楊騰蛟, 張文科, 張向陽, 孔金煥
(河南豫光鋅業(yè)有限公司, 河南 濟源 459000)
濕法煉鋅工藝,溶液中含鈷通常達10~45 mg/L。為保證鋅電解系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn),同時實現(xiàn)系統(tǒng)中鈷的回收,必需將鈷深度脫除。某濕法煉鋅廠采用鋅粉銻鹽除鈷工藝實現(xiàn)鈷的脫除,然而該工藝鋅粉耗量較大,導(dǎo)致經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)不佳。另外,凈化渣成分復(fù)雜,鈷含量低,導(dǎo)致后續(xù)的鈷回收工藝流程較長,效益不佳[1-5]。此外,隨著電解系統(tǒng)對凈液質(zhì)量要求進一步提高,采用現(xiàn)有的銻鹽凈化法將難以滿足生產(chǎn)需求。因此,開發(fā)低成本深度凈化除鈷工藝,已成為當(dāng)前濕法煉鋅工藝亟需解決的問題之一。
為破解這一難題,某濕法煉鋅廠開展專題研究,經(jīng)廣泛討論、技術(shù)分析和工藝論證,結(jié)合該公司現(xiàn)行生產(chǎn)工藝和實際條件,開發(fā)了深度凈化除鈷凈化新工藝。
試驗所用含鈷溶液分為兩類,第一類為生產(chǎn)系統(tǒng)溶液,包括高鈷液、貧鎘液、一凈壓濾液;另一類為自配模擬液。凈化劑為高錳合金粉,其余所用輔料有銻白、硫酸銅。
所用主要設(shè)備包括電爐、攪拌機、水環(huán)真空泵、干燥箱。
新工藝所用凈化劑是一種高錳合金粉,其除鈷原理為通過置換的方法使鈷以金屬鈷的形式析出,從而實現(xiàn)鈷的脫除。與現(xiàn)用合金鋅粉不同,其凈化效率更高,這源自于引入合金后的優(yōu)異催化效果,其反應(yīng)活性遠高于鋅粉。已有的研究結(jié)果表明,使用這一凈化劑能夠輕易實現(xiàn)鈷的深度凈化,將系統(tǒng)中的鈷降至0.3mg/L以下。由于用量低、除鈷效率高,對后續(xù)的鈷凈化回收十分有利。
具體為:量取800 mL含鈷溶液于1 L燒杯中,開啟攪拌,升溫至90 ℃后,向溶液中加入一定量的銻白和凈化劑。反應(yīng)60 min后,過濾收集濾液和濾渣,取樣分析濾液中鈷濃度,計算除鈷效率。分別介紹凈化劑對高鈷液、貧鎘液和一凈液中鈷的脫除效果。
通過對貧鎘液凈化渣的浸出作業(yè),產(chǎn)出高鈷液,含鈷1 g/L左右,含鎘2~10 g/L。表1為凈化劑用量對高鈷液的除鈷效果。
試驗條件:溫度85~90 ℃,時間60 min。
由表1可知,隨著凈化劑用量的增加,高鈷液中鈷的濃度迅速降低,至凈化劑用量為5 g/L時,鈷的濃度可降至10 mg/L,鎘的濃度可降至50 mg/L。
表2為凈化劑用量為5 g/L時所得凈化渣的XRF分析結(jié)果,其中1#為直接過濾渣,2#渣為1#渣用15 g/L稀硫酸洗滌樣。根據(jù)實驗室結(jié)果,高鈷液凈化渣量通常為凈化劑量的2.5倍左右。由表2可以看出,高鈷液凈化渣含鋅較高約為51.76%、其次為鎘和鈷,含量分別為7.73%和4.80%。酸洗后,渣含鈷由4.80%上升至20.15%,鋅則由51.76%降至31.33%。渣含鋅較高,可能主要以易溶性的堿式硫酸鋅形式存在,這點可以從圖1高鈷凈化渣的XRD分析結(jié)果中得到證實。由圖1可以看出,凈化渣中鋅主要以ZnSO4(OH)6形式存在,鎘主要以金屬鎘形式存在,渣中未見Co的物相特征峰,這可能是由于Co的物相形態(tài)較多,含量較低造成。
表1 凈化劑用量對高鈷液脫鈷效果的影響
表2 凈化劑用量為5 g/L條件下所得凈化渣XRF分析結(jié)果 %
圖1 鈷液凈化渣XRD分析結(jié)果
表3為1#貧鎘液提鈷試驗結(jié)果。盡管隨著凈化劑用量的增加,貧鎘液中鈷和鎘的濃度均呈下降趨勢,但效果并不理想。究其原因,認(rèn)為應(yīng)該是此次樣品中鎘濃度過低造成。鎘在凈化劑除鈷過程中起到活化劑的作用,太低不足以促進反應(yīng),太高時也會導(dǎo)致凈化劑耗量升高。根據(jù)實驗室模擬液試驗結(jié)果可知,對于200 mg/L的含鈷液,鎘的理想濃度范圍為400~800 mg/L,對于這一成分的模擬液,凈化劑耗量為1.5~2 g/L時,即可將鈷脫至30 mg/L以下。鎘離子濃度對凈化劑的除鈷影響,也可從表4的結(jié)果中得到證實。
表3 凈化劑用量對1#貧鎘液脫鈷效果的影響
表4為2#貧鎘液脫鈷試驗結(jié)果。根據(jù)小試測算,正常條件下,貧鎘液渣率為凈化劑加入量的2倍左右。由表4可知,其除鈷和鎘效果均較為理想,凈化劑用量為1 g/L時,即可將鈷和鎘分別降至19 mg/L和26 mg/L。第二批試驗除鈷效果較好,是因為2#貧鎘液鎘含量要遠高于1#貧鎘液。當(dāng)然,按照已有的模擬液試驗結(jié)果,2#貧鎘液的鎘濃度比最佳條件高一倍,這會導(dǎo)致凈化劑消耗增加,但對于除鈷來說,溶液中鎘濃度高要比低更有利一些。
表4 凈化劑用量對2#貧鎘液脫鈷效果的影響
表5為凈化劑用量對3#貧鎘液脫鈷效果的試驗結(jié)果。由表5可知,3#貧鎘液鈷濃度相對較高,但鎘濃度較低,僅有22 mg/L左右。在不補加鎘離子的情況下,凈化劑對鈷的脫除效果較差,凈化劑用量為1.5 g/L時,鈷含量仍高達97 mg/L,且凈化劑用量增加至2 g/L時,對鈷的脫除效果未見明顯改善。當(dāng)向溶液補加200 mg/L鎘離子時,凈化劑對鈷的脫除效果有了明顯改善,用量為2 g/L時,鈷濃度可降至15 mg/L。根據(jù)已有試驗結(jié)果,可以確定繼續(xù)增加鎘離子,有望進一步改善凈化劑的除鈷效果。
表5 凈化劑用量對3#貧鎘液脫鈷效果的影響
表6為銻鈷比對凈化劑脫除3#貧鎘液凈化劑脫鈷效果的影響。由表6可知,當(dāng)銻鈷比在(0.2~1)∶1時,銻的變化對凈化劑除鈷效果影響不大。
表6 銻鈷比對凈化劑脫除3#貧鎘液中鈷的效果
表7為貧鎘模擬液(Co:182 mg/L,Cd:300mg/L)凈化渣XRF分析結(jié)果。與高鈷液凈化渣成分相似,貧鎘液凈化渣的主要成分為Zn、Cd、Co,其含量分別為58.91%、2.96%和2.48%。同樣,對貧鎘液凈化渣進行酸洗處理,鈷濃度由2.48%上升至5.12%。由于渣量較少,為保證檢測,所用酸洗液硫酸濃度較低(5 g/L H2SO4)。若提高硫酸濃度,鈷的濃度有望進一步提高。圖2為貧鎘液凈化渣XRD分析結(jié)果,渣的主要物相為堿式硫酸鋅,鎘和鈷含量較低,未見其賦存物相。
一凈液中鈷的脫除效果見表8。
表7 貧鎘液凈化渣XRF分析結(jié)果 %
圖2 貧鎘液凈化渣XRD分析結(jié)果
凈化劑用量/g·L-1銻鈷比鎘加入量Co/mg·L-1Cd/mg·L-11#一凈液7.53.910.51∶101.253.12210.952.5531.250.650.8241.50.30.35520.120.2262.50.0560.17
由表8可以看出,凈化劑對一凈模擬液的除鈷效果十分優(yōu)異。當(dāng)凈化劑用量為1.5 g/L時,鈷的濃度可降至0.3 mg/L。當(dāng)凈化劑用量增加至2.5 g/L時,鈷的濃度可達0.056 mg/L,遠低于控制指標(biāo)0.8 mg/L,達到深度凈化的目的,滿足了下游電解工序的生產(chǎn)需求。
濕法煉鋅深度凈化除鈷新工藝凈化劑耗量較低,對鋅濕法生產(chǎn)體系三種不同含鈷溶液均有良好的除鈷性能,除鈷效率高、渣量少,渣量僅為凈化劑加入量的2~3倍,且凈化渣中主要物相為堿式硫酸鋅,僅用酸性工藝即可回收大部分的鋅,同時進一步提高鈷渣品位。除鈷原理與現(xiàn)有鋅粉置換工藝相似,因此,該除鈷新工藝的實施,幾乎無需新設(shè)備投入和現(xiàn)場改造,相對于現(xiàn)有除鈷工藝,有較為明顯的經(jīng)濟優(yōu)勢。
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