張俊杰
【摘 要】文章重點(diǎn)介紹了跳汰洗選工藝處理細(xì)顆粒含量大的原煤過程中的跳汰操作方法、組織生產(chǎn)模式、分析影響洗選數(shù)量和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素,總結(jié)出針對(duì)性強(qiáng)的控制措施、從設(shè)備硬件和人員操作兩個(gè)方面詳細(xì)的分析總結(jié)出改進(jìn)方向和操作調(diào)整的方法指導(dǎo),通過嚴(yán)格有效的實(shí)施,提高了產(chǎn)品的回收率,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
【關(guān)鍵詞】跳汰分選;超細(xì)顆粒;高頻低振幅;床層
一、概述
九里山礦選煤廠于1983年4月30日與礦井同步正式投產(chǎn),隸屬河南能源焦煤集團(tuán)。近些年,由于礦井地區(qū)工作面的賦存條件變化,原煤質(zhì)量結(jié)構(gòu)也變化較大,灰分質(zhì)量不穩(wěn)定,粒度組成以細(xì)顆粒占比例較大,給跳汰分選帶來了較大的困難,洗選質(zhì)量不易控制。選煤廠根據(jù)此情況制定了分析原煤結(jié)構(gòu)特性,摸索實(shí)踐針對(duì)不同原煤性質(zhì)的洗選處理模式和操作方法的工作思路,努力提高選煤廠的產(chǎn)品回收率,增加經(jīng)濟(jì)效益。
二、分析現(xiàn)狀及篩分試驗(yàn)
(一)在跳汰洗選方法和質(zhì)量檢測方面:
(1)定期對(duì)原煤做粒度分析和篩分試驗(yàn),(后附篩分?jǐn)?shù)據(jù))根據(jù)原料煤結(jié)構(gòu)制定洗選方案和銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
在原煤205皮帶處取樣總重:200Kg,原煤灰分29.8。做粒度分析如下:以4月份做原煤粒度分析和篩分試驗(yàn)為例,13-80mm粒度占28.7%,灰分36.2;6-13mm占5.2%,灰分31.5;1-6mm占19.1%,灰分28.9;0.5-1mm占16.1%,灰分27.6;0.5mm以下占比例30.9%,灰分26.9;1mm以下粒度占到47%,灰分27.1,洗選此種細(xì)粒級(jí)含量較多的原煤將直接影響跳汰分選效果。
通過幾次做篩分試驗(yàn)也發(fā)現(xiàn)原煤細(xì)顆粒含量較大,6mm以下占到60%左右,1mm以下占到45%左右。根據(jù)廠現(xiàn)有的選煤工藝和原煤結(jié)構(gòu)性質(zhì),這種細(xì)粒度原煤入選存在兩個(gè)主要問題:
第一、洗選產(chǎn)品洗末煤質(zhì)量灰分超標(biāo);第二、矸中含煤超標(biāo)。經(jīng)過分析和研究實(shí)踐,將這兩方面的原因總結(jié)如下:首先洗末煤質(zhì)量灰分超標(biāo)的原因主要是:(1)、細(xì)顆粒煤入選易打團(tuán),打團(tuán)煤不能分選。(2)、跳汰分選周期的調(diào)整不及時(shí)、不科學(xué)。
經(jīng)過實(shí)踐總結(jié)主要解決方法是:(1)在選煤入選前進(jìn)行切割式?jīng)_水處理,使入洗原煤達(dá)到跳汰分選要求。(2)根據(jù)原煤變化及時(shí)調(diào)整跳汰分選周期,使跳汰分選周期為高頻率低振幅。
第二、矸中含煤超標(biāo)原因主要有:(1)、跳汰洗選過程中床層薄。(2)、跳汰分選周期不合理。(3)跳汰篩板、孔徑大(4)跳汰向上水流小。
主要解決的辦法是:將固定床層增加,保持床層達(dá)到150mm以上,生產(chǎn)過程中床層參數(shù)設(shè)置由5增加到9。
(二)生產(chǎn)輔助管理方面
(1)通過在線灰分儀觀察灰分發(fā)生較大變化時(shí),調(diào)度室人員及時(shí)給跳汰司機(jī)提醒,便于及時(shí)調(diào)整風(fēng)水技術(shù)參數(shù)。(2)原煤灰分較高和細(xì)泥量較大時(shí),開啟322、323脫泥篩,增強(qiáng)脫細(xì)泥效果,確保洗末煤灰分合格。(3)利用現(xiàn)有的煤場通過對(duì)原煤質(zhì)量較差的和質(zhì)量好的進(jìn)行摻配洗選,將細(xì)顆粒含量多的原煤與塊煤含量高的原煤進(jìn)行摻配入選,改進(jìn)原料煤的結(jié)構(gòu),創(chuàng)造條件有利于跳汰洗選,既保證商品煤質(zhì)量,也減少細(xì)顆粒精煤的損失。
三、探討實(shí)施改進(jìn)及操作調(diào)整的內(nèi)容
(一)跳汰分選的創(chuàng)新和改進(jìn):為降低矸中含煤采?。?)對(duì)跳汰增加床層厚度,分層更加合理,保證浮漂的功能正常。(2)調(diào)整篩板孔徑,從10mm調(diào)整為8mm。(3)跳汰分選周期調(diào)整進(jìn)氣期短而促,排氣期長而緩.(4)調(diào)整跳汰上升水流量。通過以上的改進(jìn)調(diào)整,使洗選產(chǎn)品保持100%合格,矸中帶煤率也在合理范圍內(nèi)。
(二)在跳汰洗選操作方面,廠部制定了針對(duì)不同原煤性質(zhì)的操作調(diào)整方法:第一、細(xì)顆粒含量較多的原料煤時(shí)候:(1)盡量將頂水用量應(yīng)沿跳汰機(jī)長度方向逐室降低。(2)如果原料煤中粗粒級(jí)質(zhì)量好,細(xì)粒級(jí)質(zhì)量差時(shí),采取加強(qiáng)透篩,增強(qiáng)吸啜力。(3)如果原料煤中粗粒級(jí)質(zhì)量差,細(xì)粒級(jí)質(zhì)量好時(shí),應(yīng)減少透篩,重產(chǎn)物多從篩上排出,因此應(yīng)加強(qiáng)上升期,減弱下降期。
四、改進(jìn)效果情況
通過采取對(duì)跳汰洗選的方法創(chuàng)新和改進(jìn)調(diào)整,對(duì)洗選超細(xì)顆粒的結(jié)構(gòu)性質(zhì)的原煤,取得了較好的效果,改變了洗末煤灰分偏高或矸中含煤較高的情況,洗選產(chǎn)品洗末煤灰分合格率達(dá)到了100%。矸中含煤控制在了6%以內(nèi),既保證產(chǎn)品質(zhì)量也提高了產(chǎn)品回收率。目前選煤廠跳汰洗選應(yīng)用最為廣泛,具有洗選成本低,效果好的優(yōu)點(diǎn)。適合礦井原煤結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,超細(xì)顆粒較多時(shí)采用此種方法改進(jìn)調(diào)整,達(dá)到較好的效果和效益。
五、研發(fā)投入費(fèi)用及經(jīng)濟(jì)效益
(一)對(duì)跳汰機(jī)的沖水進(jìn)行改進(jìn)完善,利用原有的水泵和管道,僅對(duì)管路進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),對(duì)噴水孔進(jìn)行改進(jìn)。增加沖水壓力,增加沖水孔的密度,改善沖水的效果,形成均勻切割式?jīng)_水流。更換跳汰篩板調(diào)整篩孔,投入人工材料費(fèi)用價(jià)值約11625元。本著節(jié)約,能夠回收利用的盡量不購買新材料,做到投入小,效益大的目標(biāo)。
(二)通過以上創(chuàng)新方法和措施實(shí)施后,選煤廠商品煤回收率穩(wěn)步提高,洗選超細(xì)顆粒含量多的原煤時(shí),數(shù)質(zhì)量都達(dá)到最佳指標(biāo),截止8月底累計(jì)商品煤回收率完成90.81%,其中洗末煤回收率累計(jì)35.65%,4-8月份,其中洗末煤產(chǎn)率累計(jì)較計(jì)劃增加10.92個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比累計(jì)增加 11.58個(gè)百分點(diǎn)。
六、結(jié)語
通過積極對(duì)超細(xì)顆粒含量高的原煤洗選探索和實(shí)踐創(chuàng)新,制定針對(duì)性強(qiáng)的洗選方法,調(diào)整跳汰關(guān)鍵參數(shù)。從而更好的實(shí)現(xiàn)了優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、煤泥減量化、創(chuàng)新創(chuàng)效增效益,提高高附加值產(chǎn)品回收率。4-8月份以來洗末煤較計(jì)劃增加回收約8807噸,可增加效益約616萬元。社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益良好,對(duì)同類原煤結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和洗選工藝有一定的指導(dǎo)意義。
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