凌鵬翔
冷箱裝置自2014年試車以來(lái),由于各種因素導(dǎo)致的停車次數(shù)共計(jì)17次。因外部因素導(dǎo)致停車次數(shù)為4次,占總停車次數(shù)比例23.53%;由于壓縮機(jī)汽機(jī)和換熱器差壓高停車復(fù)熱次數(shù)為10次,占總停車次數(shù)比例58.82%;廠部安排計(jì)劃停車次數(shù)為3次,占總停車次數(shù)比例17.65%。
從統(tǒng)計(jì)分析,冷箱單次運(yùn)行最長(zhǎng)時(shí)間為172天,雖然運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng),但是遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)的年運(yùn)行8000小時(shí)。冷箱復(fù)熱后平均運(yùn)行周期為3個(gè)月,平均運(yùn)行周期短。頻繁的復(fù)熱對(duì)氣化廠全廠的安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)的運(yùn)行理念產(chǎn)生了較大影響。
一、冷箱試車以來(lái)運(yùn)行問(wèn)題總結(jié)
從冷箱試車以來(lái)停車原因上看,目前制約冷箱裝置長(zhǎng)周期、高負(fù)荷運(yùn)行主要兩大因素為壓縮機(jī)軸溫高和冷箱差壓持續(xù)升高。壓縮機(jī)的軸溫可以根據(jù)廠家的建議進(jìn)行對(duì)壓縮機(jī)改造。換熱器壓差上漲多數(shù)都是在指標(biāo)未出現(xiàn)明顯異常超標(biāo)情況下一直緩慢上漲。對(duì)于該上漲問(wèn)題,分廠從影響換熱器差壓的各種因素入手,通過(guò)對(duì)引起冷箱換熱器差壓的因素進(jìn)行梳理,分別在2016年7月、2016年10月、2017年5月,對(duì)低溫甲醇洗和冷箱裝置進(jìn)行排查。主要從復(fù)熱程度是否徹底、吸附器分子篩吸附效果、在線分析表準(zhǔn)確性、吸附器凈煤氣液體甲醇夾帶、低溫甲醇洗和冷箱裝置異常管線連通方面入手排查,未發(fā)現(xiàn)有明顯異常問(wèn)題。
針對(duì)2017年換熱器差壓快速上升問(wèn)題,分廠除了對(duì)常規(guī)排查項(xiàng)目進(jìn)行檢查外,由廠部協(xié)調(diào)外單位對(duì)吸附器出口凈煤氣和進(jìn)冷箱凈煤氣總微量甲醇分析,用于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)進(jìn)冷箱凈煤氣二氧化碳含量,目前仍在分析排查中,未找到導(dǎo)致?lián)Q熱器差壓持續(xù)升高的根本原因。
換熱器壓差上漲,導(dǎo)致冷箱停車復(fù)熱開車到產(chǎn)品氣合格外送的時(shí)間147小時(shí),平時(shí)醋酸每小時(shí)16噸,每噸價(jià)格3800元(利潤(rùn)200萬(wàn));甲烷每小時(shí)18000方,每方2元(利潤(rùn)130萬(wàn));以及所用氮?dú)?,蒸汽(費(fèi)用50萬(wàn))。期間總共損失380萬(wàn)元,所以我們務(wù)必找出解決的方法。
二、換熱器壓差高的改造方法
從魯奇氣化爐中的副反應(yīng)中我們可以得到,該反應(yīng)會(huì)得到一些重?zé)N(C5以上),雖然數(shù)量級(jí)很小,但是這部分不容易被分子篩吸附,從而進(jìn)入冷箱裝置。
(一)重?zé)N脫除的必要性
各烷烴在常壓下的熔沸點(diǎn)
重?zé)N(C5)以上由于熔沸點(diǎn)低,在進(jìn)入冷箱液化過(guò)程中,先于煤氣液化,該熔沸點(diǎn)較高,將會(huì)在冷箱中凝固,再嚴(yán)重時(shí)甚至造成凍堵,堵塞管道,造成換熱器壓差變高,影響煤氣的進(jìn)量以及換熱器各管道之間的換熱。因此,必須在冷凝之前將其分離脫除。
(二)重?zé)N脫除的方法
1.活性炭吸附法
活性炭吸附法是利用活性炭分子吸附選擇能力強(qiáng)以及低壓下的高吸附特性對(duì)重?zé)N進(jìn)行的吸附進(jìn)行去除。采用活性炭、耐水硅膠混合物層等吸附劑的復(fù)合床層脫除原料氣中的重?zé)N,且采用三塔等壓吸附流程脫重?zé)N塔的再生氣來(lái)自原料氣。但是,該工藝受到固體吸附劑飽和度、吸附容度及再生程度的限制,不適于大處理量以及重?zé)N含量高的裝置;
2.洗滌法
洗滌法是利用重?zé)N在C2~1-C5具有較高的溶解度,而到達(dá)脫除重?zé)N的一種方法。該方法采用原料氣自身冷凝出重?zé)N來(lái)洗滌原料氣中的重?zé)N。但是,由于洗滌法脫除重?zé)N,受原料氣組分影響較大,當(dāng)原料氣組分中C2~1-C5較少時(shí),洗滌法效果不理想,并不能徹底脫除重?zé)N。
3.吸附劑及低溫分離相結(jié)合的脫重?zé)N工藝
吸附劑及低溫分離相結(jié)合的脫重?zé)N工藝即采用吸附劑及低溫分離相結(jié)合的脫重?zé)N工藝,合成氣在脫重?zé)N塔吸附劑床層中脫除氣體中大部分重?zé)N,再進(jìn)入低溫分離脫除剩余重?zé)N,煤氣中重?zé)N組分脫除至煤氣可溶解的程度,可使再生氣體完成再生返回工藝氣體中時(shí)不會(huì)攜帶過(guò)多重?zé)N,解決了再生氣體的來(lái)源及去向問(wèn)題,且本方法凈化效果好,各部分操作指標(biāo)更加清晰明了、易控。
(三)以上三種方法比較
(四)重?zé)N脫除方法選擇
由于經(jīng)過(guò)吸附器吸附的凈煤氣中得重?zé)N含量較少。由上可得,我們可以選擇活性炭吸附法來(lái)進(jìn)行對(duì)凈煤氣中重?zé)N的脫除,活性炭吸附法可分為3個(gè)階段,吸附,加熱再生以及冷卻。采用2臺(tái)一組,工作流程如下:第一臺(tái)吸附時(shí),另一臺(tái)加熱再生及冷卻。
活性炭吸附法還是一種廣泛使用于除甲醇以及二氧化碳產(chǎn)品,由于內(nèi)部結(jié)構(gòu)的原因,具有強(qiáng)力的吸附能力,還可以吸附?jīng)]有被吸附A/B沒(méi)完全吸收掉的甲醇以及二氧化碳,還可以吸收分子篩泄漏出去的粉末。
三、結(jié)語(yǔ)
活性炭吸附法雖然較為簡(jiǎn)單、易操作,但是冷箱凍堵的因素不僅僅有來(lái)自內(nèi)部的因素,也有來(lái)自外部的因素,只有掌握了凍堵因素(進(jìn)入冷箱各項(xiàng)指標(biāo)),積極采取有效的防范措施,深刻汲取國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的事故教訓(xùn),加強(qiáng)操作和管理人員的培訓(xùn),提升專業(yè)管理水平,一定會(huì)避冷箱的凍堵事故,為裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行提供有力的技術(shù)保障。