肖永健
(華電內(nèi)蒙古能源有限公司土默特發(fā)電分公司,內(nèi)蒙古 包頭 014100)
當前我國環(huán)境中酸雨污染問題突出,危害居民健康、腐蝕建筑材料、破壞生態(tài)系統(tǒng),已經(jīng)成為制約我國社會經(jīng)濟發(fā)展的重要環(huán)境因素,而火力發(fā)電廠二氧化硫排放是形成酸雨主要原因。為了改善環(huán)境,同時以滿足正常的生產(chǎn)需要,減少二氧化硫的排放量已成當務之急,因此,需要做好脫硫系統(tǒng)安全、環(huán)保運行,而我廠脫硫系統(tǒng)吸收塔pH計經(jīng)過多年的使用已存在很大的安全隱患,需要盡快改造。
pH計在整個脫硫系統(tǒng)中具有舉足輕重的作用,當測量的pH值偏低時,亞硫酸鹽溶解度會急劇上升,硫酸鹽溶解度略有下降,會在短時間內(nèi)大量產(chǎn)生石膏并析出結硬垢。而當測量的pH值偏高時,亞硫酸鹽溶解度降低,會引起亞硫酸鹽析出產(chǎn)生軟垢,從而會嚴重影響系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行,同時也加大了整個脫硫系統(tǒng)的維護量,因此,將pH值穩(wěn)定控制在一定的范圍內(nèi)是很有必要的。我廠經(jīng)過幾年的使用,吸收塔pH計已不能適應現(xiàn)場安全環(huán)保生產(chǎn)。
目前,國內(nèi)電廠脫硫系統(tǒng)吸收塔pH計大部分都是采用國外的產(chǎn)品,而很少采用國內(nèi)的,造成這種局面主要有以下2種原因:①長期以來,脫硫系統(tǒng)的主要設備均是采用進口的,基本配套選用國外品牌的pH計;②對國產(chǎn)pH計的產(chǎn)品質(zhì)量認識還處于前些年的舊觀點,認為國產(chǎn)的pH計質(zhì)量不如進口的。但其實不然,國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過技術積累,產(chǎn)品質(zhì)量有了質(zhì)的提高,另外,現(xiàn)在國內(nèi)也有一些廠家引進了國外的最新生產(chǎn)工藝技術,因此,國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量與國外的基本上沒有太大的差距,相反國內(nèi)的產(chǎn)品與國外的產(chǎn)品相比還具有產(chǎn)品價位低、供貨期短(能滿足生產(chǎn)急需要求)、產(chǎn)品操作維護友好、保修時間較長的特點。
上述情況唯一的解決方法就是改造和更換,從而滿足正常的生產(chǎn)需要。而pH儀表的關鍵技術在于pH電極,顯示儀表和安裝附件都是一樣的,因此,我們考慮此次儀表的改造將選用國產(chǎn)儀表,這樣不僅價格便宜,而且操作和維護起來也比較方便,維護費用也很低(只需要定期更換電極,儀表是終身免費維修的)。我廠的脫硫密度計設計選用的是電磁式,而pH計是玻璃管電極式,易磨損,這就要求系統(tǒng)中介質(zhì)流動速度不能過高,而漿液中微小的晶核在低流速下極易依附在測量儀器和管道表面,甚至堵塞管道,使得定時的沖洗就顯得尤為重要。目前,密度計和pH計的沖洗是基于石膏排漿泵停止的工況下進行的,具體的控制思路為:停止排漿泵;關閉排漿泵出口門;打開工業(yè)水沖洗門進行沖洗,pH計前為可調(diào)節(jié)手動門,正常開度為30%~45%,以保證介質(zhì)能夠正常流經(jīng)密度計),如果機組負荷長期較高時,則不能停止排漿泵進行沖洗,這就為測量帶了不可避免的誤差,同時也為系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行埋下了巨大的隱患。
脫硫系統(tǒng)的設計依據(jù)為燃料中硫含量為0.6%,核算脫硫系統(tǒng)入口二氧化硫含量為1 400 mg/Nm3,極限運行入口二氧化硫含量不超過1 800 mg/Nm3。實際上,隨著燃料供應的緊張,現(xiàn)有煤源遠不能滿足設計要求,導致入口二氧化硫含量與設計值偏差極大,我廠脫硫系統(tǒng)入口二氧化硫含量經(jīng)常超過2 900 mg/Nm3,超過了儀器的最大測量極限。在此種工況下,由于脫硫吸收塔密度的快速上升,吸收塔底部就會過量地沉積晶核或垢物,勢必會加劇循環(huán)泵的管道磨損,攪拌器的電流增加,排漿泵長期運行等。且使密度計、pH計不能進行正常工作,導致測量數(shù)據(jù)的嚴重失真。因此,從整體上考慮,增加密度計、pH計在線沖洗系統(tǒng)是必要的。
在漿液回吸收塔前裝設新增閥1(電動開關型);在目前密度計支路下方水平管路上裝設1個沖洗三通接頭及新增閥2(電動開關型);在目前密度計旁路支管裝設1個大、小沖洗控制閥3(電動開關型);在原沖洗門前裝設三通接頭和新增閥4(電動開關型)。
在沖洗系統(tǒng)改造完成后,共設計了2種在線沖洗方式,以順控的方式進行,具體沖洗方案如下。
4.2.1 小沖洗
每4個小時自動沖洗1次,確認關閉密度計、pH計總采樣閥,關閉新增閥2和新增閥3,打開新增閥1,最后打開新增閥4對密度計進行沖洗并記時;3 min后打開新增閥2,關閉新增閥1,對pH計進行沖洗;5 min后本次沖洗結束。確定關閉新增閥4后,打開新增閥1和新增閥3,最后開啟總采樣閥,密度計與pH計重新投入運行。
4.2.2 大沖洗
按照需要設定為24 h沖洗,此種沖洗方式加強了對密度計的沖洗。確認關閉密度計、pH計總采樣閥,然后關閉新增閥2和新增閥3、打開新增閥1,最后打開新增閥4對密度計進行沖洗并記時;8 min后打開新增閥3、關閉新增閥1,對密度計和pH計同時沖洗;11 min后本次沖洗結束;確定關閉新增閥4后,打開新增閥1和新增閥2,最后打開總采樣閥,系統(tǒng)重新投入運行。根據(jù)實際需要,為了大沖洗設計了自動終止系統(tǒng),當沖洗不必要時,可以直接進行終止。
使pH計和密度計的工況大大改善,提高了石膏品質(zhì),降低了不必要的石灰石消耗,預計每年在石灰石消耗、石膏品質(zhì)提高、節(jié)能降耗等方面可以節(jié)約經(jīng)費約100萬元;提高了對脫硫效率的控制精度,按照目前平均效率90%以上給脫硫電價的規(guī)定,每年至少可以創(chuàng)造效益100萬元;提高了對pH和密度的測量精度后,可以更好地抑制煙氣帶漿等問題,減少設備維護,延長設備壽命,每年可以節(jié)約設備維護費用約80萬元;改變了之前密度計、pH計每周需要標定維護2次的狀況,大大降低了人工維護成本和勞動強度;提升了主機組運行的安全性,每避免1次因為脫硫系統(tǒng)的非停,按照現(xiàn)有成本可以節(jié)約100萬元。
國家對于新建機組建設脫硫設施納入了項目審批內(nèi)容,而對于已有機組脫硫改造,只下達了消減量目標,在技術上只進行政策性引導。因此,如何選擇一種合適的技術方案,是老電廠機組脫硫改造面臨的實際困難,上述pH計技術改造有利于解決此類問題,對老舊機組有借鑒推廣意義。