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        某大型火電廠投入脫硝系統(tǒng)后軸流風(fēng)機失速原因及對策

        2016-12-12 13:01:00邵寶坤
        中文信息 2016年10期
        關(guān)鍵詞:脫硝

        摘 要: 為了減少大氣污染,現(xiàn)役火電機組在增設(shè)脫硫設(shè)備的同時增設(shè)脫硝系統(tǒng),以減少以一氧化氮為主的氮氧化物,降低排放量,隨著脫硝系統(tǒng)的投入,對相關(guān)設(shè)備的影響也隨之而來,尤其是對空預(yù)器、軸流風(fēng)機的影響較大,文中通過對一次風(fēng)機失速原因的分析,提出正常運行采取的措施和停爐改造辦法,通過上述方法,消除一次風(fēng)機失速現(xiàn)象,解決空預(yù)器堵灰,保證的機組安全運行。

        關(guān)鍵詞:脫硝 失速 一次風(fēng)機 空預(yù)器 堵灰

        中圖分類號:TM621 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1003-9082(2016)10-0266-02

        引言

        在全國大型火力發(fā)電機組中,目前廣泛采用軸流式一次風(fēng)機和正壓直吹式制粉系統(tǒng),如果一次風(fēng)機選型設(shè)計、調(diào)整或制粉系統(tǒng)發(fā)生故障時,極易引起風(fēng)機失速,風(fēng)機失速時,常常會引起風(fēng)機振動加大,風(fēng)機出口壓力下降,如果處理不及時,容易造成風(fēng)機損壞、燃燒不穩(wěn)、甚至鍋爐滅火機組停運,因此做好一次風(fēng)機的選型、設(shè)計、調(diào)整工作,是保證機組安全運行的重要手段。做為大氣主要污染物之一的氮氧化物,為滿足環(huán)保要求,配置低氮燃燒器和加裝脫硝系統(tǒng)是火電廠降低氮氧化物排放的主要手段,隨著脫硝系統(tǒng)的加入,對其他設(shè)備的影響也隨之而來。

        一、鍋爐及脫硝設(shè)備介紹

        某廠8號600MW機組采用東方鍋爐公司制造的亞臨界、自然循環(huán)、對沖燃燒、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、緊身封閉、全鋼構(gòu)架的Π型汽包爐。爐膛燃燒方式為正壓直吹前后墻對沖燃燒,共配有30只低氮軸向旋流式煤粉燃燒器,分三層分別布置在鍋爐前后墻水冷壁上。燃燒器的配風(fēng)采用典型的MB形式,即一次風(fēng)、二次風(fēng)、三次風(fēng)。 煙道下部布置有兩臺豪頓華公司生產(chǎn)的型號為32VNT1830三分倉容克式受熱面回轉(zhuǎn)空氣預(yù)熱器。 制粉系統(tǒng)配置6臺磨煤機,鍋爐爐膛風(fēng)煙系統(tǒng)為平衡通風(fēng)方式。選用兩臺豪頓華公司生產(chǎn)型號為ANN-2660/1400N的動葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機;兩臺成都電力機械廠生產(chǎn)的AN型入口靜葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機;兩臺豪頓華公司生產(chǎn)型號為ANT-1938/1250N的雙動葉調(diào)節(jié)軸流式一次風(fēng)機。

        該機組脫硝系統(tǒng)是由福建龍凈環(huán)保股份有限公司設(shè)計制造,采用液氨制備脫硝還原劑,“高含塵布置方式”的選擇性催化還原法(SCR)脫硝裝置。該脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原法(SCR)全煙氣脫硝工藝。SCR反應(yīng)器布置在省煤器出口與空預(yù)器入口之間的高含塵區(qū)域,其裝置在鍋爐B-MCR工況下進行全煙氣脫硝。采用單爐體雙SCR結(jié)構(gòu)體布置,催化劑層數(shù)按2+1模式布置,初裝2層預(yù)留1層,在設(shè)計煤種及校核煤種、鍋爐最大連續(xù)出力工況(BMCR)、處理100%煙氣量、在布置1層催化劑條件下脫硝效率不小于50%。反應(yīng)器安裝雙吹掃裝置,即蒸汽吹灰器和聲波吹灰器。反應(yīng)原理如下:

        SCR脫硝系統(tǒng)是利用催化劑,在一定溫度下,使煙氣中的NOx與氨氣供應(yīng)系統(tǒng)注入的氨氣混合后發(fā)生還原反應(yīng),生成氮氣和水,從而降低NOx的排放量,減少煙氣對環(huán)境的污染。其中SCR反應(yīng)器中發(fā)生反應(yīng)如下:

        (1)4NO + 4NH3 + O2 催化劑 4N2 + 6H2O

        (2)NO + NO2 + 2NH3 催化劑 2N2 + 3H2O

        (3)6NO2 + 8NH3 催化劑 7N2 + 12H2O

        其中反應(yīng)(1) 是主反應(yīng)。因為煙氣中的大部分NOx 均是以NO 的形式存在的,在沒有催化劑的情況下,這些反應(yīng)只能在很窄的溫度范圍內(nèi)(980 ℃左右) 進行,通過選擇合適的催化劑,可以降低反應(yīng)溫度,并且可以擴展到適合電廠實際工況的290 ℃~430 ℃范圍。

        在反應(yīng)條件改變時,還可能發(fā)生以下反應(yīng):

        (4)4NH3 + O2 →2N2 + 6H2O

        (5)2NH3 →N2 + 3H2

        (6)4NH3 + 5O2 →4NO + 6H2O

        NH3 的分解和NH3 氧化為NO 的反應(yīng)都在350 ℃以上才能進行,450℃以上才能劇烈反應(yīng)。在一般的選擇性催化還原工藝中,反應(yīng)溫度??刂圃?00 ℃以上,這時還有部分NH3 氧化為N2的副反應(yīng)發(fā)生。

        但是在某些條件下,SCR 系統(tǒng)中還會發(fā)生如下不利反應(yīng):

        (7)SO2 + 1/2 O2 →SO3

        (8)NH3 + SO3 + H2O →NH4HSO4

        (9)2NH3 + SO3+ H2O →(NH4)2HSO4

        (10)SO3 + H2O →H2SO4

        反應(yīng)式(1) 、(2) 主要在催化劑表面進行,催化劑的外表面積和微孔特性很大程度上決定了催化劑的反應(yīng)活性。

        反應(yīng)式(8)、(9)中形成的NH4HSO4 和(NH4)2SO4很容易對空氣預(yù)熱器造成粘污,在運行過程為了避免噴入太多的氨而發(fā)生副反應(yīng)生成NH4HSO4 、(NH4)2SO4,我們通過監(jiān)測SCR反應(yīng)器出口的氨逃逸含量來控制噴氨量。一般氨逃逸要求小于3ppm,在保證脫硝率>80%的情況下,可以不必再增加供氨量。

        為了避免由于硫酸氫氨聚集引起的催化劑暫時失活,連續(xù)運行時入口處溫度應(yīng)高于硫酸氫氨的露點溫度。硫酸氫氨將首先冷凝在催化劑的空隙里,冷凝過程是可逆的,當(dāng)運行溫度高于硫酸氫氨露點溫度以上時,硫酸氫氨可蒸發(fā),催化劑將恢復(fù)活性。

        硫酸氫氨的沉積物會產(chǎn)生粘性,吸附飛灰。當(dāng)在露點以下運行時,應(yīng)增加吹灰的頻率。運行溫度長時間低于硫酸氫氨露點溫度時將導(dǎo)致催化劑活性的明顯降低。在這種情況下,即使將溫度升至露點以上也不可能使催化劑恢復(fù)活性。在低于露點溫度的條件下連續(xù)運行的時間必須控制在300小時以內(nèi),同時催化劑的運行溫度必須在280℃以上。

        二、投入脫硝系統(tǒng)后帶來的問題

        投入脫硝系統(tǒng)以來,空預(yù)器差壓不斷增大,雖然每次停爐均對空預(yù)器進行水沖洗,但是鍋爐啟動一段時間后,各風(fēng)機電流、風(fēng)機出口壓力、爐膛負壓均小幅擺動,一次風(fēng)機系統(tǒng)影響更大,風(fēng)機失速現(xiàn)象頻繁發(fā)生,如下記錄2015年3月21日上午,該機組發(fā)生A一次風(fēng)機失速異常事件經(jīng)過:

        異常發(fā)生前運行工況:機組負荷600MW,ABCDE磨運行,煤量320t/h,F(xiàn)磨煤機備用,A、B一次風(fēng)機運行。

        11:12 負荷指令600MW,煤量從296 t/h逐漸升至320t/h,A空預(yù)器差壓2.1Kpa,B空預(yù)器差壓1.7Kpa。

        11:14:53 A一次風(fēng)機出口壓力13.4kpa,風(fēng)機風(fēng)量從370t/h降至0,A一次風(fēng)機失速;A一次風(fēng)機動葉83%跳手動,電流120A;B一次風(fēng)機動葉全開,電流260A,一次風(fēng)壓降至7.3kPa并持續(xù)下降,各磨煤機風(fēng)量最低97t/h。

        11:15:30手動降低B一次風(fēng)機動葉開度,防止B一次風(fēng)機過流;

        11:16:02解除燃料主控自動,打掉E磨煤機,關(guān)閉通風(fēng)及密封風(fēng),一次風(fēng)壓力最低降至6.4kPa后回升,穩(wěn)定于7.2kPa左右;減小其余磨煤機煤量至50t/h,各臺磨煤機風(fēng)量100t/h。

        11:22:00 關(guān)小B一次風(fēng)機動葉,防止風(fēng)機并列后突然出力造成一次風(fēng)壓過高,關(guān)小失速A一次風(fēng)機動葉至60%,A、B一次風(fēng)機重新并列運行,一次風(fēng)壓回頭至9.5kPa;

        11:28投入?yún)f(xié)調(diào);

        11:49啟動E磨煤機,壓力上漲較快,停止其運行,11:57 再次啟動E磨煤機、E給煤機運行;

        12:01投AGC。

        1.原因分析

        造成風(fēng)機失速的原因一般為

        1.1風(fēng)機動葉沖角(氣流方向與葉片葉弦的夾角即為沖角)很小,氣流繞過機翼型葉片而保持流線狀態(tài),隨著動葉的不斷開大,當(dāng)氣流與葉片形成正沖角即沖角大于零時,此沖角超過某一臨界值時,葉片背面的流動工況開始惡化,邊界層受到破壞,在葉片背面尾端出現(xiàn)渦流區(qū),即所謂的失速現(xiàn)象。沖角大于臨界值越多,失速現(xiàn)象越嚴重,流體的流動阻力越大,使葉道阻塞,同時風(fēng)機風(fēng)壓也隨之迅速降低,風(fēng)機進入不穩(wěn)定的工況區(qū)。[1]

        1.2風(fēng)機或制粉系統(tǒng)發(fā)生故障,如擋板突然關(guān)閉,磨煤機跳閘,磨煤機風(fēng)門聯(lián)關(guān),由于風(fēng)量瞬間減少,系統(tǒng)阻力增大,造成風(fēng)機壓力上升,風(fēng)量下降,風(fēng)機動葉調(diào)整較慢,使風(fēng)機進入不穩(wěn)定工作區(qū)域,從而發(fā)生失速。

        1.3兩臺風(fēng)機特性曲線不同,使兩臺并列的風(fēng)機發(fā)生搶風(fēng)或自動控制失靈,使其中一臺風(fēng)機進入失速區(qū)。

        分析本次異常中由于漲負荷過程,煤量上漲過快,但風(fēng)機動葉開度并不大,A側(cè)空預(yù)器差壓較高,B側(cè)一次風(fēng)機出力增速大于A側(cè)一次風(fēng)機,導(dǎo)致A一次風(fēng)機出口壓力升高,一次風(fēng)流量減小,A一次風(fēng)機進入不穩(wěn)定工作區(qū)。失速時A一次風(fēng)機風(fēng)量370t/h,壓力13.4Kpa,查一次風(fēng)機性能曲線,此工況正好落在風(fēng)機不穩(wěn)定工作臨界區(qū)域內(nèi)。

        2.為防止風(fēng)機失速,正常運行時采取的措施

        2.1根據(jù)磨煤熱風(fēng)門開度控制一次風(fēng)母管壓力,維持一次風(fēng)機在大風(fēng)量低壓頭工況運行,高負荷一次風(fēng)機出口壓力超過13KPa或一次風(fēng)機擋板開度大于80%時調(diào)整一次風(fēng)壓力負偏置,降低一次風(fēng)機出力;

        2.2漲負荷時注意監(jiān)視一次風(fēng)機電流變化,當(dāng)兩臺風(fēng)機出力不平衡時,及時調(diào)平,保持兩臺風(fēng)機出力相同,并注意監(jiān)視一次風(fēng)機控制油壓力變化,壓力升高說明動葉有卡澀問題,立即限制機組負荷,降低風(fēng)機出力;

        2.3加強空預(yù)器吹灰,正常運行時控制A側(cè)風(fēng)機出力略大于B側(cè)。

        3.針對空預(yù)器堵灰采取的措施

        由于引起風(fēng)機失速的主要原因在空預(yù)器,因此,對投入脫硝系統(tǒng)后的空預(yù)器堵灰適當(dāng)采取措施,以防止因脫硝系統(tǒng)投入造成其他設(shè)備損壞:

        3.1通過提高空預(yù)器進口冷風(fēng)溫度,來提高空預(yù)器冷端綜合溫度

        開大一二次風(fēng)暖風(fēng)器供汽門,提高供汽壓力,使進入空預(yù)器的一、二次冷風(fēng)溫度升高。針對北方地區(qū)氣溫情況,進入冬季后,鍋爐暖風(fēng)器提早投入,推遲推出,提高空預(yù)器冷端綜合溫度。

        3.2控制機組噴氨量

        由于鍋爐風(fēng)道大,可能造成氮氧化物分布及噴氨不均勻,從而導(dǎo)致煙氣中氨氣量過剩。優(yōu)化機組脫硝系統(tǒng)各測點位置,確保測量的準確性和有效性,控制出口氮氧化物滿足要求的同時,氨逃逸不大于3ppm,減少副反應(yīng)的發(fā)生,降低硫酸氫銨的生成量,降低空預(yù)器堵灰的同時節(jié)省液氨的消耗量。

        3.3加裝空預(yù)器高壓水沖洗裝置

        利用硫酸氫銨易溶于水的特性,在空預(yù)器上裝設(shè)在線高壓水沖洗裝置,用高壓水(30MPa左右)通過噴頭均勻的噴灑在空預(yù)器受熱面上,以消除受熱面上的堵灰,降低空預(yù)器進出口差壓,實現(xiàn)不停爐解決空預(yù)器堵灰。

        3.4加裝干粉吸附劑注射系統(tǒng),減少煙氣中的三氧化硫

        把堿性物質(zhì)(氫氧化鈣)注射到煙氣中,與煙氣中的三氧化硫反應(yīng),減少進入脫硝反應(yīng)區(qū)的三氧化硫,從而減少副反應(yīng)的發(fā)生,降低硫酸氫銨的生產(chǎn),解決因投入脫硝系統(tǒng)造成的空預(yù)器堵灰的問題。

        通過熱工優(yōu)化各項表計,在滿足環(huán)保要求的前提下減少機組噴氨量,降低硫酸氫銨的生成,全開鍋爐一二次風(fēng)暖風(fēng)器供汽,提高空預(yù)器冷端綜合溫度,利用停爐機會對空預(yù)器進行徹底沖洗和加裝在線水沖洗設(shè)備后,空預(yù)器堵灰現(xiàn)象基本消失,風(fēng)機電流也隨之下降,在保證設(shè)備正常運行的同時也節(jié)約了廠用電。

        參考文獻

        [1]高西,李勤剛,某大型火電廠一次風(fēng)機失速原因分析與預(yù)防措施,[J],華電技術(shù),2014(6)55-60。

        作者簡介:邵寶坤,男,(1986-),大學(xué)本科,助理工程師,從事火電廠集控運行方面工作。

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