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        水泥攪拌樁在軟弱粉煤灰地基加固中的應(yīng)用

        2018-03-21 07:27:08田力瓊冷曉暢江西省電力設(shè)計院江西南昌0096武漢光谷建設(shè)投資有限公司湖北武漢4005南昌大學(xué)建筑工程學(xué)院江西南昌00
        江西建材 2018年3期
        關(guān)鍵詞:噴漿粉煤灰泥土

        ■田力瓊,李 輝,冷曉暢■.江西省電力設(shè)計院,江西 南昌 0096;.武漢光谷建設(shè)投資有限公司,湖北 武漢 4005;.南昌大學(xué) 建筑工程學(xué)院,江西 南昌 00

        水泥攪拌樁是一種用于處理軟土、粉土和含水量較高且地基承載力較低的粘性土等地基的有效方法。它是通過特制的深層攪拌機械,在地基深處就地將水泥漿和周圍土體強制攪拌,在一定時間內(nèi),通過水泥漿與周圍土體間的一系列物理化學(xué)反應(yīng),使軟土固結(jié)成具有一定整體性和一定強度的復(fù)合地基。與剛性樁相比,水泥攪拌樁的樁身強度可與樁的承載力相協(xié)調(diào),樁身強度可充分發(fā)揮。同時,水泥攪拌樁還具有施工工期短、適用范圍廣、對周圍環(huán)境影響小等優(yōu)點。

        某電廠國產(chǎn)1×330MW循環(huán)流化床機組擴建工程位于發(fā)電廠原老廠房處,緊靠1×200MW循環(huán)流化床機組東面。擬建冷卻塔位于原老廠的灰?guī)靺^(qū),灰?guī)靺^(qū)內(nèi)的地層為新近沉積的粉煤灰灰渣,欠固結(jié),地基承載力低,不能采用天然地基,需進行地基加固處理。從對常用鉆孔灌注樁、預(yù)制樁及水泥攪拌樁做經(jīng)濟性、技術(shù)性比較分析,本工程首選水泥攪拌樁法對其進行地基處理,在該地區(qū)也是首次應(yīng)用于此類深厚軟弱粉煤灰地層。

        1 工程概況

        1.1 試驗區(qū)工程地質(zhì)條件

        (1)粉煤灰(Q4ml):灰黑色,濕,稍密,層厚 10.5米,天然重度r=14kN/m3,壓縮模量Es1-2=4.0MPa,承載力特征值fak=60kPa。

        (2)粉質(zhì)粘土(Qal4):黃褐色、棕黃色,軟 -可塑,層厚7.8米,天然重度r=19.0kN/m3,凝聚力c=22kPa,內(nèi)摩擦角 φ=12°,壓縮模量 Es1-2=6.0MPa,承載力特征值 fak=150kPa。

        (3)中粗砂混粘性土(Qal+pl3):棕黃,很濕,稍密-中密,混20~30%粘性土,混少量礫卵石,層厚2.0米,天然重度 r=19.5kN/m3,內(nèi)摩擦角 φ=28°,承載力特征值 fak=180kPa。

        1.2 水文地質(zhì)條件

        擬擴建冷卻塔地處袁河階地,受烏龜山地形及電廠工業(yè)排水、大氣降水等影響,其地下水主要有上層滯水及孔隙潛水二層,上層滯水存在于(1)粉煤灰中,其下粉質(zhì)粘土層為相對隔水層。該水補給來源為工業(yè)廢水及大氣降水,排泄于地表及低洼養(yǎng)魚塘。地下水初見水位8.5米,地下水穩(wěn)定水位7.2米。

        1.3 工程設(shè)計要求

        設(shè)計要求攪拌樁復(fù)合地基承載力需滿足180kPa、粉煤灰水泥土強度滿足1.8MPa、單樁承載力特征值滿足200kN以上等條件。

        2 粉煤灰對水泥土加固機理的影響

        水泥攪拌樁的加固機理是將水泥和軟土拌合,使軟土硬化成水泥土,以達到地基加固的目的。水泥土強度主要來源于兩個方面:水泥本身的水化產(chǎn)物的膠結(jié)作用;水泥水化時產(chǎn)生的Ca(OH)2與土中活性物質(zhì)之間的硬凝反應(yīng)所產(chǎn)生的水化物的膠結(jié)作用。

        周圍的土介質(zhì)對水泥本身的硬化過程是有影響的,從而影響水泥土的強度增長。土質(zhì)會對OH-,CaO,Ca2+產(chǎn)生吸收作用,導(dǎo)致水泥土孔隙水中Ca(OH)2是不飽和的,降低了CSH生成量,致使水泥土強度降低,并且不同土質(zhì)對這些離子的吸收量不同,導(dǎo)致水泥土強度不同。

        粉煤灰作為改性的摻合料在水泥土中應(yīng)用較為廣泛,相關(guān)理論表明,水泥土強度提高原因在于粉煤灰的二次水化反應(yīng)和CaO,MgO等成分在水化過程中產(chǎn)生的膨脹擠密作用,摻入粉煤灰的水泥土強度提高1.0倍以上。

        在本工程中,運用水泥攪拌樁對粉煤灰地基進行加固,在設(shè)計過程中充分考慮了粉煤灰對水泥土加固效果的影響,采用水泥攪拌樁復(fù)合地基,取得了較好的經(jīng)濟效益和加固效果。

        3 配合比試驗

        3.1 室內(nèi)配合比試驗

        樁體強度取決于被加固土體的密實度、含水量和水泥的滲入量,保證樁體水泥土的強度是深層攪拌樁成敗的關(guān)鍵因素。根據(jù)規(guī)范[3],在攪拌樁施工前現(xiàn)場取樣,對粉煤灰進行了室內(nèi)配合比試驗。試驗結(jié)果表明,水泥的摻入量達14%時,水泥土28天的無側(cè)限抗壓強度達1.8MPa,其強度可滿足設(shè)計要求,其中水泥滲入比是根據(jù)室內(nèi)配合比試驗中粉煤灰干容重為950kg/m3來配制的。

        3.2 施工配合比試驗

        根據(jù)室內(nèi)配合比試驗結(jié)果進行施工水泥配合計算,水泥滲入比是根據(jù)室內(nèi)配合比試驗中粉煤灰干容重為950kg/m3來配制的。

        但在對第一組攪拌樁進行抽芯檢測時,發(fā)現(xiàn)較多樁體存在水泥漿與粉煤灰膠結(jié)較差等情況,綜合分析為水泥摻入量過低是其原因之一(粉煤灰層存在上層滯水,粉煤灰含水量較大),故決定在第二組攪拌樁施工時,調(diào)整水泥用量,采用的水泥滲入比是根據(jù)施工經(jīng)驗按粉煤灰濕容重為1400kg/m3來配制的。

        4 施工工藝

        4.1 樁參數(shù)及布置形式

        本次試驗共完成40根攪拌樁,樁徑均為0.7m。其中第一組25根攪拌樁樁長為18.2m,樁端持力層為(3)中粗砂混粘性土;第二組15根攪拌樁樁長為15m,樁端持力層為(2)粉質(zhì)粘土層。

        試驗區(qū)水泥攪拌樁布置按正方形布置,試驗分為S1.1和S1.2兩個區(qū),S1.1區(qū)為樁間距1.1m,S1.2區(qū)1.2m。

        4.2 施工工藝及控制措施

        (1)成樁工藝。試驗樁施工采用單軸攪拌樁,成樁采用兩次噴漿、四次攪拌工藝。即首次下沉全噴漿攪拌-首次提升全噴漿攪拌-二次下沉全攪拌-二次提升全攪拌。

        (2)水泥滲入量的控制。考慮到粉煤灰與軟土性質(zhì)不同,其水泥土的強度初期增長較快,故本次工程采用齡期為28天的水泥土強度作為設(shè)計控制強度要求,根據(jù)室內(nèi)配合比試驗報告,其水泥的摻入量達14%時,其水泥土無側(cè)限抗壓強度達1.8MPa,其強度可滿足設(shè)計要求??紤]到現(xiàn)場施工和室內(nèi)配制有一定的差別,在第一組試驗樁水泥摻入量采用16%,經(jīng)過抽芯檢驗后發(fā)現(xiàn)水泥漿與粉煤灰膠結(jié)較差,故增加了第二組試驗樁。

        (3)樁長的施工控制。根據(jù)設(shè)計要求水泥攪拌樁的樁端應(yīng)進入設(shè)計規(guī)定持力層,施工樁長主要按勘測資料并結(jié)合電流所顯示電流值來綜合確定,一般情況下,攪拌樁下沉?xí)r電流表顯示電流大于43A時(在粉煤灰段電流值為20~30A),可認為達到持力層,然后根據(jù)設(shè)計要求進入持力層一定深度。

        (4)樁身攪拌均勻性的控制。水泥攪拌樁樁身質(zhì)量的均勻性于攪拌機攪拌速率、提升速度和噴漿壓力有很大的影響;第一組試驗樁施工的噴漿壓力為(0.1~0.4)MPa,第二組試驗樁施工的噴漿壓力為(0.2~0.5)MPa。

        5 質(zhì)量檢測及工程效果

        按照國家規(guī)范進行了水泥攪拌樁的試驗工作,內(nèi)容包括靜載荷試驗、鉆孔抽芯和輕便動力初探試驗。

        5.1 質(zhì)量檢測

        (1)靜載荷試驗。本次冷卻塔試驗區(qū)攪拌樁靜載試驗水泥攪拌樁靜載荷試驗在成樁28天后進行,共做了3根攪拌樁單樁靜載試驗(樁1-1、2-1、2-4)、S1.1區(qū)三點復(fù)合地基靜載試驗(樁 4-1、4-3、4-4)、S1.2區(qū)三點復(fù)合地基靜載試驗(樁 6-1、7-1、8-1)。

        各試驗點在最大荷載作用下樁頂(或載荷板)的最大沉降、卸載殘余沉降和回彈率見表1~2。

        表1 攪拌樁單樁荷載試驗成果表

        表2 攪拌樁復(fù)合地基荷載試驗成果分析總表

        由上述各表可知,1-1、2-1、2-4攪拌樁有效樁長17.2m,樁徑0.7m,樁端持力層為(3)中粗砂混粘性土,入持力層深度0.7m。最大加荷分別為650kN、600kN、550kN,樁頂最大沉降量均小于5.0mm;卸載后,三根樁的平均回彈率為65.9%,殘余變形很小。

        兩個復(fù)合地基載荷試驗得到數(shù)據(jù)表明有效樁長、承載力特征值以及載荷板回彈量均達到了設(shè)計要求。

        (2)輕便動力觸探試驗。本工程采用輕便動力觸探試驗及雙橋靜力觸探試驗,按規(guī)范對攪拌樁隨機抽查,共檢測10根樁,7天齡期攪拌樁的擊數(shù)為50~70擊,大于原灰渣地基的擊數(shù)的1倍以上,樁身強度滿足設(shè)計要求。

        (3)抽芯試驗。在對第一組攪拌樁25根樁進行了5根樁的抽芯檢測,發(fā)現(xiàn)粉煤灰段樁體大都存在水泥土強度不均勻,見圖1,強度差異很大,在攪拌樁淺部(從樁頂至5米左右)水泥土質(zhì)量較好見圖2,芯樣表面光滑,質(zhì)密,強度較高,28天無側(cè)限抗壓強度均達2MPa以上,絕大多數(shù)在7~12MPa之間,但在粉煤灰中段樁體強度低,水泥土基本呈粉煤灰狀,未膠結(jié),很少見水泥漿石,在粉煤灰下段樁體強度也較好,局部芯樣表面粗糙、麻面等現(xiàn)象,無側(cè)限抗壓強度也均在1.5MPa以上。

        根據(jù)對第一組攪拌樁取芯檢測情況,綜合分析認為:第一組攪拌樁施工質(zhì)量存在上述問題的主要原因是施工參數(shù)采用不當,攪拌噴漿時壓力不夠(0.1~0.4MPa),在飽水粉煤灰段攪拌噴漿時提升過快等原因造成,另外根據(jù)室內(nèi)配合比試驗所確定的水泥摻入量也較低,低于處理其它土質(zhì)的水泥摻入量,水泥摻入量較低增加了成樁水泥土強度均勻性的難度。

        在綜合分析了第一組攪拌樁施工質(zhì)量原因之后,增加了第二組攪拌樁試驗,在施工中調(diào)整了施工工藝,攪拌噴漿壓力調(diào)整為0.2~0.5MPa,噴漿提升速度由0.7m/min改為0.5m/min,水泥用量改為按粉煤灰濕容重1400kg/m3的17%~20%來控制。待28天養(yǎng)護期后,對這批試驗攪拌樁進行了6根樁的抽芯檢測,從抽芯檢測來看,粉煤灰段水泥土芯樣表面光滑、質(zhì)密,見圖3,取了2~3.5m范圍內(nèi)的24組芯樣,6~8m、9~10m范圍內(nèi)的芯樣組6組進行無側(cè)限抗壓強度試驗,試驗結(jié)果見表 7,強度在 12.2MPa以上,強度較高且較均勻,整個粉煤灰段水泥土處理效果好。

        圖3 第二組抽芯芯樣

        通過對兩組攪拌樁的抽芯試驗,認為影響攪拌樁在軟弱粉煤灰地基中的質(zhì)量的因素有以下兩個方面:①施工工藝。對于該類型粉煤灰地基,噴漿壓力與噴漿提升速度是關(guān)鍵因素。噴漿壓力不得低于0.2~0.5MPa;噴漿提升速度應(yīng)該減小,特別是在在飽水粉煤灰段,第二組攪拌樁施工時噴漿提升速度為0.5m/min,噴漿壓力為0.2~0.5MPa,攪拌效果得到明顯改善;②水泥摻入量。現(xiàn)場施工與室內(nèi)配制存在一定差異,為了保證成樁質(zhì)量,應(yīng)在室內(nèi)試驗的基礎(chǔ)上適當提高水泥的摻入量,另外應(yīng)考慮現(xiàn)場粉煤灰層含水量問題,在進行配合比計算時,需采用粉煤灰的濕容重;第二組攪拌樁進行配合比計算時采用粉煤灰濕容重1400kg/m3,水泥的摻入量用粉煤灰濕容重1400kg/m3的17%~20%來控制,攪拌樁在粉煤灰段水泥土芯樣表面光滑,質(zhì)密,強度均勻且在12.2MPa以上。

        5.2 工程效果

        根據(jù)試驗結(jié)果,第二組攪拌樁強度均勻,單樁承載力與復(fù)合地基承載力均大于設(shè)計要求。故該工程采用第二組攪拌樁配合比及施工工藝參數(shù),即樁間距1.1m的攪拌樁復(fù)合地基,樁長可調(diào)整為15米,樁端持力層為(2)粉質(zhì)粘土層,入持力層深度3m以上。攪拌噴漿壓力為0.2~0.5MPa,噴漿提升速度為0.5m/min,水泥摻入量按粉煤灰濕容重為1400kg/m3的20%來控制,該工程于2006年下半年竣工,至今使用情況良好,未發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)有較大沉降,符合設(shè)計及施工規(guī)范要求。

        工程實踐表明,采用水泥攪拌樁復(fù)合地基加固深厚軟弱灰渣地層,在提高地基土的承載力及減少地基變形上均能滿足設(shè)計及有關(guān)規(guī)范要求,達到了地基處理目的。造價方面,采用水泥攪拌樁復(fù)合地基與一般樁基相比節(jié)省約30%的基礎(chǔ)造價,工期縮短約20%。

        6 結(jié)語

        從本工程水泥攪拌樁在軟弱粉煤灰地基的應(yīng)用可以得出如下結(jié)論:①在深厚粉煤灰基礎(chǔ)地區(qū)建造高層建筑時,采用水泥攪拌樁復(fù)合地基作基礎(chǔ)地基加固,可以充分發(fā)揮粉煤灰對水泥土強度的提高的作用,能夠取得較好的加固效果及經(jīng)濟效果;②水泥攪拌樁設(shè)計施工前的室內(nèi)試塊試驗相當必要,可為設(shè)計與施工提供摻入量的參考指標,但應(yīng)考慮現(xiàn)場施工與室內(nèi)配制存在一定差異,為了保證成樁質(zhì)量,應(yīng)在室內(nèi)試驗的基礎(chǔ)上適當提高水泥的摻入量;③對比第一組攪拌樁與第二組攪拌樁的情況來看,對于粉煤灰地基,噴漿壓力與噴漿提升速度是關(guān)鍵因素。噴漿壓力不得低于0.2~0.5MPa;噴漿提升速度應(yīng)該減小,特別是在在飽水粉煤灰段;④重視場地地下水位,并應(yīng)考慮現(xiàn)場粉煤灰層含水量問題,在進行配合比計算時,需采用粉煤灰的濕容重。

        [1]《地基處理手冊》編寫委員會.地基處理手冊(第二版)[M].中國建筑工業(yè)出版社,2000.

        [2]YBJ225-1991 軟土地基深層攪拌加固法技術(shù)規(guī)程[S].

        [3]DL/T5024-2002 建筑地基處理技術(shù)規(guī)范[S].

        [4]付全成.水泥攪拌樁復(fù)合地基加固軟基性狀的試驗研究[D].河海大學(xué),2006.

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