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        145MW機(jī)組脫硝控制系統(tǒng)調(diào)試及優(yōu)化

        2017-02-09 15:47:42李學(xué)偉
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年2期
        關(guān)鍵詞:脫硝控制優(yōu)化

        李學(xué)偉

        摘 要:文章簡(jiǎn)述了145MW機(jī)組脫硝控制系統(tǒng)的安裝調(diào)試過程,介紹了脫硝系統(tǒng)的控制流程和相關(guān)的技術(shù)規(guī)范,詳細(xì)分析了系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題及原因,制定了相應(yīng)的調(diào)整和整改措施,提出了系統(tǒng)優(yōu)化方案。

        關(guān)鍵詞:脫硝;控制;優(yōu)化

        引言

        華電章丘發(fā)電有限公司#1機(jī)組脫硝改造工程配套控制系統(tǒng)由龍騰華創(chuàng)(集團(tuán))有限公司提供,采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝技術(shù),脫硝系統(tǒng)反應(yīng)器按高溫高塵方式布置。還原劑為液氨經(jīng)過蒸汽加熱蒸發(fā)而成的氨氣。供氨系統(tǒng)主要作用是把液氨經(jīng)氨蒸發(fā)器后加熱成為氨氣進(jìn)入氨氣緩沖罐,然后將氨氣輸送至氨氣/空氣混合器與空氣混合后通過安裝在SCR入口煙道的噴氨格柵分別注入SCR反應(yīng)系統(tǒng)。

        1 鍋爐脫硝控制系統(tǒng)的調(diào)試目標(biāo)

        #1機(jī)組采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝工藝,催化劑為板式催化劑,設(shè)計(jì)脫硝效率為87.5%。設(shè)計(jì)脫硝裝置可用率為98%。參考原部頒《火電工程調(diào)整試運(yùn)質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(1996年版)中相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,全部檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率100%,優(yōu)良率90%以上。

        2 調(diào)試程序與內(nèi)容

        2.1 整套啟動(dòng)過程工作內(nèi)容

        脫硝系統(tǒng)首次整套啟動(dòng)步驟:?jiǎn)?dòng)稀釋風(fēng)機(jī)A運(yùn)行正常,并且投入聯(lián)鎖。手動(dòng)緩慢開啟A/B氨氣調(diào)節(jié)閥,當(dāng)出口NOX達(dá)到40后,調(diào)節(jié)閥根據(jù)需要調(diào)整或設(shè)為自動(dòng)控制,脫硝系統(tǒng)投運(yùn)。

        2.2 整套試運(yùn)期間調(diào)整試驗(yàn)內(nèi)容

        2.2.1 噴氨量自動(dòng)控制:設(shè)計(jì)時(shí)的噴氨量自動(dòng)控制是根據(jù)煙氣中的NOX含量、煙氣量得到NOX的總量,根據(jù)設(shè)定的脫硝效率(相當(dāng)于摩爾比),計(jì)算出需要的噴氨量與噴氨流量計(jì)進(jìn)行比較來確定自動(dòng)噴氨閥門的開度。目前邏輯里組態(tài)是PID純反饋?zhàn)詣?dòng)控制技術(shù),根據(jù)操作人員設(shè)定的脫硝效率(相當(dāng)于摩爾比)與實(shí)時(shí)(進(jìn)口NOX-出口NOX)÷進(jìn)口NOX×100%進(jìn)行比較,實(shí)行PID控制,自動(dòng)調(diào)節(jié)靈敏有效。為防止出口氨逃逸超標(biāo),增加了設(shè)定值隨著入口NOX的變化而自動(dòng)設(shè)定功能。

        2.2.2 噴氨格柵(AIG)閥門調(diào)整試驗(yàn):調(diào)試人員在滿足氨氣混合氣量的前提下,將每個(gè)噴氨格柵調(diào)節(jié)閥調(diào)到一致的開度,使進(jìn)口NOX與NH3在反應(yīng)器中均勻的反應(yīng)達(dá)到合格的性能指標(biāo)。首先將稀釋風(fēng)機(jī)啟動(dòng),然后將噴氨格柵調(diào)節(jié)閥逐個(gè)調(diào)整到50%左右,用U型管差壓計(jì)測(cè)量孔板前后差壓在150Pa左右,風(fēng)機(jī)的出口風(fēng)壓保持在4.5KPa,當(dāng)脫硝效率調(diào)整到85%左右時(shí),氨的逃逸率在0.5ppm以下。

        2.2.3 脫硝效率和氨硝摩爾比調(diào)整試驗(yàn):摩爾比的定義是脫硝效率÷100+氨逃逸量÷進(jìn)口NOX濃度,當(dāng)氨逃逸率很小時(shí),摩爾比基本是脫硝效率÷100。脫硝系統(tǒng)投運(yùn)后,用手動(dòng)調(diào)節(jié)噴氨閥的開度來進(jìn)行脫硝效率試驗(yàn),控制氨逃逸率在3ppm以下時(shí),最大脫硝效率可以達(dá)到90%。

        3 調(diào)試情況及建議

        #1爐煙氣脫硝工程試運(yùn)期間設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。168小時(shí)試運(yùn)期間平均脫硝效率為85%(設(shè)計(jì)效率為87.5%),平均氨逃逸量?jī)H為0.2ppm,遠(yuǎn)低于3ppm的合同保證值。

        (1)噴氨系統(tǒng)所有手動(dòng)蝶閥的開度都進(jìn)行了調(diào)整,運(yùn)行中不要隨意調(diào)整,以免影響脫硝系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

        (2)進(jìn)入反應(yīng)器內(nèi)的煙氣溫度應(yīng)在310℃-420℃,只有當(dāng)煙氣溫度高于320℃且低于420℃時(shí),方可向反應(yīng)器內(nèi)噴氨,當(dāng)反應(yīng)器煙氣溫度高于420℃時(shí),應(yīng)對(duì)鍋爐進(jìn)行調(diào)整,以免催化劑發(fā)生高溫?zé)Y(jié),從而導(dǎo)致催化劑活性迅速降低。

        (3)鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),當(dāng)反應(yīng)器壓差高于240Pa時(shí),應(yīng)及時(shí)調(diào)整吹灰器的吹灰時(shí)間和縮小間隔時(shí)間。

        (4)脫硝系統(tǒng)的噴氨量通過A/B兩個(gè)氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,分別對(duì)A/B兩路AIG的噴氨量進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)。該自動(dòng)控制系統(tǒng)的控制目標(biāo)是反應(yīng)器出口NOX濃度的折算值。脫硝效率過高時(shí),可能會(huì)導(dǎo)致反應(yīng)器出口氨逃逸量超標(biāo),因此,當(dāng)反應(yīng)器出口氨逃逸量超標(biāo)時(shí),應(yīng)適當(dāng)降低脫硝效率,減少噴氨量。

        (5)液氨流量測(cè)量一次元件的安裝要嚴(yán)格按照規(guī)程設(shè)計(jì)、安裝和調(diào)試。

        4 設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)的問題

        (1)DCS自動(dòng)控制在入爐煤摻配不均勻和煤質(zhì)變化較大時(shí)自動(dòng)控制效果較差。噴氨調(diào)門自動(dòng)略滯后于NOx值變化,這就造成SCR出口NOx值短時(shí)過高。

        (2)鍋爐SCR出口NOx與脫硫進(jìn)口NOx存在偏差,由于NOx、氧量取樣點(diǎn)工作環(huán)境較差,位置不同,存在取樣管堵塞程度不同造成NOx值、氧量存在偏差,往往是脫硫進(jìn)口NOx值、氧量值遠(yuǎn)高于SCR出口NOx值、氧量值。為控制總NOx排放量,只好增加SCR噴氨量。

        (3)部分噴氨調(diào)門線性不好,閥門通流量過大,調(diào)節(jié)余量小。

        (4)運(yùn)行人員手動(dòng)干預(yù)過于頻繁,一旦脫硝效率低于60%就進(jìn)行干預(yù),過于注重瞬時(shí)效率,實(shí)際上脫硝考核效率是小時(shí)平均效率,瞬時(shí)效率低于考核值是很正?,F(xiàn)象。

        (5)NH3/NOx摩爾比設(shè)定范圍不合適,造成實(shí)際噴氨量過大。按設(shè)計(jì)70%脫硝效率時(shí),NH3/NOx摩爾比為0.7;80%脫硝效率時(shí),NH3/NOx摩爾比為0.8。

        (6)CEMS測(cè)量影響:CEMS探頭取樣點(diǎn)選擇不合理;CEMS裝置吹掃時(shí)未做信號(hào)保持;CEMS裝置吹掃周期頻繁;CEMS裝置吹掃時(shí)間過長(zhǎng);CEMS裝置信號(hào)保持時(shí)間過短。

        5 脫硝控制系統(tǒng)的運(yùn)行調(diào)整和系統(tǒng)優(yōu)化

        (1)將SCR進(jìn)口煙氣溫度控制在310~420℃之間,當(dāng)排煙溫度過低時(shí)應(yīng)停止噴氨。反應(yīng)器入口煙氣溫度應(yīng)滿足催化劑最高連續(xù)運(yùn)行溫度和最低連續(xù)運(yùn)行溫度的要求;當(dāng)反應(yīng)器入口煙氣溫度高于最高連續(xù)運(yùn)行溫度或低于最低連續(xù)運(yùn)行溫度時(shí),則停止噴氨。

        (2)保持最佳的氧量值在經(jīng)濟(jì)工況下運(yùn)行,若氧量過大,NOx濃度也會(huì)過大,噴氨量增大。在實(shí)際運(yùn)行中,適時(shí)根據(jù)煤質(zhì)、爐膛出口NOx值進(jìn)行微調(diào),在保證經(jīng)濟(jì)燃燒的前提下,減少鍋爐主燃燒區(qū)域的氧量,盡量減少煤粉燃燒器的投入量。燃燒調(diào)整,是控制噴氨量的主要手段。

        (3)由于SCR出口NOx濃度變化與煙囪入口處的NOx濃度變化純延遲大約1~2分鐘,過程平穩(wěn)需要超過10分鐘時(shí)間。原來采用的控制策略中的PID控制方式,難以解決NOx控制過程中的較大的延遲和滯后問題。主要原因在于:PID控制是根據(jù)以前的被調(diào)量偏差來進(jìn)行調(diào)節(jié),無法進(jìn)行提前調(diào)節(jié),而只能依靠過量噴氨盡可能跟上NOx的變化。若噴氨量過小,噴氨控制跟不上NOx波動(dòng);噴氨量過量大,會(huì)造成系統(tǒng)不穩(wěn)定,NOx參數(shù)振蕩。將噴氨量的過量調(diào)節(jié)變?yōu)椴贿^量或少過量的超前調(diào)節(jié),這樣可以使噴氨跟上煙囪入口的NOx變化,還可以有效減少過調(diào)。

        (4)針對(duì)噴氨調(diào)門的問題,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際調(diào)整閥門設(shè)計(jì)參數(shù),對(duì)CEMS取樣裝值探頭進(jìn)行移位改造。

        (5)調(diào)整NH3/NOx摩爾比設(shè)定范圍,理論值0.8~0.9調(diào)整到0.7~0.8,使噴氨量盡量符合設(shè)計(jì)值。在SCR進(jìn)口NOx濃度較大的情況下,仍然能保證脫硝效率相對(duì)穩(wěn)定。

        (6)CEMS的測(cè)量:CEMS裝置在吹掃時(shí)在控制器內(nèi)做信號(hào)保持,保持時(shí)間設(shè)置為剛好比信號(hào)恢復(fù)時(shí)間略長(zhǎng);吹掃過于頻繁信號(hào)保持時(shí)間過長(zhǎng),嚴(yán)重影響噴氨自動(dòng)的控制品質(zhì)。應(yīng)調(diào)整吹掃周期及時(shí)間,要求將入口NOX和出口NOX吹掃時(shí)間錯(cuò)開,開、入口盡量不要同時(shí)吹掃。

        6 結(jié)束語

        通過上述調(diào)整和改造,脫硝噴氨調(diào)節(jié)系統(tǒng)較好地滿足了煙氣達(dá)標(biāo)排放的要求,同時(shí)為其他機(jī)組脫硝控制系統(tǒng)優(yōu)化積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

        參考文獻(xiàn)

        [1]西安熱工研究院.火電廠SCR煙氣脫硝技術(shù)[M].中國(guó)電力出版社,2013.

        [2]XDC-800硬件手冊(cè) XDC-800軟件手冊(cè)[M].上海新華.

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