摘 要:華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司超低排放改造后,脫硝系統(tǒng)兩側(cè)煙氣流場不均,局部區(qū)域存在少噴、漏噴現(xiàn)象,嚴重影響脫硝SCR噴氨均勻性。新鄉(xiāng)公司采用脫硝SCR噴氨優(yōu)化常態(tài)化管理,可以定期、實時、高效對脫硝系統(tǒng)進行優(yōu)化,減小氨氣逃逸率,減少硫酸氫銨生成量,解決長周期運行造成空預器堵塞問題,提高機組安全經(jīng)濟可靠運行效率。
關(guān)鍵詞:脫硝;噴氨優(yōu)化;常態(tài)化;管理
1 技術(shù)概要
華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司(以下簡稱新鄉(xiāng)公司)超低排放改造后,兩臺機組脫硝出口氮氧化物控制≤50mg/m3。正常運行期間脫硝SCR噴氨均勻性較差,為了控制脫硝出口氮氧化物濃度,局部時段長期低于35mg/m3,造成過量噴氨,脫硝系統(tǒng)兩側(cè)煙氣流場不均,局部區(qū)域存在少噴、漏噴現(xiàn)象,嚴重影響脫硝SCR噴氨均勻性,氨氣逃逸率大,硫酸氫銨生成量增加,長周期運行造成空預器蓄熱元件堵塞嚴重,嚴重影響機組安全穩(wěn)定運行。
新鄉(xiāng)公司采用脫硝SCR噴氨優(yōu)化常態(tài)化管理,可以定期、實時、高效對脫硝系統(tǒng)進行優(yōu)化,減小氨氣逃逸率,減少硫酸氫銨生成量,解決長周期運行造成空預器堵塞問題,提高機組安全經(jīng)濟可靠運行效率。
2 技術(shù)原理和內(nèi)容
2.1 技術(shù)原理
1)開展噴氨優(yōu)化試驗,定期開展噴氨優(yōu)化試驗確定脫硝系統(tǒng)氮氧化物數(shù)值,通過調(diào)整就地噴氨調(diào)門調(diào)整脫硝系統(tǒng)兩側(cè)噴氨均勻,實現(xiàn)脫硝SCR噴氨準確性、均勻性,減少過噴、少噴、漏噴現(xiàn)象。
2)根據(jù)噴氨優(yōu)化試驗結(jié)果,組織開展噴氨優(yōu)化調(diào)整,主要針對脫硝系統(tǒng)SCR噴氨調(diào)整跟蹤測量,調(diào)整噴氨量大小進行噴氨優(yōu)化校正,保證脫硝SCR出口NOx均布,降低氨氣逃逸率,減少硫酸氫銨生成量。
2.2 關(guān)鍵技術(shù)、工藝流程
新鄉(xiāng)公司1、2號脫硝系統(tǒng)均采用選擇性催化還原法(SCR)。以液氨為還原劑,脫硝入口設(shè)計NOx濃度為650mg/Nm3,出口NOx按國家排放標準低于50mg/Nm3。
新鄉(xiāng)公司組織專業(yè)人員,自主進行脫硝噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗,提高氨氣利用率。脫硝SCR反應(yīng)器噴氨系統(tǒng)分為A、B兩路母管,母管連接引出44根噴氨支管。液氨通過氨/空氣混合器稀釋后,經(jīng)過噴氨母管、噴氨支管后,進入脫硝反應(yīng)器。
新鄉(xiāng)公司某次自主噴氨優(yōu)化調(diào)整時,#2機組A側(cè)脫硝SCR系統(tǒng)調(diào)整前、后試驗數(shù)據(jù)對比如下:
從以上數(shù)據(jù)對比可以看出,通過自主優(yōu)化實驗調(diào)整后,就地測量A、B側(cè)氮氧化物濃度基本穩(wěn)定在42 mg/Nm3 左右,脫硝反應(yīng)器出口氮氧化物濃度基本調(diào)整均勻,氨逃逸率明顯降低。
2.3 主要技術(shù)參數(shù)對比
1)通過自主優(yōu)化實驗調(diào)整后,提高了脫硝SCR噴氨準確性、均勻性,減少過噴、少噴、漏噴現(xiàn)象,氨逃逸率明顯降低。
2)節(jié)省了試驗費用,單次噴氨優(yōu)化試驗費用在30萬元左右,噴氨優(yōu)化試驗好數(shù)只測量不進行優(yōu)化調(diào)整,新鄉(xiāng)公司開展噴氨優(yōu)化試驗的同時,根據(jù)試驗結(jié)果開展自主噴氨優(yōu)化調(diào)整,實現(xiàn)了試驗與調(diào)整同步實施。
3)采取自主噴氨優(yōu)化調(diào)整后,噴氨單耗由7.55g/萬kWh下降至6.13g/萬kWh,在400MW下的空預器差壓由1.22kPa下降至0.83kPa,有效提升了機組運行經(jīng)濟性。
3 評價指標
3.1 節(jié)能減碳能力
根據(jù)空預器煙氣差壓升高1.5kPa,風機耗電率升高02%,脫硝SCR噴氨優(yōu)化常態(tài)化管理后,可有效降低空預器煙氣差壓0.4kPa,風機耗電率降低0.05%。
按照廠用電率降低1%,影響煤耗降低3g/kWh,影響煤耗降低0.15g/kWh,年利用小時5000h計算,年可節(jié)約標煤:
1320MW×5000h×0.15g/kWh=990噸
按照煤炭排放系數(shù)2.64tCO2/tce計算,年減少碳排放量:
990噸×2.64tCO2/tce=2613 tCO2/a
3.2 經(jīng)濟效益及社會效益
1)脫硝SCR噴氨優(yōu)化常態(tài)化管理年可節(jié)約標煤990噸,標煤價格按照750元/噸計算,年可降低發(fā)電成本:
990噸×750元/噸=74萬元
2)優(yōu)化調(diào)整后,液氨單耗降低1.4kg/萬kWh,液氨2700元/噸,年可節(jié)約液氨成本:
1320MW×5000h×1.4kg/萬kWh×2700元/噸=249萬元
經(jīng)濟效益共計:74萬元+249萬元=323萬元
3.3 先進性
目前,新鄉(xiāng)公司自主噴氨優(yōu)化試驗與調(diào)整工作已列為公司運行定期工作,每月定期開展一次,實現(xiàn)了機組正常運行期間的噴氨優(yōu)化實時調(diào)整,這在火力發(fā)電企業(yè)屬于首次。
3.4 可靠性
技術(shù)成熟可靠,自2017年1月開展實施以來,新鄉(xiāng)公司脫硝系統(tǒng)自主優(yōu)化調(diào)整節(jié)已開展一段時間,脫硝SCR噴氨單耗持續(xù)優(yōu)化,有效解決了超低排放改造后#2爐空預器差壓上升較快問題。2016年4季度,#2爐空預器堵塞嚴重,#2爐三大風機耗電率最高上升0.15%,噴氨量大,新鄉(xiāng)公司噴氨單耗長期維持在7.5千克/萬千瓦時左右,經(jīng)過脫硝SCR噴氨優(yōu)化常態(tài)化管理,#2爐空預器差壓得到了有效控制,噴氨單耗也降了下來,為機組安全、經(jīng)濟運行提供了保證。
4 推廣建議
4.1 節(jié)能減碳能力
脫硝SCR噴氨優(yōu)化常態(tài)化管理,有效降低空預器差壓,控制超排脫硝SCR改造后空預器差壓上升速度,年節(jié)約標煤耗1188噸,提升經(jīng)濟效益336萬元。
4.2 推廣潛力
此項技術(shù)有很強的可操作性,有很高的推廣應(yīng)用價值,投資小,見效快,按照科學合理的脫硝SCR噴氨優(yōu)化常態(tài)化管理方法,因地制宜,在做好充分調(diào)研、分析基礎(chǔ)上,自主開展噴氨優(yōu)化試驗與調(diào)整工作,可有效降低風機耗電率,減少噴氨單耗,節(jié)能降耗潛力巨大。
4.3 預計投入
預計投資1臺煙氣成分分析儀(單臺成本8萬元左右),測量管若干,費用共計8萬元。
4.4 預計可形成的節(jié)能能力
噴氨優(yōu)化試驗與調(diào)整后,空預器煙氣差壓降低0.4kPa,風機耗電率降低0.05%,降低煤耗0.15g/kWh。
作者簡介:饒紅建(1984-),男,河北唐山路北區(qū)人,本科,工程師,從事火力發(fā)電廠鍋爐技術(shù)管理方面的工作。