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        含銻金礦濕法浸出生產(chǎn)粗銻的工藝研究

        2018-05-02 07:37:47張俊峰崔其磊
        中國(guó)有色冶金 2018年2期
        關(guān)鍵詞:電積硫化鈉液固比

        張俊峰, 崔其磊

        (山東恒邦冶煉股份有限公司, 山東 煙臺(tái) 264109)

        山東恒邦冶煉股份有限公司是國(guó)內(nèi)五大黃金冶煉企業(yè)之一,其主要產(chǎn)品有黃金、白銀、銅等。目前,公司每年采購(gòu)大量的含銻金礦,其中,銅冶煉系統(tǒng)配入部分含銻金礦,通過(guò)熔煉、吹煉、精煉產(chǎn)出銅陽(yáng)極板,陽(yáng)極板電解得到陰極銅。貴金屬及其它有價(jià)金屬則大部分留在陽(yáng)極泥中。陽(yáng)極泥再處理回收其中的貴金屬及部分銻。由于銅冶煉對(duì)原料含銻有較高的要求,含銻礦只能限量配入,因此需要研究含銻金精礦處理新工藝。

        含銻金精礦采用傳統(tǒng)焙燒工藝處理,砷和銻大部分進(jìn)入煙氣,砷銻難以分離;現(xiàn)代造锍捕金工藝配礦量有限,因此研究采用濕法浸出工藝處理含銻金精礦。濕法浸出分為酸浸[1]和堿浸[2],由于酸浸廢液難處理、設(shè)備防腐等要求較高,所以選用堿浸工藝進(jìn)行試驗(yàn)并生產(chǎn)。

        1 堿浸試驗(yàn)

        1.1 原料

        原料:含銻金礦,片堿(工業(yè)品),硫化鈉(≥52% ,工業(yè)品)。含銻金礦采用光譜分析儀分析其成分,結(jié)果見(jiàn)表1。含銻金礦中砷和銻均以硫化物的形式存在。

        1.2 工藝流程和原理

        工藝流程見(jiàn)圖1。

        表1 含銻金礦成分分析結(jié)果

        圖1 銻金礦處理工藝流程圖

        先將含銻金礦浮選,產(chǎn)出銻精礦。在加熱、攪拌條件下,用硫化鈉、片堿浸出銻精礦,制得硫代亞銻酸鈉溶液。在直流電作用下,將上述溶液進(jìn)行電積,陰極板析出毛銻產(chǎn)品。

        硫代亞銻酸鈉制備:

        Sb2S3+ 3Na2S→2Na3SbS3

        (1)

        硫代亞銻酸鈉電積:

        4Na3SbS3+12NaOH→4Sb+12Na2S+6H2O+3O2↑

        (2)

        1.3 試驗(yàn)方法

        在攪拌下向盛水的燒杯中加入銻精礦,升溫,緩慢加入氫氧化鈉,再緩慢加入硫化鈉,待充分反應(yīng)后過(guò)濾。將濾液進(jìn)行電積,濾渣水洗烘干檢測(cè)。

        2 試驗(yàn)結(jié)果與討論

        浸出是指向高銻精礦漿中加入片堿、硫化鈉制得含銻溶液。浸出反應(yīng)的主要影響因素有反應(yīng)溫度、片堿和硫化鈉加入量、液固比(溶液質(zhì)量/精礦質(zhì)量)、反應(yīng)時(shí)間。本試驗(yàn)主要研究了反應(yīng)溫度、時(shí)間、液固比、片堿加入量及硫化鈉加入量對(duì)浸出的影響,通過(guò)控制電解條件[3-4],產(chǎn)出毛銻產(chǎn)品。

        2.1 硫化鈉加入量對(duì)浸出的影響

        反應(yīng)溫度80 ℃,液固比3∶1,片堿加入量100 g/L,硫化鈉加入量分別為20 g/L、40 g/L、60 g/L、80 g/L、100 g/L、120 g/L,反應(yīng)4 h,試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。

        圖2 硫化鈉濃度對(duì)銻浸出率的影響

        由圖2可知,硫化鈉濃度升高,銻浸出率升高,硫化鈉濃度為100 g/L即可達(dá)到較高的銻浸出率。

        2.2 片堿濃度對(duì)浸出的影響

        反應(yīng)溫度80 ℃,液固比3∶1,硫化鈉加入量100 g/L,片堿濃度分別為20 g/L、40 g/L、60 g/L、80 g/L、100 g/L、120 g/L,反應(yīng)4 h,試驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。

        圖3 片堿濃度對(duì)銻浸出率的影響

        由圖3可知,隨著片堿濃度的升高,銻浸出率先升高后不變,片堿濃度為40 g/L即可達(dá)到較高的銻浸出率。

        2.3 溫度對(duì)浸出的影響

        反應(yīng)溫度分別為30 ℃、40 ℃、50 ℃、60 ℃、70 ℃、80 ℃,90 ℃,液固比3∶1,硫化鈉加入量為100 g/L,片堿的加入量為40 g/L,反應(yīng)4 h,試驗(yàn)結(jié)果如圖4所示。

        圖4 溫度對(duì)銻浸出率的影響

        由圖4可知,隨著溫度升高,銻浸出率先升高后不變,溫度60 ℃以上銻浸出率無(wú)明顯變化。

        2.4 反應(yīng)時(shí)間對(duì)浸出的影響

        反應(yīng)溫度為60 ℃,液固比3∶1,硫化鈉加入量100 g/L,片堿加入量40 g/L,反應(yīng)時(shí)間控制1 h、2 h、3 h、4 h、5 h、6 h,試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。

        圖5 反應(yīng)時(shí)間對(duì)銻浸出率的影響

        由圖5可知,隨著反應(yīng)時(shí)間的延長(zhǎng),銻浸出率先升高后不變,反應(yīng)2 h以上銻浸出率無(wú)明顯變化。

        2.5 液固比對(duì)浸出的影響

        反應(yīng)溫度為60 ℃,控制液固比分別為1∶1、2∶1、3∶1、4∶1,硫化鈉加入量為100 g/L,片堿加入量40 g/L,反應(yīng)2 h,試驗(yàn)結(jié)果如圖6所示。

        圖6 液固比對(duì)銻浸出率的影響

        由圖6可知,液固比對(duì)銻的浸出率影響并不明顯,考慮生產(chǎn)實(shí)際,控制液固比1~2∶1。

        2.6 銻精礦中砷的浸出

        以上試驗(yàn)中,砷在溶液的濃度為1~5 mg/L,其浸出率很低。其它條件相同的情況下,砷的浸出率隨堿度增加而升高,隨硫化鈉濃度升高而降低??梢?jiàn),游離的硫化鈉抑制了砷的析出。主要原因可能是由于礦物中的砷在氫氧化鈉的溶解生成亞砷酸鈉、硫代亞砷酸鈉及硫化鈉過(guò)程是可逆的,硫化鈉抑制反應(yīng)向右進(jìn)行。

        根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果得出銻礦的較優(yōu)浸出條件為:反應(yīng)溫度60 ℃,液固比1~2∶1,硫化鈉加入量100 g/L,片堿濃度40 g/L,反應(yīng)時(shí)間2 h。

        3 生產(chǎn)情況

        目前,毛銻浸出生產(chǎn)按照試驗(yàn)得出的較佳條件運(yùn)行,浮選產(chǎn)出的銻精礦含銻大于8%,浸出渣含銻不高于0.7%,浸出率92%以上,優(yōu)于試驗(yàn)結(jié)果。

        電積生產(chǎn)指標(biāo)平穩(wěn),陰極電流密度150~200 A/m2、溫度50~60 ℃,電富液45~60 g/L,電貧液銻低于5 g/L,電積產(chǎn)出的毛銻含銻97%以上。電解貧液通過(guò)蒸發(fā)濃縮至比重1.5~1.6 g/cm3后冷卻結(jié)晶,產(chǎn)出含硫化鈉大于30%以上的鹽外售。蒸發(fā)冷凝水對(duì)浸出渣進(jìn)行洗滌,洗滌后的浸出渣轉(zhuǎn)入銅冶煉系統(tǒng)。工藝實(shí)現(xiàn)了水的閉路循環(huán),渣的優(yōu)化處理,無(wú)有害氣體產(chǎn)生。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        含銻金精礦處理難度大,采用浮選- 堿浸- 電積進(jìn)行處理。通過(guò)試驗(yàn)得出銻礦的較優(yōu)浸出條件:反應(yīng)溫度60 ℃,液固比1~2∶1,硫化鈉加入量100 g/L,片堿加入量40 g/L,反應(yīng)時(shí)間2 h,該條件下銻的浸出率達(dá)91.7%。該工藝應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)踐,取得了較好的效果。

        [參考文獻(xiàn)]

        [1] 高亮,楊建廣,等.硫化銻精礦濕法清潔冶金新工藝[J].中南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2012 (1):28-37.

        [2] 李樹(shù)昌,李楚頤,余延年.改善電積銻陰極沉積狀況的添加劑[J].礦冶工程,1983 (1):41-43.

        [3] 余延年,周興茂,李楚頤.濕法提銻電流效率的研究[J].有色金屬,1985(3):58-62.

        [4] 肖永福.硫化銻精礦的濕法冶金[J].湖南冶金,1984(1):9-13.

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