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        旋轉(zhuǎn)噴霧半干法脫硫在湘鋼105 m2燒結(jié)機(jī)的應(yīng)用

        2018-03-15 01:41:40現(xiàn)
        山西建筑 2018年5期
        關(guān)鍵詞:燒結(jié)機(jī)煙道擋板

        閆 現(xiàn) 芳

        (湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司,湖南 湘潭 411101)

        由GB 28662—2012鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)和GB 9078—1996可知,前者比后者對鋼鐵燒結(jié)煙氣中的大氣污染物的排放做出了更加嚴(yán)格的規(guī)定,燒結(jié)機(jī)頭煙氣中二氧化硫排放濃度須小于200 mg/Nm3,粉塵排放濃度須小于50 mg/Nm3[1]。為滿足環(huán)保要求,加大控塵控霾治理力度,華菱湘潭鋼鐵公司投資三千多萬元,對105 m2燒結(jié)機(jī)進(jìn)行脫硫改造。前期經(jīng)過與傳統(tǒng)石灰石—石膏濕法脫硫方案的對比與論證,決定采用SDA旋轉(zhuǎn)噴霧半干法脫硫工藝。噴霧干燥法煙氣脫硫是20世紀(jì)70年代中后期發(fā)展起來的,是美國JOY公司和丹麥NiroAtomizer公司聯(lián)合研制出的新工藝[2]。2015年5月份,105 m2燒結(jié)機(jī)煙氣脫硫工程成功投運(yùn),運(yùn)行后煙囪效果良好,粉塵、二氧化硫排放均低于國家標(biāo)準(zhǔn)。

        1 煙氣脫硫工藝選擇

        現(xiàn)階段燒結(jié)機(jī)煙氣脫硫工藝的主流是石灰石—石膏濕法煙氣脫硫,湘鋼180 m2燒結(jié)機(jī)、360 m2燒結(jié)機(jī)均采用濕法脫硫工藝。旋轉(zhuǎn)噴霧脫硫作為國內(nèi)比較受關(guān)注的一種半干法脫硫技術(shù),近年來一直在發(fā)展[3]。

        1.1 石灰石—石膏濕法煙氣脫硫工藝

        1.1.1工藝原理及流程

        石灰石—石膏法的吸收劑是石灰石粉(CaCO3),脫硫副產(chǎn)物是石膏(CaSO4·2H2O)。石灰石—石膏法主要化學(xué)反應(yīng)方程式如下:

        CaCO3+SO2+2H2O+1/2O2→CaSO4·2H2O+CO2↑

        1.1.2工藝技術(shù)優(yōu)勢

        1)脫硫效率高,脫硫率能達(dá)到95%以上,對進(jìn)口煙氣二氧化硫濃度的適應(yīng)性強(qiáng),系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。

        2)副產(chǎn)物石膏可用于石膏板、水泥添加劑及環(huán)保磚的制作等,在當(dāng)?shù)赜袕V泛的市場,有較高的利用價值。

        1.1.3工藝技術(shù)劣勢

        1)脫硫后的煙氣經(jīng)除霧器后通過塔頂煙囪排放,雖然除霧器可捕捉煙氣中的液滴,減少煙氣帶水,但仍難避免有部分石膏顆粒被帶出,在監(jiān)測部門手工取樣時對顆粒物濃度造成干擾,導(dǎo)致顆粒物外排無法達(dá)標(biāo)。若除霧器出現(xiàn)堵塞時,還會出現(xiàn)“石膏雨”事故,影響周邊環(huán)境。

        2)凈化能力單一,不能去除親水性差的顆粒物,燒結(jié)煙氣粉塵密度小,親水性差,若機(jī)頭除塵器除塵效果不佳,脫硫進(jìn)口粉塵濃度較高,出口粉塵濃度難以達(dá)標(biāo)。

        3)有大量廢水產(chǎn)生,廢水中COD、氨氮等有害物質(zhì)的含量均超出國家標(biāo)準(zhǔn)數(shù)倍,必須增設(shè)有效的廢水處理系統(tǒng)方能外排。

        4)存在吸收塔腐蝕、噴嘴堵塞等問題,必須定期維護(hù)。

        1.2 SDA旋轉(zhuǎn)噴霧半干法煙氣脫硫工藝

        1.2.1工藝原理

        脫硫過程中主要化學(xué)反應(yīng)為:

        SO2被霧滴吸收:SO2+Ca(OH)2→CaSO3+H2O

        部分CaSO3進(jìn)一步氧化成CaSO4;

        部分SO2完成如下反應(yīng):

        SO2+1/2O2+Ca(OH)2→CaSO4+H2O

        與其他酸性物質(zhì)(如SO3,HF,HCl)的反應(yīng):

        2HCl+Ca(OH)2→CaCl2+H2O

        2HF+Ca(OH)2→CaF2+H2O

        1.2.2工藝流程

        生石灰加水配置成石灰(Ca(OH)2)漿液,通過霧化器霧化成霧滴(吸收劑)噴入吸收塔內(nèi),迅速與煙氣發(fā)生化學(xué)、物理反應(yīng),在脫除SO2及其他酸性介質(zhì)的同時,脫硫產(chǎn)物經(jīng)煙氣干燥,形成干固體粉狀料,由袋式除塵器捕集,凈化氣體通過增壓風(fēng)機(jī)至現(xiàn)有煙囪排放,除塵器收集的粉塵由輸灰系統(tǒng)送到脫硫灰倉內(nèi)儲存。工藝流程圖見圖1。

        1.2.3工藝技術(shù)優(yōu)勢

        1)因?yàn)楣に嚵鞒讨性O(shè)置了布袋除塵器,對脫硫進(jìn)口粉塵濃度的適應(yīng)性強(qiáng),煙塵排放濃度低且穩(wěn)定,煙囪目視效果佳。

        2)系統(tǒng)簡單,運(yùn)行維護(hù)方便。

        3)無廢水產(chǎn)生,無需增設(shè)廢水處理系統(tǒng)。

        4)脫硫煙氣出口溫度高于酸露點(diǎn),對設(shè)備無腐蝕,設(shè)備無需防腐處理。

        1.2.4工藝技術(shù)劣勢

        1)脫硫率略低于濕法脫硫(90%以上),進(jìn)口煙氣二氧化硫濃度不宜過高,一般不宜大于2 000 mg/Nm3。

        2)副產(chǎn)物為CaSO3和CaSO4的混合物,利用價值不高,需落實(shí)副產(chǎn)物利用途徑。

        1.3 方案對比選擇

        105 m2燒結(jié)機(jī)機(jī)頭除塵器采用多管除塵器,除塵效率低,出口粉塵濃度在200 mg/Nm3左右,若采用石灰石—石膏濕法脫硫,脫硫出口粉塵濃度難以達(dá)標(biāo),石灰石—石膏濕法脫硫工藝不適用。

        105 m2燒結(jié)機(jī)煙氣進(jìn)口二氧化硫濃度在1 000 mg/Nm3~1 500 mg/Nm3之間,最大值2 000 mg/Nm3,SDA旋轉(zhuǎn)噴霧脫硫工藝適用。

        105 m2燒結(jié)機(jī)煙氣量720 000 m3/h,二氧化硫濃度按1 200 mg/Nm3計算,副產(chǎn)物年產(chǎn)12 136 t。與周邊的華興水泥廠聯(lián)系,取同類型燒結(jié)機(jī)SDA脫硫副產(chǎn)物試驗(yàn),可按1%的比例用于礦渣微粉中,對礦渣微粉的性能未產(chǎn)生影響。副產(chǎn)物的利用途徑落實(shí)后,決定選擇SDA旋轉(zhuǎn)噴霧脫硫工藝。

        2 項(xiàng)目設(shè)計

        2.1 主要設(shè)計參數(shù)

        主要設(shè)計參數(shù)見表1。

        2.2 系統(tǒng)組成及設(shè)備選擇

        SDA脫硫工藝主要由以下系統(tǒng)組成:煙氣系統(tǒng)、脫硫塔系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)、吸收劑制備和供應(yīng)系統(tǒng)、脫硫灰儲存、輸送和外排系統(tǒng)。

        2.2.1煙氣系統(tǒng)

        煙氣系統(tǒng)由煙道、增壓風(fēng)機(jī)、脫硫裝置入口煙道擋板、出口煙道擋板、旁路擋板、連通煙道切換擋板及補(bǔ)償器等構(gòu)成。

        從燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)出口混凝土煙道頂面引出原煙氣,經(jīng)煙道從上部進(jìn)入旋轉(zhuǎn)噴霧吸收塔,經(jīng)煙氣分配器在塔體內(nèi)部形成旋流,與從塔頂霧化器噴出的石灰漿液霧滴充分接觸并發(fā)生反應(yīng),吸收SO2后的含干燥固體顆粒的煙氣從脫硫塔灰斗排出,進(jìn)入袋式除塵器除塵后,由脫硫增壓風(fēng)機(jī)曳引,從原煙氣接出口后部回到燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)出口混凝土煙道內(nèi),進(jìn)入現(xiàn)有煙囪排入大氣。

        脫硫島與燒結(jié)煙氣相對獨(dú)立,自成體系。脫硫系統(tǒng)引起的煙氣壓力損失由新增增壓風(fēng)機(jī)補(bǔ)償。在原煙道、脫硫系統(tǒng)的入口煙道、增壓風(fēng)機(jī)的出口煙道上均設(shè)有關(guān)斷擋板。在燒結(jié)機(jī)開啟初期煙氣溫度較低時,短時間內(nèi)打開原煙道擋板(旁路擋板),關(guān)閉脫硫進(jìn)口擋板、出口擋板;當(dāng)脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行后,打開進(jìn)口擋板、出口擋板,并立即關(guān)閉旁路擋板。

        表1 主要設(shè)計參數(shù)

        增壓風(fēng)機(jī)選擇F型雙吸雙支承離心風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)流量72×104m3/h,壓頭4 000 Pa,電機(jī)功率1 120 kW。

        2.2.2吸收塔系統(tǒng)

        煙氣在吸收塔內(nèi)完成脫硫。吸收塔的核心設(shè)備及部件是煙氣分布器和旋轉(zhuǎn)霧化器。

        煙氣分配器采用屋脊煙氣分布器,煙氣由脫硫塔頂部旋流進(jìn)入塔內(nèi),在脫硫塔內(nèi)均勻分布,停留時間約12 s,以保證完成吸收反應(yīng)所需的時間。塔體直徑13.2 m,塔體高度約40 m,塔內(nèi)煙氣流速小于2 m/s。

        旋轉(zhuǎn)霧化器,由丹麥NIRO公司制造,根據(jù)煙氣量和進(jìn)出口二氧化硫濃度,選擇F350的霧化器,噴漿量為32 t/h。噴入塔內(nèi)的石灰漿液是極細(xì)的霧滴,完成反應(yīng)后的脫硫產(chǎn)物也是極細(xì)的顆粒,因煙氣溫度較高,反應(yīng)完成的同時脫硫產(chǎn)物即迅速干燥,保證整套脫硫裝置在干態(tài)下運(yùn)行。

        脫硫塔內(nèi)產(chǎn)生的飛灰和反應(yīng)產(chǎn)物固體,約有5%~10%的粗顆粒(石灰粉帶入的泥沙或不溶性石灰)沉入塔底定期外排。

        2.2.3除塵系統(tǒng)

        除塵采用長袋低壓脈沖除塵器,中進(jìn)中出,雙排8室。除塵器過濾速度不大于0.9 m/min,設(shè)備阻力不大于1 500 Pa,過濾面積13 333 m2,濾袋規(guī)格選擇φ160×8 000,材質(zhì)選用亞克力+PTFE浸漬處理。除塵器清灰采用壓縮空氣脈沖清灰方式,清灰根據(jù)時間或差壓進(jìn)行自動控制,離線清灰及檢修。

        2.2.4工藝水系統(tǒng)

        工藝水系統(tǒng)包括工藝水箱,沖洗水泵、冷卻水泵、管路、閥門檢測儀表等,主要用于石灰消化、石灰漿液制備、循環(huán)灰漿液制備、霧化器冷卻等。此外,還用于漿液系統(tǒng)的沖洗。

        2.2.5吸收劑制備及供應(yīng)系統(tǒng)

        包括石灰漿液制備系統(tǒng)和循環(huán)灰漿液制備系統(tǒng)。

        1)石灰漿液制備系統(tǒng)。

        石灰制漿系統(tǒng)由石灰粉倉、計量螺旋給料機(jī)、消化罐、振動篩、石灰漿液罐、石灰漿液泵、漿液管道和閥門等組成。脫硫劑為外購生石灰粉(要求粒徑不大于1 mm,CaO純度不小于85%,活性度大于350),用密封罐車氣力輸送至石灰粉倉內(nèi)存放。

        2)循環(huán)灰漿液制備系統(tǒng)。

        由于脫硫灰中含有未反應(yīng)的脫硫劑,為提高吸收劑的循環(huán)利用率,降低石灰耗量,降低Ca/S,提高脫硫效率,設(shè)置循環(huán)灰漿液制備及供給系統(tǒng)。循環(huán)灰制漿系統(tǒng)由計量螺旋給料機(jī)、循環(huán)灰漿液罐、循環(huán)灰漿液泵、循環(huán)漿液管道和閥門等組成。

        3 運(yùn)行情況

        項(xiàng)目于2014年12月開工建設(shè),2015年5月份竣工,投運(yùn)以來運(yùn)行穩(wěn)定高效,至今已半年多,同步運(yùn)行率大于99%。市環(huán)保局多次手工監(jiān)測,SO2排放濃度不大于150 mg/Nm3,粉塵排放濃度不大于30 mg/Nm3,各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)。

        4 結(jié)語

        SDA旋轉(zhuǎn)噴霧半干法煙氣脫硫工藝的顯著特點(diǎn)是超低粉塵排放、較高脫硫效率、煙囪視覺良好,無廢水排放。若副產(chǎn)品回收利用途徑進(jìn)一步拓廣,SDA煙氣脫硫工藝在燒結(jié)煙氣脫硫技術(shù)選擇中將具有更大優(yōu)勢。

        [1] GB 28662—2012,鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[S].

        [2] 孫厚良.噴霧干燥在環(huán)保領(lǐng)域中的應(yīng)用[J].林產(chǎn)化工通訊,2005,39(6):29-33.

        [3] 王喜忠,于才淵,周才君.噴霧干燥[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2003.

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