摘 要:母站(標(biāo)準(zhǔn)站)用機(jī)械往復(fù)式壓縮機(jī)進(jìn)氣壓力往往位于城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)的中壓-次高壓之間,采用多級(jí)(4-5)壓縮,其能耗較高,若進(jìn)氣壓力變化或者級(jí)間壓縮比設(shè)計(jì)不合理,則易造成級(jí)間排溫過(guò)高。針對(duì)上述問(wèn)題,本文采用理論分析和實(shí)際工程應(yīng)用結(jié)合,分析無(wú)級(jí)余隙調(diào)節(jié)技術(shù)在改善壓縮機(jī)級(jí)間排溫,降低能耗方面的可行性,為母站(標(biāo)準(zhǔn)站)機(jī)械往復(fù)式壓縮機(jī)的工況改善、節(jié)能降耗提供新的途徑和方法。
關(guān)鍵詞:機(jī)械往復(fù)式壓縮機(jī) 余隙調(diào)節(jié) 工況改善 節(jié)能降耗 壓縮比
1、機(jī)械往復(fù)式壓縮機(jī)工況調(diào)節(jié)應(yīng)用現(xiàn)狀
目前國(guó)內(nèi)外常用的往復(fù)式壓縮機(jī)工況調(diào)節(jié)方式有:電機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)、旁路回流調(diào)節(jié)、頂開(kāi)進(jìn)氣閥調(diào)節(jié)、連通補(bǔ)助余隙調(diào)節(jié)。其中可實(shí)現(xiàn)氣量全程無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)的只有頂開(kāi)氣閥氣量調(diào)節(jié)法和余隙調(diào)節(jié)法。由于頂開(kāi)吸氣閥的時(shí)間有精確要求,執(zhí)行機(jī)構(gòu)是高速運(yùn)動(dòng)部件,所以對(duì)控制和執(zhí)行機(jī)構(gòu)要求高、投資很高。余隙調(diào)節(jié)方式中還有采取機(jī)械式調(diào)節(jié)余隙,但因其絲杠加工難度、余隙調(diào)節(jié)量為定值以及操作難以控制等因素?zé)o法實(shí)現(xiàn)隨工況無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),而采取液壓控制技術(shù)與余隙調(diào)節(jié)技術(shù)配合的新無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)新技術(shù),可不改變壓縮機(jī)原主體結(jié)構(gòu),僅改造壓縮機(jī)缸蓋,而不改變機(jī)組原控制系統(tǒng),通過(guò)電液控制方式來(lái)控制可變余隙容積,從而達(dá)到調(diào)節(jié)壓縮機(jī)運(yùn)行工況的目的。
2、無(wú)級(jí)余隙調(diào)節(jié)系統(tǒng)簡(jiǎn)介
壓縮機(jī)余隙工況調(diào)節(jié)系統(tǒng)由余隙執(zhí)行機(jī)構(gòu)和液壓站組成,其結(jié)構(gòu)示意圖、執(zhí)行機(jī)構(gòu)示意圖以及液壓站控制系統(tǒng)示意圖分別如下圖1所示。
可調(diào)余隙執(zhí)行機(jī)構(gòu)是由余隙缸、余隙活塞和液壓缸等組成,如圖2所示,其動(dòng)力源和控制部分由一個(gè)小型液壓站提供。
3、無(wú)級(jí)余隙調(diào)節(jié)技術(shù)在天然氣母站(標(biāo)準(zhǔn)站)工程應(yīng)用
(1)、增加無(wú)級(jí)余隙調(diào)節(jié)裝置對(duì)安全性影響
根據(jù)調(diào)研荊門(mén)石化、高橋石化等單位的余隙調(diào)節(jié)裝置,其大多應(yīng)用在加氫壓縮機(jī)組中,氫氣的爆炸極限為4%-75%,而天然氣的爆炸極限為5%-15%,且氫氣、天然氣的密度均比空氣輕,在泄漏時(shí)往上擴(kuò)散,由此可知?dú)錃獾奈kU(xiǎn)程度遠(yuǎn)高于天然氣,而無(wú)級(jí)余隙調(diào)節(jié)裝置已經(jīng)在荊門(mén)石化安全運(yùn)行5年,尚未因其引起任何安全事故,因此可側(cè)面證明其安全性有保障。
(2)、余隙調(diào)節(jié)對(duì)軸功率影響
壓縮機(jī)余隙容積增大時(shí),壓縮行程中(缸蓋端)活塞力升高速率降低,同時(shí)余隙內(nèi)殘留的高壓氣體會(huì)在膨脹行程(缸蓋端)中推動(dòng)活塞向下止點(diǎn)運(yùn)動(dòng),這兩種結(jié)果都會(huì)減少曲軸連桿的受力,降低曲軸軸功率。
壓縮機(jī)的軸功率可按下式計(jì)算:
(3)、余隙調(diào)節(jié)對(duì)壓縮機(jī)排氣溫度的影響
壓縮機(jī)的排氣溫度與壓縮比的關(guān)系:
(4)、應(yīng)用基礎(chǔ)條件
應(yīng)用基礎(chǔ)條件為一臺(tái)美國(guó)Ariel制造的6缸4級(jí)壓縮機(jī),其主要參數(shù)如下表1 :其型號(hào)為JGA/6,進(jìn)氣壓力設(shè)計(jì)值為0.8-1.2MPa,排氣壓力為20MPa,設(shè)計(jì)排量為3685Nm3/h,軸功率為450KW。實(shí)際情況下,進(jìn)氣壓力為0.792,排量為2100Nm/h3,運(yùn)行電流為610A。由于進(jìn)氣壓力較低,一級(jí)壓縮比達(dá)到3.437,二排溫度達(dá)到162-173℃(高于壓縮機(jī)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)值150℃)。
(5)、應(yīng)用效果
針對(duì)該壓縮機(jī)一級(jí)、二級(jí)壓縮比大,二級(jí)排溫超溫現(xiàn)象,通過(guò)給一級(jí)氣缸,二級(jí)氣缸卸下缸蓋,裝上余隙調(diào)節(jié)執(zhí)行油缸,調(diào)節(jié)一級(jí)氣缸、二級(jí)氣缸的余隙容積,從而改變其壓縮比(1、2級(jí)氣缸壓縮比調(diào)整值為2.34)。另外,通過(guò)調(diào)壓撬調(diào)節(jié),將壓縮機(jī)入口壓力提升至1.2Mpa。
按照上述方法進(jìn)行安裝余隙調(diào)節(jié)系統(tǒng)后:二排溫度穩(wěn)定在139℃左右,運(yùn)行電流值由之前610A下降至520A,排量由之前2100 Nm3/h提高至2600 Nm3/h。
根據(jù)上述結(jié)果,二排溫度顯著降低,降低幅度約在31℃,電機(jī)瞬時(shí)電流平均降低90A,壓縮機(jī)排量從原來(lái)的2100Nm3/h提升到現(xiàn)在的2600Nm3/h
根據(jù)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算分析,改造后的2#壓縮機(jī)每小時(shí)較之改造之前節(jié)省功率為120KW(P=1.732UI,其中U取380V,電流為瞬時(shí)電流值),比之前節(jié)能25%以上,根據(jù)目前國(guó)內(nèi)電價(jià)水平,每小時(shí)可節(jié)約80-110元。
4、結(jié)論
1、該無(wú)級(jí)余隙調(diào)節(jié)技術(shù)針對(duì)多級(jí)機(jī)械往復(fù)式壓縮機(jī)級(jí)間排溫改善明顯,節(jié)能降耗效果顯著。
2、該無(wú)級(jí)余隙調(diào)節(jié)技術(shù)雖增加余隙容積,降低壓縮機(jī)效率,但進(jìn)氣壓力提高,單位時(shí)間內(nèi)入口吸入的標(biāo)方流量增加,因此,排量有所提升,降低單方氣的加工成本。
3、安裝調(diào)試簡(jiǎn)單易行,投資成本低。不影響其它設(shè)備正常工作,保證加氣站邊改造邊運(yùn)營(yíng)。同時(shí),由于整個(gè)機(jī)構(gòu)沒(méi)有高速運(yùn)動(dòng)部件,且控制為獨(dú)立控制,因此故障率低,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。
4、改善壓縮機(jī)級(jí)間排溫可減少因高溫引起易損件、備件頻繁更換問(wèn)題,可節(jié)約部分維修保養(yǎng)成本。
作者簡(jiǎn)介:
葉雙(1988-),男,籍貫:湖北武漢,當(dāng)前職務(wù):技術(shù)管理,當(dāng)前職稱(chēng):助理工程師,學(xué)歷:本科。