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        甲醇合成塔壓差大的原因分析及對策措施*

        2018-03-04 06:44:16張德南石國弘董華林易昌國
        肥料與健康 2018年6期
        關(guān)鍵詞:合成塔床層合成氣

        張德南,石國弘,董華林,易昌國,肖 鈐

        (貴州赤天化桐梓化工有限公司 貴州桐梓 563200)

        貴州赤天化桐梓化工有限公司300 kt/a甲醇合成裝置采用托普索公司的專利技術(shù),設計裝填托普索公司MK-121型催化劑,于2011年12月28日投入運行。甲醇合成裝置投產(chǎn)以后,由于甲醇市場持續(xù)低迷,大型新建裝置不斷建成投產(chǎn)擠壓市場,加之進口催化劑供貨周期長、價格較高而國產(chǎn)催化劑在性能上越來越接近進口產(chǎn)品,且價格、供貨周期和合同條件上也有一定優(yōu)勢,故決定采用國產(chǎn)的RK-05型催化劑代替MK-121型催化劑。RK-05型催化劑投用后,出現(xiàn)了合成塔壓差大、負荷難以提高的問題,經(jīng)原因分析并采取相應的對策措施后,問題得以解決。

        1 甲醇合成工藝流程

        甲醇合成工藝流程如圖1所示。

        來自低溫甲醇洗的新鮮合成氣(5.2 MPa、30 ℃)與來自氫回收裝置的富氫氣混合,經(jīng)合成氣壓縮機新鮮段壓縮至10.0~11.0 MPa后噴入少量高壓脫鹽水,然后進入第1進出料換熱器(E-01)與合成塔(R-02)出口氣換熱,通過調(diào)節(jié)閥(TV-01)升溫至208~230 ℃后進入脫硫槽(R-01);來自高壓分離器(D-01)的循環(huán)氣經(jīng)合成氣壓縮機循環(huán)段壓縮至10.0~11.0 MPa后,依次經(jīng)第3進出料換熱器(E-03)和第2進出料換熱器(E-02)與合成塔出口氣換熱,升溫至208~230 ℃后與來自脫硫槽的新鮮合成氣混合后進入合成塔;合成氣在甲醇合成催化劑的作用下發(fā)生甲醇合成反應,出合成塔的氣體(230~260 ℃)分別進入第1進出料換熱器和第2進出料換熱器被新鮮合成氣和循環(huán)氣冷卻至150~159 ℃,然后進

        圖1 甲醇合成工藝流程

        入第3進出料換熱器被循環(huán)氣冷卻至128~131 ℃,再進入合成水冷器(E-05)進一步冷卻至40 ℃,絕大部分甲醇被冷凝下來,氣液混合物進入高壓分離器(D-01);從高壓分離器出來的氣體返回合成氣壓縮機循環(huán)段升壓后循環(huán)利用,從高壓分離器出來的粗甲醇進入低壓分離器(D-02),在0.4 MPa壓力下閃蒸,閃蒸氣送燃料氣管網(wǎng)或者火炬系統(tǒng),粗甲醇送精餾系統(tǒng)或者粗甲醇罐儲存。

        由于原料氣中含有少量的N2、Ar、CH4等惰性氣體,為了維持合成回路惰性氣體的平衡,從高壓分離器出口抽出一部分循環(huán)氣作為弛放氣并送入水洗塔(C-01),經(jīng)脫鹽水洗滌后送往氫回收裝置回收氫氣。

        2 催化劑裝填及運行情況

        2.1 催化劑裝填情況

        甲醇合成塔采用絕熱-管殼式反應器,內(nèi)徑為Ф 2 700 mm,催化劑均勻裝入939根規(guī)格為Φ63.5 mm×2.9 mm×7 019.0 mm列管內(nèi),上部絕熱層設計高度為350 mm,下管板以下依次裝填Φ15 mm瓷球100 mm、Φ25 mm瓷球300 mm,集氣器周圍裝填Φ50 mm瓷球。

        RK-05型甲醇合成催化劑為外觀具有金屬光澤的黑褐色圓柱體,規(guī)格為Φ5.0 mm×(4.5~5.5) mm,堆密度為(1.25±0.05) kg/L,徑向抗壓碎強度≥220 N/cm。RK-05型甲醇合成催化劑主要由Cu、Zn、Al等的氧化物組成,其中:w(CuO)為52%~60%,w(ZnO)為20%~25%,w(Al2O3)為6%~9%,雜質(zhì)w(Ni+Fe)≤50×10-6、w(Na+)<150×10-6。

        本次催化劑由專業(yè)公司進行裝填。在底部裝填完Φ50 mm瓷球和部分Φ25 mm瓷球后,剩余的Φ25 mm瓷球和Φ15 mm瓷球通過上管板向下裝至下管口,要求測量每根反應管的深度范圍為(7 000±30) mm,實際測量結(jié)果在7 010 mm左右。催化劑通過料斗接軟膠管從上管板均勻撒下,絕熱層裝填高度為350 mm,共計裝填催化劑19.4 m3。

        2.2 催化劑運行情況

        2016年3月16日,按照催化劑還原方案進行還原,還原66 h后進入低負荷生產(chǎn)期,控制負荷在70%~80%運行72 h。低負荷運行期完成后,系統(tǒng)逐步進行加負荷操作,過程中出現(xiàn)系統(tǒng)壓力超高的現(xiàn)象,最高負荷僅能達到90%左右。此外,在加負荷過程中,合成氣壓縮機組運行負荷明顯增大,同等生產(chǎn)負荷條件下3.82 MPa蒸汽消耗量增加1.5 t/h左右,合成氣壓縮機循環(huán)段防喘振閥開度也明顯增大,壓縮機后端支撐軸承的軸瓦溫度超過了105 ℃,機組無法進一步提高轉(zhuǎn)速,系統(tǒng)負荷僅能維持在90%左右。

        通過對各期催化劑運行參數(shù)對比后,發(fā)現(xiàn)甲醇合成系統(tǒng)阻力明顯增大,其主要原因為合成塔進出口壓差的增大(表1)。

        表1 催化劑在90%負荷下運行的部分參數(shù)

        RK-05型催化劑投用后,合成塔進出口壓差在230~250 kPa,比MK-121型和XNC-98型催化劑增大了1倍左右。高壓差使循環(huán)氣量下降了近40 000 m3/h(標態(tài)),而循環(huán)量的下降進一步加劇了系統(tǒng)負荷無法提高;同時,催化劑床層空速下降、熱點溫度高,催化劑失活速度較快,粗甲醇中副產(chǎn)物增多。

        3 原因分析

        影響合成塔壓差的因素主要包括以下2個方面:①在工藝介質(zhì)方面,介質(zhì)的黏度、密度等物理性質(zhì)和介質(zhì)質(zhì)量流量均會影響合成塔壓差;②在催化劑床層方面,床層的高度、流通截面積、床層的孔隙率以及催化劑粒度、形狀、表面粗糙度等會對合成塔壓差產(chǎn)生影響。

        3.1 工藝介質(zhì)參數(shù)分析

        根據(jù)厄根(Ergun)固定床壓強降半經(jīng)驗公式,合成塔壓降與進氣密度、流速成正比。甲醇合成塔進口氣體主要由參與反應的H2、CO、CO2和不參與反應的惰性氣體N2、CH4、Ar等組成,設計進氣平均摩爾質(zhì)量為11.11 g/mol,因此進口氣體分子量>11.11,若組分變化引起進氣體密度增大,合成塔壓差就會相應增大。從流速方面看,由于循環(huán)氣量明顯減小,通過催化劑床層的氣體流速也相應減小,壓差應表現(xiàn)為下降。通過對進口氣體組分分析,并無明顯偏離,可以排除介質(zhì)參數(shù)對合成塔壓差的影響。

        3.2 催化劑床層分析

        3.2.1 泡水粉化

        合成塔上管板曾出現(xiàn)過泄漏后修復的情況,如有漏點存在,升溫還原階段汽包爐水就有可能進入工藝氣側(cè)而造成催化劑出現(xiàn)泡水粉化現(xiàn)象。通過連續(xù)監(jiān)測汽包爐水、副產(chǎn)蒸汽和鍋爐給水中甲醇含量,分析結(jié)果其質(zhì)量分數(shù)分別為5×10-6、7×10-6和4×10-6,未見異常。合成氣中的CO2會降低汽包爐水的pH,實際監(jiān)測結(jié)果pH在9.5左右,也無異常。通過可燃氣體檢測儀測試放空蒸汽,結(jié)果可燃物含量在報警值以下,進一步排除了因內(nèi)漏造成催化劑泡水粉化的可能。

        3.2.2 裝填過程產(chǎn)生的影響

        RK-05型催化劑運輸過程中采用鐵桶包裝,裝填前取樣粉塵含量在正常范圍內(nèi)。從裝填過程來看,催化劑嚴格按照生產(chǎn)企業(yè)給定的方案進行,相關(guān)技術(shù)人員全程參與監(jiān)控,可以排除裝填過程中的違規(guī)因素。通過與催化劑生產(chǎn)企業(yè)進一步溝通得知,針對貴州赤天化桐梓化工有限公司高強度生產(chǎn)狀況,在該催化劑的生產(chǎn)過程中提高了硬度。催化劑硬度提高后,其在列管中以自由落體方式裝填的過程中破碎的可能性增大。為此,對留取的催化劑樣品模擬裝填列管的7 m高度進行自由落體試驗觀察破碎情況,結(jié)果MK-121型和XNC-98型催化劑顆粒均保持完整,而RK-05型催化劑出現(xiàn)大量破碎的現(xiàn)象,由此可以推斷壓差增大可能是催化劑抗沖擊強度不足,下管口附近的催化劑出現(xiàn)破碎所致。

        3.2.3 外觀形狀

        MK-121型和XNC-98型催化劑均為帶拱形末端的柱形,而RK-05型催化劑的兩端均為平面。拱形末端的圓弧面更符合流線型設計,減緩了起伏并減少尖銳的棱角,當工藝氣流經(jīng)催化劑床層時層流增多、湍流減少,可以使催化劑床層阻力得到一定程度的降低。因此,催化劑形狀也是引起合成塔壓差高的原因之一。

        4 采取的措施

        4.1 調(diào)整合成塔進氣組分

        通過增大送氫回收裝置的弛放氣量,使N2、CH4、Ar等大分子量組分分離出系統(tǒng),提高H2、CO、CO2的有效分壓,減小了入塔氣平均摩爾質(zhì)量,可使合成塔壓差得到一定程度的降低,有助于負荷的提升。而增大氫回收裝置負荷后,非滲透氣帶走的有效氣損失增大,為此將原非滲透氣減壓用作燃料氣改為減壓至5.7 MPa(表壓)后再送至變換工段入口,有效氣體得到回收利用。

        4.2 減小合成塔前后系統(tǒng)阻力

        增大第1進出料換熱器和第2進出料換熱器管側(cè)進氣控制閥的開度,以降低出塔氣阻力;在滿足進塔氣溫度和合成水冷器冷卻效果的情況下,全開第3進出料換熱器殼側(cè)入口蝶閥,增大控溫旁路閥開度,減少熱量回收,以降低經(jīng)過第3進出料換熱器產(chǎn)生的阻力。

        4.3 增大循環(huán)氣量

        由于輸出阻力的增大,為滿足防喘振控制工作裕度的要求,合成氣壓縮機循環(huán)段防喘振閥開度較大,機組能耗增大。在征求壓縮機生產(chǎn)企業(yè)的意見后,將合成氣壓縮機循環(huán)段防喘振控制的控制線與喘振線間距由10%調(diào)整至5%,防喘振閥可以完全關(guān)閉,循環(huán)量增加近10000m3/h(標態(tài))。

        4.4 改變催化劑裝填方式

        原催化劑裝填時是從上管板均勻撒下,改進后下層催化劑采用布袋裝填,裝填至距上管板5 m后再均勻撒下。催化劑裝填方式改進以后,合成塔壓差降至190 kPa左右,循環(huán)氣量增加了20 000 m3/h(標態(tài))。

        4.5 改變催化劑外觀形狀

        催化劑生產(chǎn)企業(yè)按要求將RK- 05型催化劑的兩端由平面圓柱體改為帶拱形末端的柱形,加上裝填方式的改變,同等負荷下合成塔壓差可下降至130~140 kPa,與MK- 121型和XNC- 98型催化劑相當。

        5 結(jié)語

        RK- 05型甲醇合成催化劑進入市場不久,在托普索工藝裝置上的使用業(yè)績相對較少,但其催化效果和對副產(chǎn)物的控制非常理想,不失為甲醇合成催化劑一種良好的選擇。

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