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        液壓隔膜泵出力不足原因分析

        2018-05-20 07:24:42李學(xué)厚
        關(guān)鍵詞:隔膜泵沖程隔膜

        李學(xué)厚

        三門核電有限公司 浙江 三門 317100

        正文:

        1.概述

        在容積泵中,隔膜泵是其特殊的一種,其主要是依靠隔膜片的鼓動(dòng),將工作室容積進(jìn)行改變,從而來將液體吸入以及排出。

        傳動(dòng)部分以及隔膜泵頭是組成隔膜泵的重要部分,作為驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)的隔膜片被傳動(dòng)裝置來帶動(dòng),傳動(dòng)形式有機(jī)械傳動(dòng)、液壓傳動(dòng)和氣壓傳動(dòng)等,應(yīng)用最為廣泛的是液壓傳動(dòng)。如圖1所示為液壓傳動(dòng)的隔膜泵,隔膜泵工作時(shí),曲柄連桿機(jī)構(gòu)在電動(dòng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)下,帶動(dòng)柱塞做往復(fù)運(yùn)動(dòng),柱塞的運(yùn)動(dòng)通過液缸內(nèi)的液壓流體(一般為油)傳到隔膜,使隔膜來回鼓動(dòng)。

        圖1 液壓隔膜泵原理圖

        在工作時(shí),泵頭部分的工藝流體和液壓流體被隔膜片分開,當(dāng)隔膜片向傳動(dòng)機(jī)構(gòu)方向運(yùn)動(dòng)時(shí),泵缸內(nèi)工作室為負(fù)壓而吸入液體;當(dāng)隔膜片向泵頭運(yùn)動(dòng)時(shí),則排出液體。由于工藝流體與液壓流體隔開,而不接觸柱塞以及密封裝置,使得柱塞等重要零件完全在油介質(zhì)中工作,處于良好的工作狀態(tài)。

        本次出現(xiàn)故障的隔膜泵采用了米頓羅高性能泵頭,該泵頭使用MARS技術(shù)(自動(dòng)機(jī)械補(bǔ)油系統(tǒng))(見圖1),取消了傳統(tǒng)液壓隔膜泵頭所需的物料端的圓盤隔膜護(hù)盤,使泵具有管式隔膜的“直接通過性”和柱塞泵的低凈正吸入壓頭要求等性能。該泵與另一臺(tái)同型號(hào)計(jì)量泵并聯(lián)布置,出口母管長期保持3MPa左右的壓力。該泵單獨(dú)運(yùn)行時(shí)母管壓力表無波動(dòng),并聯(lián)的另一臺(tái)泵運(yùn)行時(shí)母管上壓力表指數(shù)周期性波動(dòng),由此判斷該泵出口壓力不足。

        2.常見原因及處理措施

        2.1 原因分析

        (1)進(jìn)出口單向閥密封失效

        進(jìn)、出口逆止閥依靠鋼球與閥座密封面的配合實(shí)現(xiàn)密封。逆止閥每次開啟和關(guān)閉,鋼球和閥座之間都會(huì)產(chǎn)生撞擊,在長期運(yùn)行之后,鋼球和閥座可能因?yàn)槎啻巫矒舫霈F(xiàn)損傷,造成逆止閥關(guān)閉不嚴(yán)?;蛘哂捎谳斔徒橘|(zhì)內(nèi)含有較多雜質(zhì),異物夾在密封面處造成密封不嚴(yán)。在吸入沖程時(shí),排出管路內(nèi)的液體因出口逆止閥不能關(guān)閉而回流至泵頭內(nèi);在排出沖程時(shí),泵頭內(nèi)的液體因進(jìn)口逆止閥不能關(guān)閉而壓入吸入管內(nèi),造成部分液體不能進(jìn)入加藥系統(tǒng)內(nèi)因而壓力損失,從而出現(xiàn)泵出力不足現(xiàn)象。

        (2)柱塞與缸套配合間隙過大

        驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)柱塞前后運(yùn)動(dòng),在吸入沖程時(shí),柱塞向遠(yuǎn)離液端方向移動(dòng),液壓油被往回拉,彈性隔膜恢復(fù)原狀,使工藝流體側(cè)空間增大,壓力變小,被輸送的液體通過入口逆止閥進(jìn)入泵工藝流體腔室,出口逆止閥關(guān)閉,阻止了排出管內(nèi)液體的回流。吸人沖程結(jié)束后,排出沖程開始,柱塞向液力端移動(dòng),將液壓油壓壓向隔膜,使之向前變形,工藝流體側(cè)空間變小,壓力增大,被輸送的液體在壓力作用下向外流動(dòng)。長時(shí)間運(yùn)行后,柱塞與缸套相互摩擦,配合間隙變大,在排出沖程中,部分液壓油通過該間隙回流至液壓油室,造成液壓油壓力不足,無法提供足夠的推動(dòng)力,造成出力不足。

        (3)工藝流體側(cè)或液壓流體側(cè)有空氣

        液壓隔膜泵依靠液壓油推動(dòng)隔膜改變泵頭液體側(cè)容積配合進(jìn)出口逆止閥工作。液壓流體側(cè)存在空氣時(shí),在吸入沖程,液壓腔內(nèi)空氣膨脹,減小了隔膜變形量。在排出沖程時(shí),由于氣體壓縮比大,容積改變被氣體吸收,不能提供足夠的排出壓力。同樣,泵工藝流體存在氣體時(shí),由于氣體的壓縮和膨脹時(shí)吸收了體積變化量,液體吸入和排出均受到阻礙。因此會(huì)出現(xiàn)出力不足的現(xiàn)象。

        (4)其他原因

        液壓隔膜泵入口布置有過濾器,用于過濾吸入液體中的雜質(zhì)。若運(yùn)行一段時(shí)間后,過濾器發(fā)生堵塞,導(dǎo)致泵的吸入介質(zhì)減少,將造成泵的出力不足。

        隔膜破損會(huì)造成液壓油腔室與輸送介質(zhì)的泵腔室連通,隔膜兩側(cè)壓力保持平衡,驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)無法通過活塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng)帶動(dòng)隔膜運(yùn)動(dòng),導(dǎo)致出力不足。

        液壓流體側(cè)的排氣/釋壓閥在管路出口壓力過高或者液壓油量過大時(shí)開啟,通過回油管路排出液壓油,保證泵的安全運(yùn)行。若釋放閥動(dòng)作壓力改變,排出沖程時(shí)釋放閥提前動(dòng)作,液壓油回流,液壓油壓力下降,也會(huì)造成出力不足。

        2.2 處理措施

        根據(jù)上述原因?qū)Ρ眠M(jìn)行逐項(xiàng)檢查:(1)對(duì)泵進(jìn)行在線觀察,未見排氣/釋壓閥回油管路回油,排氣/釋壓閥未動(dòng)作;(2)檢查泵頭,隔膜完好,止回閥進(jìn)行透光檢查合格,閥門密封良好;(3)檢查泵工藝流體進(jìn)口管線濾網(wǎng),未見堵塞。(4)檢查柱塞密封環(huán),有輕微磨損。更換柱塞密封環(huán)后,起泵運(yùn)行,出力不足問題仍存在。

        最終對(duì)泵進(jìn)行了全面解體。檢查發(fā)現(xiàn)排氣/釋壓閥內(nèi)部排氣閥堵塞,無法自動(dòng)排氣,出力不足可能是由于液壓腔室氣體無法排出導(dǎo)致。修復(fù)此缺陷后對(duì)泵進(jìn)行手動(dòng)排氣補(bǔ)油,再次起泵運(yùn)行,出力不足問題仍未解決。因此推斷該泵MARS(自動(dòng)機(jī)械補(bǔ)油系統(tǒng))存在問題。檢查MARS閥,藍(lán)油試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)其密封面存在缺陷,且補(bǔ)油閥閥桿有輕微變形,這導(dǎo)致補(bǔ)油閥動(dòng)作不暢,泵在工作時(shí)部分液壓油通過補(bǔ)油管線回流,導(dǎo)致泵出力不足。修復(fù)該缺陷后出力不足問題得到根本解決。

        針對(duì)該泵出現(xiàn)的缺陷,可通過日常維護(hù)措施避免。由于該泵采用了MARS技術(shù),在提高泵整體性能的同時(shí)也引入了新的可能產(chǎn)生缺陷的組件,根據(jù)常規(guī)項(xiàng)目進(jìn)行維護(hù)有所疏漏。因此建議在維護(hù)項(xiàng)目中增加MARS閥及排氣/釋壓閥解體檢查項(xiàng)目,及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生的缺陷,避免問題產(chǎn)生。

        3.結(jié)束語

        液壓隔膜泵的技術(shù)及檢修維護(hù)已趨于成熟,出力不足問題按照常見原因基本都能解決。然而對(duì)于不同結(jié)構(gòu)的泵其導(dǎo)致其出現(xiàn)常見原因的缺陷可能不同,希望本文能為后續(xù)該類問題的解決提供新的思路及借鑒。

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