石春發(fā)
(云南云天化股份有限公司紅磷分公司 云南開遠 661600)
云南云天化股份有限公司紅磷分公司(以下簡稱紅磷分公司)80 kt/a合成氨裝置始建于1997年,設(shè)計規(guī)模為30 kt/a合成氨,于1999年投產(chǎn),造氣采用固定層間歇式氣化工藝,配置4臺Φ2 610 mm造氣爐,原料主要使用焦炭。2001年12月完成了“3改8”工程改造,液氨由年產(chǎn)30 kt提升至80 kt,Φ2 610 mm造氣爐由4臺增加至9臺,仍采用焦炭制氣。
近年來,隨著焦炭價格的不斷上漲,使得合成氨生產(chǎn)成本不斷增加。為了提高現(xiàn)有合成氨生產(chǎn)裝置的整體水平、增強企業(yè)競爭力、降低液氨生產(chǎn)成本、增加企業(yè)經(jīng)濟效益,對原料路線進行了調(diào)整并對系統(tǒng)進行了優(yōu)化改造,原料由焦炭改為煤棒。在此次技改中,為提高造氣效率、降低成本,針對云南煤灰熔點低、活性差的特點,造氣采用增氧制氣。增氧制氣投用后取得了很好的效果,單爐發(fā)氣量增加了800~1 000 m3/h(標態(tài)),噸氨煤耗降低了30 kg以上,但在采用增氧制氣生產(chǎn)過程中也出現(xiàn)了一些問題。
該增氧制氣裝置于2012年3月投入使用,投用當天效果明顯,單爐發(fā)氣量從4 500 m3/h(標態(tài))左右提高至5 500 m3/h(標態(tài))左右,噸氨煤棒消耗從1.80 t下降至1.75 t左右,造氣成渣率明顯上升,爐渣中殘?zhí)己棵黠@下降。但隨著生產(chǎn)的穩(wěn)定,也暴露出半水煤氣中CO2含量上升、吹風氣中CO含量升高、入爐空氣中氧含量波動大等問題。
在固定層間歇式氣化工藝中,吹風階段是碳與空氣中的氧發(fā)生反應(yīng)產(chǎn)生熱量,其目的是提高氣化層溫度并積蓄熱量為制氣過程創(chuàng)造條件。通常情況下,吹風氣中CO2含量是衡量吹風效率的關(guān)鍵指標之一,吹風氣中CO2含量越高,表明吹風效率越高,反之則吹風效率越低。采用增氧制氣后,吹風氣中CO2體積分數(shù)升高了約4%,但隨之CO體積分數(shù)也升高了近1%。增氧制氣前后吹風氣中主要成分對比如表1所示。
表1 增氧制氣前后吹風氣中主要成分對比 %
從表1可看出,采用增氧制氣后,吹風氣中φ(CO2)升高了3.9%、φ(CO)升高了0.9%。經(jīng)分析,在吹風階段除了碳與氧反應(yīng)生成CO2或CO以及CO與O2反應(yīng)生成CO2的反應(yīng)外,還存在CO2的還原反應(yīng):
CO2+C=2CO
此反應(yīng)可看作是可逆反應(yīng),根據(jù)反應(yīng)方程式,隨著吹風氣中CO2含量升高,反應(yīng)會向右進行,CO含量必然會升高,其平衡常數(shù)可按式(1)計算:
(1)
式中:Kp——平衡常數(shù);
XCO——CO體積分數(shù),%;
XCO2——CO2體積分數(shù),%。
在實際情況下,可粗略地認為增氧制氣前后造氣爐內(nèi)空氣的流速、溫度、壓力不變,因此可認為增氧制氣前后平衡常數(shù)基本不變。根據(jù)上述設(shè)定條件和表1中增氧制氣前的CO2和CO含量以及增氧制氣后CO2含量,可計算出增氧前平衡常數(shù)Kp=1.58。然后根據(jù)增氧制氣后CO2含量,可計算出增氧制氣后CO含量,即XCO=(XCO2×Kp)0.5=5.5%。
理論計算CO體積分數(shù)為5.5%,與分析結(jié)果相近。但在實際運行過程中,造氣爐爐溫比增氧制氣前高,而CO2還原反應(yīng)為吸熱反應(yīng),隨著溫度的升高,反應(yīng)是向右進行的,所以分析結(jié)果比理論計算結(jié)果高是符合實際情況的,充分證明采用增氧制氣后吹風氣中CO含量升高的主要原因是吹風效率提高后吹風氣中CO2含量升高所致。
半水煤氣中CO2是無效成分,但CO2含量的高低可間接反映出造氣爐的爐溫。從理論上講,采用增氧制氣后,隨著空氣中氧含量和上加氮過程中氧含量的升高,造氣爐制氣溫度較采用增氧制氣前高,半水煤氣中CO2含量應(yīng)該降低,但實際情況是采用增氧制氣后半水煤氣中CO2含量反而升高。增氧制氣前后半水煤氣成分對比如表2所示。
表2 增氧制氣前后半水煤氣成分對比 %
從表2可看出,采用增氧制氣后,半水煤氣中φ(CO2)較增氧制氣前上升了1%左右。經(jīng)分析,主要原因是采用增氧制氣后,入爐空氣中氧含量升高,吹風效率提高,吹風氣中CO2含量相應(yīng)提高,在吹風氣回收加氮時間不變的情況下,帶入半水煤氣中的CO2相對較多,從而導致采用增氧制氣后半水煤氣中CO2含量升高。
根據(jù)表2中采用增氧制氣前半水煤氣的成分,每1 000.00 m3(標態(tài))半水煤氣中N2占210.70 m3(標態(tài)),其中:上加氮補充N212%(根據(jù)上加氮時間和流量進行折算),折合N2量25.28 m3(標態(tài));吹風氣補充N288%,折合氣體量185.42 m3(標態(tài))。根據(jù)表1增氧制氣前后吹風氣中主要成分對比,可先計算出增氧制氣前后補充氮氣需要吹風氣量分別是234.12 m3(標態(tài))和248.89 m3(標態(tài)),然后計算出增氧制氣前后吹風氣補充氮氣帶入的CO2量分別是35.59 m3(標態(tài))和47.54 m3(標態(tài)),則增氧制氣后吹風氣補充N2帶入的CO2增加量為11.95 m3(標態(tài))。從計算結(jié)果可看出,增氧制氣后每1 000.00 m3(標態(tài))半水煤氣中多帶入CO211.95 m3(標態(tài)),折合體積分數(shù)為1.20%,與分析結(jié)果基本一致。
紅磷分公司制氧裝置采用VPS工藝,設(shè)計產(chǎn)量為1 000 m3/h(標態(tài)),實際產(chǎn)量為1 200 m3/h(標態(tài))左右。造氣分為2套系統(tǒng)(1#和2#),每套系統(tǒng)各配1臺造氣風機,制氧裝置所產(chǎn)氧氣分別送至2套造氣系統(tǒng)的空氣總管內(nèi)。采用增氧制氣后,發(fā)現(xiàn)入爐空氣中氧含量波動較大(體積分數(shù)23%~27%)。經(jīng)分析,主要原因是間歇式造氣爐制氣時使用的空氣量存在波動,而制氧裝置所配入的氧氣產(chǎn)量是一定的,當1#和2#造氣系統(tǒng)同時有2臺造氣爐處在吹風階段時,入爐空氣中氧含量較低;當1#和2#系統(tǒng)只有1臺造氣爐處在吹風階段時,入爐空氣中氧含量就較高。
采用增氧制氣后,吹風氣中CO含量上升的主要原因是由于CO2還原反應(yīng)是一個可逆的吸熱反應(yīng),當反應(yīng)物中CO2含量升高,會導致產(chǎn)物中CO含量升高;同時,該反應(yīng)屬于動力學控制,即CO2還原反應(yīng)不是瞬間完成的。據(jù)相關(guān)資料,在1 100 ℃采用無煙煤制氣時,在100% CO2濃度下,還原40% CO2需時約5 s。因此從理論上講,提高造氣爐內(nèi)吹風氣流速就可減緩CO2還原生成CO。在實際操作過程中,可在保證炭層不被吹翻的情況下盡可能加大吹風閥的開度,以縮短吹風時間。在增大吹風閥開度后,吹風時間從21 s縮短至18 s,分析結(jié)果顯示半水煤氣中φ(CO)降低約0.2%。當然,隨著爐溫的升高,吹風效率提高,吹風氣中CO2含量上升,吹風氣中CO含量上升是不可避免,但采取以上調(diào)節(jié)措施后,可降低吹風氣中CO含量上升的幅度。
采用增氧制氣后,半水煤氣中CO2含量升高的主要原因是吹風氣中CO2含量升高、N2含量降低,回收吹風氣補氮時帶入CO2所致。從理論上講,可通過加大上吹加氮方式補充N2來減少半水煤氣中CO2含量。紅磷分公司正是采用此方法來減少半水煤氣中的CO2含量,上加氮時間從10 s延長至15 s,半水煤中φ(CO2)可降低約0.2%。
入爐空氣中氧含量波動主要是由于間歇式造氣爐使用空氣量不穩(wěn)定所致。若要穩(wěn)定入口空氣中的氧含量,可采取的措施主要是調(diào)節(jié)好吹風時間和循環(huán)時間,做好吹風排隊,盡量穩(wěn)定造氣系統(tǒng)空氣使用量。紅磷分公司現(xiàn)常開6臺造氣爐,2套系統(tǒng)各開3臺,調(diào)節(jié)吹風時間在18~20 s、循環(huán)時間為120 s,6臺造氣爐吹風時間正好等于循環(huán)時間,可穩(wěn)定入爐空氣使用量,氧含量波動也相對較小。從實踐結(jié)果看,通過調(diào)整,氧含量波動可以控制在2%以內(nèi)。