中S1-1孔鉆進段長157m,S1-2孔鉆進段長156m,S1-3孔鉆進段長174m,S1-1-1孔鉆進段長100m。

        4.2 注漿工程

        4個分支孔采取分段注漿,累計沿巷道治理區(qū)段鉆進段長587m,累計注水泥1858t。其中S1-1注水泥838 t,S1-2注水泥306 t,S1-3注水泥699 t S1-1-1注水泥15t。

        5 治理效果

        1、本工程是淮北礦業(yè)集團首次試驗性地采用地面水平定向孔高壓注漿技術(shù)解決超前掩護巷道過大型斷層的問題,推廣價值高,安全效益顯著。

        2、根據(jù)鉆探錄井記錄及簡易水文觀測結(jié)果,表明治理區(qū)域裂隙發(fā)育程度地,無水源補給通道,消除了潛在水害威脅。

        3、通過地面高壓注漿,三條大巷穿斷層破碎帶圍巖得到了充分充填加固,為巷道穿越斷層的支護創(chuàng)造了有利條件。

        6 結(jié)束語

        綜合治理工程基本達(dá)到預(yù)期效果,但工程實施過程中仍有些問題需要解決。

        1、S1鉆孔單元注漿期間,S1-3孔第二段、S1-3孔第三段和S1-2孔第一段鉆進過程中,都出現(xiàn)不同程度的孔內(nèi)返水情況,總返出水量約276m3,最大單位時間返出量達(dá)到10m3/h。主要是由于高壓注漿漿液壓力沿地層原生裂隙及構(gòu)造裂隙發(fā)育方向擴散;另由于局部構(gòu)造作用,成為力的卸載通道,在巖石力學(xué)薄弱區(qū)域形成卸載點,在后續(xù)施工治理東翼皮帶大巷的S1-2孔鉆探工程時,孔內(nèi)出現(xiàn)大量返水情況,表明兩側(cè)先行施工的S1-1孔以及S1-3孔高壓注漿產(chǎn)生的壓力傳導(dǎo)至中間的東翼皮帶大巷周圍,在S1-2孔鉆探施工過程中再次揭露該處地層裂隙,使得應(yīng)力釋放,水泥漿液析出水分從孔口返出。注漿水在井下巷道施工過程中存在次生水害影響,因此必須在巷道恢復(fù)掘進施工前采用物探超前探測和鉆探驗證相結(jié)合的方法循環(huán)探查驗證,掩護巷道施工安全。

        2、根據(jù)井下巷道實揭情況,局部見注漿水泥痕跡,但未見到鉆孔及驗證鉆孔,說明定向鉆孔的施工精度仍存在較大誤差。建議對定向設(shè)備儀器定期檢校以及對當(dāng)?shù)氐拇牌堑男U?/p>

        3、實際注漿量與設(shè)計注量相差較大,注漿設(shè)計時要根據(jù)大型斷層的導(dǎo)富水性以及斷層斷開的煤系地層的巖層情況合理設(shè)計漿液比重和注漿壓力。

        (作者單位:淮北礦業(yè)股份有限公司袁店一井煤礦)

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