張志勇
(五凌電力三板溪水電廠,貴州黔東南556500)
三板溪水電廠安裝4臺(tái)單機(jī)容量為250MW的水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量1000MW,年發(fā)電量24.28億kW·h。電廠選用立軸半傘式密閉自循環(huán)無(wú)風(fēng)扇空氣冷卻三相凸極同步發(fā)電機(jī),型號(hào)為SF250-36/10200。發(fā)電機(jī)成套設(shè)備由哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)制造。2006年7月,首臺(tái)機(jī)組(4號(hào)機(jī)組)正式投產(chǎn)發(fā)電。三板溪水電廠發(fā)電機(jī)下導(dǎo)軸承采用我國(guó)傳統(tǒng)的油浸分塊瓦式稀油潤(rùn)滑自循環(huán)結(jié)構(gòu),設(shè)置于推力軸承的下方,裝在下機(jī)架的中心體內(nèi),共有12塊。下導(dǎo)軸承瓦面掛有ZSnSb11Cu6軸承合金,設(shè)計(jì)溫度不大于65℃。
2009年5月,4號(hào)機(jī)在檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)上導(dǎo)軸領(lǐng)存在偏移現(xiàn)象,2009年7月對(duì)頂軸(上導(dǎo)軸領(lǐng))進(jìn)行了返廠修復(fù)。返廠修復(fù)前,下導(dǎo)軸瓦運(yùn)行溫度在47~51.5℃。返廠裝復(fù)并經(jīng)盤(pán)車(chē)檢查軸線合格,按設(shè)計(jì)值整定各導(dǎo)軸承瓦單邊間隙,即上、下導(dǎo)軸承單邊間隙為0.20mm,水導(dǎo)軸承單邊間隙為0.22mm。下導(dǎo)瓦溫運(yùn)行在50.5~55.5℃之間。機(jī)組運(yùn)行振動(dòng)擺度無(wú)明顯超標(biāo)現(xiàn)象。
2010年5月,4號(hào)機(jī)C級(jí)檢修過(guò)程中,考慮到2009年上導(dǎo)軸領(lǐng)偏移處理后機(jī)組下導(dǎo)運(yùn)行溫度有一定升高,將上、下、水導(dǎo)軸承單邊間隙均調(diào)整為0.22mm,下導(dǎo)各軸瓦運(yùn)行溫度在53~56.5℃之間。機(jī)組運(yùn)行振動(dòng)擺度無(wú)明顯增加及超標(biāo)現(xiàn)象。
2011年3月,4號(hào)機(jī)檢修過(guò)程中,仍將上、下、水導(dǎo)軸承單邊間隙整定為0.22mm,機(jī)組空載瓦溫穩(wěn)定試驗(yàn)導(dǎo)軸承瓦溫?zé)o明顯異常。但5—6月份機(jī)組帶負(fù)荷后,下導(dǎo)各軸瓦運(yùn)行溫度在56~60℃之間,其中11#軸瓦于6月28日達(dá)到60.09℃,越60℃報(bào)警值。
2009年處理4號(hào)機(jī)上導(dǎo)軸領(lǐng)偏移缺陷時(shí),由于發(fā)現(xiàn)上、下導(dǎo)軸承單邊間隙與設(shè)計(jì)值偏離較大(或?yàn)榘惭b質(zhì)量引起),處理時(shí)根據(jù)盤(pán)車(chē)情況,對(duì)各導(dǎo)軸承單邊間隙按設(shè)計(jì)值進(jìn)行了整定,實(shí)際間隙較之前有較大縮小,下導(dǎo)瓦溫也因此有一定的上升。
2010年及2011年機(jī)組檢修過(guò)程中,上、下、水導(dǎo)軸承單邊間隙值平均分配調(diào)整一致,未考慮機(jī)組剛性盤(pán)車(chē)時(shí)機(jī)組的擺度。
三板溪電廠3號(hào)、4號(hào)機(jī)組下導(dǎo)瓦塊由哈電公司外委浙江申科滑動(dòng)軸承有限公司生產(chǎn)。在投產(chǎn)前下導(dǎo)瓦運(yùn)輸過(guò)程中曾發(fā)生車(chē)禍,對(duì)瓦面造成過(guò)不同程度的損傷。受條件限制,廠家在工地現(xiàn)場(chǎng)采用電烙補(bǔ)焊方式對(duì)瓦面進(jìn)行修復(fù),在一定程度上影響了其運(yùn)行性能。
綜合以上因素,在導(dǎo)軸承測(cè)溫系統(tǒng)運(yùn)行正常、技術(shù)供水壓力參數(shù)與其他機(jī)組無(wú)異、供水管路正常等情況下,4號(hào)機(jī)下導(dǎo)瓦溫逐年升高,并于2011年6月28日#11瓦溫越限報(bào)警,初步分析可能由導(dǎo)軸承間隙調(diào)整、軸瓦表面加工質(zhì)量及投產(chǎn)運(yùn)行磨損影響導(dǎo)致。
2012年1月份,利用4號(hào)機(jī)組檢修期間,檢查下導(dǎo)軸承瓦面弧度是否已經(jīng)發(fā)生磨損變化,并對(duì)4號(hào)機(jī)進(jìn)行盤(pán)車(chē)檢查,檢查機(jī)組軸線是否達(dá)標(biāo),如果不存在超標(biāo)現(xiàn)象,根據(jù)機(jī)組盤(pán)車(chē)數(shù)據(jù)重新計(jì)算調(diào)整機(jī)組各導(dǎo)軸承單邊間隙,將各導(dǎo)軸承中心調(diào)整到機(jī)組旋轉(zhuǎn)中心線上,從而達(dá)到降低下導(dǎo)軸承瓦溫的目的。
(1)根據(jù)軸承瓦廠家提供的下導(dǎo)瓦面弧度檢查板,對(duì)4號(hào)機(jī)組下導(dǎo)軸承瓦面弧度進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。
(2)4號(hào)機(jī)組盤(pán)車(chē)數(shù)據(jù)相對(duì)擺度分別如下:上導(dǎo)-下導(dǎo)為0.01mm/m;法蘭-下導(dǎo)為0.05mm/m;水導(dǎo)-下導(dǎo)為0.03mm/m。根據(jù)GB/T8564—2003《水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范》9.5.7規(guī)定,4號(hào)機(jī)組軸線存在曲折但是未超標(biāo)。
(3)利用Excel工作表及AutoCAD繪圖軟件計(jì)算各導(dǎo)軸承單邊間隙(以水導(dǎo)軸承間隙計(jì)算為例)
第一步:在Excel工作表中,根據(jù)水導(dǎo)凈擺度數(shù)據(jù),繪制水導(dǎo)擺度曲線。
1)水導(dǎo)凈擺度數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 水導(dǎo)凈擺度數(shù)據(jù) 單位:mm
2)使用Excel工作表圖表功能中“折線圖”,以測(cè)點(diǎn)1~8為橫坐標(biāo),以?xún)魯[度值為縱坐標(biāo)繪制水導(dǎo)擺度曲線(圖1)。
3)根據(jù)水導(dǎo)擺度曲線可以得出,水導(dǎo)軸承最大擺度方向在第8點(diǎn),最大擺度值為8-4點(diǎn)凈全擺度的一半,即30.5/2=15.25。
第二步:在AutoCAD中,以點(diǎn)“O”圓心,水導(dǎo)軸承軸領(lǐng)(875mm)加水導(dǎo)軸承設(shè)計(jì)間隙(0.22mm)為半徑畫(huà)圓。在圓上等分8點(diǎn),并逆時(shí)針進(jìn)行編號(hào)。
第三步:以點(diǎn)“O”為圓心,水導(dǎo)到下導(dǎo)凈全擺度最大值的一半為半徑畫(huà)圓。該圓與水導(dǎo)最大擺度方向連線有一交點(diǎn)“P”。
圖1 水導(dǎo)擺度曲線
第四步:以點(diǎn)“P”為圓心,水導(dǎo)軸承軸領(lǐng)為半徑畫(huà)圓。
第五步:在圓O上重新等分10點(diǎn)。這10點(diǎn)與圓P的垂直距離就是該點(diǎn)對(duì)應(yīng)水導(dǎo)軸承瓦的間隙(圖2)。
圖2 水導(dǎo)軸承瓦間隙圖示
(4)使用上述方法計(jì)算出各導(dǎo)軸承單邊間隙。
根據(jù)各導(dǎo)軸承單邊間隙值對(duì)4號(hào)機(jī)組各導(dǎo)軸承間隙進(jìn)行恢復(fù)后,開(kāi)機(jī)試驗(yàn),機(jī)組瓦溫穩(wěn)定。試驗(yàn)中,4號(hào)機(jī)組下導(dǎo)瓦溫明顯下降,其中最高瓦溫為49.59℃,11#下導(dǎo)瓦溫下降至45.29℃。并網(wǎng)帶140MW負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行11h后,下導(dǎo)瓦溫最高為51.715℃,4號(hào)機(jī)組下導(dǎo)瓦溫明顯下降。
對(duì)比處理前后數(shù)據(jù),平均瓦溫下降7℃,油溫下降約4℃。
三板溪水電廠根據(jù)機(jī)組盤(pán)車(chē)數(shù)據(jù),檢查了機(jī)組軸線,合理確定并調(diào)節(jié)了各導(dǎo)軸承瓦間隙,使得4號(hào)下導(dǎo)軸承瓦溫穩(wěn)定并保持在52℃以?xún)?nèi),達(dá)到了缺陷處理的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)。
[參考文獻(xiàn)]
[1]劉云.水輪發(fā)電機(jī)故障處理與檢修[M].北京:中國(guó)水利水電出版社,2002.
[2]白延年.水輪發(fā)電機(jī)設(shè)計(jì)與計(jì)算[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1982.
[3]韋韋.水輪發(fā)電機(jī)組軸承瓦溫高的原因分析及處理[J].廣西水利水電,2010(6):71-73.