楊磊
摘 要:唐山國(guó)豐鋼鐵RH頂槍烘烤一直采用液化氣烘烤,使用成本高。為降低使用成本擬定方案將RH真空室在線烘烤頂槍使用液化汽烘烤改為轉(zhuǎn)爐煤氣烘烤,轉(zhuǎn)爐煤氣將得到全部有效的回收利用,烘烤成本將大幅降低。
關(guān)鍵詞:煤氣;RH烘烤;改進(jìn)
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.08.017
0 前言
唐山國(guó)豐鋼鐵RH真空處理建立于2008年,于2009年投產(chǎn),投產(chǎn)后在線頂槍烘烤一直使用液化氣,造成能源費(fèi)用較高,為了降低能源消耗費(fèi)用,進(jìn)行了多次內(nèi)部研究與探討,最終確定試用煤氣烘烤,因?yàn)槊簹鉃樽援a(chǎn)且放散量較大,成本可忽略不計(jì),經(jīng)試用后烘烤效果良好。
1 RH爐烘烤系統(tǒng)概述
受行業(yè)生產(chǎn)的限制及降成本要求,在降本過(guò)程中RH爐液化氣消耗為能源消耗較高的內(nèi)容。為降低此環(huán)節(jié)的消耗成立了攻關(guān)小組來(lái)降低能源消耗??紤]到工藝及設(shè)備的復(fù)雜性,我們直接忽略了對(duì)工藝及主體設(shè)備的改造。經(jīng)過(guò)討論一致認(rèn)為對(duì)烘烤介質(zhì)的改進(jìn)為可行性較高的方案。為了避免改造出現(xiàn)失誤影響正產(chǎn)生產(chǎn)最終確定在主體設(shè)備外新增一套煤氣烘烤試行,試行成功后投入使用。因此方案在全國(guó)范圍內(nèi)尚屬首例,所以我們聯(lián)系了烘烤供貨廠家進(jìn)行了討論,并由烘烤專業(yè)廠家完成此裝置的制作。
2 改造的主要原則
本次改造首要考慮到問(wèn)題為安全,涉及煤氣烘烤由專業(yè)安全部門(mén)進(jìn)行共同監(jiān)督,包括可靠切斷、報(bào)警裝置、自動(dòng)連鎖等全部調(diào)試合格方可投入使用。另本次改造主要為全國(guó)首次試用,不拆除原烘烤裝置,兩套裝置可交替使用,同時(shí)可保證設(shè)備作業(yè)率。
3 煤氣烘烤方案的設(shè)計(jì)
(1)主要參數(shù):設(shè)計(jì)烘烤溫度:800℃~1200℃;使用壽命3年;設(shè)計(jì)最大煤氣耗量1500m3/h(煤氣管道直徑DN150);最佳煤氣壓力范圍8~15KPa。
(2)烘烤裝置主要由燃燒器(燒嘴)和旋轉(zhuǎn)裝置組成。
(3)烘烤裝置安裝位置及烘烤實(shí)現(xiàn)。安裝于RH爐底部,火焰向上燃燒,RH爐底部的兩孔一個(gè)進(jìn)燃燒火焰,一個(gè)排出廢氣,燒嘴與煤氣管道的連接采用金屬軟管連接,方便移動(dòng)燒嘴。燒嘴安裝采用大軸旋轉(zhuǎn)方式,安裝位置在RH爐底部側(cè)面平臺(tái)上。為增加火焰沖擊力,將壓縮空氣管道接入烘烤裝置。燃燒器重量90KG,旋轉(zhuǎn)支架重量650KG,甲方應(yīng)適當(dāng)加固平臺(tái)達(dá)到使用要求。建議旋轉(zhuǎn)支架的底座與地面之間加支撐柱以穩(wěn)固支架,地面下預(yù)埋鐵與支撐柱穩(wěn)固連接。支撐柱與旋轉(zhuǎn)支架的底座采用法蘭連接。當(dāng)不烘烤時(shí),懸臂旋回在側(cè)面平臺(tái)上,不影響鋼包車的作業(yè)。
(4)回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)?;剞D(zhuǎn)機(jī)構(gòu)安裝于側(cè)面平臺(tái)上,不烘烤時(shí)旋轉(zhuǎn)臂旋回側(cè)面平臺(tái),不妨礙鋼包車作業(yè),烘烤時(shí)旋轉(zhuǎn)臂旋至工作位置,旋轉(zhuǎn)角度可達(dá)240度。回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)主要包含立柱、電機(jī)及減速機(jī)、旋轉(zhuǎn)軸、旋轉(zhuǎn)臂及燃燒器,立柱通過(guò)法蘭與底座連接,電機(jī)帶動(dòng)旋轉(zhuǎn)臂旋轉(zhuǎn)。
(5)電氣部分主要有兩個(gè)方面組成,現(xiàn)場(chǎng)控制箱和控制室內(nèi)報(bào)警箱。為方便操作,安裝現(xiàn)場(chǎng)控制箱,烘烤裝置的控制及操作均在現(xiàn)場(chǎng)機(jī)旁實(shí)現(xiàn),操作人員在現(xiàn)場(chǎng)控制燒嘴的點(diǎn)火及調(diào)節(jié)等相關(guān)操作,同時(shí)在控制室內(nèi)安裝報(bào)警控制箱用來(lái)指示壓力低限、熄火、CO超標(biāo)等報(bào)警,且該報(bào)警控制箱可遠(yuǎn)程控制調(diào)節(jié)閥,煤氣管道、氮?dú)夤艿?、壓縮空氣管道均加裝流量計(jì)。
4 燃燒廢氣的安全性評(píng)估及預(yù)防措施
火焰燃燒產(chǎn)生的廢氣由RH爐底部浸漬管排出,燃燒廢氣的主要成分為CO2,CO2的比重比空氣要重,有可能沉積在RH爐底部造成缺氧。原有烘烤設(shè)備中采用天然氣烘烤,燃燒廢氣中主要產(chǎn)物為CO2和水,廢氣中的CO2依然是通過(guò)底部浸漬管排出,從原有設(shè)備的使用情況看未發(fā)現(xiàn)RH爐底部CO2造成異常狀況。為預(yù)防CO2堆積我們對(duì)現(xiàn)場(chǎng)增加了通風(fēng)裝置,促使空氣流動(dòng),稀釋CO2,同時(shí)空氣流動(dòng)性差的地點(diǎn)增加氧氣分析儀,當(dāng)氧氣含量異常時(shí)報(bào)警提示操作人員。
5 操作步驟
(1)操作人員首先現(xiàn)場(chǎng)檢查盲板閥及手動(dòng)快切閥是否打開(kāi),煤氣管路是否完好、不泄露煤氣、煤氣壓力處于合適范圍內(nèi),懸臂傳動(dòng)機(jī)構(gòu)是否完好等準(zhǔn)備工作。
(2)準(zhǔn)備工作做好后,啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)控制箱上懸臂正傳按鈕,將懸臂懸出,待燃燒器的燒嘴出口正對(duì)RH爐底部孔時(shí),按現(xiàn)場(chǎng)控制箱上懸臂正停按鈕停止旋轉(zhuǎn)。
(3)按動(dòng)控制箱上開(kāi)點(diǎn)火器按鈕打開(kāi)點(diǎn)火器(點(diǎn)火器啟動(dòng)后10分鐘自行關(guān)閉,此時(shí)間可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)節(jié),范圍1~99分鐘),點(diǎn)火器啟動(dòng)后,按動(dòng)控制箱上快切閥開(kāi)按鈕打開(kāi)煤氣快切閥,操作控制箱上閥門(mén)手操器將調(diào)節(jié)閥開(kāi)到10%左右,引燃火焰。
(4)引燃火焰后,觀察火焰燃燒狀態(tài),待火焰穩(wěn)定后可根據(jù)控制室內(nèi)的升溫曲線通過(guò)調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度來(lái)控制溫升。
(5)熄火檢測(cè)、CO檢測(cè)、壓力檢測(cè)均有相應(yīng)的轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)來(lái)切換是否投入與快切閥的連鎖,當(dāng)快切閥因連鎖關(guān)閉時(shí),現(xiàn)場(chǎng)控制箱和控制室報(bào)警箱上均有相應(yīng)的報(bào)警指示燈指示,同時(shí)聲光報(bào)警。操作人員在控制室內(nèi)及現(xiàn)場(chǎng)均可判斷連鎖關(guān)閥的原因。處理故障后可點(diǎn)火升溫。
(6)正常關(guān)火,關(guān)火時(shí)可按動(dòng)控制箱上快切閥關(guān)按鈕關(guān)閉快切閥,然后關(guān)閉調(diào)節(jié)閥,火焰熄滅后打開(kāi)氮?dú)忾y門(mén)用氮?dú)獯祾吖艿?,待氣體置換完后,按動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)控制箱上懸臂反轉(zhuǎn)按鈕旋回懸臂到待機(jī)位置停止,以備下次使用。
6 改造效果分析
試車期間烘烤溫度達(dá)到約950噸可達(dá)到要求,計(jì)算煤氣耗量約299立方米/小時(shí)達(dá)到預(yù)期目的。120噸RH爐真空室在線頂槍烘烤使用液化汽不間斷烘烤,液化汽使用量非常大,成本非常高。液化石油氣(氣態(tài))熱值:87.92-100.50MJ/kg,液化汽價(jià)格:6.7元/kg;轉(zhuǎn)爐煤氣熱值:8.38-8.79MJ/Nm3,轉(zhuǎn)爐煤氣價(jià)格:0.1元/Nm3(自產(chǎn)煤氣成本忽略不計(jì));根據(jù)液化石油氣與轉(zhuǎn)爐煤氣熱值換算,每使用1kg液化石油氣所產(chǎn)生熱值,大約可用11Nm3轉(zhuǎn)爐煤氣產(chǎn)生熱值代替。正常生產(chǎn)情況下,改造前工業(yè)燃?xì)庀募s為11萬(wàn)每年,改造后煤氣流量按照500立方米/小時(shí)計(jì)算,每年保守估計(jì)可節(jié)約45.4萬(wàn)元。通過(guò)試用期間觀察點(diǎn)火、操作、烘烤等情況比較順暢,節(jié)約能源效果明顯。
7 結(jié)束語(yǔ)
唐山國(guó)豐鋼鐵有限公司對(duì)RH爐真空室在線頂槍烘烤改造屬全國(guó)首例在下方烘烤,對(duì)RH爐真空室在線頂槍烘烤提供了依據(jù),同時(shí)將液化氣改為煤氣烘烤大大降低了成本,對(duì)本單位的能源進(jìn)行了合理利用,減少了煤氣的放散,一舉多得。