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        聚醚反應(yīng)釜換熱優(yōu)化設(shè)計

        2018-01-19 08:09:35宋新軍谷昭儀
        山東工業(yè)技術(shù) 2018年3期
        關(guān)鍵詞:釜內(nèi)冷媒攪拌器

        宋新軍,王 麗,谷昭儀

        (威?;C械有限公司,山東 威海264203)

        1 問題提出

        近幾年國內(nèi)聚醚工業(yè)的快速發(fā)展,對于大型化的聚醚反應(yīng)釜及其關(guān)鍵設(shè)備和成套工藝技術(shù)提出了更高的要求。聚醚反應(yīng)釜是聚醚合成生產(chǎn)過程中最關(guān)鍵的設(shè)備。聚醚工業(yè)的快速發(fā)展帶動了聚醚生產(chǎn)工藝的技術(shù)進步。合成工藝的技術(shù)進步推動了聚醚反應(yīng)釜的技術(shù)發(fā)展,聚醚反應(yīng)釜技術(shù)水平的提高保證了先進工藝得以實現(xiàn)。

        然而聚醚反應(yīng)是個放熱過程,在反應(yīng)到關(guān)鍵階段,物料會放出的大量熱量,隨著物料反應(yīng)的進行物料的粘度也會增加,聚合物流動性越來越差,熱量不能有效的被置換出去,這會導(dǎo)致生成物的分子量和不飽度和雙鍵含量難以控制,平均分子量與理論分子量相差過大,使體系中物料分散不均勻,形成局部凝膠,分散體的粒徑不均勻。從而導(dǎo)致生產(chǎn)出來的產(chǎn)品雜質(zhì)較多,質(zhì)量不高,還會加長了聚合反應(yīng)的周期,減少了聚合產(chǎn)品的產(chǎn)量,甚至有可能因熱量無法及時擴散而發(fā)生危險事故。

        2 解決方案

        以往用于聚醚反應(yīng)的攪拌設(shè)備的換熱結(jié)構(gòu)靠外部夾套實現(xiàn)冷卻過程,由于冷卻循環(huán)水在外部夾套的流動,外部夾套內(nèi)會出現(xiàn)流動的死區(qū)、氣相空間,致使正在用于置換熱量的流體沿著阻力最小的路線流動,致使反應(yīng)釜內(nèi)的熱量置換區(qū)域不均,置換時間長,所需能量消耗高。以往用于聚醚反應(yīng)的攪拌設(shè)備的攪拌器往往只注重后期高粘度物料的特點,因此所需攪拌功率高,攪拌葉片厚重,攪拌轉(zhuǎn)速低,不利于反應(yīng)物放熱后對熱量的置換。

        我公司根據(jù)上述不良現(xiàn)象,進行了專項研發(fā),對聚醚反應(yīng)釜的結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化,取得了很好的效果。解決上述不良現(xiàn)象,我們對聚醚反應(yīng)釜的伴熱結(jié)構(gòu)和攪拌結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化。

        優(yōu)化時采用理論計算、仿真模擬、冷模試驗對比的方法,根據(jù)聚醚反應(yīng)的工藝過程進行理論計算,確定所需的解決的熱量數(shù)值,并根據(jù)計算確定初步方案;通過全容積的仿真模擬計算,優(yōu)選結(jié)構(gòu),并根據(jù)仿真數(shù)據(jù),修正結(jié)構(gòu),并優(yōu)選出最佳的結(jié)構(gòu)組合;利用冷模試驗裝置按比例進行驗證,減少理論計算和仿真模擬的計算偏差,取保結(jié)構(gòu)的優(yōu)選和可實現(xiàn)性。

        具體優(yōu)化如下:

        (1)對于伴熱結(jié)構(gòu)的優(yōu)化:采取用內(nèi)、外同時伴熱結(jié)構(gòu),減少每段換熱部件的直線長度,減少了熱量置換流體流動的阻力,有效的控制了反應(yīng)物料的反應(yīng)溫度,保證了釜內(nèi)反應(yīng)壓力的平穩(wěn),可使釜內(nèi)溫度的穩(wěn)定易控,可以有效的控制反應(yīng)釜溫度,減小釜內(nèi)的溫度梯度;內(nèi)部盤管和釜壁采用高精度拋光處理(Ra≤0.1μm),減少物料粘連,提高換熱效率,促進物料的流動,保證了快速的熱量置換。

        (2)對于攪拌結(jié)構(gòu)的優(yōu)化:由于聚醚反應(yīng)過程中的反應(yīng)物料在開始到完成反應(yīng)會出現(xiàn)牛頓流體和非牛頓流體不同的反應(yīng)時期,致使攪拌需要在不同的流體形式下需要不同的攪拌形式,但不可能在反應(yīng)過程中更換攪拌器,所以必須選用新型的攪拌裝置,有效的完成不同流體形式的混合攪拌的需要,為此根據(jù)需要,通過仿真模擬和冷模試驗對比,采取了門框式攪拌形式,下部采取隨形的錨式形式,并在攪拌器的迎液面進行了減阻力處理,大大提升了攪拌效果,降低了攪拌功率。

        通過如此的的結(jié)構(gòu)優(yōu)化后設(shè)計出的新型聚醚反應(yīng)釜,具備了生產(chǎn)穩(wěn)定聚醚產(chǎn)物的所需的結(jié)構(gòu)特點,該聚醚反應(yīng)釜,包括釜體,在釜體上部的中間位置安裝有機架,在機架上部連接有減速機,在減速機上連接有攪拌電機,在機架內(nèi)的減速機與釜體之間設(shè)有機械密封部件。攪拌軸通過機械密封部件與減速機相連接,在攪拌軸上安裝高性能流體攪拌混合攪拌器。在釜體內(nèi)部設(shè)有單進單出雙螺旋盤管,釜體內(nèi)表面及盤管的外壁進行拋光處理。釜體外部用半圓管伴熱,外部半圓管分三部分,位于下封頭一部分,筒體上分上、下兩部分,并且每一部分半圓管均有單獨的冷媒進、出口。本發(fā)明針對現(xiàn)有技術(shù)存在的不足,通過對反應(yīng)釜伴熱結(jié)構(gòu)與強有力的攪拌系統(tǒng)相配合可使反應(yīng)放出的大量熱能迅速散失,通過冷媒將之帶走,提高了聚合反應(yīng)的換熱效果,對反應(yīng)更便于控制,而且更安全,使換熱效果達到最佳,同時有利于縮短反應(yīng)的時間,使產(chǎn)品的生產(chǎn)周期縮短。

        通過大量模擬試驗和冷漠對比試驗可以看出,在聚醚反應(yīng)過程中,高性能流體攪拌混合攪拌器能達到良好的混合效果,對于前期加入大量固體催化劑,高性能流體攪拌混合攪拌器具有較大的槳葉面積,可以很好的分散催化劑顆粒,滿足反應(yīng)的要求。通過對速度矢量的分析可以得出,攪拌時反應(yīng)釜內(nèi)的流體分為內(nèi)外上下的大循環(huán),可以使釜

        內(nèi)流體流動充分,換熱及時,減小釜內(nèi)的溫度梯度,有利于反應(yīng)的均勻進行。

        設(shè)備運行時,在釜內(nèi),冷媒從冷媒進口管進入,并分為兩路直接走盤管,經(jīng)冷媒出口管流出釜后,進入冷媒回管線。在釜外冷媒分為三路,分別通過冷媒進口,進入三部分夾套半圓管,經(jīng)冷媒出口管流出夾套半圓管,進入冷卻水回水管線。在反應(yīng)的初始階段,高性能流體攪拌混合攪拌器以較高轉(zhuǎn)速將催化劑均勻分布到釜內(nèi)介質(zhì)中,在反應(yīng)的中后期,高性能流體攪拌混合攪拌器將釜內(nèi)的流體分為內(nèi)外上下的大循環(huán),可以使釜內(nèi)流體流動充分,換熱及時,減小釜內(nèi)的溫度梯度。

        該反應(yīng)釜的優(yōu)點:本設(shè)備內(nèi)、外部均采用特殊伴熱結(jié)構(gòu),可以嚴格的控制反應(yīng)裝置溫度,能增加反應(yīng)速率、縮短反應(yīng)時間,并有效控制聚醚平均分子量和不飽和雙鍵含量。能較好的控制反應(yīng)鏈增長過程序中,歧化反應(yīng)、鏈轉(zhuǎn)移反應(yīng)以及大分子間的副反,使制得的聚醚平均分子量與理論分子量接近。使體系中物料分散均勻,不會形成局部凝膠,分散體的粒徑均勻,粘度低。生產(chǎn)出的聚醚產(chǎn)物具有分子量高、不飽和度低、分子量分布窄、平均官能度高等優(yōu)質(zhì)特點。

        3 結(jié)束語

        換熱優(yōu)化的聚醚反應(yīng)釜的經(jīng)過使用,能有效的控制反應(yīng)釜溫度,減小釜內(nèi)的溫度梯度。減少反應(yīng)鏈增長過程序中的歧化反應(yīng)、鏈轉(zhuǎn)移反應(yīng)以及大分子間的副反應(yīng),使制得的聚合物平均分子量與理論分子量接近。使體系中物料分散均勻,不會形成局部凝膠??梢陨a(chǎn)出高質(zhì)量的聚醚產(chǎn)品。能滿足聚醚行業(yè)對反應(yīng)設(shè)備高效、節(jié)能、升溫快、控溫準、保溫好、操作方便、使用壽命長要求。

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